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      輸煤控制系統(tǒng)的改造與優(yōu)化

      2016-10-18 01:13:20
      電力安全技術 2016年8期
      關鍵詞:給煤機控制室程控

      張 勝

      (廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512132)

      輸煤控制系統(tǒng)的改造與優(yōu)化

      張 勝

      (廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512132)

      某電廠早期投運的2×300 MW輸煤系統(tǒng)存在設備配置不足、程控控制級別較低、控制方式落后等問題。在2×600 MW機組建成后對輸煤系統(tǒng)進行了全面升級改造,并把2×300 MW輸煤程控系統(tǒng)遷移至2×600 MW輸煤集控室,對控制系統(tǒng)進行了擴容和程序優(yōu)化,實現(xiàn)集中控制,提高了輸煤系統(tǒng)的自動化水平、安全性、可靠性和穩(wěn)定性。

      輸煤系統(tǒng);照明控制箱;葉輪給煤機;皮帶秤

      0 引言

      某電廠早期投運的2×300 MW機組,其輸煤控制系統(tǒng)主要包括輸煤程控系統(tǒng)與工業(yè)電視監(jiān)視2部分。設備布置為輸煤集控室與遠程控制站。原輸煤集控室配置有輸煤程控操作員站、網絡柜、工業(yè)電視機、工業(yè)電視畫面切換操作臺、皮帶秤儀表等設備;遠程控制站配置有輸煤工業(yè)電視主機柜、輸煤PLC 01主機柜、控制室1號電源柜、控制室2(含3,4)號控制柜和控制室5(含6,7)控制柜等設備。

      該廠輸煤程控系統(tǒng)采用莫迪康PLC控制,開關量輸入、輸出都采用24 VDC模塊,通過合理的PLC配置,實現(xiàn)對輸煤系統(tǒng)設備的程序控制。

      燃料區(qū)域主要包括6個站、2個干煤棚、1個卸煤棚、1個回水泵房和1個雨水泵房,共11個照明區(qū)域,合計有21組423盞照明燈和4臺葉輪給煤機。

      1 輸煤控制系統(tǒng)現(xiàn)狀和改造方案

      自300 MW機組輸煤程控系統(tǒng)建成投運后,運行相對穩(wěn)定,能較好完成輸煤系統(tǒng)全自動控制工作。但隨著時間推移,輸煤程控系統(tǒng)開始出現(xiàn)一系列問題。一方面,設備逐漸老化,經常出現(xiàn)死機等故障,影響輸煤系統(tǒng)正常運行,且缺少控制程序功能,給運行工作帶來不便。另一方面,部分設備控制方式落后,自動化水平低,且現(xiàn)場工作環(huán)境惡劣,存在安全、環(huán)境和職業(yè)健康隱患。例如,燃料區(qū)域照明燈采用分散就地控制,常因開燈不及時影響現(xiàn)場工作,也常因關燈不及時而增加能耗。同時,4臺葉輪給煤機采用就地變頻器控制,設備運行只能依靠現(xiàn)場人工操作完成,增加了運行人員工作量。

      電廠2×600 MW機組建成后,為加強機組安全生產管理,將全廠輸煤程控系統(tǒng)改為集中控制,具體改造方案為:

      (1) 將原輸煤集控室遷移改造,變更為新操作員站;

      (2) 將原操作畫面移植,增加新設備操作監(jiān)控畫面;

      (3) 提升設備自動化控制水平;

      (4) 優(yōu)化控制程序。

      2 輸煤控制系統(tǒng)的遷移改造

      根據(jù)300 MW機組輸煤系統(tǒng)的情況,改造時需要對輸煤集控室進行遷移改造。改造后,300 MW輸煤程控設備與600 MW輸煤集控室的網絡連接如圖1所示。

      2.1 集控設備遷移

      根據(jù)改造方案,需要將300 MW輸煤程控室遷移至600 MW輸煤控制室。通過布置在600 MW輸煤控制室的上位機操作員站,實現(xiàn)與300 MW輸煤PLC系統(tǒng)的連接(利用TCP/IP以太網通信),以及輸煤工業(yè)電視系統(tǒng)的遠程監(jiān)控與操作。

      (1) 在600 MW機組輸煤控制室增加3節(jié)同樣的操作臺,在操作臺上配置2臺操作員站和1臺電視監(jiān)控的操作鍵盤,再配置4臺監(jiān)控電視。

      (2) 在300 MW輸煤遠程站中,更換160路輸入、8路輸出的視頻矩陣切換器,安裝4臺畫面分割器和1臺光端機,敷設光纜連接至600 MW輸煤控制室。輸煤控制室再配置1臺交換機和1臺光端機,實現(xiàn)網絡聯(lián)通。

      (3) 配置操作員站監(jiān)控軟件,并調試完成300 MW輸煤程控在600 MW輸煤集控室中的運行操作,以及300 MW燃料工業(yè)電視監(jiān)視系統(tǒng)在600 MW輸煤集控室中的監(jiān)視,最終實現(xiàn)機組輸煤控制的集中管理。

      圖1 300 MW新輸煤程控設備網絡連接

      2.2 皮帶秤計量設備遷移

      把300 MW輸煤系統(tǒng)的4套皮帶秤計量設備遷移至600 MW輸煤綜合樓,并把皮帶秤儀表計量引入PLC,操作員站新增對應功能畫面。

      3 輸煤控制系統(tǒng)的擴容改造

      增加對燃料照明系統(tǒng)和葉輪給煤機進輸煤程控系統(tǒng)的監(jiān)控,并在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中新增對應的操作畫面和報表功能,優(yōu)化輸煤程控程序及其他操作畫面等。擴容增加進PLC控制系統(tǒng)的設備,包括現(xiàn)場照明控制系統(tǒng)11個區(qū)域全部照明燈、4臺葉輪給煤機,還包含配合對就地控制部分設備的改造,以實現(xiàn)遠程監(jiān)控。

      3.1 PLC照明控制改造

      在300 MW輸煤遠程站增加1個繼電器PLC照明控制柜,用同軸電纜接入新輸煤程控系統(tǒng)。根據(jù)輸煤區(qū)域安裝的11個照明控制箱所需要的I/O點數(shù)和余量,合理配置PLC模塊,實現(xiàn)輸煤燃料區(qū)照明燈的遠程控制。

      3.2 葉輪給煤機控制改造

      葉輪給煤機控制系統(tǒng)由主控部分、就地控制站、載波通信主站、車位定位設備組成。主控部分設在輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中;就地控制站安裝在給煤機本體上;載波通信主站安裝在卸煤溝101號皮帶B側西邊。載波通信主站通過RS485通信與就地控制站組成主從式通信控制網絡,與輸煤控制室通過TCP/IP以太網通信組成監(jiān)控網絡,實現(xiàn)在主控室內通過操作主機監(jiān)控葉輪給煤機的運行。

      葉輪給煤機屬于大范圍移動工作的重要設備,位置傳感系統(tǒng)對其遠程控制有重要作用。如果位置傳感器提供的信號不準確,將造成撞車等嚴重設備故障或人身事故。因此,在101號皮帶A,B兩側各安裝85個位置傳感器,每個位置傳感器中有供通信主站識別的唯一編號。該傳感器具有耐腐蝕、耐高溫、抗干擾性強、三位置感應點唯一性等優(yōu)良性能,且有掉電時數(shù)據(jù)自動保存功能。其中有30個傳感器與現(xiàn)場兩側30個柱子相對應,在監(jiān)控畫面皮帶下部標注的是位置傳感器的號碼,皮帶上部標注的是現(xiàn)場墻柱的號碼。根據(jù)從站反饋給通信主站的位置傳感器編號可以判斷給煤機當前所處位置及所處墻柱處。該套車位定位系統(tǒng)確保了葉輪給煤機穩(wěn)定、安全、可靠地運行。

      針對4臺葉輪給煤機,增加就地控制I/O通道且備用足夠余量,同時留有擴充I/O卡15 %的插槽余地,采用電力載波通信方式接入300 MW輸煤程控系統(tǒng),實現(xiàn)遠程監(jiān)控。具體改造內容包括:

      (1) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)監(jiān)控畫面中增加4臺葉輪給煤機控制畫面;

      (2) 在300 MW輸煤程控系統(tǒng)中實現(xiàn)聯(lián)鎖功能;

      (3) 載波通信系統(tǒng)與輸煤程控系統(tǒng)的通信采用Ethernet TCP協(xié)議。

      每臺葉輪給煤機控制改造后具備以下功能。

      (1) 就地操作功能。就地操作葉輪撥煤電機的啟動/停止、升速/降速、前行/后行/停止、皮帶聯(lián)鎖/聯(lián)鎖解除。

      (2) 就地顯示功能。就地顯示葉輪給煤機的電源指示、葉輪旋轉故障、行走狀態(tài)、葉輪撥煤電機轉速等信息。

      (3) 遠程操作功能。遠程操作葉輪撥煤電機的各項動作。

      (4) 遠程顯示功能。遠程顯示葉輪給煤機的各項狀態(tài)信息。

      (5) 遠程報警功能。當葉輪給煤機發(fā)生故障,如行走故障、葉輪旋轉故障、位置傳感故障、通訊故障、撞車等故障時,遠程發(fā)出報警信號。

      (6) 每臺就地控制箱均應具有位置變送功能。

      (7) 聯(lián)鎖保護功能。實現(xiàn)不同的運行模式:多機運行,即一段皮帶上的4臺葉輪給煤機可同時運行,系統(tǒng)根據(jù)其行走位置,自動調整葉輪給煤機的行走過程;區(qū)間運行,即每臺葉輪給煤機均可在各自的有效運行范圍內設置區(qū)間運行;皮帶聯(lián)鎖,即當皮帶不運行時,葉輪給煤機不能啟動,當葉輪給煤機正在運行時皮帶停轉,葉輪給煤機隨即停機。

      (8) 故障數(shù)據(jù)庫。按故障發(fā)生時間、順序記錄故障信息。

      4 輸煤程控程序優(yōu)化

      優(yōu)化原有輸煤控制程序,實現(xiàn)以下功能。

      (1) 101-106號共12條皮帶機控制的各類保護可以單獨投退,同時設置操作員可以強制屏蔽保護信號,以應對堵煤、跑偏、速度和振打等信號。

      (2) 上煤時,2個煤源點設備單側皮帶運行期間全部都可以進行聯(lián)鎖,啟停一致;兩側皮帶同時上煤也能夠聯(lián)鎖,任意一側皮帶可以隨時聯(lián)鎖啟停。

      (3) 歷史數(shù)據(jù)查詢方便,填寫日期就可以查看歷史數(shù)據(jù)。

      (4) 恢復設備報警記錄,同時能夠按篩選條件分類統(tǒng)計設備進行過哪些報警,報表能夠拆離。

      (5) 101號站皮帶秤進入程控畫面,能夠顯示煤流量。

      (6) 卸料器控制進入程控主畫面,能夠在該畫面上直接進行配煤操作(也可在配煤畫面操作)。

      (7) 運行報表必需保存3個月以上并隨時可以查看,同時能夠進行數(shù)據(jù)拆離。

      (8) 每個煤倉煤位需有歷史記錄。

      (9) 101號站水浴除塵器控制可單獨啟停,在聯(lián)鎖等狀態(tài)下應不隨皮帶停止而停止,而由操作員手動停止,其解開聯(lián)鎖時能發(fā)出警告提示停止除塵器使用。

      (10) 各皮帶不能以電機最大電流值進行停機,應以額定煤流量(1 000 t)下實際電流值作為報警、停機定值。當皮帶電機電流連續(xù)22 min超過定值時則停運皮帶并報警。

      (11) 因兩側皮帶進行摻配,可設定各側皮帶流量臨時報警值,由運行人員設定皮帶運行時所需要的流量報警和停機,未設定時按上位機報警停機數(shù)值進行報警停機。

      5 結束語

      輸煤控制系統(tǒng)的集成化、智能化升級改造,從整體上提高了輸煤程控系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性、可靠性。輸煤控制系統(tǒng)升級改進效果如下:

      (1) 通過對300 MW輸煤控制系統(tǒng)升級改造,優(yōu)化了PLC控制邏輯,實現(xiàn)了PLC程序控制監(jiān)控照明系統(tǒng)、葉輪給煤機控制系統(tǒng)、皮帶秤計量設備;

      (2) 通過對照明系統(tǒng)的遠程監(jiān)視和控制功能,在集控室CRT畫面可直觀的看到每個站照明燈的狀態(tài),可在對應控制畫面上遠程控制或定時控制照明燈的亮滅,大大提高了工作效率;

      (3) 通過集控室CRT畫面遠程監(jiān)控葉輪給煤機的啟停,提高了葉輪給煤機的自動化水平;

      (4) 通過對輸煤程控程序的優(yōu)化,進一步優(yōu)化完善了輸煤程控的各項功能,使得控制界面更加符合工作實際需要。

      1 謝曉艷.輸煤系統(tǒng)除塵設備改造[J].一重技術,2008,55(2):85-86.

      2 吳華明,劉亞敏,譚建城.2×600 MW機組輸煤程控系統(tǒng)改造[J].華東電力,2003,31(3):31-32.

      3 羅永鑫.火電廠輸煤程控系統(tǒng)技術研究[M].上海:上海交通大學,2007.

      4 楊開國.電廠輸煤系統(tǒng)的程控技術改造研究[M].武漢:武漢大學,2003.

      5 張 峰,梁 燕.PLC程控系統(tǒng)的冗余通信和雙機熱備[J].電氣傳動自動化,2007,29(4):54-56.

      2016-03-03。

      張 勝(1972-),高級工程師,主要從事電力設備檢修與維修技術管理和DCS控制技術、PLC控制技術管理等工作,email:kongkongkongkong1@126.com。

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