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      黃石熱電廠發(fā)電機內(nèi)冷水處理技術(shù)改進及應(yīng)用

      2016-10-19 07:41:49邱成航
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年19期
      關(guān)鍵詞:混床熱電廠黃石

      邱成航

      (華電湖北發(fā)電有限公司黃石熱電廠,湖北 黃石 435002)

      黃石熱電廠發(fā)電機內(nèi)冷水處理技術(shù)改進及應(yīng)用

      邱成航

      (華電湖北發(fā)電有限公司黃石熱電廠,湖北 黃石 435002)

      對通常的內(nèi)冷水處理方法進行了一般的介紹和評價,介紹了內(nèi)冷水水質(zhì)對發(fā)電機銅導線腐蝕機理,針對發(fā)電機內(nèi)冷水pH值偏低的問題,結(jié)合黃石熱電廠實際情況,介紹了內(nèi)冷水處理方式的改進經(jīng)驗,為發(fā)電機內(nèi)冷水系統(tǒng)的處理提供借鑒與參考。

      內(nèi)冷水;處理;方式;腐蝕

      1 內(nèi)冷水處理的目的及原理

      黃石熱電廠210號機組為1×330MW熱電聯(lián)產(chǎn)機組,其發(fā)電機組采用水-氫-氫冷卻方式。發(fā)電機內(nèi)冷水采用除鹽水作為冷卻水質(zhì),并用精處理出口凝結(jié)水作為備用水源,采用閉式循環(huán)冷卻。在高電壓電場中做冷卻介質(zhì)的冷卻水純度要求高,但水的純度增高會pH值降低,繼而會腐蝕銅導線,腐蝕產(chǎn)物在通流過程匯總沉積,引起局部過熱,甚至造成局部堵死,影響發(fā)電機的安全運行。此外,水冷卻器的泄漏、水冷卻器投運前沖洗不凈導致雜質(zhì)進入內(nèi)冷水系統(tǒng),造成系統(tǒng)腐蝕和堵塞,因此對發(fā)電機內(nèi)冷水進行處理是十分必要的。

      銅導線的腐蝕機理:通常人們認為銅不會產(chǎn)生酸腐蝕,但是在有氧、微酸的純水中會被腐蝕,這是因為銅的保護膜被微酸腐蝕破壞。在有氧的純水中,銅表面會形成具有雙層結(jié)構(gòu)的氧化膜,其內(nèi)膜為CuO,外層為Cu2O-CuO,從而有效地阻止了O2與銅的接觸,防止了腐蝕。

      當pH值<7時,會發(fā)生下列化學反應(yīng):

      CuO2+4H+→ Cu2++2H2O 銅表面的氧化膜已被腐蝕。

      當pH值>7時,銅表面的保護膜不會被腐蝕,銅可得到保護。在中性環(huán)境中腐蝕較輕,而在微酸性的環(huán)境中有明顯的腐蝕。因此,降低內(nèi)冷水的pH值是防止銅導線腐蝕的有效手段之一。

      2 內(nèi)冷水的水質(zhì)標準

      3 常見的發(fā)電機內(nèi)冷水處理方法

      3.1 溢流排水法

      發(fā)電機內(nèi)冷水水箱采取連續(xù)大量補入除鹽水或凝結(jié)水,并保持溢流排水的運行方式,來控制內(nèi)冷水電導率≤2.0μs/cm。

      3.2 添加銅緩蝕處理法

      向內(nèi)冷水中投加一定量的銅緩蝕劑,如MBT、BTΑ、TΑT等,其作用是銅緩蝕劑與水中銅離子絡(luò)合生成難溶沉淀,覆蓋在銅表面,形成暫時保護膜,以減緩銅基體的腐蝕。

      3.3 小混床(氫型離子交換器)旁路處理法

      讓部分內(nèi)冷水通過裝有陰、陽離子交換樹脂的混合離子交換器,以除去水中各種陰、陽離子,達到凈化水質(zhì)的處理方法。

      3.4 小混床+NaOH處理法

      為提高內(nèi)冷水的pH值,有些新建發(fā)電廠對內(nèi)冷水系統(tǒng)進行小混床處理的同時,加入NaOH來達到控制內(nèi)冷水水質(zhì)的目的。

      4 黃石熱電廠的內(nèi)冷水處理方式及改造

      4.1 處理方式及缺陷

      本廠的凈化方式為小混床旁路處理的方式,其工作原理如下:使部分內(nèi)冷水經(jīng)過陰陽離子樹脂交換床進行凈化處理。采用該方法能夠有效的去除內(nèi)冷水中的陰離子、陽離子以及各種雜志,從而達到標準的內(nèi)冷水水質(zhì)。

      內(nèi)冷水在經(jīng)過離子交換床時,內(nèi)冷水內(nèi)的鈣離子、鎂離子以及銅離子與離子交換床中的氫離子進行離子交換,其反應(yīng)式見下圖,圖1。

      應(yīng)用小混床旁路處理法可以使內(nèi)冷水得到有效的凈化,并且還能維持內(nèi)冷水的電導率保持在合格狀態(tài)。然而經(jīng)小混床離子交換后的內(nèi)冷水中的氫離子明顯增加,內(nèi)冷水的酸性大大增強,使的內(nèi)冷水銅導線的酸蝕現(xiàn)象更加嚴重,同時由于離子交換床的作用, 內(nèi)冷水中的Cu2+往往會被樹脂不斷吸附,就造成了出現(xiàn)內(nèi)冷水中Cu2+含量合格的假象,而遮掩了銅導線被酸性增強的內(nèi)冷水劇烈腐蝕的實際狀況,影響檢測結(jié)果。

      4.2 提高凈化的有效措施

      受內(nèi)冷水系統(tǒng)不能更新且向內(nèi)冷水中加入堿性強的化學物質(zhì)又不能保證系統(tǒng)的安全性等現(xiàn)狀的影響,要想提高凈化的有效安全性,就必須要結(jié)合酸堿中和的化學反應(yīng)處理方案的基礎(chǔ)上,實施復床并列運行的方案進行內(nèi)冷水的凈化調(diào)節(jié),增加內(nèi)冷水處理過程中的有效性和安全性。

      采用符合床凈化的措施后,部分內(nèi)冷水流經(jīng)氫氧化鈉后,內(nèi)冷水中殘存的雜志會被離子交換床吸附除去,與此同時,由于氫氧化鈉的作用,內(nèi)冷水中會留有部分Na+,內(nèi)冷水凈化系統(tǒng)中始終留有NaOH,能夠及時調(diào)整內(nèi)冷水系統(tǒng)的酸堿平衡,保持內(nèi)冷水的弱堿性狀態(tài)。部分內(nèi)冷水經(jīng)過純水時,經(jīng)復合床內(nèi)流出的水里的雜志能夠在離子交換的作用下被去除,從而使內(nèi)冷水中的電導率顯著下降。

      黃石熱電廠210號機組內(nèi)冷水系統(tǒng)處理裝置用復床取代原有的離子交換器,同時將原水汽取樣間內(nèi)冷水在線pH表和電導率表停用和內(nèi)冷水人工分析取樣處閥門關(guān)閉,以減少內(nèi)冷水的外排量,在改造后的內(nèi)冷水系統(tǒng)處理裝置上加裝內(nèi)冷水在線pH表和電導率表,并將在線表計的排水回收至內(nèi)冷水箱中。

      4.3 改造后發(fā)電機內(nèi)冷水處理裝置具有以下特點:

      (1)采用特殊的離子交換系統(tǒng),十分簡便地進行人工調(diào)節(jié)處理工況,使整個運行周期內(nèi)冷水指標穩(wěn)定在合格的范圍內(nèi)。

      (2)處理量小,0.5—0.8t/h,這樣就不會因裝置的啟停而影響內(nèi)冷水系統(tǒng)壓力和流量的減小,從而保證發(fā)電機的安全;

      (3)安裝、調(diào)試簡單,不改變原有系統(tǒng);

      (4)運行成本低,樹脂可以再生。

      4.4 改造后內(nèi)冷水處理裝置調(diào)試運行情況

      內(nèi)冷水處理裝置的進水壓力0.32Mpa,工作溫度39~45℃,Na床流量100L/h,H床流量400L/h,調(diào)試72小時后系統(tǒng)水質(zhì)達到pH:8.14,DD:0.76μs/cm。內(nèi)冷水水質(zhì)滿足《DL/T 801-2010大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求》的要求。目前改造后的內(nèi)冷水處理裝置運行穩(wěn)定,內(nèi)冷水水質(zhì)情況良好,當內(nèi)冷水的水質(zhì)出現(xiàn)下降時,在設(shè)備運行中可以采取增大pH值來進行水質(zhì)的微調(diào),加大納床流量,減少電導率時加大氫床流量, 電導的調(diào)整是綜合Na+與H+的平衡點,pH值的高低對電導也都有一定的影響,在調(diào)整過程中盡量掌握進水流量越小越好,以延長樹脂的使用周期。

      5 結(jié)論和建議

      在小混床中交換柱中加入鈉型樹脂,無需對內(nèi)冷水系統(tǒng)實施改進計劃,僅僅需要以實驗結(jié)果為依據(jù),明確樹脂的合理比例。向內(nèi)冷水系統(tǒng)中引入鈉床,增強了對內(nèi)冷水電導率的監(jiān)測避免水質(zhì)惡化造成事故。采用復床并列運行的方法在實際運行中操作簡單,控制水質(zhì)比較穩(wěn)定,由于在線監(jiān)測表計的排水流入內(nèi)冷水系統(tǒng)中,無外排水,因此節(jié)約了除鹽水的用量,值得推廣。

      [1]DL/T801-2010 大型發(fā)電機內(nèi)冷卻水質(zhì)及系統(tǒng)技術(shù)要求[J].

      [2]龔海潔.熱力設(shè)備的腐蝕與防護[J].北京∶中國電力出版社,1998.

      10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.19.135

      邱成航(1964-),男,本科,高級工程師。

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