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      杏鮑菇工廠化生產(chǎn)存在的問題及對策

      2016-10-20 13:42:27唐天珍禹登鳳
      現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2016年9期
      關鍵詞:問題對策

      唐天珍 禹登鳳

      摘要 分析了近年來杏鮑菇工廠化生產(chǎn)存在的問題,總結了天弘食用菌合作社成功解決問題的對策,以期為杏鮑菇工廠化生產(chǎn)管理提供參考。

      關鍵詞 杏鮑菇;工廠化生產(chǎn);問題;對策

      中圖分類號 S646.19 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)09-0105-01

      隨著杏鮑菇工廠化生產(chǎn)的快速發(fā)展,總產(chǎn)量迅猛增長、產(chǎn)品質量也明顯得到提升,但市場供大于求產(chǎn)生了疲軟。隨著人工成本的逐年提高,導致了生產(chǎn)成本大幅增加,惡性競爭又造成生產(chǎn)利潤大幅度下滑。同時,能源消耗大、生產(chǎn)成本高、企業(yè)管理不善、生產(chǎn)中的不定因素等成為了抑制產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的瓶頸。

      2015年工廠化杏鮑菇的生產(chǎn)基本都是賠錢運轉,主要是國家經(jīng)濟發(fā)展速度放緩,產(chǎn)過于求,市場整體疲軟。2015年也是對杏鮑菇生產(chǎn)單位考驗、洗牌的一年,少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)停工,半數(shù)企業(yè)開開停停成半生產(chǎn)狀態(tài),興化市11家杏鮑菇生產(chǎn)企業(yè)只剩下4家企業(yè)在艱難支撐,其原因主要是市場供大于求產(chǎn)生的疲軟。

      1 存在的問題

      多數(shù)企業(yè)栽培條件準備不夠充分或管理上不夠重視,生產(chǎn)過程中主要存在以下幾個方面。

      1.1 滅菌不徹底

      杏鮑菇栽培的滅菌效果,直接決定了栽培的成敗。不徹底的原因主要有:一是拌料時培養(yǎng)料特別是玉米芯、木屑沒有吸透水,料內夾生,尤以玉米芯最為重要。二是在滅菌過程中冷空氣沒有排盡,熱循環(huán)不好,出現(xiàn)了滅菌死角。

      1.2 培養(yǎng)室、發(fā)菌室、出菇室等調溫、消毒措施達不到理想狀態(tài)

      杏鮑菇菌袋在接完種后,進入培養(yǎng)階段,在此階段出現(xiàn)的是菌種污染問題。其原因主要有菌種活力減退、冷卻室、接種室、培養(yǎng)室空氣過濾不良等。

      1.3 出菇期管理不當

      一是通氣方法不正確。特別是夏天子實體生長期通風在時間上難以掌控,通風過多,氣溫偏高,生長加快,菇體表面起皺影響菇的口感脆性及菇型和質量;通風過少,子實體缺氧生長又不良。夏天制冷設備又易超負荷運行,不注意及時巡查造成的智能溫度調控器失靈時有發(fā)生。二是菇蕾發(fā)生數(shù)量偏多。原因是開袋搔菌時的用力不均、袋口拉動面大進氧造成,導致過多分化幼蕾,子實體大多商品性差。三是子實體褐變。子實體褐變嚴重影響菇的品質,其原因主要是生育時通氣不協(xié)調和濕度過大,致使生育室內的污染源增加。

      1.4 能源消耗大

      食用菌工廠化生產(chǎn),需要根據(jù)所生產(chǎn)的食用菌品種特性,創(chuàng)造溫、濕、光、氣等生活條件。這些條件的取得依賴于工業(yè)設備的不停運轉,需要消耗大量的能源。杏鮑菇工廠化生產(chǎn)主要是中溫、低溫結合型模式,需要在中溫下發(fā)菌、低溫環(huán)境出菇。因此,工廠化生產(chǎn)杏鮑菇,其電費消耗量相當驚人,夏季生產(chǎn)杏鮑菇就需要電費1元/kg左右。

      1.5 管理不到位

      工人不按操作規(guī)程去做,生產(chǎn)中經(jīng)常發(fā)生制包污染雜菌率高,導致成本高、產(chǎn)量低。還有就是子實體畸形、品質差,賣相差、價格低。

      2 對策

      近日通過對2015年正常運轉生產(chǎn)的天弘食用菌合作社走訪,該合作社走出了一條特色的成功之路:堅持科技創(chuàng)新,強化細節(jié)管理,打破原有的制約瓶頸、促進產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。天弘食用菌合作社針對以上存在的普遍難題,及時排出癥結所在,制訂破解方案:降耗節(jié)能促創(chuàng)新,強抓管理、求效益。

      2.1 更換制冷設備及控制泡料池

      2014年底首先淘汰原先耗能大的老制冷設備,更換環(huán)保節(jié)能的制冷機組,單這一項,每年可減少耗電逾20萬元。接著不失時機挖建泡料池,改用水澆玉米芯為池中直接浸泡,使其吸水充分飽和,配料時讓培養(yǎng)料充分吸水,拌料均勻,杜絕了料夾生現(xiàn)象。

      2.2 嚴格滅菌及更新菌種

      滅菌過程中,嚴格按程序操作,以使滅菌徹底。進一步完善冷卻室、接種室、培養(yǎng)室的空氣過濾清潔無縫銜接,接種人員進出嚴格消毒,從雜菌感染的源頭抓起[1-2]。并注重菌種的更新?lián)Q代、篩選,以保持菌種的優(yōu)良特性,為實現(xiàn)成功栽培把好第一關。

      2.3 強化管理

      在栽培過程技術人員不斷細心地記錄和分析、總結成功的經(jīng)驗,因為杏鮑菇生產(chǎn)是一個認識再認識的過程。子實體發(fā)育過程中的溫度、濕度、空氣、光照隨著室外氣候環(huán)境的不斷改變而進行調節(jié),大大提高杏鮑菇工廠化栽培產(chǎn)量和品質。

      2.4 創(chuàng)新溫度調控技術

      能源消耗決定生產(chǎn)成本的高低和經(jīng)濟效益的好壞,企業(yè)的節(jié)能生產(chǎn)尤其重要,天弘食用菌合作社又在養(yǎng)菌房的溫度調控費用上動起了腦筋,過去冬天養(yǎng)菌房里的溫度提升一直是靠電來解決,從常溫提高到發(fā)菌需要的23 ℃所需費用較高,且還需要超過10 d的時間才能從常溫10 ℃緩慢升至23 ℃左右。2015年底開發(fā)出低能耗的方案,更改了加熱途徑,利用高壓滅菌鍋里的加熱水,再加回一次省煤器后,水溫由原來的60 ℃升高至90 ℃。利用原來的舊冷水組管道送到養(yǎng)菌房,3 h就可將溫度從10 ℃提高至23 ℃,養(yǎng)菌時間也從原來的47 d減至35 d,這項技術的創(chuàng)新,冬天發(fā)菌養(yǎng)菌時間就縮短了12 d,縮短了杏鮑菇生產(chǎn)的周期,提高了全年產(chǎn)量。更重要的是在這樣的有利條件下產(chǎn)生的菌絲均勻活力高,以后長出的的子實體壯,商品率高[3-4]。

      3 結語

      天弘食用菌合作社正是通過這種就地挖掘利用、更新課題,節(jié)能整改、低耗控支,圍繞著新材料、新資源的開發(fā)和利用,使企業(yè)立于不敗之地。如今的天弘企業(yè)建立了一整套的標準化的生產(chǎn)管理體系和質量管理體系,做到了管理標準化,操作標準化,產(chǎn)品標準化。整合的先進技術,加上規(guī)范的企業(yè)管理,使天弘食用菌合作社杏鮑菇工廠化生產(chǎn)又邁上了新的臺階。

      4 參考文獻

      [1] 張翠娥,趙書光,賈金川,等.蘇杏1號杏鮑菇工廠化袋式高效栽培技術研究[J].農(nóng)業(yè)開發(fā)與裝備,2015(4):133-134.

      [2] 祁登榮,馬遠遠.有機杏鮑菇工廠化栽培技術[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2015(8):114-115.

      [3] 趙書光,賈金川,張亞麗,等.杏鮑菇工廠化周年安全高產(chǎn)栽培技術研究[J].安徽農(nóng)學通報,2015,21(16):47-48.

      [4] 謝玉榮,何橋蘭.蘇北杏鮑菇工廠化栽培技術研究[J].農(nóng)業(yè)科技通訊,2015(12):161-162.

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