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      西門子S7—400H冗余PLC系統(tǒng)在承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)中的應(yīng)用

      2016-10-21 16:15孫善川王杰錕
      科技與企業(yè) 2016年8期
      關(guān)鍵詞:煤粉高爐以太網(wǎng)

      孫善川 王杰錕

      【摘要】噴吹煤粉[1]是高爐技術(shù)進(jìn)步的關(guān)鍵因素,將高風(fēng)溫、富氧鼓風(fēng)和噴吹煤粉有機(jī)結(jié)合起來(lái)后,不僅節(jié)焦和增產(chǎn)兩方面同時(shí)獲益,而且這種有機(jī)結(jié)合也成為一種不可缺少的高爐下部調(diào)劑手段。將西門子S7-400H冗余PLC系統(tǒng)應(yīng)用于承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)中,有效提高了煤粉噴吹的穩(wěn)定性,在降低成本的基礎(chǔ)上也提升了高爐運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性。

      【關(guān)鍵詞】噴煤;S7-400H;冗余;PCS 7

      1、引言

      目前國(guó)內(nèi)正在應(yīng)用的煤粉噴吹系統(tǒng),根據(jù)系統(tǒng)的布置可分為串罐噴吹和并罐噴吹兩大類[2],承鋼各高爐采用的均為并罐噴吹系統(tǒng)。承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)由原煤貯運(yùn)部分,干燥氣制備部分,煤粉制備部分,煤粉收集存儲(chǔ)部分,煤粉噴吹系統(tǒng),供氣系統(tǒng)(氮?dú)?、壓縮空氣)部分等6個(gè)子系統(tǒng)組成。其中煤粉制備部分、和煤粉噴吹系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定性將會(huì)影響高爐煤粉噴吹是否順暢,因此這兩個(gè)部分的自動(dòng)化控制為高爐噴煤系統(tǒng)控制的關(guān)鍵所在。

      2、西門子S7-400冗余PLC系統(tǒng)概述

      S7-400H冗余PLC系統(tǒng)屬于SIMATIC S7系統(tǒng)系列,它完全利用了SIMATIC S7的所有優(yōu)點(diǎn)[3]。能滿足對(duì)最先進(jìn)可編程邏輯控制器在有效性、智能度和分布式方面的高要求。系統(tǒng)提供了采集以及準(zhǔn)備過(guò)程數(shù)據(jù)所需的所有功能,其中包括用于控制、開(kāi)環(huán)控制以及監(jiān)視機(jī)組和設(shè)備的功能。S7-400H冗余PLC系統(tǒng)能夠和所有其它SIMATIC組件,例如SIMATIC PCS7控制系統(tǒng)相協(xié)調(diào)地工作。從控制室直到傳感器和執(zhí)行器的全集成系統(tǒng)是行業(yè)發(fā)展的必然結(jié)果,它能確保系統(tǒng)性能最優(yōu)。S7-400H的冗余結(jié)構(gòu)包括電源模塊、CPU模塊、以太網(wǎng)模塊、IM153模塊和DP網(wǎng)絡(luò)的冗余配置。當(dāng)工作主系統(tǒng)發(fā)生問(wèn)題時(shí),自動(dòng)切換到從系統(tǒng)工作。

      3、承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)硬件配置結(jié)構(gòu)

      承鋼5號(hào)高爐噴煤原來(lái)采用4套非冗余的S7-400 PLC系統(tǒng)控制:供料系統(tǒng)、制粉A系統(tǒng)、制粉B系統(tǒng)和噴吹系統(tǒng)。為了提升設(shè)備的穩(wěn)定性,2015年9月份對(duì)自動(dòng)化控制系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)現(xiàn)用的硬件配置結(jié)構(gòu),如圖1所示:主要包括S7-400H PLC系統(tǒng)、工業(yè)以太網(wǎng)和工控機(jī)系統(tǒng)。

      3.1 S7-400H PLC系統(tǒng)

      承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)搭建了2套S7-400H PLC系統(tǒng),一套控制噴煤制粉系統(tǒng),另一套控制噴吹系統(tǒng)。兩套PLC系統(tǒng)之間通過(guò)以太網(wǎng)進(jìn)行通訊交換數(shù)據(jù)。每一套PLC系統(tǒng)的單一的電源PC模塊、CPU模塊、以太網(wǎng)CP模塊、ET200模塊和DP網(wǎng)絡(luò)發(fā)生故障,系統(tǒng)均會(huì)自動(dòng)切換到從系統(tǒng)繼續(xù)進(jìn)行工作,不會(huì)導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)故障的發(fā)生。

      3.2 工業(yè)以太網(wǎng)

      工業(yè)以太網(wǎng)配置采用了2塊X208西門子交換機(jī)和1塊X204西門子交換機(jī),第一塊X208交換機(jī)連接制粉PLC系統(tǒng)0站以太網(wǎng)CP模塊、噴吹1工控機(jī)、制粉1工控機(jī)和X204交換機(jī);第二塊PLC系統(tǒng)1站以太網(wǎng)CP模塊、噴吹2工控機(jī)、制粉2工控機(jī)和X204交換機(jī),實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)的冗余功能:當(dāng)任意一個(gè)X208、X204或以太網(wǎng)CP模塊出現(xiàn)故障無(wú)法通訊時(shí),扔能保證另一個(gè)對(duì)應(yīng)模塊繼續(xù)工作,同時(shí)必然有一臺(tái)噴吹和制粉的工控機(jī)處于通訊正常狀態(tài)。

      3.3 工控機(jī)系統(tǒng)

      工控機(jī)系統(tǒng)配置了5臺(tái)工控機(jī),分別為工程師站、噴吹1、噴吹2、制粉1和制粉2工控機(jī)。工程師站主要用于程序的修改、程序的監(jiān)控、故障的診斷和項(xiàng)目初始畫面的設(shè)計(jì);噴吹1和噴吹2工控機(jī)主要由崗位工操作,對(duì)應(yīng)于噴吹PLC系統(tǒng)的畫面,用于對(duì)噴吹工藝設(shè)備的操作和監(jiān)控;制粉1和制粉2工控機(jī)主要由崗位工操作,對(duì)應(yīng)于制粉PLC系統(tǒng)的畫面,用于對(duì)制粉工藝設(shè)備的操作和監(jiān)控。所有工控機(jī)系統(tǒng)均采用了西門子1613網(wǎng)卡通訊,與冗余PLC系統(tǒng)配合實(shí)現(xiàn)WinCC[4]畫面和主從PLC系統(tǒng)的冗余通訊功能。

      4、承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)軟件平臺(tái)

      SIMATIC PCS 7過(guò)程控制系統(tǒng)是全集成自動(dòng)化(TIA)的核心部分,為生產(chǎn)、過(guò)程控制和綜合工業(yè)中所有領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一且符合客戶要求的自動(dòng)化平臺(tái)。通過(guò)采用SIMATIC PCS 7的全集成自動(dòng)化解決方案,可實(shí)現(xiàn)一致性的數(shù)據(jù)管理和通訊和組態(tài),性能優(yōu)異并可前瞻性地確保滿足典型的過(guò)程控制系統(tǒng)應(yīng)用需求。

      承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)軟件平臺(tái)采用了SIMATIC PCS 7 V6.1。程序設(shè)計(jì)主要使用了PCS 7的CFC語(yǔ)言,利用強(qiáng)大的預(yù)制程序庫(kù),通過(guò)繪制功能圖來(lái)自動(dòng)生成程序,最終編譯生成WinCC的部分控制畫面和大部分所需變量。

      5、結(jié)束語(yǔ)

      西門子S7-400H冗余PLC系統(tǒng)于2015年10月份在在承鋼5號(hào)高爐噴煤系統(tǒng)中上線應(yīng)用,連續(xù)運(yùn)行5個(gè)月,從未發(fā)生過(guò)導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)的故障,其優(yōu)異的自動(dòng)化控制效果得到了充分的體現(xiàn)。

      參考文獻(xiàn)

      [1]陳林森.高爐煤粉噴吹技術(shù)及發(fā)展趨勢(shì)[J].現(xiàn)代冶金,2010,38(2):1~4.

      [2]郝素菊,蔣武鋒,方覺(jué).高爐煉鐵設(shè)計(jì)原理.北京:冶金工業(yè)出版社,2003.

      [3]西門子(中國(guó))有限公司自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán).西門子PLC編程手冊(cè).北京航空航天大學(xué)出版社,2004.

      [4]西門子(中國(guó))有限公司自動(dòng)化與驅(qū)動(dòng)集團(tuán).西門子WinCC V6.北京航空航天大學(xué)出版社,2004.

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