【摘要】火電廠濕法石灰石—石膏煙氣脫硫工藝產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后直接排放,造成環(huán)境污染和水資源浪費(fèi)。處理后的水質(zhì)達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn),可回用至機(jī)組灰渣水一體化系統(tǒng),但運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)回用水量大,造成水平衡失調(diào)。處理后的脫硫廢水可以通過增加另一用戶的方式,回用至燃料沖洗水系統(tǒng)。經(jīng)試驗論證和運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整后,達(dá)到脫硫廢水“零排放”要求,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益雙贏。
【關(guān)鍵詞】脫硫廢水系統(tǒng);回用;渣水一體化;燃料沖洗水;運(yùn)行優(yōu)化;零排放
引言
廣東粵電靖海發(fā)電有限公司一期1號、2號600MW超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,3號、4號1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量為3200MW,同步建設(shè)煙氣脫硫裝置,脫硫工藝采用濕石灰石—石膏工藝,每爐一塔。隨著國家對環(huán)保的要求越來越高,特別針對企業(yè)廢水排放更加嚴(yán)格。廣東粵電靖海發(fā)電有限公司脫硫系統(tǒng)產(chǎn)生的廢水經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排放,一方面造成了水源的浪費(fèi),破壞了整個脫硫系統(tǒng)的水平衡[1],另一方面與公司提出的“廢水零排放”要求不符[2],特別是當(dāng)脫硫廢水系統(tǒng)由于加藥故障或吸收塔需要連續(xù)排廢水的工況時[3],雖經(jīng)脫硫廢水系統(tǒng)處理,但最終水質(zhì)仍達(dá)不到排放要求,造成水體污染,帶來環(huán)境問題,引起社會矛盾,給企業(yè)和諧發(fā)展帶來阻力[4]。
1、系統(tǒng)改造優(yōu)化
燃煤中含有的元素包括F、Cd、Hg、Pb、Ni、As、Se、Cr等,這些元素隨煙氣溶解進(jìn)入脫硫漿液中,在漿液反復(fù)循環(huán)使用中富集,脫硫用的石灰石中雜質(zhì)在吸收塔內(nèi)積累,最終形成濃度超過排放標(biāo)準(zhǔn)的廢水,為維持脫硫系統(tǒng)Cl-等的平衡,需要定時從吸收塔內(nèi)排出廢水。2×600MW機(jī)組和2×1000MW機(jī)組分別設(shè)置一套脫硫廢水系統(tǒng),見圖1。兩套系統(tǒng)出力按機(jī)組FGD廢水總?cè)萘吭O(shè)計,分別為20m3/h和24m3/h。
經(jīng)脫硫廢水處理系統(tǒng)后,水中過飽和鹽類和重金屬離子會沉淀出來,通過澄清濃縮池將沉淀與水分離開,泥渣送入壓濾機(jī)處理[5],清水排放值分別為:懸浮物<60mg/L,20℃的pH值為6~9,CODCr<90mg/L,BOD5<20mg/L,均達(dá)到廣東省DB44/26-2001《水污染排放限值》(DB44/26-2001)第二時段一級標(biāo)準(zhǔn),說明達(dá)標(biāo)后的水質(zhì)可以再回用。
1.1脫硫廢水排放至灰渣系統(tǒng)
電廠除渣系統(tǒng)為閉路循環(huán)水力除渣,由沖洗水系統(tǒng)和灰渣處理系統(tǒng)組成?;以到y(tǒng)廢水直接送至渣水一體化系統(tǒng),在渣水一體化系統(tǒng)經(jīng)沉淀、過濾等工序凈化后,輸入灰渣系統(tǒng)清水池。沖洗水泵從清水池取水后,出水分別送撈渣機(jī)、渣泵房、灰?guī)?、除塵器地面沖洗等。清水池補(bǔ)水包括渣水一體化系統(tǒng)回水池的回水、工業(yè)廢水處理系統(tǒng)最終中和池回用水和工業(yè)水系統(tǒng)的工業(yè)水。撈渣機(jī)、渣池、灰?guī)?、除塵器地面沖洗等排污水返回渣水一體化處理系統(tǒng)進(jìn)行處理。經(jīng)分析脫硫廢水處理后最終產(chǎn)生清水,水質(zhì)較好,因此將這部分水排入渣水一體化系統(tǒng),經(jīng)進(jìn)一步沉淀、過濾后回用至灰渣沖洗水系統(tǒng)。脫硫廢水回用至渣水一體化系統(tǒng)后,一方面從源頭上杜絕廢水外排,另一方面脫硫廢水回用間接減少了清水池補(bǔ)水約40m3/h,降低機(jī)組水耗值。系統(tǒng)改造后,#1~#4機(jī)組脫硫廢水直接排放至#1、#2鍋爐渣水一體化系統(tǒng)中,通過清水池澄清后由鍋爐沖洗水泵供灰?guī)鞗_洗、撈渣機(jī)補(bǔ)水兩種用途,多余的廢水通過溢流口溢流至#1、#2機(jī)組排水槽,通過排水槽提升泵輸送至工業(yè)廢水站,在廢水站稀釋達(dá)標(biāo)后排放。目前的處理方式未能完全達(dá)到廢水零排放目標(biāo)。2013年環(huán)保驗收檢查期間將脫硫廢水回收到工業(yè)廢水系統(tǒng)后,水質(zhì)發(fā)生變化,針對這種情況,特在原有系統(tǒng)改造基礎(chǔ)上,增加一路處理后的脫硫廢水排至輸煤沖洗水系統(tǒng)。
1.2脫硫廢水排放至輸煤沖洗水系統(tǒng)
輸煤系統(tǒng)沖洗水泵房清水池經(jīng)沖洗水泵升壓后送至煤場和煤碼頭,供各系統(tǒng)噴淋沖洗及各轉(zhuǎn)運(yùn)站清洗地面使用。煤場四周設(shè)排水溝,雨水和含煤廢水排入煤場沉淀池,煤場、棧橋沖洗水經(jīng)收集后也排入煤場沉淀池。經(jīng)過初步沉淀后,煤場沉淀池上部清液送至工業(yè)廢水處理系統(tǒng)處理后回收利用[6]。煤場清水池補(bǔ)水來自兩個方面:工業(yè)廢水處理后的廢水回用水和工業(yè)水,見圖2。
為驗證脫硫廢水排至輸煤沖洗水系統(tǒng)的可行性,2014年6月11日在燃料#3圓形煤倉進(jìn)行煤場噴淋試驗。煤場整周有15個噴槍,其中煤場門口的3個噴槍因噴淋后直接排至門口水泥板上導(dǎo)致廢水流淌而不使用該3個噴槍,因此煤場有10個~12個噴槍可用。每個噴槍在燃料沖洗水泵開啟后流量可達(dá)29.8m3/h,10個噴槍每2min可達(dá)流量10m3。本次試驗中,打開一個噴槍噴3min,噴淋水量1.5m3,煤場檢查的情況為:a) 煤場平整煤堆(堆取料機(jī)采煤過的煤堆)在表面噴淋1.5m3水后,在煤層表面刮板刮過的溝痕中形成局部水流,但經(jīng)過5min后,水流長度約10m~15m后水滲透進(jìn)入煤層;b) 山丘狀的煤堆表面噴淋水量1.5m3后,觀察煤層表面,發(fā)現(xiàn)噴淋的水未形成水流現(xiàn)象,直接滲透進(jìn)入煤層。
1.2.1煤場接收廢水的可行性a) 理論計算:煤場直徑120m,計算煤場煤堆積表面積約10000m2,煤場每日接收噴淋水80m3,煤場表層滲透進(jìn)入煤層水的厚度為8mm;每日每個煤場日上煤6750t,80m3噴淋水如均勻摻入燃煤中,則燃煤水分增加1.12%,不會造成燃煤水分過大成為煤漿狀。因此理論上,煤場噴灑水時可行的;b) 試驗狀況:結(jié)合試驗狀況,根據(jù)以上估算,在2h內(nèi)煤場噴槍噴淋一次,消耗用水10m3,每天應(yīng)可以接收約80m3廢水,該部分廢水分時段噴灑進(jìn)入煤場內(nèi),在24h內(nèi),該部分水會逐漸滲透進(jìn)入煤層,并有部分水經(jīng)過堆取料機(jī)輸送至鍋爐原煤斗、制粉系統(tǒng)內(nèi),最終進(jìn)入爐膛燃燒,因此煤場接收廢水是可行的。
1.2.2脫硫廢水排入燃料沉淀池的可行性,經(jīng)統(tǒng)計,目前#1、#2機(jī)組脫硫廢水日排放量79m3/d,#3、#4機(jī)組脫硫廢水日排放量為134m3/d,則#1~#4機(jī)組脫硫廢水總排放量為213m3/d,除去灰?guī)?、撈渣機(jī)用水量40m3/d,日需排放至燃料沉淀池的水量為173m3/d,該廠共有4個煤場,平均每個煤場需接收43.25m3/d的脫硫廢水排放量。燃料沉淀池處理系統(tǒng)每日處理水量不低于200m3/d,系統(tǒng)每個煤水凈化器處理量設(shè)計為100m3/h,共兩個凈化器,實際處理量為100m3/h×2=200m/h。因此該部分廢水可以通過沉淀池處理。通過兩次改造和優(yōu)化,新增加#1~#4機(jī)組脫硫廢水系統(tǒng)的兩個用戶,分別為渣水一體化系統(tǒng)和輸煤沖洗水系統(tǒng),并在兩條管線分別設(shè)置閥門,方便運(yùn)行人員切換,如圖3。
2、脫硫廢水運(yùn)行方式優(yōu)化
#1~#4機(jī)組脫硫廢水改造后,需要適當(dāng)調(diào)整廢水系統(tǒng)運(yùn)行方式,調(diào)整如下:
a)600MW機(jī)組、1000MW機(jī)組脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行時,廢水直接排入燃料沉淀池內(nèi);當(dāng)接到燃料沉淀池已滿水、需停止排放的通知后,兩套脫硫廢水系統(tǒng)開啟旁路系統(tǒng),排放至渣水一體化清水池緩沖,處理結(jié)束后,再輸送至燃料沉淀池;
b)運(yùn)行部控制每日#1~#4機(jī)組總廢水量正常情況下不超過300 t/d,并規(guī)定每月單日投運(yùn)脫硫廢水系統(tǒng),雙日停運(yùn)系統(tǒng)進(jìn)行壓泥操作;
c) 渣水一體化溢流至機(jī)組排水槽廢水,經(jīng)過工業(yè)廢水站處理后不允許外排,直接輸送至#1、#2機(jī)組和#3、#4機(jī)組工藝水箱內(nèi);
d)定期由脫硫廢水向渣水一體化系統(tǒng)內(nèi)排水作為補(bǔ)水用,渣水一體化用水供給#1、#2爐撈渣機(jī)、灰?guī)鞗_洗用水,每周統(tǒng)計一次廢水系統(tǒng)水平衡報表。
e)燃料部制定圓形煤倉噴淋定期工作,每日消耗300m3/d水量(日均每個煤倉75m3/d),采用定時噴淋方式,每2h噴淋一次,每次噴淋流量40(平均每個煤倉10m3,如沉淀池水量過多時可以增加噴淋量);
f)環(huán)保專責(zé)每周檢查廢水系統(tǒng)的實際運(yùn)行狀況,發(fā)現(xiàn)廢水有外排、溢流現(xiàn)象要及時通報相關(guān)部門處理。
3、結(jié)語
經(jīng)過兩次系統(tǒng)改造和脫硫廢水系統(tǒng)運(yùn)行方式優(yōu)化調(diào)整后,實現(xiàn)脫硫廢水“零排放”的目的,節(jié)約水資源,保證脫硫系統(tǒng)吸收塔內(nèi)漿液質(zhì)量,促進(jìn)整個FGD系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,在達(dá)到環(huán)保要求的同時也實現(xiàn)節(jié)能降耗,取得環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。
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作者簡介
張亞,1988年生,男,安徽宿州人,2011年畢業(yè)于東北電力大學(xué)化學(xué)工程學(xué)院環(huán)境工程專業(yè),助理工程師。