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      膠球清洗裝置在凝汽式汽輪機(jī)上的應(yīng)用

      2016-10-21 16:15胡澤云
      科技與企業(yè) 2016年8期
      關(guān)鍵詞:清洗真空效果

      胡澤云

      【摘要】本文通過對膠球清洗工作原理及工藝操作的論述,說明了該裝置在凝汽式汽輪機(jī)上投運(yùn)對提高機(jī)組真空和經(jīng)濟(jì)效益具有顯著作用。

      【關(guān)鍵詞】凝汽式;清洗;真空;效果

      1、前言

      河鋼宣鋼設(shè)備能源部汽輪機(jī)均為凝汽式,且循環(huán)水系統(tǒng)采用開式循環(huán)。每當(dāng)春季來臨,水中各種浮游生物大量繁殖,凝汽器銅管表面獨(dú)特的生存環(huán)境極適于這些浮游生物的生長,大量的浮游生物在此生息,導(dǎo)致銅管傳熱惡化。另外,在豐水季節(jié),由于水中含泥沙較多,當(dāng)這些攜帶大量泥沙的水流經(jīng)凝汽器銅管時(shí),水中的泥沙極易從水中析出并粘附在銅管表面,影響銅管傳熱,機(jī)組端差增加,真空下降,運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性下降。正因?yàn)槿绱?,汽輪機(jī)機(jī)組每年都要停機(jī)對凝汽器進(jìn)行人工機(jī)械清洗或化學(xué)清洗,經(jīng)濟(jì)損失大,工人勞動(dòng)強(qiáng)度高。而采用膠球清洗系統(tǒng),可以實(shí)現(xiàn)對機(jī)組凝汽器在線清洗,及時(shí)除去聚集在凝汽器銅管表面的雜物,保持銅管表面的清潔,降低凝汽器端差,提高機(jī)組運(yùn)行真空,從而提高機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性。

      2、工作原理

      河鋼宣鋼設(shè)備能源部在4#AV71汽輪鼓風(fēng)機(jī)及9#25MW汽輪發(fā)電機(jī)機(jī)組上安裝由上海豐慶機(jī)電設(shè)備工程有限公司設(shè)計(jì)制造的膠球清洗裝置,該系統(tǒng)由膠球泵、裝球室、收球網(wǎng)及相應(yīng)閥門組成,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)規(guī)范如表1所示:

      其工作原理為,膠球清洗裝置安裝在凝汽器循環(huán)水進(jìn)出口管道上,該系統(tǒng)將裝入膠球室內(nèi)比重與水接近的海綿膠球送入凝汽器循環(huán)水入口,直徑比凝汽器銅管略粗的膠球在循環(huán)水的帶動(dòng)力下,擠壓變形后進(jìn)入凝汽器銅管,擦洗銅管表面,當(dāng)膠球流出銅管時(shí)在自身彈力的作用下,突然恢復(fù)原狀,并隨循環(huán)水流入循環(huán)水回水管,繼而至收球網(wǎng),并匯集在收球網(wǎng)底部,然后在膠球泵作用下被送進(jìn)裝球室重復(fù)上述運(yùn)動(dòng),達(dá)到清潔凝汽器銅管的目的。

      3、工藝操作

      膠球清洗系統(tǒng)電控柜操作為手動(dòng)操作模式,膠球系統(tǒng)為共用制布置方式(即凝汽器分為A、B兩側(cè),兩側(cè)共用1臺(tái)泵和1臺(tái)裝球室),在A、B側(cè)不允許同時(shí)運(yùn)行,只能單側(cè)投運(yùn)。其工藝操作過程及要求如下:

      3.1操作過程

      1)首先要求保證系統(tǒng)運(yùn)行前的初始狀態(tài)正確:裝球室切換閥執(zhí)行器、入口電動(dòng)球閥(泵出口)、出口電動(dòng)球閥(投球管上)關(guān)閉、膠球泵電機(jī)均處于關(guān)閉狀態(tài),A、B側(cè)投球管閥門關(guān)閉、A、B側(cè)收球網(wǎng)閥門關(guān)閉、A、B側(cè)收球網(wǎng)執(zhí)行器處于反沖洗狀態(tài)(打開狀態(tài))。

      2)A側(cè)清洗操作:將A側(cè)收球網(wǎng)執(zhí)行器切換至收球位置,打開A側(cè)收球管閥門、裝球室入口電動(dòng)球閥、裝球室出口電動(dòng)球閥、A側(cè)投球管閥門、裝球室切換閥執(zhí)行器。運(yùn)行膠球泵20分鐘。操作過程需按順序觀察執(zhí)行器限位反饋信號(hào)是否到位。B側(cè)運(yùn)行操作方式與A側(cè)相同。

      3)A側(cè)收球操作:關(guān)閉裝球室入口電動(dòng)球閥、膠球泵電機(jī)、裝球室出口電動(dòng)球閥、A側(cè)收球管閥門、A側(cè)投球管閥門,將A側(cè)收球網(wǎng)執(zhí)行器切換至反洗位置。B側(cè)運(yùn)行操作方式與A側(cè)相同。

      3.2工藝要求

      每七天投運(yùn)一次膠球清洗系統(tǒng),投運(yùn)前確保凝汽器循環(huán)水入口壓力處于正常控制范圍,凝汽器水室充滿水,新膠球運(yùn)行前需要浸泡20小時(shí),每次投運(yùn)膠球清洗系統(tǒng)時(shí),必須清洗2小時(shí)方達(dá)到要求,每次運(yùn)行后統(tǒng)計(jì)收球率,便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理系統(tǒng)異常。定期定時(shí)對收球網(wǎng)進(jìn)行反沖洗,反沖洗時(shí)間間隔不得超過5天,反沖洗時(shí)間設(shè)定不得少于20小時(shí)。

      4、運(yùn)行效果

      兩臺(tái)機(jī)組膠球清洗裝置每周運(yùn)行一次,每次運(yùn)行2小時(shí),平均收球率達(dá)96%以上,運(yùn)行后循環(huán)水進(jìn)水壓力平均下降0.01M,運(yùn)行效果良好。

      1、兩臺(tái)膠球清洗裝置運(yùn)行過程中的收球率均能達(dá)到96%以上。

      2、4#汽輪鼓風(fēng)機(jī)循環(huán)水進(jìn)口壓力同期平均降低0.015MPa;凝結(jié)水平均溫度同期降低約1.5℃,真空值平均提高0.001MPa。

      3、4#汽輪鼓風(fēng)機(jī)平均供風(fēng)汽耗2.90t/萬m3,同期降低了0.1t/萬m3。

      4、9#汽輪發(fā)電機(jī)循環(huán)水進(jìn)口壓力同期平均降低0.02MPa;凝結(jié)水平均溫度同期降低約10℃,真空值平均提高0.002MPa。

      5、9#汽輪發(fā)電機(jī)平均發(fā)電汽耗4.20kg/kWh,同期降低了0.1 kg/kWh。

      另外,投入膠球清洗裝置后,兩臺(tái)汽輪機(jī)凝汽器銅管經(jīng)多次在線清洗,管內(nèi)壁清潔度提高。兩臺(tái)機(jī)組凝汽器經(jīng)開蓋檢查,銅管結(jié)垢污堵情況明顯好轉(zhuǎn),例行進(jìn)行的一年一次定期人工清洗依實(shí)際情況進(jìn)行了延遲,有效節(jié)約了設(shè)備清洗維護(hù)費(fèi)用。

      5、結(jié)束語

      綜合以上分析可知,膠球清洗裝置投用后對降低凝汽器水阻有作用,使得循環(huán)水進(jìn)水壓力有所降低,真空提高。安裝投用膠球清洗裝置能及時(shí)清走凝汽器銅管內(nèi)壁污物,使凝汽器管道保持一定的清潔度,提高了凝汽器的換熱能力,同時(shí)節(jié)省了設(shè)備維護(hù)強(qiáng)度,為機(jī)組的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了有利保障。

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