王 月 李小蘭 周柳芬
廣西中煙工業(yè)有限責任公司 廣西南寧 530001
淺談煙用材料質(zhì)量缺陷的分析與改進
王 月 李小蘭 周柳芬
廣西中煙工業(yè)有限責任公司 廣西南寧 530001
本文針對在實際生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗中,部分煙用材料常見的質(zhì)量缺陷進行分析,并提出改進的建議,不斷提高煙用材料質(zhì)量。
煙用材料是生產(chǎn)卷煙產(chǎn)品不可缺少的重要組成部分,在新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、減害降焦等多項工作中起著重要的作用,并且還直接影響卷煙產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)成本。可以說,煙用材料為卷煙產(chǎn)品與消費者搭建起橋梁,因此,卷煙材料質(zhì)量控制與改進需要我們高度去重視。
在實際生產(chǎn)過程和入庫檢驗中,時常會出現(xiàn)由于煙用材料質(zhì)量問題而影響生產(chǎn),因此我們對常見的煙用材料質(zhì)量缺陷進行了研究與分析,與供應(yīng)商共同探討改進和控制思路,以不斷提高煙用材料入庫質(zhì)量和使用質(zhì)量。
(一)商標紙常見質(zhì)量缺陷
入庫質(zhì)量缺陷 使用質(zhì)量缺陷表面不潔 表面刮花條碼印刷不達標 上機卡機表面漏印、漏燙 包裝水霧
(二)原因分析與改進
1、商標紙表面不潔。原因分析:膠印機主要是因為膠印機墨路系統(tǒng)兩墻板間有一根加固桿,油墨飛濺或點到加固桿上,當這些油墨積多后滴下造成滴墨和拉線;凹印機主要是因為印版兩端飛濺油墨引起,出現(xiàn)拉線是油墨和凹版間匹配不好造成。缺陷改進:膠印機產(chǎn)品通過定時清洗加固桿和減少油墨流動性來控制;而凹印機產(chǎn)品,油墨點采取遮擋可以解決,油墨和凹版間匹配不好可通過更改其中一方面的因素來解決。
2、條碼印刷不達標。原因分析:應(yīng)用條碼EAN 13碼檢測報告進行分析,獲知條碼達不到標準是由于條碼的符號反差項、調(diào)制度項達不到。經(jīng)技術(shù)人員分析,造成符號反差項、調(diào)制度項達不到,主要是商標在生產(chǎn)過程中,水墨平衡控制不好,造成條碼底色與黑色線條對比度不強。缺陷改進:因生產(chǎn)過程中,整個水墨平衡的過程是動態(tài)被動平衡,受諸多因素影響,而人為因素就是其中之一。所以在生產(chǎn)過程中要控制好條碼顏色,必須加強機臺操作工的技能水平,時刻注意水墨的變化,始終做到“三勤”--勤觀察、勤自檢、勤調(diào)整。
3、表面漏印、漏燙。原因分析:漏印主要是在生產(chǎn)過程中走紙有雙張,導致下面一張無法印上去,或者油墨空轉(zhuǎn),出現(xiàn)部分漏印。漏燙主要是在生產(chǎn)過程中“送步”電機不工作而造成重疊,導致下面一張沒能燙上。缺陷改進:要求供應(yīng)商提高操作工的質(zhì)量意識,時刻注意質(zhì)量的變化,及時把缺陷品分開放置避免流入下工序。同時進一步解決機械故障,使該缺陷得到徹底的解決。
4、商標上機易刮花。原因分析:一方面是盒子壓痕線不夠飽滿,成型后有特別凸起的地方受到摩擦后引起刮花;另一方面是油墨光油固化不完全。缺陷改進:采用鋼模壓版解決了盒子壓痕線不夠飽滿的問題,油墨光油固化不完全則通過提高UV燈的固化功率來解決。
5、商標上機易卡機。原因分析:一方面是商標紙之間張與張粘連、卡連導致生產(chǎn)中雙張下料,主要是在分選環(huán)節(jié)中造成:防止耳朵裁切不斷-→分選工序要求掰耳朵-→各個分選工方式、力度不同-→導致耳朵錯位-→張與張耳朵卡在一起-→包裝后雙張下料造成卡機;另一方面是商標紙爽滑度不夠。缺陷改進:針對粘連、卡連問題,應(yīng)要求分選工采用正確的手法,避免張與張耳朵卡在一起。針對爽滑度不夠,可采用光油提高商標紙表面的爽滑度。
6、包裝水霧。原因分析:商標表面自帶的C-O基團、C=O基團含量較大。缺陷改進:改進商標紙印刷使用的油墨(含光油),降低游離含C-O基團、C=O基團有機物含量或減少含C-O基團、C=O基團有機物揮發(fā);增大商標紙與透明紙之間的微觀空間;使用防水霧透明紙。
(一)煙用紙箱常見質(zhì)量缺陷
煙用紙箱常見質(zhì)量缺陷為紙箱內(nèi)壁粘連和紙箱廢片裁切不斷。
(二)原因分析與改進
1、紙箱內(nèi)壁粘連。原因分析:生產(chǎn)過程中涂膠量過多溢出在紙箱內(nèi)壁不干造成。缺陷改進:做好生產(chǎn)過程中涂膠量的控制并加強檢驗。2、紙箱廢片裁切不斷。原因分析:生產(chǎn)過程中裁切刀磨損或裁切刀調(diào)刀不到位造成。
缺陷改進:加強生產(chǎn)設(shè)備的維護和調(diào)試。
(一)接裝紙常見質(zhì)量缺陷
接裝紙常見質(zhì)量缺陷為表面油墨漏印、接頭多、端面裁切不平。
(二)原因分析與改進
1、表面油墨漏印。原因分析:生產(chǎn)過程中印刷版面上殘留有異物,印刷圖案被遮擋或者刮刀上有顆粒狀的東西,造成油墨不能夠很好的轉(zhuǎn)移到接裝紙上。缺陷改進:定期對印刷版面進行清洗,并且對油墨進行過濾后再進行生產(chǎn)。
2、接頭多。原因分析:原紙本身附帶較多的接頭,或是在生產(chǎn)過程中因機器故障或處理質(zhì)量缺陷頻繁停機。缺陷改進:控制好原紙質(zhì)量,不允許自帶過多接頭,并在生產(chǎn)過程中保證設(shè)備運行順暢,以免頻繁停機出現(xiàn)接頭,同時還應(yīng)做好出廠檢驗,嚴格按標準要求發(fā)貨。
3、端面裁切不平。原因分析:生產(chǎn)過程中裁切刀磨損造成。缺陷改進:加強生產(chǎn)設(shè)備的維護和調(diào)試。
本文主要對本企業(yè)在入庫交收檢驗和使用過程中出現(xiàn)的較多的質(zhì)量問題進行分析,并提出改進措施,但對于卷煙材料質(zhì)量的控制主要還應(yīng)由供應(yīng)商主動開展,在加強生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的同時,更關(guān)鍵的還應(yīng)加強出廠檢驗質(zhì)量,確保到貨材料符合標準要求。
[1]韓云輝,陳連芳,邢軍.煙用材料生產(chǎn)技術(shù)與應(yīng)用[M].北京:中國質(zhì)檢出版社,中國標準出版社,2012.