于楠
摘 要:裂解氣壓縮機U-GB201是乙烯裝置核心設(shè)備,采用透平驅(qū)動,其防喘振控制原來在DCS中實現(xiàn),由于DCS系統(tǒng)掃描和執(zhí)行速度慢,加上控制算法簡單,屬單參數(shù)(最低流量算法)控制方式,因此控制精度低,控制裕度大,機組運行時離喘振區(qū)遠,耗費大量能量。改造后的ITCC系統(tǒng)采用成熟的模塊化控制技術(shù)實現(xiàn)了防喘振控制功能,可以最大程度利用蒸汽做功,降低能耗。文章介紹了裂解氣壓縮機喘振線驗證方案原理、風險和相應預防措施進行分析,并作出可實際運作的實施方案。
關(guān)鍵詞:喘振線;驗證測試;風險;措施
1 喘振線驗證試驗方案
1.1 試驗原則
本次試驗對壓縮機第一、二、三段分別進行喘振線驗證實驗。喘振線驗證試驗在裝置停車前進行,測試時間不超過2小時。對每一段分別測試點數(shù)3點,根據(jù)該機組正常使用的流量和壓力速度情況現(xiàn)場確定幾個測試點。
在測試過程中依據(jù)測試情況決定測試的深度,如果測試到臨界喘振點或測試的工作點已到達喘振線還未發(fā)生喘振或發(fā)現(xiàn)異常及時停止測試,如果發(fā)生意外可以緊急停車。
測試結(jié)束要及時把為了做測試而做的程序和硬件的改變恢復。
1.2 驗證試驗前準備
1.2.1 程序修改
每發(fā)生1次喘振時,防喘振閥FVXXX開度增加10%。保持現(xiàn)在對防喘振閥電磁閥的強制帶電,即讓喘振電磁閥不動作。
修改程序中儀表量程,入口壓力PIXXX和出口壓力PIXXX的量程增加50%。增加喘振測試操作畫面。
在測試中用這個畫面可以監(jiān)視每段的運行情況和操作喘振閥。
此過程需要提前作好,并且連接實驗系統(tǒng)模擬調(diào)試。
1.2.2 現(xiàn)場儀表參數(shù)調(diào)整
調(diào)整一段入口壓力PIXXX流量等這些個變送器的阻尼時間,設(shè)置到最小。
為了確保流量的準確,檢查、排凝一段出口流量FIXXX。
下裝程序,下裝完成后檢查確認正確。
1.2.3 喘振閥測試
在一定幅度對防喘振閥進行簡單測試,以保證定位器和執(zhí)行機構(gòu)動作的靈敏程度(不會發(fā)生卡澀)滿足測試要求。可以先將喘振閥關(guān)一定幅度,然后打開觀察是否正常。
1.2.4 連接數(shù)據(jù)采集設(shè)備
在交換機的備用網(wǎng)口上連接一臺安裝Triconex TriLogger Playback 數(shù)據(jù)采集軟件的電腦采集數(shù)據(jù)作為輔助數(shù)據(jù)。
1.3 試驗過程
(1)控制機組速度到測試速度,將三返一、五返四防喘振控制方式改為手動。(2)用每次關(guān)2%的按鈕逐漸關(guān)小喘振閥,當流量降低,工作點靠近原有喘振線時,改用慢速每次0.5%的按鈕緩慢關(guān)小喘振閥,直到測試到臨界喘振點或測試的工作點到達現(xiàn)有的喘振線時,結(jié)束這個點的實驗。用每次開2%的按鈕打開喘振閥,這個點的實驗完成。這期間如果發(fā)生喘振,喘振測試儀會輸出信號到系統(tǒng)每檢測到1次喘振喘振閥輸出增加20%。(3)調(diào)整機組速度,和2相同的步驟做下一點,直到全部做完5個實驗。(4)實驗結(jié)束防喘振閥打開,拆卸喘振測試儀的接線,恢復連接到原來的連接?;謴驼{(diào)整的壓力變送器的阻尼時間,檢查確認個點的顯示正確,實驗結(jié)束。(5)裝置停工后,刪除測試修改的程序。根據(jù)測試結(jié)果,從新計算喘振線,修改防喘振程序。
2 風險及措施
2.1 喘振不能及時脫離的風險
風險:喘振是渦輪式壓縮機在特定的運行條件下會發(fā)生的一種特有現(xiàn)象。在機組發(fā)生喘振時,由于氣流方向的改變,會改變軸向力的方向。如果喘振不被制止,壓縮機組的推力軸承,段間密封,軸端密封會在多次喘振周期后可能損壞。制止喘振發(fā)生需要盡快降低壓縮機出口的阻力(打開防喘振閥)。喘振及其所造成的機械損壞的風險是喘振未被探測出,而沒有及時采取措施。
措施:喘振測試是通過人工的手段改變壓縮機組的運行條件,將壓縮機的運行點逐漸靠近實際喘振點,通過儀器監(jiān)測和人員監(jiān)測的方法,及時探測到機組開始進入喘振狀態(tài),快速打開防喘振閥。使機組脫離喘振工況。在喘振測試時,由于機組運行的數(shù)據(jù)(入口流量,入出口壓力等)都被測試儀器高速監(jiān)測,同時也被測試人員實時觀測。即使接近或發(fā)生喘振情況出現(xiàn),防喘振閥也能夠及時打開,使機組恢復到安全運行的區(qū)域,避免連續(xù)喘振的發(fā)生。
2.2 防喘振閥突然打開引起機組出入/口壓力波動風險
風險:在喘振測試時,由于發(fā)生喘振時控制動作會將防喘振閥快速打開,壓縮機的入/出口壓力會產(chǎn)生波動,對下游工藝產(chǎn)生影響。特別是入口壓力,可能由于防喘振閥的快速打開而造成入口壓力上升。
措施:可能會引起裝置的波動,相關(guān)人員作好準備。在喘振測試時工藝操作條件已是處于停車前的特殊工況,波動不會造成太大影響。
2.3 機組喘振時或喘振閥突然開大可能引起機組速度變化風險
風險:機組轉(zhuǎn)速升高可能會引起汽輪機振動高,嚴重會造成聯(lián)鎖機。
措施:在喘振測試時,汽輪機的調(diào)速回路仍將在ITCC的自動控制狀態(tài)下。汽輪機的轉(zhuǎn)速設(shè)定在固定在所需的轉(zhuǎn)速上。ITCC調(diào)速回路根據(jù)此設(shè)定點自動跟蹤保持轉(zhuǎn)速,即使在防喘振閥打開時(負荷下降),汽輪機也能維持控制在設(shè)定轉(zhuǎn)速下運行。測試時如果沒有發(fā)生喘振不要快速打開喘振閥如果機組停機,按照預先做好的機組停機方案處理。
2.4 控制程序修改后將下裝風險
風險:下裝程序可能因為邏輯修改錯誤引起不正常的動作乃至跳車。
措施:提前修改好程序,將沒有修改的原程序下裝到實驗系統(tǒng),將機組模擬到現(xiàn)場運行條件后,把修改后的程序下裝實驗系統(tǒng)中確認正確,避免程序修改錯誤的發(fā)生。