曹立軍(中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司, 黑龍江 哈爾濱 154854)
部分氧化氮?dú)鉄o循環(huán)升溫技術(shù)改造
曹立軍(中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司, 黑龍江 哈爾濱 154854)
為減少停車時(shí)間,增加產(chǎn)品產(chǎn)量,提高經(jīng)濟(jì)效益,中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司甲醇分廠將原部分氧化氮?dú)庋h(huán)升溫方式進(jìn)行改造。從生產(chǎn)工藝及安全性等方面考慮,并結(jié)合以往的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),提出了部分氧化氮?dú)鉄o循環(huán)升溫(直排升溫)改造方案,目前改造已成功實(shí)施,取得良好效果。
部分氧化;無循環(huán);升溫;技改
中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司(原名哈爾濱氣化廠)于1990年開工建設(shè),以煤為原料生產(chǎn)煤氣及甲醇,原有年產(chǎn)6萬噸甲醇裝置,2001年新建年產(chǎn)8萬噸甲醇裝置,于2008年建設(shè)年產(chǎn)25萬噸甲醇生產(chǎn)裝置。25萬裝置較前兩套裝置的基礎(chǔ)上,在脫硫工序后壓縮工序前加入部分氧化工序。
凈煤氣部分氧化法也稱自熱轉(zhuǎn)化法,即在轉(zhuǎn)化爐上部由氧氣和凈煤氣中的部分CH4、H2進(jìn)行不可逆的瞬時(shí)燃燒反應(yīng),放出大量的熱以供經(jīng)甲烷轉(zhuǎn)化所需熱量和彌補(bǔ)轉(zhuǎn)化爐的損失。反應(yīng)方程式如下。
燃燒反應(yīng)
CH4+2O2=CO2+2H2O+Q
2H2+O2=2H2O+Q
甲烷轉(zhuǎn)化反應(yīng)
CH4+H2O=CO+3H2-Q
CH4+CO2=2CO+2H2-Q
其作用是將凈煤氣中的部分甲烷轉(zhuǎn)化為一氧化碳及氫氣,以提高甲醇反應(yīng)原料氣中有效成分含量,故而提高甲醇產(chǎn)量。
由于中煤龍化哈爾濱煤化工有限公司于2011年建設(shè)甲醇吹除氣提取天然氣項(xiàng)目,部分氧化裝置改變原來連續(xù)運(yùn)行方式,更改為季節(jié)性運(yùn)行的方式,即根據(jù)市場需求變化而決定開停的方式。部分氧化開車時(shí),在投入原料氣前需將轉(zhuǎn)化爐出口溫度提高到550℃,此過程稱為升溫過程,升溫時(shí)間至少需要24小時(shí)。
原有的升溫技術(shù)方案為,壓縮工段停汽輪機(jī)、合成系統(tǒng)泄壓,用氮?dú)庵脫Q合格后保壓0.3MPa左右,天然氣100#膜停車保壓。壓合工段停車后,導(dǎo)入壓縮機(jī)入口補(bǔ)氮?dú)饷ぐ?,啟汽輪機(jī)升速至5300r/min,打開氮?dú)庋h(huán)升溫管線手閥,按照升溫圖表進(jìn)行氮?dú)庋h(huán)升溫。
氮?dú)庋h(huán)具體路線為:聯(lián)合壓縮機(jī)→原料氣預(yù)熱器E03006→混合氣預(yù)熱器E03004→加熱爐F03001→轉(zhuǎn)化爐R03001→廢熱鍋爐E03003→混合氣預(yù)熱器E03004→鍋爐給水預(yù)熱器E03005→原料氣預(yù)熱器E03006→除鹽水預(yù)熱器E03007→水冷器E03008→分離器S03001→聯(lián)合壓縮機(jī)。
由于公司每天有15.22萬立方米的天然氣消耗(供管道及加氣用),如果技術(shù)啟用部分氧化裝置提高甲醇產(chǎn)量,必須將長線壓力打到1.85MPa,部分氧化開車期間天然氣原料氣由8萬噸甲醇裝置供應(yīng)。8萬裝置可生產(chǎn)天然氣10.13萬立/天,所產(chǎn)天然氣無法滿足每天的消耗量。因此當(dāng)長線壓力下降到一定程度時(shí)就需將部分氧化裝置、25萬裝置停車,然后再將25萬裝置騎車(不開部分氧化裝置),全力生產(chǎn)天然氣將長線壓力再打到1.85MPa。
如果計(jì)劃提高甲醇產(chǎn)量開啟部分氧化裝置,必須按如上方式進(jìn)行反復(fù)開停車,約為七天一個(gè)循環(huán)。而原升溫技術(shù)的缺點(diǎn)是,需用25萬裝置壓縮機(jī)進(jìn)行氮?dú)庋h(huán)升溫,因此壓合工段每次必須停車至少24小時(shí),在停車時(shí)間中無法產(chǎn)出甲醇及吹除氣,減少了甲醇及天然氣產(chǎn)量,并且在開停車過程中造成原料氣放空等能源的浪費(fèi)。
4.1 無循環(huán)升溫原理
針對原有技術(shù)的缺點(diǎn),提出此項(xiàng)技術(shù)改造,目的為在氧化開車升溫過程中避免壓合停車帶來的能源浪費(fèi)及產(chǎn)量減少。
部分氧化氮?dú)鉄o循環(huán)升溫(直排升溫)為在脫硫塔后、原料氣預(yù)熱器E03006前原料氣管線安裝低壓氮?dú)夤芫€,氧化升溫時(shí)壓合無需停車,低壓氮?dú)庥蒃03006直接進(jìn)入氧化系統(tǒng),由PV03018排放,如此不斷引入低壓氮?dú)?,在氧化系統(tǒng)經(jīng)過后直接排放。
4.2 無循環(huán)升溫工藝流程
氮?dú)鉄o循環(huán)具體路線為:原料氣預(yù)熱器E03006→混合氣預(yù)熱器E03004→加熱爐F03001→轉(zhuǎn)化爐R03001→廢熱鍋爐E03003→混合氣預(yù)熱器E03004→鍋爐給水預(yù)熱器E03005→原料氣預(yù)熱器E03006→除鹽水預(yù)熱器E03007→水冷器E03008→分離器S03001→放空閥PV03018。
在此升溫過程中,25萬壓合工段仍正常運(yùn)行,不影響甲醇的產(chǎn)量及長線天然氣的供應(yīng),為氧化運(yùn)行延長時(shí)間。
升溫速率圖見表1(具體升溫時(shí)間視實(shí)際情況而定)。
表1 部分氧化升溫速率表
此技術(shù)改造在部分氧化開車時(shí)成功實(shí)施,效果良好。下面以具體數(shù)據(jù)說明技術(shù)改造取得的效果。
加熱爐點(diǎn)火開始氮?dú)庵迸派郎?,根?jù)具體工藝情況,最終引原料氣,升溫過程結(jié)束,此次升溫歷時(shí)約52小時(shí)。升溫曲線圖見圖1。
圖1 轉(zhuǎn)化爐升溫曲線
在此過程中,25萬壓合工段正常運(yùn)行,天然氣正常生產(chǎn),具體產(chǎn)品產(chǎn)量見表2。
表2 分氧化升溫期間甲醇及天然氣產(chǎn)量
由表2可以看出,在2015年8月部分氧化升溫的52小時(shí)過程中,由于采用氮?dú)鉄o循環(huán)升溫技術(shù),增加甲醇產(chǎn)量440.22噸,天然氣16.077萬立方米。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),如采用原循環(huán)升溫方式,25萬合成泄壓過程約排放原料氣1.2萬立方米,天然氣100#膜停車排放原料氣約5000立方米,汽輪機(jī)重啟耗用大量高壓蒸汽 。
通過部分氧化開車,氮?dú)鉄o循環(huán)升溫技術(shù)進(jìn)行實(shí)施,證明同原有循環(huán)升溫方式比較,采用新技術(shù)每次開車可增加甲醇產(chǎn)量約450噸,天然氣產(chǎn)量16萬立方米,減少原料氣排放約1.7萬立方米,節(jié)省其它能源若干,具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
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