師留剛,楊中強(qiáng),夏中清
水泥分解爐環(huán)節(jié)優(yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)
師留剛1,楊中強(qiáng)2,夏中清3
針對(duì)水泥分解爐非線性、大滯后、強(qiáng)耦合的特性,設(shè)計(jì)了以變積分PID控制器為中心,輔之以趨勢(shì)校正控制器、Bang-Bang控制器、前饋控制器和噴煤異??刂破鞯膬?yōu)化節(jié)能控制系統(tǒng)。此系統(tǒng)已在某水泥廠應(yīng)用,結(jié)果表明,此控制系統(tǒng)能滿足優(yōu)化節(jié)能的目的。
分解爐;優(yōu)化節(jié)能;變積分PID
水泥是我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要材料之一,對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有著舉足輕重的作用。目前,我國(guó)水泥行業(yè)的發(fā)展雖然取得了很大成就,但是依然面臨著很多挑戰(zhàn)。其中,能耗過(guò)高是目前水泥行業(yè)面臨的一個(gè)重要問(wèn)題,水泥行業(yè)依然是我國(guó)節(jié)能減排的重點(diǎn)。
分解爐作為預(yù)分解窯的核心設(shè)備,承擔(dān)著熟料煅燒過(guò)程中耗熱最多的碳酸鹽分解任務(wù),其耗煤量巨大,約占水泥燒成過(guò)程的60%。目前國(guó)內(nèi)大部分水泥生產(chǎn)線,對(duì)分解爐的控制仍采用人工控制方式,由于操作員水平的差異,使分解爐溫度波動(dòng)較大,嚴(yán)重影響了水泥系統(tǒng)的熱工穩(wěn)定及水泥的產(chǎn)質(zhì)量,浪費(fèi)了大量能源。
筆者基于山水水泥平陰分公司DCS系統(tǒng),設(shè)計(jì)了智能控制系統(tǒng),對(duì)分解爐溫度進(jìn)行優(yōu)化節(jié)能控制。
該生產(chǎn)線的生產(chǎn)過(guò)程如圖1所示。
物料首先被送入1~2級(jí)旋風(fēng)筒的連接處,并由熱風(fēng)吹入1級(jí)旋風(fēng)筒,實(shí)現(xiàn)氣固熱交換;再由1級(jí)旋風(fēng)筒的底部進(jìn)入2~3級(jí)旋風(fēng)筒的連接處,又被熱風(fēng)氣流帶入2級(jí)旋風(fēng)筒內(nèi)進(jìn)行氣固熱交換,重復(fù)以上步驟,以達(dá)到生料逐級(jí)預(yù)熱分解的目的;物料預(yù)熱后經(jīng)4級(jí)旋風(fēng)筒底端進(jìn)入分解爐,煤粉由分解爐中部添加并以無(wú)火焰狀態(tài)燃燒,產(chǎn)生大量熱能供給物料分解,分解率在85%~95%之間。從預(yù)分解系統(tǒng)的工藝特點(diǎn)和機(jī)理分析可以看出,分解爐溫度的穩(wěn)定性直接決定了入窯分解率的高低,對(duì)整個(gè)窯系統(tǒng)的熱工穩(wěn)定具有重要意義。因此,生產(chǎn)中一般通過(guò)調(diào)節(jié)窯尾噴煤量達(dá)到穩(wěn)定控制分解爐溫度的目的。其中,分解爐出口溫度一般控制在860~920℃。
圖1 新型干法水泥預(yù)分解系統(tǒng)工藝
優(yōu)化的主要工作是將控制變量穩(wěn)定在最優(yōu)目標(biāo)值附近,熟料質(zhì)量更好,而節(jié)能的主要工作是用更少的煤產(chǎn)出更多的熟料。
2.1控制系統(tǒng)整體方案設(shè)計(jì)
根據(jù)前述工藝介紹,我們選取窯尾噴煤為控制量,分解爐溫度為被控量。但在實(shí)際生產(chǎn)中還有生料下料量、三次風(fēng)溫度、尾煤壓力等干擾因素。因此,我們從該廠實(shí)際生產(chǎn)出發(fā),提出以變積分控制為基礎(chǔ),輔之以前饋控制、Bang-Bang控制、趨勢(shì)校正控制、喂煤波動(dòng)異常控制的設(shè)計(jì)方案(圖2)。
圖2 分解爐溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)
2.2智能控制規(guī)則設(shè)計(jì)
當(dāng)分解爐溫度在正常范圍內(nèi)變化,變化趨勢(shì)平緩時(shí),采用單純的變積分PID控制器(S);當(dāng)外界擾動(dòng)導(dǎo)致被控量出現(xiàn)劇烈變化,變化趨勢(shì)過(guò)大并維持一段時(shí)間時(shí),采用趨勢(shì)校正控制對(duì)變積分PID控制器進(jìn)行輸出校正(S1);當(dāng)外界擾動(dòng)導(dǎo)致被控量大幅度偏離設(shè)定值并維持一段時(shí)間時(shí),采用Bang-Bang控制對(duì)變積分PID控制器進(jìn)行輸出校正(S2);當(dāng)生料下料給定、三次風(fēng)溫和分解爐溫度設(shè)定值改變時(shí),采用前饋控制器對(duì)變積分PID控制器進(jìn)行輸出校正(S3);當(dāng)噴煤壓力波動(dòng)很大時(shí),采用噴煤異??刂茖?duì)變積分PID控制器進(jìn)行輸出校正(S4)。
綜上所述,智能控制規(guī)則如下:
其中:
e(k)——分解爐溫度偏差值
ee(k)——分解爐趨勢(shì)變化值
α——分解爐溫度偏差變化閾值
β——分解爐溫度趨勢(shì)變化閾值
bc(k)——下料給定改變、三次風(fēng)溫改變或是溫度設(shè)定改變值
φ——下料給定改變、三次風(fēng)溫改變或是溫度設(shè)定改變閾值
im(k)——喂煤壓力改變值
?——喂煤壓力變化閾值
U(k)——智能控制器輸出值
UPID——變積分PID控制器輸出值
UBB——偏差校正控制器的輸出
USL——趨勢(shì)校正控制器的輸出
UBC——前饋控制器的輸出
UIM——喂煤異??刂破鞯妮敵?/p>
2.3各控制器模塊設(shè)計(jì)
2.3.1變積分PID控制器
傳統(tǒng)的PID控制器算法簡(jiǎn)單、可靠性高、魯棒性強(qiáng),在流程行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。增量式PID的輸出是控制增量,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí),對(duì)系統(tǒng)的影響較小,采用增量式PID算法,算法如下:
式中:
Kp——比例系數(shù)
Ki——積分系數(shù)
Kd——微分系數(shù)
PID控制器中的積分環(huán)節(jié)可以減小被控量的穩(wěn)態(tài)誤差,但當(dāng)被控量出現(xiàn)偏差過(guò)大的情況時(shí),積分環(huán)節(jié)會(huì)降低系統(tǒng)的穩(wěn)定性,甚至容易引起振蕩。本方案中引入了變速積分來(lái)解決這一問(wèn)題。PID控制器中將積分項(xiàng)乘以一個(gè)系數(shù)以使積分作用與偏差大小成比例,系數(shù)的計(jì)算如式(2)所示。
式中:
a、b——偏差閾值
偏差較小時(shí),采用PID控制增強(qiáng)積分作用;偏差太大時(shí),采用PD控制消除積分作用。將式(2)代入式(1)中可得到增量式變速積分,PID控制算法如式(3)所示。
2.3.2前饋控制
下料給定、三次風(fēng)溫和分解爐出口溫度設(shè)定值采用前饋控制??刂品绞饺缡剑?)所示,當(dāng)其中任一參數(shù)發(fā)生改變,窯頭噴煤也隨之改變。
式中:
s1(k)——前饋?zhàn)兞扛淖兞?/p>
φ——前饋?zhàn)兞扛淖冮撝?/p>
M1——前饋?zhàn)兞吭贾?/p>
M2——前饋當(dāng)前值
Ys1——噴煤調(diào)整幅度參數(shù)
Xs1——前饋?zhàn)兞糠葏?shù)
2.3.3Bang-Bang控制
當(dāng)外界擾動(dòng)使被控量大幅偏離設(shè)定值時(shí),啟用Bang-Bang控制對(duì)變積分PID控制輸出進(jìn)行校正,及時(shí)調(diào)整喂煤量,使溫度在最短時(shí)間內(nèi)快速回到正常范圍。偏差校正控制器的輸出如式(5)所示。
式中:
UBB——偏差校正控制器的輸出
α——被控量的偏差閾值
△uBB——偏差校正控制器的校正步長(zhǎng)
2.3.4趨勢(shì)校正控制
當(dāng)外界擾動(dòng)使分解爐溫度出現(xiàn)大幅上升或下降趨勢(shì)時(shí),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工作人員的經(jīng)驗(yàn),設(shè)計(jì)了趨勢(shì)校正控制器對(duì)PID輸出進(jìn)行校正,從而加快系統(tǒng)的響應(yīng)速度,減小系統(tǒng)的超調(diào)。趨勢(shì)校正控制器的輸出如式(6)所示。
式中:
USL——趨勢(shì)校正控制器的輸出
β——被控量趨勢(shì)變化閾值
△uSL——趨勢(shì)校正控制器的校正步長(zhǎng)
由于被控對(duì)象的時(shí)滯性,為避免連續(xù)使用此環(huán)節(jié),將“調(diào)、等、看、判斷”思想融入控制器中,應(yīng)在啟用一次趨勢(shì)校正后,等一段時(shí)間再觀察控制效果,此期間不能再用趨勢(shì)控制。若未達(dá)到控制效果,則再次啟用;若在等待時(shí)間內(nèi)達(dá)到控制效果,則不再啟用。
2.3.5喂煤異??刂?/p>
當(dāng)窯尾喂煤給定值與反饋值沒(méi)有波動(dòng)而窯尾喂煤壓力卻在突然上升后又突然下降,則會(huì)直接導(dǎo)致分解爐溫度急劇上升。當(dāng)此現(xiàn)象出現(xiàn)時(shí),操作專家會(huì)采取大幅降低窯尾喂煤量,待窯尾喂煤壓力恢復(fù)正常后,再將窯尾喂煤量恢復(fù)到波動(dòng)前的操作措施。在此引入喂煤異??刂埔?guī)則,規(guī)則如下:
Rule1:if尾煤壓力波動(dòng)極大then大幅降低窯尾喂煤and if尾煤壓力恢復(fù)正常then恢復(fù)窯尾喂煤到波動(dòng)前的喂煤值;
Rule2:if尾煤壓力波動(dòng)很大then中幅降低窯尾喂煤and if尾煤壓力恢復(fù)正常then恢復(fù)窯尾喂煤到波動(dòng)前的喂煤值;
Rule3:if尾煤壓力波動(dòng)大then小幅降低窯尾喂煤and if尾煤壓力恢復(fù)正常then恢復(fù)窯尾喂煤到波動(dòng)前的喂煤值。
2.4軟件整體設(shè)計(jì)
根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案,利用VC++6.0編寫(xiě)程序,將控制軟件安裝在操作員站;通過(guò)用VB開(kāi)發(fā)的OPC Client讀取DCS系統(tǒng)工程師站OPC Server的數(shù)據(jù),在DCS系統(tǒng)中添加自動(dòng)控制的接口程序;點(diǎn)擊已安裝的節(jié)能優(yōu)化軟件,打開(kāi)自動(dòng)控制系統(tǒng)的登錄界面,進(jìn)入優(yōu)化的程序界面(圖3)。
圖3 優(yōu)化控制程序界面
2.5工程應(yīng)用
將該自動(dòng)控制系統(tǒng)應(yīng)用到山水集團(tuán)平陰分公司5 000t/d生產(chǎn)線上,圖4為分解爐溫度手動(dòng)、自動(dòng)對(duì)比。
對(duì)煤耗進(jìn)行了兩次對(duì)比,每次均為兩天手動(dòng)狀態(tài)、兩天自動(dòng)狀態(tài),圖5為手動(dòng)和自動(dòng)狀態(tài)時(shí)的煤耗對(duì)比。表1和表2為兩次對(duì)比的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
由第一次對(duì)比統(tǒng)計(jì)可知:
煤耗偏差值=手動(dòng)煤耗-自動(dòng)煤耗
圖4 分解爐溫度波動(dòng)手動(dòng)自動(dòng)對(duì)比
圖5 手動(dòng)和自動(dòng)狀態(tài)時(shí)的煤耗效果
表1 第一次對(duì)比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
表2 第二次對(duì)比數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
=134.93kg/t-131.81kg/t=3.12kg/t
由第二次對(duì)比統(tǒng)計(jì)方式可知:
煤耗偏差值=手動(dòng)煤耗-自動(dòng)煤耗
=136.16kg/t-132.46kg/t=3.7kg/t
由以上分析可知,自動(dòng)狀態(tài)下煤耗相對(duì)較低,總體煤耗情況較好,達(dá)到了優(yōu)化節(jié)煤的效果。
本文將多種控制思想運(yùn)用到水泥分解爐環(huán)節(jié)的控制上,并根據(jù)山水集團(tuán)平陰分公司的生產(chǎn)線運(yùn)行情況設(shè)定了一系列控制規(guī)則,設(shè)計(jì)了自動(dòng)控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了對(duì)分解爐溫度的自動(dòng)控制,與原來(lái)人工控制相比,既穩(wěn)定又節(jié)煤,實(shí)現(xiàn)了優(yōu)化節(jié)能的目的。
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Optimized Energy Saving Control System for Calciner in Cement Line
TQ172.622.26
A
1001-6171(2016)06-0045-04
通訊地址:1中材裝備集團(tuán)有限公司,天津300400;2濟(jì)南大學(xué),山東濟(jì)南370100;3北方水泥有限公司,黑龍江佳木斯154002;
2016-07-21;編輯:孫娟