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      S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐對外供熱改造

      2016-12-16 09:45:32龔曉曉
      電力安全技術(shù) 2016年10期
      關(guān)鍵詞:汽量含氧量抽汽

      龔曉曉

      (中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)

      S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐對外供熱改造

      龔曉曉

      (中山嘉明電力有限公司,廣東 中山 528437)

      介紹了S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組余熱鍋爐供熱的改造方法,為滿足用戶對供熱蒸汽品質(zhì)的要求,對相應(yīng)機(jī)組的化學(xué)加藥方式進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化。還就供熱改造后對機(jī)組運(yùn)行、調(diào)節(jié)的影響等進(jìn)行了探討,并計(jì)算了機(jī)組對外供熱的經(jīng)濟(jì)性。給同類型機(jī)組進(jìn)行類似改造,提供了參考。

      聯(lián)合循環(huán)余熱鍋爐;供熱改造;加藥方式調(diào)整;經(jīng)濟(jì)性

      0 概述

      廣東沿海某電力公司3,4號鍋爐型號為DG2 82.8/9.8/38.6/2.44/34.3/0.38-M103,是三壓、再熱、無補(bǔ)燃、臥式自然循環(huán)型余熱鍋爐,由東方日立鍋爐有限公司生產(chǎn)。與之配套的S109FA型燃?xì)廨啓C(jī),燃用天然氣,額定功率390 MW。該公司靠近工業(yè)園區(qū),具備良好的供熱條件,如能充分發(fā)揮這一優(yōu)勢,改造為熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組,將對節(jié)能減排工作起到重要作用。

      1 對外供熱改造方案探討

      為滿足周邊市場對供熱品質(zhì)的要求,3,4號機(jī)組需單機(jī)對外供汽50 t/h,供汽壓力0.8-1.3 MPa、溫度180-220 ℃。為此,需對原有機(jī)組系統(tǒng)進(jìn)行改造。機(jī)組對外供熱改造的探討如下。

      1.1 汽缸開口抽汽供熱方案分析

      該機(jī)組配純凝式汽輪機(jī),無任何抽汽口,如果從汽輪機(jī)側(cè)抽汽對外供熱,必須要在汽缸上開口,但是在純凝式汽缸上開口的供熱方式,存在以下技術(shù)問題。

      (1) 調(diào)節(jié)方式不靈活。專門對外供熱的聯(lián)合循環(huán)汽輪機(jī)一般在中壓缸第三或四級的抽汽管處,安裝有旋轉(zhuǎn)隔板,其作用是調(diào)節(jié)抽汽的壓力和流量。如在原有純凝式汽缸上開口,則開口處無法再安裝旋轉(zhuǎn)隔板,在機(jī)組負(fù)荷變化和外面熱用戶用汽量改變時,無法實(shí)現(xiàn)靈活調(diào)節(jié)。

      (2) 影響機(jī)組安全。在汽缸上開口后,勢必影響機(jī)組的運(yùn)行工況和軸系的受力情況,特別是開孔后會造成抽汽前一級動葉壓差及氣流工況的改變,該級葉片的原設(shè)計(jì)強(qiáng)度可能不能滿足改造后的運(yùn)行要求。為安全起見,將需要更換葉片。

      (3) 對外供汽量不足。純凝式汽輪機(jī)的噴嘴、葉片及整個缸體設(shè)計(jì)非常緊湊,難以滿足汽缸開口的尺寸和位置要求,使對外供汽量受限,達(dá)不到單機(jī)抽汽量50 t/h的要求。

      1.2 從鍋爐中壓過熱器出口抽汽供熱方案分析

      鑒于從汽輪機(jī)側(cè)抽汽對外供熱存在以上問題,經(jīng)研究決定采用從鍋爐中壓過熱器出口抽汽,來實(shí)現(xiàn)對外供熱。鍋爐中壓過熱器出口與冷再蒸汽母管相連,其蒸汽參數(shù)為2.35 MPa,300 ℃。該處流量325 t/h,經(jīng)過減溫、減壓調(diào)整后,可滿足熱用戶的需求,如圖1所示。

      鍋爐側(cè)抽汽量大小對主機(jī)的影響及特點(diǎn)。

      (1) 由于抽汽口在3,4號鍋爐中壓過熱器出口管段,最大抽汽量允許值為55 t/h,抽汽壓力為2.35 MPa,能夠滿足對外供汽參數(shù)要求,同時抽汽之后對汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的推力值影響較小,可忽略。

      (2) 當(dāng)機(jī)組負(fù)荷下降時,鍋爐側(cè)的抽汽能力將隨之降低,為保證機(jī)組安全,只有當(dāng)汽輪機(jī)進(jìn)汽量達(dá)到額定值的70 %(210 t/h)以上時,才允許抽汽;在進(jìn)汽量小于210 t/h時,不允許抽汽。

      (3) 機(jī)組在聯(lián)合循環(huán)達(dá)到260 MW時,汽輪機(jī)組進(jìn)汽量達(dá)到230 t/h左右,此時能夠滿足安全要求的最大抽氣量為35 t/h,而在機(jī)組進(jìn)汽量最大325 t/h時,機(jī)組能夠達(dá)到的最大抽氣量為55 t/h。鍋爐側(cè)抽氣量大小將與汽機(jī)進(jìn)汽量大小一一對應(yīng)。

      圖1 供熱改造系統(tǒng)

      (4) 抽汽之后,對機(jī)組出力有一定影響,對進(jìn)入余熱鍋爐再熱器的壓力和流量也有一定影響。

      (5) 抽汽之后對凝結(jié)水含氧量有影響,當(dāng)前3,4號機(jī)組凝汽器出口凝結(jié)水含氧量為26 μg/L,機(jī)組補(bǔ)水量約8 t/h。鍋爐側(cè)對外供熱后,單臺機(jī)組的補(bǔ)水量增至50 t/h,補(bǔ)水中的含氧量約為8 000 μg/L,凝汽器出口的凝結(jié)水含氧量將大幅上升。此時可通過鼓泡蒸汽,使凝汽器出口凝結(jié)水含氧量降至20 μg/L以下。

      鼓泡蒸汽的作用是將凝汽器熱井中的凝結(jié)水(包括補(bǔ)水)加熱至飽和溫度,使溶解氧從凝結(jié)水中析出,從而被抽真空泵抽走。

      (6) 鍋爐側(cè)抽汽供熱改造,對整個機(jī)組的系統(tǒng)改動少,投資少,流程相對簡單。在抽汽量達(dá)到50 t/h時,熱電比基本達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。

      2 對外供熱改造實(shí)施

      經(jīng)過對現(xiàn)場的勘察,確定管道布置走向,在鍋爐中壓過熱器出口管道上開口,重新設(shè)計(jì),增加一套供熱系統(tǒng)。該系統(tǒng)是在3,4號鍋爐中壓過熱器出口管段開口,經(jīng)過三通接口后,用Φ219×9 mm的碳鋼管接出。抽汽管道沿主廠房邊沿進(jìn)行布置、匯集,最后由Φ325×10 mm的碳鋼管引出。蒸汽經(jīng)過調(diào)壓、減溫后,通向用戶。

      2.1 管道安裝

      供熱管道的施工按DL/T 869—2004《火力發(fā)電廠焊接技術(shù)規(guī)程》和DL/T 616—2006《火力發(fā)電廠汽水管道與支吊架維修調(diào)整導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。管道安裝前,對管道進(jìn)行外觀檢查,確認(rèn)沒有裂紋、夾渣、重皮、凹陷等缺陷,并將管道內(nèi)的油、漆、垢、銹等清理干凈。管道對接焊口,其中心線距離管道起彎點(diǎn)不少于管道外徑,且不少于100 mm,距支吊架距離不少于50 mm。同管道的2個對接焊口的間距,應(yīng)大于管道外徑,且不少于150 mm。焊接Φ32×3/20號管道采用全氬焊焊接,焊接Φ219×9/20號及以上的管道采用氬弧焊打底、電焊覆蓋的方式焊接。水平管道的安裝坡度,不小于0.002,其中Φ219×9/20號及以上管道的坡度與蒸汽流動的方向一致。

      2.2 管道支吊架安裝

      管道安裝時不宜使用臨時支吊架,若需使用臨時支吊架,則不得將其焊接在管道上,安裝完畢后必須馬上拆除。固定支架應(yīng)牢固可靠。活動支架的位移方向、位移值,導(dǎo)向性能及彈簧支吊架安裝標(biāo)高與彈簧工作荷載應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。導(dǎo)向支架或滑動支架的安裝位置應(yīng)從支承面中心向位移反方向偏移,偏移量應(yīng)為位移值的1/2。

      2.3 閥門安裝

      閥門應(yīng)布置在便于操作、維護(hù)和檢修的地方。電動閥、調(diào)節(jié)閥和手動閘閥,應(yīng)布置在水平管道上,且門桿垂直向上。端部焊接連接的閥門焊接前,閥門要打開,防止損壞閥門密封面。閥門安裝完畢后,應(yīng)可自如地打開和關(guān)閉。

      2.4 焊縫檢驗(yàn)

      對管道的所有焊縫進(jìn)行外觀檢查,外壁錯口應(yīng)不大于10 %的壁厚,且小于1 mm,沒有咬邊、裂紋、夾渣、氣孔、內(nèi)凹、突出等缺陷。焊縫表面不允許有深度大于1 mm的尖銳凹槽,且不允許低于母材表面。焊接角變形不大于1/100。對承壓管道的所有焊縫進(jìn)行100 %無損檢測合格。

      3 改造后的安全措施

      3.1 管道系統(tǒng)嚴(yán)密性試驗(yàn)

      管閥安裝完畢后需進(jìn)行水壓試驗(yàn)。Φ32的減溫水管道試驗(yàn)壓力為4.0 MPa,蒸汽管道試驗(yàn)壓力為2.5 MPa。水壓試驗(yàn)時,用堵板將中壓蒸汽系統(tǒng)隔離,避免有水進(jìn)入。水壓試驗(yàn)時,管道承壓系統(tǒng)不得有泄漏及外觀變形現(xiàn)象。

      3.2 沖管

      蒸汽管道投運(yùn)前應(yīng)進(jìn)行沖管。沖管蒸汽為鍋爐側(cè)中壓過熱蒸汽,將壓力控制在2.0 MPa以下,保證沖管時的沖刷力。多次間斷進(jìn)行,相鄰2次沖管間隔時間為2 h。在排汽口處加裝靶板,用于檢查沖管效果,靶板上沖擊斑痕的粒度不得大于0.8 mm,且斑痕不多于8點(diǎn)為合格。

      4 改造后加藥方式的調(diào)整

      工業(yè)園區(qū)熱用戶對蒸汽的利用有2種,一種是間接使用蒸汽,只利用熱能來加熱、做功;另一種是直接使用蒸汽來蒸煮食品。間接使用蒸汽對蒸汽品質(zhì)沒有特殊要求,直接使用蒸汽對蒸汽品質(zhì)要求非常高,必須符合GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定。

      供給鍋爐的補(bǔ)給水采用了沉淀過濾、反滲透預(yù)脫鹽、離子除鹽處理的凈水方式,水質(zhì)全面高于GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。但是為了延緩熱力系統(tǒng)腐蝕、結(jié)垢和積鹽,進(jìn)入爐膛后的給水采用了加氨全揮發(fā)處理的加藥方式,爐水采用了固體堿化劑(加磷酸鹽)的加藥方式,將給水pH值維持在9.4以上,水汽控制指標(biāo)如表1所示。

      表1 水汽控制指標(biāo)

      鍋爐給水pH值與氨濃度的對應(yīng)關(guān)系如圖2所示:pH值提高到9.4以上,給水中氨的含量會達(dá)到1.07 mg/L以上;pH值提高到9.6后,氨的含量將會達(dá)到2.23 mg/L。這樣的話,蒸汽中的氨氮含量(游離氨)會大大超出GB/T 5749—2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的0.5 mg/L。

      要改善供熱蒸汽品質(zhì),滿足直接使用蒸汽蒸煮食品的熱用戶要求,就必須從控制和改變爐內(nèi)加藥方式入手,減少供熱蒸汽中的氨氮含量,同時,給水pH值也不能低于國標(biāo)要求,否則會造成鍋爐受熱面腐蝕。辦法是將鍋爐給水采用的加氨全揮發(fā)處理加藥方式改為給水采用氧化性全揮發(fā)處理方式AVT(O)。即只在凝結(jié)水泵出口添加氨水,不加聯(lián)氨,保證給水處于微氧環(huán)境,只通過熱力除氧的辦法保證給水溶氧小于10 μg/L。同時調(diào)整凝結(jié)水、低壓給水pH值9.2-9.3,控制中、高壓給水pH值9.0-9.2。這樣可同時滿足機(jī)組和熱用戶對蒸汽品質(zhì)的要求。

      圖2 pH值與氨濃度對應(yīng)關(guān)系

      5 改造后對機(jī)組運(yùn)行的影響

      (1) 聯(lián)合循環(huán)機(jī)組設(shè)備多,啟動速度快,通常熱態(tài)啟動在40 min左右,冷態(tài)60-80 min,所以要特別注意與加強(qiáng)管道疏水,防止出現(xiàn)水擊,損壞供熱管線及其支架。

      (2) 機(jī)組對外供熱后,單臺機(jī)組的補(bǔ)水量增至50 t/h,補(bǔ)水中的含氧量約為8 000 μg/L,凝汽器出口的凝結(jié)水含氧量大幅上升。為避免對鍋爐低壓省煤器產(chǎn)生腐蝕,對凝汽器通入蒸汽除氧,將凝汽器出口凝結(jié)水含氧量控制在20 μg/L以下。

      (3) 由于熱用戶里有化工、生物醫(yī)藥等不可間斷用戶,機(jī)組負(fù)荷低于270 MW時,抽汽量不足,必須啟動備用啟動爐,對外供汽。

      (4) 機(jī)組供熱改造后,經(jīng)過實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn),采用“等效電量法”,即供熱與發(fā)電相互影響的等量關(guān)系,按平均每小時雖少發(fā)電7 000 kWh,但可多供熱40 t,按蒸汽價格和上網(wǎng)電價換算,每小時多創(chuàng)造效益4 000多元。

      6 結(jié)束語

      隨著國家對環(huán)保及節(jié)能減排力度的加強(qiáng),集中式或分布式的熱、電、冷多聯(lián)供方式成為天然氣發(fā)電項(xiàng)目提高資源利用率的重要手段。S109FA聯(lián)合循環(huán)機(jī)組從鍋爐側(cè)改造對外供熱,與單純的燃用天然氣或燃油鍋爐對外供熱相比,能大幅降低供熱成本,提高資源綜合利用率,利于環(huán)保。而且對外供熱后,汽輪機(jī)低壓蒸氣減少,也減少了對末級葉片的汽蝕,值得推廣應(yīng)用。

      1 楊旭中.熱電聯(lián)產(chǎn)規(guī)劃設(shè)計(jì)手冊[M].北京:中國電力出版社,2009.

      2 袁 德.現(xiàn)代電站鍋爐技術(shù)及其改造[M].北京:中國電力出版社,2006.

      3 呂世文.供熱機(jī)組切換抽汽引起的跳機(jī)事件分析[J].電力安全技術(shù),2011,13(8):36-37.

      2016-04-17。

      龔曉曉(1976-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠生產(chǎn)設(shè)備檢修維護(hù)和技術(shù)改造等生產(chǎn)管理工作,email:maxingyi126@126. com。

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