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      印染廢水處理工程設計研究

      2016-12-19 05:28:36劉中志
      資源節(jié)約與環(huán)保 2016年11期
      關鍵詞:鐵屑濾膜酸化

      劉中志

      (沈陽環(huán)境科學研究院遼寧沈陽110167)

      印染廢水處理工程設計研究

      劉中志

      (沈陽環(huán)境科學研究院遼寧沈陽110167)

      介紹了催化鐵內(nèi)電解+水解酸化+生物接觸氧化的復合工藝處理印染廢水的工程實例,處理后出水可以達到回用標準。該工藝運行費用低、管理簡單方便、易于操作、去除色度效果好、無二次污染、投資規(guī)模小。

      印染廢水;工程設計

      紡織印染工業(yè)廢水是輕工業(yè)中的重大污染源之一,某毛巾廠是一家集棉花加工、棉紡、毛巾織造、印染于一身的國內(nèi)知名大型專業(yè)毛巾生產(chǎn)企業(yè),年生產(chǎn)能力折合棉紗5000t。排放廢水量為7500m3/d。為此從企業(yè)的實際情況出發(fā),結合當?shù)氐臈l件,本著經(jīng)濟、有效的原則,對其污水處理站進行工程設計,使其最終達到回用標準。

      1 設計水質(zhì)水量

      設計原水水量:7500m3/d。

      表1 設計進出水水質(zhì)(單位:mg/L)

      2 工藝流程簡介

      工藝流程如圖1所示。

      圖1 工藝流程示意圖

      工藝流程說明:廢水經(jīng)粗、細兩道格柵處理后,進入格柵、調(diào)節(jié)、沉淀池,然后在泵的作用下,以0.24MPa的壓力,進入催化鐵內(nèi)電解反應器A。經(jīng)孔徑0.6μm的無機復合微濾膜過濾,去除60%以上的SS,并使難降解COD得到相應的去除后,進入鐵屑、銅屑等組合填料構成的氧化還原反應層。利用鐵、銅填料腐蝕電位的差異,以鐵作陽極、銅作陰極、原水作電解質(zhì)而形成千萬個原電池。利用鐵、銅電位差提高膠體污染物的沉積速度;利用電池反應產(chǎn)物的絮凝、新生絮凝體的吸附等作用,實現(xiàn)對膠體等污染物的絮凝、吸附脫除作用;由于鐵是生物氧化酶系中細胞色素的重要組成部分,通過Fe2+-Fe3+氧化還原反應進行電子傳遞,促進生化反應;Fe2+和Fe3+進入生化處理中,形成密度較大的生物鐵絮凝體,改善污泥沉降性能。陽極反應如下:Fe-2e=Fe2+,E0(Fe2+/Fe)=-0.44V。當無氧存在時,陰極反應如下:2H++2e=H2↑,E0(H+/H2)=0V;當有氧存在時,陰極反應如下:O2+4H++4e=H2O,O2+2H2O+4e=5OH-,E0(O2/OH-)=0.40V。通過上述微濾處理及氧化還原反應等,使進水COD去除30%~45%、色度去除30%~50%(去除率因不同污染物的性質(zhì)不同而各異)。催化鐵內(nèi)電解反應器A出水進入水解酸化沉淀池,通過水解酸化預處理,繼續(xù)調(diào)節(jié)水質(zhì)。通過缺氧、厭氧生物反應,使進水COD去除20%~45%、色度去除25%~40%(去除率因不同污染物的性質(zhì)不同而各異)、SS去除30%以上。水解酸化沉淀池出水再進入催化鐵內(nèi)電解反應器B,利用微濾膜截留微生物,并通過氧化還原反應、缺氧、厭氧生物反應、絮凝沉淀等作用,使進水SS去除60%以上、COD去除20%~30%、色度去除30%~50%(去除率因不同污染物的性質(zhì)不同而各異)。催化鐵內(nèi)電解反應器B出水進入接觸氧化膜生物反應器A,通過好氧生物反應、絮凝沉淀和膜截留等作用,使進水COD去除75%~85%、BOD去除90%以上、SS去除50%以上、色度去除35%~55%。污泥靠污泥泵定期、定量排入?yún)捬跛馑峄ど锓磻?。接觸氧化膜生物反應器A出水,利用虹吸原理進入?yún)捬跛馑峄ど锓磻?。通過厭氧、缺氧生物反應,再次降低難生化降解COD,提高BOD與COD的比值,為接觸氧化膜生物反應器B創(chuàng)造良好的條件。使進水COD去除70%~85%、BOD去除80%~90%以上、SS去除90%以上、色度去除25%~40%。污泥定期通過污泥井排出。厭氧水解酸化膜生物反應器出水,利用虹吸原理進入接觸氧化膜生物反應器B,再次進行好氧生物反應。通過好氧生物反應、絮凝沉淀和膜截留等作用,使進水COD去除75%~85%、BOD去除90%以上、SS去除20%以上、色度去除35%~55%。污泥靠污泥泵定期、定量排入?yún)捬跛馑峄ど锓磻鳌=^大多數(shù)印染廢水,經(jīng)格柵、調(diào)節(jié)沉淀池——催化鐵內(nèi)電解反應器A——水解酸化池——催化鐵內(nèi)電解反應器B——接觸氧化膜生物反應器A——厭氧水解酸化膜生物反應器——接觸氧化膜生物反應器B處理,足以使其COD去除99%以上、BOD去除99.5%以上、SS去除99%以上、色度去除95%以上,完全達到回用標準;對于活性艷紅K2—BP、酸性紅G、活性黑K—BR等少數(shù)難生物降解染料廢水,必要時可單獨增加獨創(chuàng)的光催化氧化膜反應器,亦可確保完全達到回用標準。

      3 主要構筑物

      3.1 格柵、調(diào)節(jié)、沉淀池

      采用地下式鋼筋混凝土結構,尺寸為:20m×6m×10m,有效容積為1200m3;HRT=3.6h。

      3.2 催化鐵內(nèi)電解反應器A

      催化鐵內(nèi)電解反應器A,設于格柵、調(diào)節(jié)、沉淀池與水解酸化池之間,由兩層無機復合微濾膜和中間填加的鐵屑、銅屑等組合填料過濾層構成。無機復合微濾膜孔徑0.6μm,合計每層過濾面積273.4m2,濾速1.22m3/m2h;鐵屑、銅屑等組合填料構成的氧化還原反應層尺寸為:11.3m×1.68m×0.15m,共3組,合計過濾面積56.95m2;濾速5.85m3/m2h。

      3.3 水解酸化池

      采用地下式鋼筋混凝土結構,尺寸為:20m×22.32m×10m,有效容積為4464m3;HRT=13.39h,SRT=100d。

      3.4 催化鐵內(nèi)電解反應器B

      催化鐵內(nèi)電解反應器B,設于水解酸化池與接觸氧化膜生物反應器A之間,由兩層無機復合微濾膜和中間填加的鐵屑、銅屑等組合填料過濾層構成。無機復合微濾膜孔徑0.6μm,合計每層過濾面積273.4m2,濾速1.22m3/m2h;鐵屑、銅屑等組合填料構成的氧化還原反應層尺寸為:11.3m×1.68m×0.15m,共3組,合計過濾面積56.95m2;濾速5.85m3/m2h。

      3.5 接觸氧化膜生物反應器A

      采用地下式鋼筋混凝土結構,兩池并聯(lián)交替運行。單池尺寸為:16.5m×6m×10m;其中設有孔徑0.2μm、過濾面積1738.18m2的無機復合微濾膜過濾器;無機復合微濾膜兼作微孔曝氣器。池內(nèi)設有溶解氧檢測儀,可根據(jù)溶解氧的變化,自動調(diào)節(jié)供氣量。濾速0.192m3/m2h;有效容積為:937.27m3;HRT=5.62h,SRT=30d;NW=25g/L;DO為:4.5 mg/L~6mg/L。

      3.6 厭氧水解酸化膜生物反應

      采用地下式鋼筋混凝土結構,尺寸為:52.32m×6m×10m,其中設有孔徑0.15μm、過濾面積3428.15m2的無機復合微濾膜過濾器。濾速0.097m3/m2h;有效容積為:3103.31m3;HRT=18.62h;SRT=100d。NW=25g/L。

      3.7 接觸氧化膜生物反應器B

      采用地下式鋼筋混凝土結構,兩池并聯(lián)交替運行。單池尺寸為:16.5m×6m×10m;其中設有孔徑0.2μm、過濾面積1738.18m2的無機復合微濾膜過濾器;無機復合微濾膜兼作微孔曝氣器。池內(nèi)設有溶解氧檢測儀,可根據(jù)溶解氧的變化,自動調(diào)節(jié)供氣量。濾速0.192m3/m2h;有效容積為:937.27m3;HRT=5.62h,SRT=30d;NW=25g/L;DO為:4.5 mg/L~6mg/L。

      3.8 污泥井、出水井

      污泥井采用鋼筋混凝土結構,尺寸為2.5m×2.5m×10.5m。出水井采用鋼筋混凝土結構,尺寸為3.5m×1.5m×8.5m。

      4 主要設備

      (1)格柵:旋轉細格柵兩臺,一用一備;兼具輸送、壓榨功能。單臺過柵流量Qmax=350m3/h;鼓柵直徑d=550mm;鼓柵長度L= 1000mm;柵縫寬度b=1mm;電機功率N=1.5kW。(2)管道離心泵:共2臺(一用一備)。單臺流量Q=346m3/h;揚程H=24m;功率N= 37kW。(3)空氣壓縮機:單臺排氣量:Q=33m3/h,排氣壓力0.3MPa,功率N=120kW;氧轉移效率E=95%,共2臺(一用一備);單臺排氣量:Q=0.9m3/h,排氣壓力0.7MPa,功率N=7.5kW,共2臺(一用一備)。(4)污泥泵:流量:Q=30m3/h,揚程:8m,功率:1.5kW,共3臺(兩用一備);流量Q=70m3/h,揚程:9m,功率:3kW,共2臺(一用一備)。(5)自制氣壓脫水機:共用2臺(一用一備),單臺最高處理量60m3/h,脫水后平均含固率≥30%。

      5 經(jīng)濟分析

      (1)裝機容量:170.5kW,運行:150kW。(2)運行成本:電耗:0.405元/m3污水(工業(yè)用電按0.9元/kW·h計算);鐵屑費:0.08元/m3污水(鐵屑按800元/t、消耗量按50g/m3污水計算);工資:0.011元/m3污水(額定6人,按1600元/月計算);合計運營成本:0.4141元/m3污水。累計99.3840萬元/a。(3)沼氣收入:110.88萬元/a(沼氣的熱值約為22680kJ/m3,煤的熱值為21000kJ/Kg計算,1m3沼氣的熱值相當于1kg原煤。以沼氣產(chǎn)率0.5m3/kgCOD計算,產(chǎn)氣量為6160m3/d,折合原煤6.16噸。原煤按500元/t計算,每天減少費用3080元。)(4)出水完全回用減少排污費:31.68萬元/a(達標排放排污費按0.1元/m3,未計污染費和超標排放罰款)。(5)出水完全回用減少水費:380.16萬元/a(工業(yè)水費按1.2元/m3計算)。(6)扣除運營費用后,每年可增加收益:400萬元以上。

      6 工藝特點

      (1)通過孔徑0.1μm無機復合微濾膜過濾,基本去除SS,大大降低了難生物降解COD負荷,避免了高濁度的不良影響。(2)將鐵屑、銅屑等組合填料填于兩層孔徑1μm的無機復合微濾膜之間,形成致密的過濾層,可確保廢水與鐵-銅微原電池充分接觸,從而提高了其處理效果。(3)利用無機復合微濾膜作生物載體,實現(xiàn)了生物污泥的徹底截留,提高了容積負荷及抗沖擊能力。污泥附著在特制的軸、徑雙向往復折疊無機復合微濾膜上,形成生物反應膜,提高了微生物的掛膜效果,并實現(xiàn)了污水與污泥的充分接觸、HRT與SRT徹底分離以及生物污泥濃度的任意控制。通過調(diào)整SRT,可使污泥濃度穩(wěn)定保持在12g/L~20g/L的理想范圍,能確保工藝操作的長期穩(wěn)定性。(4)由于膜的截流作用,可使SRT任意確定。提高難降解大分子有機物的處理效率、促使其徹底的分解。(5)污泥定期流入?yún)捬跛馑峄ど锓磻?,通過延長SRT,使其充分硝化,將污泥化為沼氣回收利用,大大降低污泥處理費用且節(jié)省了資源。

      [1]劉元臣,閆侃,薛珊.印染廢水處理綜述[J].染整技術,2014,36(7):8-12.

      [2]孫志華,劉志輝.印染廢水處理工程改造[J].中國給水排水, 2009,25(14):69-71.

      劉中志(1977—),男,滿族,遼寧沈陽人,本科,工程師,主要從事環(huán)境影響評價研究。

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