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      某電廠2號(hào)機(jī)OPC信號(hào)復(fù)位后EH母管油壓低跳機(jī)原因分析

      2016-12-22 21:36:24趙韻奇
      關(guān)鍵詞:處理措施

      趙韻奇

      摘要:為找出某電廠2號(hào)機(jī)OPC信號(hào)復(fù)位后EH母管油壓低跳機(jī)原因,文章進(jìn)行了三次試驗(yàn),并對(duì)每次試驗(yàn)都進(jìn)行了分析和總結(jié),最終得出機(jī)組在混仿?tīng)顟B(tài)下,2號(hào)機(jī)OPC信號(hào)復(fù)位后EH母管油壓低跳機(jī)的主要原因,并給出了具體處理措施。

      關(guān)鍵詞:電廠機(jī)組;OPC信號(hào);EH母管;跳機(jī)原因;處理措施 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

      中圖分類號(hào):TK323 文章編號(hào):1009-2374(2016)31-0056-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.31.029

      1 概況

      某電廠2號(hào)汽輪機(jī)機(jī)組的汽輪機(jī)為哈爾濱汽輪機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的N600-16.7/538/538-1型亞臨界、一次中間再熱、三缸、四排汽(雙分流低壓缸)單軸凝汽式600MW汽輪機(jī),2007年7月投產(chǎn)。調(diào)節(jié)系統(tǒng)為高壓抗燃油數(shù)字電液控制系統(tǒng),控制部分由ABB控制工程有限公司提供,液壓系統(tǒng)由哈爾濱自控公司成套提供。

      2號(hào)機(jī)組在2013年大修后,在混仿下做OPC試驗(yàn)時(shí),OPC信號(hào)復(fù)位后EH母管油壓低至跳閘值造成機(jī)組跳機(jī)。

      2 試驗(yàn)結(jié)果及分析

      2.1 混仿模式OPC動(dòng)作試驗(yàn)

      試驗(yàn)錄波趨勢(shì)圖如圖1,通過(guò)趨勢(shì)圖(由于混仿時(shí)機(jī)組處于單閥狀態(tài),所以圖中只給出1、4號(hào)高調(diào)門指令及反饋)可以看出轉(zhuǎn)速達(dá)到3090r/min后,OPC動(dòng)作,各高調(diào)門指令由13%變?yōu)?1%,各高調(diào)門反饋由13%變?yōu)?,而各中調(diào)門指令由13%變?yōu)?2%,各中調(diào)門反饋由13%變?yōu)?,從OPC動(dòng)作到OPC信號(hào)復(fù)位期間,EH油母管壓力為14.46MPa基本保持不變,OPC油管油壓由14.04MPa降為0。OPC動(dòng)作后3sOPC信號(hào)復(fù)位,此時(shí)轉(zhuǎn)速為3060r/min左右,各高調(diào)門指令為-1%,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令為10%,各中調(diào)門反饋為0,EH油母管壓力為14.02MPa開(kāi)始下降。復(fù)位后8s,此時(shí)轉(zhuǎn)速為3000r/min左右,各高調(diào)門指令由-1%變?yōu)?并開(kāi)始變大,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令為4%,各中調(diào)門反饋為0,此時(shí)EH油母管壓力為11.33MPa,OPC油管油壓由0開(kāi)始上升。復(fù)位后13s,此時(shí)轉(zhuǎn)速為2880r/min左右,各高調(diào)門指令為5%,各高調(diào)門反饋為0,而各中調(diào)門指令由2%變?yōu)?%,各中調(diào)門反饋為0,EH油母管壓力降至10.07MPa引起油壓低跳機(jī),OPC油管油壓為9.5MPa。

      從試驗(yàn)過(guò)程可以看出:(1)OPC動(dòng)作后,轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時(shí)間約為11s,此時(shí)OPC油管油壓開(kāi)始建立,但機(jī)組已開(kāi)始發(fā)出指令開(kāi)門,目的是要維持機(jī)組3000r/min,各個(gè)調(diào)門指令大于其反饋,因

      此各個(gè)調(diào)門EH油母管壓力油由伺服閥進(jìn)油開(kāi)門,但此時(shí)OPC油管油壓未建立,各個(gè)調(diào)門的卸荷閥不能關(guān)閉,調(diào)門不能開(kāi)啟,伺服閥會(huì)繼續(xù)加大進(jìn)油,大量EH母管壓力油經(jīng)各個(gè)調(diào)門伺服閥、卸荷閥底部與有壓回油導(dǎo)通泄油從而造成EH油母管油壓下降至跳機(jī)值;(2)在整個(gè)OPC試驗(yàn)過(guò)程中,兩個(gè)中調(diào)門指令在OPC動(dòng)作時(shí)不是立即到0,而是按照邏輯設(shè)定好的速率緩慢下降。當(dāng)OPC動(dòng)作期間,兩個(gè)中調(diào)門雖有指令,但邏輯有一強(qiáng)制信號(hào)發(fā)到中調(diào)門伺服卡上,中調(diào)門指令不起作用,此時(shí)中調(diào)門不開(kāi)門,EH油母管壓力油不會(huì)通過(guò)兩個(gè)中調(diào)門伺服閥、卸荷閥底部與有壓回油導(dǎo)通泄油。當(dāng)OPC信號(hào)復(fù)位后中調(diào)門指令開(kāi)始起作用,指令大于反饋,EH油母管壓力油由伺服閥進(jìn)油開(kāi)門,EH油母管壓力油通過(guò)兩個(gè)中調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導(dǎo)通泄油,造成EH油母管壓力下降。

      2.2 更改混仿模式轉(zhuǎn)速下降速率OPC動(dòng)作試驗(yàn)

      DEH系統(tǒng)混仿模式,將混仿模式中的轉(zhuǎn)速下降速率更改為貼近實(shí)際OPC試驗(yàn)時(shí)的下降速率,使轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時(shí)間改為24s左右,趨勢(shì)圖如圖2。從趨勢(shì)圖中可以看出,此次試驗(yàn)OPC動(dòng)作時(shí)間為8s,OPC信號(hào)復(fù)位后7sOPC油管油壓開(kāi)始建立,到跳機(jī)時(shí)OPC油管油壓為9.24MPa,OPC信號(hào)復(fù)位后13s機(jī)組EH油母管壓力降至9.96MPa引起油壓低跳機(jī)。此次試驗(yàn)各個(gè)高調(diào)門指令從OPC動(dòng)作到機(jī)組跳機(jī)始終保持-1%,不存在泄油的地方。但是中調(diào)門仍然有邏輯限速,因此當(dāng)OPC信號(hào)復(fù)位后中調(diào)門指令開(kāi)始起作用,指令大于反饋,EH油母管壓力油由伺服閥進(jìn)油開(kāi)門,EH油母管壓力油通過(guò)兩個(gè)中調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導(dǎo)通泄油,造成EH油母管壓力下降。

      2.3 更改混仿模式轉(zhuǎn)速下降速率及取消中調(diào)門指令下降速率OPC動(dòng)作試驗(yàn)

      DEH系統(tǒng)混仿模式,將混仿模式中的轉(zhuǎn)速下降速率更改為貼近實(shí)際OPC試驗(yàn)時(shí)的下降速率,使轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時(shí)間改為24s左右,同時(shí)取消OPC試驗(yàn)時(shí)中調(diào)門指令下降速率,趨勢(shì)圖如圖3。從試驗(yàn)趨勢(shì)圖可以看出此次試驗(yàn)OPC動(dòng)作時(shí)間為8s,OPC信號(hào)復(fù)位后8sOPC油管油壓開(kāi)始建立,12s時(shí)OPC油管油壓達(dá)到13.87MPa正常值。此次試驗(yàn)各個(gè)高、中調(diào)門指令從OPC動(dòng)作到轉(zhuǎn)速下降到3000r/min始終保持-1%,OPC信號(hào)復(fù)位后18s,高、中調(diào)門指令由-1%變?yōu)?且開(kāi)始增加,高、中調(diào)門開(kāi)始開(kāi)門。試驗(yàn)整個(gè)過(guò)程中EH油母管壓力為14.3MPa基本保持不變。連續(xù)進(jìn)行兩次OPC動(dòng)作試驗(yàn)均正常。

      3 原因及處理措施

      3.1 原因分析

      機(jī)組在混仿?tīng)顟B(tài)下,2號(hào)機(jī)OPC信號(hào)復(fù)位后EH母管油壓低跳機(jī)的主要原因有兩個(gè):(1)OPC動(dòng)作后轉(zhuǎn)速下降速率過(guò)快,下降到3000r/min后在OPC油管油壓未建立時(shí),機(jī)組發(fā)出開(kāi)門指令,此時(shí)調(diào)門處的卸荷閥沒(méi)有關(guān)閉,調(diào)門不能開(kāi)啟,造成調(diào)門指令大于反饋,大量EH母管壓力油通過(guò)調(diào)門伺服閥、卸荷閥與有壓回油導(dǎo)通泄油;(2)在OPC動(dòng)作時(shí)兩個(gè)中調(diào)門指令不能迅速歸零,而是按照邏輯設(shè)定好的速率緩慢下降。

      3.2 處理措施

      (1)機(jī)組在混仿?tīng)顟B(tài)下進(jìn)行OPC試驗(yàn)時(shí),修改DEH邏輯中OPC動(dòng)作時(shí),兩個(gè)中調(diào)門指令立即迅速歸零,取消OPC邏輯設(shè)定的下降速率;(2)機(jī)組在混仿?tīng)顟B(tài)下進(jìn)行OPC試驗(yàn)時(shí),修改DEH邏輯中OPC動(dòng)作后轉(zhuǎn)速下降速率,轉(zhuǎn)速由3090r/min降至3000r/min所用時(shí)間修改為24s左右;(3)機(jī)組在混仿?tīng)顟B(tài)下進(jìn)行OPC試驗(yàn)時(shí),修改OPC動(dòng)作時(shí)各個(gè)高、中壓調(diào)門指令值,修改為-1%。

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