林曉東,李紹峰,潘艷飛,周文鈺,劉 彤
(北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所,北京 100120)
某自動(dòng)化裝配線中的電氣設(shè)計(jì)案例介紹
林曉東,李紹峰,潘艷飛,周文鈺,劉 彤
(北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所,北京 100120)
本裝配線采用三菱Cclink現(xiàn)場總線對生產(chǎn)線內(nèi)各單元統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃,做到了各單機(jī)的模塊化,具有運(yùn)行可靠,維護(hù)方便等諸多優(yōu)點(diǎn)。簡明介紹了該生產(chǎn)線的具體配置及實(shí)現(xiàn)方法,希望對以后類似線體的電氣設(shè)計(jì)能有借鑒意義。
自動(dòng)化裝配線; PLC;cclink;模塊化
隨著人工費(fèi)用提高,勞動(dòng)密集型企業(yè)提高設(shè)備自動(dòng)化率的愿望越來越強(qiáng)烈,本線體為空調(diào)室外配管的自動(dòng)化生產(chǎn)而開發(fā),實(shí)現(xiàn)了室外配管的全程自動(dòng)化生產(chǎn)。現(xiàn)在的工廠單機(jī)設(shè)備本身就是一個(gè)信息孤島,各個(gè)設(shè)備通訊困難,不方便統(tǒng)一的監(jiān)控管理。為此,本線體總控PLC內(nèi)置以太網(wǎng)口,可通過標(biāo)準(zhǔn)控件庫與工廠ERP相連,方便信息的交流,提高了管理效率。
空調(diào)室外機(jī)連接管自動(dòng)化線體工藝過程:
開料→套保溫管→兩端套螺母→兩端打喇叭口(自動(dòng)吹氣)→視頻檢喇叭口→上膠塞→盤管→套護(hù)套→放配件→封箱→貼型號(hào)標(biāo)貼→打扎帶→堆碼→進(jìn)倉。
開料機(jī)將穿好保溫管的空調(diào)配管放置到步進(jìn)鏈上,線體依次對其套左螺母,套右螺母,開左喇叭口,開右喇叭口,左視頻檢測,右視頻檢測,對于視頻檢測合格品進(jìn)入左封塞,右封塞,最后通過移載機(jī)進(jìn)入盤管機(jī)進(jìn)行盤管,之后由打包機(jī)打包;視頻檢測的不合格品,直接在步進(jìn)鏈的末端直接彈出,由此完成空調(diào)室外配管的生產(chǎn)。
工位分配:
1)總控系統(tǒng),編號(hào)+A_TCC9
2)套塑料塞工位,編號(hào):+A_SPP7 ,+B_SPP8
3)喇叭口壓機(jī)工位,編號(hào):+A_BEP3 ,+B_BEP4
4)套螺母工位,編號(hào):+A_CSN1 ,+B_CSN2
5)視頻檢測工位,編號(hào):+A_IDM5 ,+B_IDM6
6)盤管工位,編號(hào): +B_CCM10
1.1總控系統(tǒng)
控制任務(wù):
1)材料輸送:上下板式鏈步進(jìn)運(yùn)行,配置定位模塊一個(gè),伺服電機(jī)兩部。
2)理料:合格品移載至規(guī)定槽位;不合格品彈出。
3)監(jiān)控整線運(yùn)行。
4)通過燈塔及觸摸屏顯示整條線體的運(yùn)行狀態(tài)。
5)步進(jìn)鏈控制:
(1)輸送物:
下層:銅管外徑Φ6mm,壁厚0.5mm,長度3m;
對應(yīng)保溫管型號(hào):外徑為Φ30mm,長度為2910mm;
每根帶保溫管銅管質(zhì)量總重為0.3kg。
上層:銅管外徑Φ9mm,壁厚0.6mm,長度3.06m;
對應(yīng)保溫管型號(hào):外徑為Φ35mm,長度為2910mm;
每根帶保溫管銅管質(zhì)量總重為0.45kg。
(2)結(jié)構(gòu)形式:
選用不銹鋼鏈板輸送機(jī),形式為平頂直鏈,上下雙層鋁合金型材框架結(jié)構(gòu),三排并列布置;雙層線體上層輸送Φ9mm粗管,下層輸送Φ6mm細(xì)管;上下層獨(dú)立輸送。
(3)輸送形式:伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng),實(shí)現(xiàn)步進(jìn)輸送,步進(jìn)距離152.4±1mm。
(4)輸送鏈節(jié)距:為38.1mm,一次步進(jìn)距離為4個(gè)節(jié)距,即38.1×4=152.4mm。
(5)工作節(jié)拍:每6s運(yùn)行一次,運(yùn)行時(shí)間為0.4s,等待工位工作時(shí)間為5.6s。
圖1 系統(tǒng)框圖
1.2套銅螺母工位
控制任務(wù):
1)檢測是否有料,為后續(xù)的理料提供材料信息;2)推送螺母到銅管合適位置;
3)通過燈塔顯示本工位狀態(tài)是否正常。
1.3開喇叭口工位
控制任務(wù):
1)檢測是否有料到達(dá),為后續(xù)的理料提供材料信息;
3)通過燈塔顯示本工位狀態(tài)是否正常。
1.4視頻檢測工位
1)控制任務(wù)
(1)材料推送定位;
(2)照相判斷喇叭口是否合格,并通知總控在隊(duì)列中進(jìn)行標(biāo)記。
2)檢測要求
(1)檢測銅管的內(nèi)外直徑;
(2)檢測銅管開口處是否有劃痕;
(3)檢測銅管開口處是否有裂縫及缺口。
根據(jù)相關(guān)報(bào)道,并結(jié)合核電站二回路腐蝕產(chǎn)物的分布規(guī)律,可以用凝汽器中的磁性過濾器、除氧器筒體內(nèi)部及蒸汽發(fā)生器泥渣沉積量作為水質(zhì)控制優(yōu)劣的評(píng)價(jià)依據(jù)[4]。現(xiàn)以某核電站為例,對凝汽器磁性過濾器、除氧器筒體及蒸汽發(fā)生器的沉積物進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
3)檢測方法
(1)劃痕的檢測
采用環(huán)形光(短波長光)照射銅管。經(jīng)過位置補(bǔ)正,利用特征抽出、智能邊緣線檢測產(chǎn)品外觀是否正確;
(2)裂縫及缺口的檢測
關(guān)閉環(huán)形光,打開白光,打亮白色背景。形成銅管開口輪廓,然后利用特征輸出檢查是否有缺口及裂縫。
4)檢測結(jié)果
(1)檢測管口是否有缺口及裂縫;(2)檢測是否有劃痕;(3)檢測關(guān)口內(nèi)外徑。
1.6套塑料塞工位
控制任務(wù):
1)檢測是否有料到達(dá),為后續(xù)的理料提供材料信息;
2)推送銅管及螺母到固定位置,將膠塞推入螺母;
3)通過燈塔顯示本工位狀態(tài)是否正常。
1.7盤管輸送工位
控制任務(wù):
1)將合格品進(jìn)行盤管操作;
2)將上下層的材料經(jīng)盤管后疊放送出。
工藝確定后,下一步來實(shí)現(xiàn)上述功能。控制上主要有兩種方案來供選擇:總控控制方式和模塊化控制方式。
總控方式:整線運(yùn)行于一套PLC系統(tǒng)下,每個(gè)工藝單元配置相應(yīng)的遠(yuǎn)程IO,各個(gè)工藝單元的動(dòng)作由總控PLC統(tǒng)一控制。優(yōu)點(diǎn):因?yàn)樵谝粋€(gè)PLC下線上各個(gè)工藝單元關(guān)聯(lián)緊密,總控可以讀取各個(gè)單元的所有信號(hào),線體動(dòng)作調(diào)試方便。缺點(diǎn):各個(gè)工藝單元脫離總控不能獨(dú)立運(yùn)行;總控的工作密度大,調(diào)試周期長。此方式適用于各個(gè)工藝過程關(guān)聯(lián)緊密的線體。
模塊化方式:將各個(gè)工藝單元分解成相對獨(dú)立的模塊,由單獨(dú)的PLC來完成,總控PLC負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各個(gè)模塊的動(dòng)作。適于各個(gè)工藝過程關(guān)聯(lián)相對松散的線體。優(yōu)點(diǎn):各個(gè)單機(jī)可以脫離總控獨(dú)立運(yùn)行,單機(jī)如出現(xiàn)問題更換方便。單機(jī)調(diào)試方便,可實(shí)現(xiàn)多人的同時(shí)調(diào)試,分擔(dān)總控的工作量,節(jié)省調(diào)試時(shí)間。缺點(diǎn):模塊與模塊、模塊與總控的關(guān)聯(lián)沒有總控方式緊密,線體調(diào)試時(shí)需要各個(gè)單機(jī)進(jìn)行聯(lián)調(diào)。
鑒于裝配線單機(jī)設(shè)備較多,如采用集中控制方式則調(diào)試工作較繁重,且調(diào)試周期長。因此本線采用模塊化控制方式。各個(gè)工藝單元采用獨(dú)立PLC的進(jìn)行控制,這樣可解決調(diào)試工作量過于集中且調(diào)試周期長的問題。
調(diào)試方式:工藝單元首先進(jìn)行各自的單機(jī)調(diào)試;單機(jī)動(dòng)作無誤后單獨(dú)與總控進(jìn)行信號(hào)交互調(diào)試;單機(jī)與總控信號(hào)交互調(diào)試結(jié)束后,最后進(jìn)行整線聯(lián)調(diào)。
線體上工藝模塊的通訊基本有兩種方式:IO通訊,協(xié)議通訊。
IO通訊較簡單,只占用IO點(diǎn),但通訊的信息量小,適合單元少,交互性不強(qiáng)的場所,另外IO通訊的走線量大,增加了施工的工作量及以后維護(hù)的難度。
協(xié)議通訊通訊數(shù)據(jù)量大,通訊方便,走線量少,越來越成為工廠設(shè)備間互聯(lián)的主要方式,目前常用的主要有ProfibusDP、DeviceNet、Modbus和Cclink等。綜合可靠性、成本、易用性選擇Cclink協(xié)議來組建線體的通訊網(wǎng)絡(luò)。
圖2 系統(tǒng)硬件配置圖
總控作為線體的核心選用具有運(yùn)算速度快、功能強(qiáng)大、接口豐富的三菱Q系列PLC;作為線體運(yùn)行關(guān)鍵的步進(jìn)鏈驅(qū)動(dòng)選用三菱J4B伺服系統(tǒng),與三菱定位模塊使用光纖通信方式,減少了通信過程中的干擾問題。線上各個(gè)工藝單元的工藝動(dòng)作相對簡單,考慮到其既可以作為單機(jī)運(yùn)行,也可以并入線體運(yùn)行,采用三菱FX3U系列配用Cclink的從站模塊的方案,使系統(tǒng)具有模塊化的屬性,方便客戶的現(xiàn)場靈活配置。線體各個(gè)站點(diǎn)在總控的統(tǒng)一調(diào)配下工作;各工作站檢測總控的心跳信號(hào),每次心跳各工位完成相應(yīng)的動(dòng)作流程;總控檢測線上各站點(diǎn)狀態(tài),根據(jù)其信息來控制步進(jìn)鏈的動(dòng)作進(jìn)而協(xié)調(diào)整條線體的運(yùn)行。
線體的工作過程:
步進(jìn)工作方式:步進(jìn)鏈每動(dòng)作一次,線上單機(jī)設(shè)備完成相應(yīng)的工藝流程,配管的各個(gè)工藝流程是順序進(jìn)行的,步進(jìn)鏈上各個(gè)工藝單元間的托架上的配管工藝狀態(tài)各不相同,單機(jī)設(shè)備如出現(xiàn)問題從而未完成相應(yīng)的工藝流程,會(huì)對后續(xù)的工藝流程造成影響。如開料機(jī)放料時(shí),為了提高效率,步進(jìn)鏈上的單機(jī)完成相應(yīng)的工藝流程后,符合條件步進(jìn)鏈就向前步進(jìn),由此會(huì)造成步進(jìn)鏈上有空位并且開料機(jī)有墨管放入步進(jìn)鏈時(shí),墨管需要作為廢料處理,無需進(jìn)行步進(jìn)鏈上的工藝流程。因此,必須對鏈上配管的信息進(jìn)行記錄,才能控制線上各工藝單元的穩(wěn)定高效的運(yùn)行。
線上配管信息隊(duì)列實(shí)現(xiàn)方法:步進(jìn)鏈運(yùn)行至各工位時(shí),由總控根據(jù)記錄的當(dāng)前配管狀態(tài)進(jìn)行判斷是否進(jìn)行該單元的工藝流程,在動(dòng)作完成后把該單元的動(dòng)作信息通知總控,由總控進(jìn)行統(tǒng)一記錄;另外,為保護(hù)線上單機(jī)設(shè)備,步進(jìn)鏈在動(dòng)作前須檢測各單元是否在安全位置,如安全則允許繼續(xù)運(yùn)行,這樣保證了線體安全可靠的運(yùn)行。
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試證明:本系統(tǒng)具有通訊可靠、單元配置靈活、調(diào)試效率高等諸多優(yōu)點(diǎn),為以后類似多單機(jī)配合工作條件下的電氣設(shè)計(jì)提供了可以借鑒的方案。
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Introduction to the electrical control system design of a automatic assembly line
LIN Xiao-dong, LI Shao-feng, PAN Yan-fei, ZHOU Wen-yu, LIU Tong
TP29
B
1009-0134(2016)07-0118-04
2016-05-30
林曉東(1975 -),男,吉林雙遼人,電氣工程師,本科,研究方向?yàn)殡姎庠O(shè)計(jì)。