李 達(dá),葉江南
(黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院,哈爾濱 150080)
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寧安石頭發(fā)電廠電氣一次設(shè)備改造設(shè)計方案
李 達(dá),葉江南
(黑龍江省水利水電勘測設(shè)計研究院,哈爾濱 150080)
石頭發(fā)電增效擴容改造工程立足于電廠原有的基礎(chǔ)設(shè)施條件,既考慮實際需要,又考慮技術(shù)和資金上的可行性。改善發(fā)電廠運行環(huán)境,提高發(fā)電廠運行管理水平,保證發(fā)電廠的安全生產(chǎn)。本次電站改造小機組采用了新型的控制保護(hù)一體化屏,簡化了機組接線,提高了機組的可靠性及安全性。為以后的小水電改造提供了經(jīng)驗。
增效擴容改造;控制保護(hù)屏;電氣設(shè)備;設(shè)計方案
小水電增效擴容改造工程是以促進(jìn)水能資源合理利用,維護(hù)河流健康、提高綜合能效為目標(biāo),保證小型水電站的安全。改造內(nèi)容應(yīng)以機電設(shè)備更新改造為重點,并對影響發(fā)電效益、工程安全、河道生態(tài)和運行環(huán)境的擋水、泄水、引水、廠房等建筑物、金屬結(jié)構(gòu)及送出工程等進(jìn)行必要的改造。黑龍江省于2012年初啟動了小水電增效擴容改造項目。石頭發(fā)電廠裝設(shè)2臺2500kW的大機組,出口電壓6.3kV;12臺320kW小機組,出口電壓0.4kV。電站雖然總裝機不大,但裝機臺數(shù)多且電壓等級多,既有6.3kV高壓電機,又有0.4kV低壓電機,在黑龍江省小水電增效擴容改造中是比較具有代表性的電站。
石頭發(fā)電廠地處牡丹江干流寧安市境內(nèi),鏡泊湖下游55.6 km處。石頭發(fā)電廠是由平安水輪泵站改建而成,平安水輪泵站始建于1968年,1976年開始改建,1979小機并網(wǎng),1981年底大機并網(wǎng)。寧安石頭發(fā)電廠裝設(shè)14臺發(fā)電機組,其中單機功率2500 kW發(fā)電機組2臺,出口電壓6.3kV;單機功率200kW發(fā)電機組12臺,出口電壓0.4kV。電站總裝機容量7.4MW,多年平均發(fā)電量2600萬kWh,多年平均利用小時3560h。其中2臺大機組采用單母線分段接線,母線通過4面聯(lián)絡(luò)柜互相連接,高壓側(cè)采用變壓器—線路組接線,經(jīng)1臺SL1—6300/35型雙繞組變壓器升壓至35kV。12臺小機組采用單母線分段接線,兩段母線經(jīng)聯(lián)絡(luò)柜連接后經(jīng)1臺S7-4200/35型雙繞組變壓器升壓至35kV。石頭發(fā)電廠35kV母線側(cè)采用單母線接線,以單回35kV輸電線路接入石平線,輸電距離6.0km。
石頭發(fā)電廠地處高寒地區(qū),機電設(shè)備受嚴(yán)寒、溫度變化及雨雪天氣影響大,且經(jīng)過多年運行部分機電設(shè)備陳舊老化嚴(yán)重,許多設(shè)備的性能參數(shù)指標(biāo)已達(dá)不到設(shè)計要求,耗能高、效率低,使電廠的安全穩(wěn)定運行受到嚴(yán)重威脅。電廠在系統(tǒng)中的作用難以發(fā)揮,其經(jīng)濟(jì)效益受到嚴(yán)重影響。電站主要存在以下問題:
1)變壓器:電廠裝設(shè)SL1-6300/35和S7-4200/35型號主變壓器2臺,變壓器運行環(huán)境冷熱溫差變化大(-45℃- +42℃),其金屬連接件、橡膠密封件等出現(xiàn)不同程度的損壞;本體及附件各密封裝置有嚴(yán)重的滲漏油;高、低壓套管局部有破碎現(xiàn)象,散熱器管壁銹蝕且局部有滲漏點;變壓器空載、負(fù)載損耗增加;震動及噪音增大[1]。該型號變壓器為《小型水電站技術(shù)改造規(guī)范》及《農(nóng)村水電增效擴容改造項目初步設(shè)計指導(dǎo)意見》明確必須淘汰設(shè)備。
2)35kV高壓設(shè)備:電廠裝設(shè)35kV多油斷路器2臺,多油斷路器不但體積過大,對油質(zhì)要求高、散熱慢,而且經(jīng)多年運行,有漏油現(xiàn)象,存在嚴(yán)重的安全隱患。35kV隔離開關(guān)4臺,其分合閘困難,時常出現(xiàn)分合閘不到位現(xiàn)象;接線座轉(zhuǎn)動不靈活,金屬部分油漆脫落銹蝕。35kV電流互感器8臺及電壓互感器3臺,由于運行多年且條件惡劣,互感器準(zhǔn)確度及電氣性能下降,無法滿足本次電站改造后的技術(shù)要求。
3)6.3kV高壓開關(guān)設(shè)備:電廠裝設(shè)GG-1A型固定式高壓關(guān)柜7面,柜內(nèi)配置SN10型少油斷路器、 CD10電磁式合閘機構(gòu)及GN8-10HG型高壓隔離開關(guān)。柜內(nèi)斷路器檢修頻繁,電磁操作機構(gòu)故障和絕緣油更換;隔離開關(guān)動、靜觸頭錯位、接觸面偏小,有局部發(fā)熱現(xiàn)象;設(shè)備用油多,更換后的絕緣油無法再過濾使用,增加發(fā)電廠運行成本;開關(guān)柜內(nèi)傳動部件磨損嚴(yán)重,間隙過大、不靈敏;測量儀表存在破損、老化、指示不準(zhǔn)確等問題。
4)0.4kV低壓開關(guān)設(shè)備:石頭發(fā)電廠低壓配電柜及12臺低壓電動機開關(guān)柜均為BSL型固定面板式配電柜。低壓配電屏內(nèi)配置DW-10/600型低壓斷路器和HD-13型低壓隔離開關(guān)。低壓開關(guān)柜均為超期服役設(shè)備,開關(guān)柜內(nèi)元器件老化,可靠性差,存在安全隱患,影響發(fā)電廠的安全運行。
電廠改造后裝設(shè)2臺大機組增容至3.2MW,機端母線電壓6.3kV;12臺小機組增容至320kW,機端電壓0.4kV。改造電廠總裝機10.24MW。
石頭發(fā)電廠2臺大機組采用單母線接線,12臺小機組采用單母線分段接線,高壓側(cè)均采用變壓器—線路組接線,發(fā)電廠35kV側(cè)采用單母線接線,35kV母線裝設(shè)1臺站用變壓器。電廠低壓配電系統(tǒng)采用單母線接線。石頭發(fā)電廠電氣主接線見圖1。
圖1 石頭發(fā)電廠電氣主接線圖
本次改造對石頭發(fā)電廠高低壓電氣設(shè)備進(jìn)行全部更新,主要包括升壓站內(nèi)S11節(jié)能型35kV變壓器3臺,35kV六氟化硫戶外高壓斷路器2臺;35kV戶外環(huán)氧樹脂澆注式電流互感器8臺;35kV單相戶外油浸式電壓互感器3臺;35kV雙柱式戶外三相高壓隔離開關(guān)3臺;35kV無間隙金屬氧化鋅避雷器避雷器3臺;6.3kV高壓開關(guān)柜8面,0.4kV低壓固定式配電柜10面;發(fā)電機控制保護(hù)一體化屏12面。石頭發(fā)電廠電氣一次設(shè)備改造主要設(shè)備見表1。
表1 石頭發(fā)電廠電氣一次設(shè)備表
1)本次改造2臺大機組電氣主接線由單母線分段接線改為單母線接線,取消原設(shè)計中2面聯(lián)絡(luò)柜,同時在發(fā)電機出口開關(guān)柜及變壓器低壓側(cè)開關(guān)柜內(nèi)增設(shè)真空斷路器以保證電站運行的靈活性。
2)小機組取消了常規(guī)的電機控制柜,選用BKF-3型控制保護(hù)一體化屏。一體化屏將電氣一次設(shè)備和二次設(shè)備裝設(shè)在一個整體機柜中,采用微機技術(shù),實現(xiàn)400V低壓機組的發(fā)電機主回路和發(fā)電機的自動控制、發(fā)電機的保護(hù)、發(fā)電機的二次測量、發(fā)電機的勵磁(無刷勵磁)等一體化的設(shè)計,提高小機組運行的可靠性及安全性。
3)由于石頭水電廠是由泵站經(jīng)過改造而成,所有沒有高壓開關(guān)柜室,高壓開關(guān)柜直接布置在水輪機層機旁,高壓開關(guān)柜設(shè)備布置空間有限,本次設(shè)計選用XGN2-12箱型固定式金屬封閉開關(guān)設(shè)備,柜內(nèi)主開關(guān)采用固定式ZN73A-12系列永磁操作機構(gòu)的真空斷路器。
4)改造后發(fā)電出口電壓為6.3kV,相對于10kV電氣主回路及短路電流偏大,不利于電氣設(shè)備選擇及運行。
石頭發(fā)電增效擴容改造工程立足于電廠原有的基礎(chǔ)設(shè)施條件,既考慮實際需要,又考慮技術(shù)和資金上的可行性。改善發(fā)電廠運行環(huán)境,提高發(fā)電廠運行管理水平,保證發(fā)電廠的安全生產(chǎn)。
本次電站改造小機組采用了新型的控制保護(hù)一體化屏,簡化了機組接線,提高了機組的可靠性及安全性。為以后的小水電改造提供了經(jīng)驗。
[1]丁毓山,南俊星.微機保護(hù)與綜合自動化系統(tǒng)[M].北京:中國水利水電出版社,2002:67-69.
[2]李火元,李斌.電力系統(tǒng)繼電保護(hù)及自動裝置[M].北京:中國電力出版社,2004:21-24.
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1007-7596(2016)10-0048-03
2016-09-14
李達(dá)(1983- ),男,吉林松原人,工程師;葉江南(1981- ),男,福建壽寧人,工程師。
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