高欣怡
【摘 要】某型航空發(fā)動機在空中訓練中發(fā)生了喘振,導致渦輪葉片大部分燒毀缺失,發(fā)動機超溫停車。根據喘振的機理和發(fā)動機的結構以及工作原理制定故障樹,并經過一系列檢查和分析,準確判斷出故障部位為燃調,并查明了故障的根本原因為零件加工過程中產生的毛刺,導致偶件配合間隙變小,發(fā)生異常磨損所致。本文為排除、預防此類故障提供了解決途徑。
【關鍵詞】航空發(fā)動機 喘振 停車 故障樹 燃調 毛刺
1 前言
喘振是氣流沿壓氣機軸線方向發(fā)生的低頻率、高振幅的振蕩現(xiàn)象。發(fā)生喘振時,發(fā)動機轉速不穩(wěn)定,推力突然下降,排氣溫度急劇升高,嚴重時會導致葉片折斷,發(fā)動機停車。根本原因是氣流在葉背上發(fā)生嚴重分離,并擴展至整個葉柵通道。
某型渦扇發(fā)動機采取的防喘措施有:雙轉子結構,進氣導葉可調,壓氣機中間放氣。本文介紹了該型發(fā)動機一起喘振故障的檢查與分析過程。
2 故障現(xiàn)象
某部一架飛機空中訓練中,飛行員收回油門過程中,轉速異常下降至低于慢車, 排氣溫度急劇上升并超過限制值,增大和減小油門均不能解除,最終發(fā)動機空中停車。著陸后檢查發(fā)現(xiàn)高、低壓渦輪葉片大部分燒毀缺失。
3 故障檢查與分析
3.1 故障樹
根據故障現(xiàn)象和飛參記錄,判斷故障為喘振導致發(fā)動機超溫,燒毀渦輪葉片后停車。根據喘振發(fā)生的機理,故障分析組繪制了故障樹(見圖1)。
3.2 按故障樹排查
按故障數底事件進行排查,情況如下。
(1)判讀飛參,故障發(fā)生時飛機處于平飛姿態(tài),且為單機科目,不存在“嚴重進氣畸變”條件。
(2)復查廠內記錄,故障發(fā)動機氣動穩(wěn)定性檢查合格,可排除“喘振裕度不夠”的可能性。
(3)檢查發(fā)動機的放氣活門、可調導向葉片動作靈活性,均正常。
(4)拆下燃調檢查發(fā)現(xiàn)傳動軸有卡滯現(xiàn)象。
從以上檢查情況來看,燃調存在異常情況,可能對放氣活門工作造成影響,為進一步查明具體原因,將燃調返回承制廠進行試驗和分解檢查。
3.3 燃調原理及檢查情況(如圖2所示)
燃調控制放氣活門關閉/打開的機構原理如下:
(1)燃調的Pn離心傳感器組件通過傳動軸感應發(fā)動機轉速,轉速增加,離心傳感器張開角度增大,反之則減小。
(2)離心傳感器張開角度增大,Pn壓力頂針推動支座組件向右移動,使Pn杠桿順時針旋轉,關小噴嘴開度,Pn油的壓力增加;反之Pn壓力減小。
(3)當P油壓力增加并達到克服彈簧的作用力時,分流活門向下移動,放氣活門關閉;反之,放氣活門打開。
按以上思路分析:燃調的離心傳感器故障,引起Pn油的壓力異常,從而導致在規(guī)定轉速下,放氣活門未打開。通過以下檢查得到驗證:
1)在傳動軸不轉動的情況下試驗,發(fā)現(xiàn)Pn油的壓力已達到轉速90%時的水平,在該壓力條件下,放氣活門是關閉狀態(tài)(正常應處于打開位置)。
2)分解燃調,發(fā)現(xiàn)離心傳感器的銅軸套與傳動芯軸卡滯,二者配合表面有金屬屑和異常磨痕。進一步分析判斷二者卡滯是由于加工過程殘留的毛刺在工作時脫落,形成多余物造成的。
3)分解離心傳感器組件,發(fā)現(xiàn)中間支架油孔的毛刺是導致組件卡滯的原因。
4)更換合格的離心傳感器組件,燃調功能恢復正常。
4 故障結論
由于燃調離心傳感器卡滯,當發(fā)動機高壓轉速下降到放氣活門打開轉速以下時,離心傳感器支架無法正常歸位,引起Pn指令壓力與發(fā)動機轉速不符(過高),造成放氣活門未能正常打開,導致發(fā)動機喘振超溫,渦輪葉片燒毀后停車。
傳感器偶件卡滯的原因是零件加工中毛刺去除不徹底,殘留毛刺在工作中脫落造成的。
參考文獻:
[1]XXX11發(fā)動機技術說明書.中航工業(yè)航空動力機械研究所,2001.12.
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