姜 茂(中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司,重慶市渝北區(qū)401122)
采用燃?xì)廨啓C(jī)的熱電鼓風(fēng)站在鋼鐵廠的應(yīng)用探索
姜 茂(中冶賽迪工程技術(shù)股份有限公司,重慶市渝北區(qū)401122)
采用燃?xì)廨啓C(jī)的熱電鼓風(fēng)機(jī)組配置,在充分利用煤氣、拖動機(jī)組安全性保障、調(diào)節(jié)煤氣波動、系統(tǒng)整體熱效率以及技術(shù)經(jīng)濟(jì)性等方面,具有優(yōu)勢,具備推廣前景。
燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(CCPP);汽動鼓風(fēng);電動鼓風(fēng)
如何高效的回收鋼鐵企業(yè)剩余煤氣資源,是一項(xiàng)重要的研究課題。國內(nèi)企業(yè)主要是在滿足工藝生產(chǎn)需求后,將剩余煤氣用于燃?xì)忮仩t生產(chǎn)蒸汽發(fā)電(BTG)或拖動鼓風(fēng)機(jī)等大型轉(zhuǎn)動設(shè)備。而燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電(CCPP)作為一項(xiàng)高效的回收利用剩余煤氣的技術(shù),越來越受到各大鋼鐵企業(yè)的青睞。
目前高爐鼓風(fēng)的主要配置模式有:
(1)配置方案A:CCPP+電動鼓風(fēng);
(2)配置方案B:BTG+汽動鼓風(fēng),即為熱電鼓風(fēng);
(3)配置方案C:BTG+電動鼓風(fēng)。
較常規(guī)發(fā)電效率更高的CCPP,與較電動鼓風(fēng)更節(jié)能的汽動鼓風(fēng)的搭配,擁有更好的節(jié)能潛力,還鮮有運(yùn)用。在當(dāng)前市場及節(jié)能減排壓力下,CCPP+汽動鼓風(fēng)的配置方案比以往更具有推廣的市場潛力。
現(xiàn)以某600萬t鋼鐵企業(yè)為例,從機(jī)組配置、運(yùn)行調(diào)控、技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析等方面詳述燃?xì)廨啓C(jī)在熱電鼓風(fēng)站中應(yīng)用分析。全廠剩余煤氣折合高爐煤氣約70×104Nm3/h(熱值3260kJ/ Nm3/h),高爐按3座2500m3考慮,高爐鼓風(fēng)機(jī)正常消耗功率約24000kW、最大消耗功率約34000kW。
2.1 機(jī)組配置
熱電鼓風(fēng)站的CCPP+汽動鼓風(fēng)的配置方案如下:
選用額定功率28.5MW的燃?xì)廨啓C(jī)4套,80t/h中溫中壓余熱鍋爐 4臺,160t/h中溫中壓燃?xì)忮仩t 2臺,額定功率34000kW的汽動鼓風(fēng)機(jī)組3套,額定功率24000kW的電動鼓風(fēng)機(jī)組1套(滿足啟動和備用),25MW汽輪發(fā)電機(jī)組3套。
蒸汽按母管制設(shè)置,確保鼓風(fēng)和發(fā)電機(jī)組間的蒸汽調(diào)配。
2.2 機(jī)組運(yùn)行
2.2.1 系統(tǒng)啟動
整個高爐系統(tǒng)以電動鼓風(fēng)機(jī)為啟動風(fēng)機(jī),按照電動鼓風(fēng)機(jī)-高爐-燃?xì)忮仩t/燃?xì)廨啓C(jī)-余熱鍋爐-汽動鼓風(fēng)機(jī)組/汽輪發(fā)電機(jī)組的順序依次啟動。
圖1
2.2.2 系統(tǒng)運(yùn)行
(1)介質(zhì)平衡
正常生產(chǎn)條件下,CCPP+汽動鼓風(fēng)系統(tǒng)的運(yùn)行有兩種工況,即正常工況和調(diào)休工況:正常工況為4套燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐正常運(yùn)行,2套燃?xì)忮仩t約50%負(fù)荷運(yùn)行或1套燃?xì)忮仩t約100%負(fù)荷運(yùn)行,3套汽動鼓風(fēng)機(jī)組正常運(yùn)行;調(diào)休工況為3套燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐正常運(yùn)行,1套燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐停運(yùn),2套燃?xì)忮仩t約85%負(fù)荷運(yùn)行,3套汽動鼓風(fēng)機(jī)組正常運(yùn)行。
(2)系統(tǒng)運(yùn)行分析
①煤氣平衡分析
系統(tǒng)正常條件下,4套燃?xì)廨啓C(jī)、余熱鍋爐運(yùn)行,2套燃?xì)忮仩t約50%負(fù)荷運(yùn)行或1套燃?xì)忮仩t約100%負(fù)荷運(yùn)行,煤氣放散率為0。
當(dāng)1套燃?xì)廨啓C(jī)或余熱鍋爐故障或檢修時,2臺燃?xì)忮仩t均以約85%的負(fù)荷運(yùn)行,煤氣放散率為0。
當(dāng)1臺燃?xì)忮仩t故障或檢修、其余設(shè)備均正常運(yùn)行時,煤氣放散率為0。
②蒸汽平衡分析
在系統(tǒng)正常運(yùn)行時,余熱鍋爐及燃?xì)忮仩t生產(chǎn)蒸汽量為493t/h,在保障汽動鼓風(fēng)機(jī)用汽后,可供發(fā)電的蒸汽量為103~241t/h,可發(fā)電26.5~62MW。
當(dāng)1套燃?xì)廨啓C(jī)或余熱鍋爐檢修、停運(yùn)時,蒸汽產(chǎn)量將增加至544t/h,可供發(fā)電蒸汽154~292t/h,可發(fā)電39.5~75MW。
根據(jù)剩余煤氣量,擬定了幾個不同的配置方案,見表1。
表1 配置方案比較表
3.1 可靠性
CCPP+汽動鼓風(fēng)配置方案的關(guān)鍵在于保障汽動鼓風(fēng)機(jī)組蒸汽供應(yīng)的可靠性。隨著用戶運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的增加和操作水平的提高,燃?xì)廨啓C(jī)可靠性高的優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)。漣鋼M251S機(jī)組在2007年4月~2010年4月間累計(jì)運(yùn)行超過24230h,平均每年8076h。馬鋼M701D機(jī)組曾創(chuàng)下連續(xù)33個月無故障停機(jī)的國內(nèi)記錄,其2011年連續(xù)運(yùn)行8636h。
按上述推薦方案,在設(shè)置多套CCPP的電廠中,燃?xì)廨啓C(jī)及余熱鍋爐的運(yùn)行及外供蒸汽的可靠性將更高。同時設(shè)置常規(guī)燃?xì)忮仩t,使蒸汽的供應(yīng)更加有保障。
3.2 高效性
CCPP機(jī)組技術(shù)先進(jìn),發(fā)電效率約36~45%,相對于BTG機(jī)組23~30%的發(fā)電效率,高出近20~50%。各方案的熱效率見表2。
表2 各方案效率比較表
可以看出,采用CCPP的推薦方案和方案A總效率明顯高于采用BTG的方案B和方案C,而方案C因?yàn)殡妱庸娘L(fēng)機(jī)組的影響而低于方案B。
3.3 靈活性
由四個方案的不同配置,可以看出:方案A單機(jī)容量大,沒有備用容量,一旦某臺燃?xì)廨啓C(jī)故障停機(jī),將導(dǎo)致煤氣大量放散。推薦方案充分考慮了機(jī)組調(diào)配的靈活性,同時留有一定備用容量,當(dāng)某臺主機(jī)故障時可有效調(diào)節(jié)波動,做到煤氣和蒸汽不放散。方案B、C機(jī)組調(diào)配也較靈活,但備用容量有效,當(dāng)某臺主機(jī)故障時,煤氣有少量放散。
3.4 運(yùn)行成本與收益
運(yùn)行主要成本在于原燃料價格 (即煤氣價格和電價),其直接影響整個項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)常規(guī)的原燃料條件,各方案主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表3~5。
表3 發(fā)電機(jī)組主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
表4 鼓風(fēng)機(jī)組主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
從年總利潤來看:方案A最優(yōu),依次是推薦方案、方案B、方案C;從投資回收期來看:推薦方案與方案A、方案B差別不大,方案C最長。
3.5 結(jié)論
綜上分析,推薦方案具有利用效率高、配置靈活、運(yùn)行可靠、煤氣不放散、投資適中的特點(diǎn),相對于A、B、C三個方案具有明顯的優(yōu)勢。
表5 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表
(1)新建鋼鐵企業(yè)應(yīng)優(yōu)先考慮帶燃?xì)廨啓C(jī)的熱電鼓風(fēng);
(2)現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況逐步淘汰小鍋爐,采用燃?xì)廨啓C(jī)+余熱鍋爐替換常規(guī)的燃?xì)忮仩t,保留較新的汽輪發(fā)電機(jī)組。
在鋼鐵企業(yè)采用燃?xì)廨啓C(jī)的熱電鼓風(fēng)站具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)采用燃?xì)廨啓C(jī)、燃?xì)忮仩t、汽動鼓風(fēng)相結(jié)合的煤氣綜合利用方式,既能保障高爐的可靠供風(fēng),又能高效利用煤氣發(fā)電,對煤氣波動的適應(yīng)性強(qiáng)。
(2)汽輪發(fā)電機(jī)組選型考慮一定富余,即能滿足拖動鼓風(fēng)機(jī)蒸汽量波動的要求,又能作為主機(jī)故障備用的容量,可有效消耗富余煤氣,基本可以做到煤氣無放散。
(3)采用汽動鼓風(fēng)可以大量節(jié)省電力消耗,減少外購電量且不受電力調(diào)度、市場波動等因素的沖擊,增強(qiáng)了企業(yè)抗能源市場漲價的能力。
(4)采用燃?xì)廨啓C(jī)與汽動鼓風(fēng)相結(jié)合的方式,可以有效提高煤氣資源綜合利用率,同時減少NOX和溫室氣體的排放。
綜上所述,在資源制約和環(huán)保壓力日益加大的今天,采用燃?xì)廨啓C(jī)的熱電鼓風(fēng)站是鋼鐵企業(yè)合理利用剩余煤氣資源、節(jié)能減排、保護(hù)及改善環(huán)境污染問題的首選方案,具有極大的市場及節(jié)能潛力,值得大力推廣。
TM621
A
2095-2066(2016)15-0259-02
2016-5-10
姜 茂(1982-),男,工程師,研究生,主要從事鋼鐵行業(yè)工程設(shè)計(jì)及項(xiàng)目管理工作。