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      1000MW機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)異常原因分析及對策

      2017-01-12 09:26施壯李平強(qiáng)蔡偉
      山東工業(yè)技術(shù) 2016年24期
      關(guān)鍵詞:煤質(zhì)微分指令

      施壯+李平強(qiáng)+蔡偉

      摘 要:某1000MW機(jī)組在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了給煤量、給水流量等參數(shù)大幅波動甚至突降現(xiàn)象,嚴(yán)重影響了機(jī)組安全運(yùn)行。通過對該機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的分析和事件發(fā)生時控制邏輯內(nèi)部流程的回放,分析了事件原因是由于近期燃煤煤質(zhì)大幅變化,暴露出原協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中部分控制邏輯及參數(shù)設(shè)置不合理等隱性問題。最后給出了針對性優(yōu)化建議和防范措施,改善了1000MW機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)對煤質(zhì)的適應(yīng)能力,提高了機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性、安全性。

      關(guān)鍵詞:1000MW;協(xié)調(diào)控制系統(tǒng);前饋控制;負(fù)荷禁減;煤質(zhì)適應(yīng)性

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.24.037

      1 引言

      某廠5 號機(jī)組(1050MW)鍋爐選用的上海鍋爐廠有限公司引進(jìn)技術(shù)制造的超超臨界參數(shù)變壓直流爐,單爐膛、四角切向燃燒、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、全鋼構(gòu)架、全懸吊結(jié)構(gòu)塔式鍋爐;汽機(jī)選用的是上海汽輪機(jī)廠引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的超超臨界、四缸四排汽、再熱凝汽式汽輪機(jī);DCS 系統(tǒng)采用了艾默生過程管理有限公司的OVATION 分散控制系統(tǒng)。

      自2011年5月份投產(chǎn)以來,該機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)及AGC控制功能一直正常投入,但在2011年12月14日發(fā)生給水流量、給煤量突降、機(jī)組運(yùn)行參數(shù)大幅波動事件,影響了百萬機(jī)組安全運(yùn)行。綜合歷史趨勢、控制策略及控制參數(shù)等信息,對機(jī)組控制系統(tǒng)各環(huán)節(jié)分析后認(rèn)為,由于近期燃煤煤質(zhì)變差,機(jī)組運(yùn)行特性發(fā)生改變,暴露出原協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)設(shè)計中的一些隱性問題,導(dǎo)致異常事件的發(fā)生。

      2 事件經(jīng)過簡介

      2011年12月14日23:40:22當(dāng)機(jī)組AGC指令由682MW下降至615MW時,鍋爐主控指令由832MW階躍下降至748MW,給煤指令由323t/h降至287t/h,給水指令由1556t/h階躍下降至1309t/h,23:40:37實(shí)際給煤量降至274t/h,23:40:41給水流量降至最低值為905t/h,同時“負(fù)荷禁減”信號出現(xiàn),23:40:48負(fù)荷禁減信號消失,在接下來23:40:48~23:41:01時間段內(nèi),負(fù)荷禁減信號連續(xù)三次來回跳變,鍋爐主控指令在938MW和763MW之間連續(xù)三次交替變化,給煤量指令在357t/h和257t/h之間連續(xù)三次交替變化, 23:41:03給煤量下降至最低值192t/h,40S內(nèi)給煤量下降近112t/h,此次事件中機(jī)組運(yùn)行參數(shù)變化趨勢如圖1所示。

      3 協(xié)調(diào)控制策略介紹

      3.1 鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)控制回路

      為克服中速磨制粉系統(tǒng)的純延遲和1000MW超超臨界鍋爐的燃燒慣性,5號機(jī)組設(shè)計有鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)回路,將主汽壓力提升的動態(tài)熱量需求疊加在鍋爐主控指令上[1]。

      鍋爐指令的動態(tài)前饋(OVERLOAD1)主要靠機(jī)組負(fù)荷指令的動態(tài)微分環(huán)節(jié)來實(shí)現(xiàn),其微分時間由機(jī)組變負(fù)荷速率(LDR)對應(yīng)的函數(shù)F1(X)決定,微分輸入值為經(jīng)函數(shù)F2(X)修正后的機(jī)組負(fù)荷指令,F(xiàn)2(X)也為機(jī)組變負(fù)荷速率(LDR)對應(yīng)的函數(shù)。

      鍋爐主控動態(tài)前饋控制回路如圖3所示,其微分時間和微分輸入值表達(dá)式分別為:

      微分時間=20*F1(LDR); (表達(dá)式1)

      微分增益=3.5*MWD*F2(LDR); (表達(dá)式2)

      其中F1(X)、F2(X) 函數(shù)關(guān)系如下表1所示:

      3.2 給水流量設(shè)定值控制回路

      當(dāng)機(jī)組進(jìn)入干態(tài)運(yùn)行階段,由鍋爐主控指令經(jīng)燃水比函數(shù)計算出的給水流量,扣除設(shè)計減溫水量,經(jīng)過慣性環(huán)節(jié)動態(tài)校正后作為給水指令的基準(zhǔn)值;分離器出口焓差經(jīng)PID閉環(huán)校正后作為給水指令的修正值,這兩部分值疊加形成了干態(tài)給水流量設(shè)定值(FWDRY) [2,3],同時為防止水冷壁超溫,設(shè)置了最小給水流量保護(hù)值(FWMIN),其值線性對應(yīng)于鍋爐主控指令(BD),因此最終的給水流量指令(FWSET)控制回路如圖4所示,其表達(dá)式為:

      最終的給水流量指令=max(干態(tài)下給水流量設(shè)定值,2.9×鍋爐主控指令-500)+偏置 (表達(dá)式3)

      4 事件具體過程分析

      在AGC降負(fù)荷前,干態(tài)下給水流量設(shè)定值(FWSET)為1556t/h,給水流量偏置(FWBIAS)為-350 t/h,鍋爐主控指令(BD)為831MW,按照表達(dá)式3可以計算出,當(dāng)前負(fù)荷下的最小給水流量保護(hù)值(FWMIN)為831×2.9-500=1909t/h,由于給水流量保護(hù)值大于干態(tài)下給水流量設(shè)定值,由圖3可以看出,最終的給水流量設(shè)定值為FWSET=FWMIN+FWBIAS=1909-350=1559t/h,因此此時的給水流量調(diào)節(jié)只是簡單的煤水間線性對應(yīng)的開環(huán)控制,未經(jīng)過動態(tài)校正環(huán)節(jié)和焓值閉環(huán)調(diào)節(jié)。

      當(dāng)AGC指令由682MW下降至615MW時,在動態(tài)前饋(OVERLOAD1)作用下,鍋爐主控指令階躍下降83MW,由于給水流量指令直接線性對應(yīng)鍋爐主控指令,給水流量指令階躍下降83×2.9=240t/h,再加上給水主控系統(tǒng)的超調(diào),23:40:41給水流量調(diào)節(jié)至最低值905t/h,而且由于低于其設(shè)定值300t/h,負(fù)荷禁減信號出現(xiàn),機(jī)組變負(fù)荷速率切為0。

      從表達(dá)式1、表達(dá)式2、表1可以看出,此時的鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)的微分時間和微分輸入均為0,其輸出值也由-83MW變?yōu)?MW,當(dāng)給水流量偏差回歸到正常值范圍內(nèi),負(fù)荷禁減信號消失,機(jī)組變負(fù)荷速率重新回歸到原先值13MW/min,微分時間回歸到原先值47.6,微分輸入回歸到原先值2240,導(dǎo)致鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)由0MW階躍升至上限值150MW,然后又階躍下降至下限值-150MW,鍋爐主控輸出階躍變化-300MW。

      此時的給水流量指令再次跟蹤鍋爐主控指令階躍變化,給水流量控制偏差大和負(fù)荷禁減信號再次出現(xiàn),然后再次消失,以此循環(huán),最終導(dǎo)致23:40:48~23:41:01鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)、鍋爐主控指令、給水流量指令、給煤量指令連續(xù)三次交替變化,20S內(nèi)給水流量下降近650t/h,40S內(nèi)給煤量下降近112t/h。

      5 原因分析及整改建議

      5.1 給水流量指令階躍變化原因分析及建議

      對于1000MW超超臨界機(jī)組而言,為確保各種工況下煤水比動態(tài)匹配合理,一般要求給水流量指令滯后于鍋爐主控指令變化,當(dāng)鍋爐主控指令階躍變化時,給水流量指令應(yīng)該是一個多階慣性變化過程。

      在事件1中出現(xiàn)了給水流量指令階躍變化現(xiàn)象,通過歷史數(shù)據(jù)分析可知,由于近期5號機(jī)組燃煤煤質(zhì)變化較大,導(dǎo)致給水控制回路中設(shè)置的煤水函數(shù)嚴(yán)重偏離實(shí)際情況,經(jīng)煤水動態(tài)校正和焓值閉環(huán)校正的干態(tài)下給水流量需求值小于“最小給水流量”需求值,使得最終給水流量指令為鍋爐指令直接線性對應(yīng)的輸出,所以當(dāng)鍋爐主控指令階躍變化時,給水流量指令跟隨階躍變化。

      因此提出以下優(yōu)化建議:

      a)投入BTU熱值校正回路,當(dāng)燃煤煤質(zhì)變化時, BTU熱值校正回路在線自動計算出校正系數(shù),對當(dāng)前給煤量進(jìn)行熱值修正,使鍋爐主控指令時刻與設(shè)計煤質(zhì)下的煤量相對應(yīng),避免煤質(zhì)變化情況下的煤水配比函數(shù)失調(diào)。

      b)在目前BTU回路未投運(yùn)情況下,建議根據(jù)機(jī)組當(dāng)前燃煤煤質(zhì)總體狀況,合理修改當(dāng)前煤質(zhì)下的煤水配比函數(shù)以及鍋爐主控指令與最小給水流量間的對應(yīng)系數(shù)。

      c)對于1000MW超超臨界機(jī)組,機(jī)組負(fù)荷與給水流量之間更具有一一對應(yīng)關(guān)系,而且其對應(yīng)關(guān)系不受煤質(zhì)等因素干擾,建議將最小給水流量計算值與機(jī)組負(fù)荷指令相對應(yīng)。

      5.2 給水流量偏差大信號原因分析及建議

      事件發(fā)生過程中,當(dāng)給水流量指令階躍下降240t/h時,實(shí)際給水流量下降了650t/h,超調(diào)量高達(dá)163%,而且此時實(shí)際給水流量低于其設(shè)定值300t/h,導(dǎo)致給水流量偏差大和負(fù)荷禁減信號發(fā)出,分析其原因和給水主控調(diào)節(jié)速率過快有關(guān)。

      因此建議:

      a)優(yōu)化給水主控PID調(diào)節(jié)參數(shù),放慢其調(diào)節(jié)速率,抑制其超調(diào)現(xiàn)象。

      b)檢查各臺汽泵的工作區(qū)特性是否存在調(diào)節(jié)特性突變情況。

      5.3 鍋爐主控指令動態(tài)前饋連續(xù)跳變原因分析及建議

      事件發(fā)生過程中,出現(xiàn)鍋爐主控動態(tài)前饋(OVERLOAD1)在上下限間來回跳變現(xiàn)象,分析其原因是由于變負(fù)荷速率為0時,鍋爐主控動態(tài)前饋的微分增益和微分時間修正系數(shù)都為0,當(dāng)負(fù)荷禁減信號來回切換時,變負(fù)荷速率和鍋爐主控動態(tài)前饋的微分輸入、微分時間均在0和正常值間來回跳變,導(dǎo)致鍋爐主控動態(tài)前饋?zhàn)罱K輸出連續(xù)交替跳變。

      設(shè)計負(fù)荷禁減邏輯目的是當(dāng)給水流量、給煤量、風(fēng)量偏低等邊界條件出現(xiàn)時,為了避免鍋爐燃燒狀況惡化,禁止負(fù)荷指令繼續(xù)下降,因此此時只需確保鍋爐主控動態(tài)前饋不再繼續(xù)下降即可,無需強(qiáng)制切至0。

      因此建議:當(dāng)變負(fù)荷速率為0為,鍋爐主控動態(tài)前饋的微分輸入、微分時間的修正值為非0值,例如將函數(shù)FX1中0對應(yīng)1,函數(shù)FX2中0對應(yīng)1.2即可。

      6 總結(jié)

      1000MW超超臨界機(jī)組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)中設(shè)計有眾多對應(yīng)函數(shù),這些函數(shù)是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)的主線,其準(zhǔn)確性對系統(tǒng)的調(diào)節(jié)品質(zhì)至關(guān)重要,當(dāng)實(shí)際值與設(shè)計對應(yīng)關(guān)系嚴(yán)重偏離時,控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)品質(zhì)大打折扣,甚至導(dǎo)致控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)范圍溢出或者用于邊界條件下的保護(hù)回路切換為正常的調(diào)節(jié)回路,進(jìn)而造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)紊亂。此次事件發(fā)生就是由于近期燃煤煤質(zhì)大幅變化,使得煤水函數(shù)與實(shí)際值不符,再加上調(diào)節(jié)系統(tǒng)中存在參數(shù)設(shè)值不合理等隱形問題,導(dǎo)致負(fù)荷禁減信號發(fā)出以及后續(xù)事件發(fā)生。目前各電廠燃煤來源種類繁多、熱值變化多樣,此次協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)異常事件的分析和解決,對其它超(超臨界)機(jī)組具有廣泛的借鑒意義和警示作用。

      作者簡介:施壯(1980-),男,碩士,工程師,從事電廠熱工自動化技術(shù)應(yīng)用及研究工作。

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