許志軍
摘 要:本文主要針對循環(huán)流化床鍋爐返料器在運行過程中出現(xiàn)的返料波動現(xiàn)象,以及其帶來的一系列問題和發(fā)生波動的原因進行研究和探討,通過這次的研究和探討對此問題的發(fā)生提出一些防范的方案和緊急措施。
關(guān)鍵詞:返料器;波動;原因;分析
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.059
1 運行中外循環(huán)返料易出現(xiàn)的現(xiàn)象
常見的現(xiàn)象有:左右側(cè)返料風(fēng)量不平衡,偏差較大;分離器立管壓力增大或頻繁波動;還有通常鍋爐點火過程中及初起爐后運行過程中,容易出現(xiàn)回料不穩(wěn),床溫偏低,汽溫汽壓也低,鍋爐出口煙溫,旋風(fēng)分離器進口溫度低,回料溫度低;煤質(zhì)不好時,通常高負荷時返料量少,床溫低(800℃以下),主汽壓力、溫度都低,帶不了負荷,只能降低負荷運行等等。
近期我廠鍋爐運行中也出現(xiàn)回料不穩(wěn)的情況,具體情況有:
(1)鍋爐爐后左側(cè)返料不正常,左后分離器立管壓力報警(≥21Kpa時就會報警)而且居高不下,也不波動,同時回料器內(nèi)Ⅰ風(fēng)室流化風(fēng)量太低,盡管風(fēng)門開度達到99%,風(fēng)量也僅為815.7Nm3/h(正常運行時都在3000多),爐后左側(cè)外置床至爐膛回料溫度僅為396℃,而同向右側(cè)的有835℃,此外左側(cè)主汽溫度低,左側(cè)減溫水都關(guān)至0%,汽溫整體普遍難以維持額定的溫度。(2)左前、左后分離器立管壓力頻繁波動,返料時斷時續(xù),造成鍋爐左側(cè)床壓時高時低,調(diào)整不及時很容易發(fā)生翻床;期間在9月份曾發(fā)生過兩次嚴(yán)重翻床現(xiàn)象,造成了巨大的經(jīng)濟損失。(3)旋風(fēng)筒容易聚灰,在運行過程中成倍增加的循環(huán)灰量,不能平穩(wěn)的通過旋風(fēng)筒的喇叭口處,于是容易再次聚積搭橋,隨之爐膛差壓會消失,此時的放灰管只能放下一丁點灰時,(其實放不下來,但是灰管中的存灰會給人造成一種假象),這時百分之百是旋風(fēng)筒喇叭口聚灰了。如果發(fā)現(xiàn)風(fēng)筒聚灰放不下來時,沒有及時壓火停爐,就會造成返料器結(jié)焦的問題發(fā)生,將會擴大事故,產(chǎn)生巨大的問題。
2 返料現(xiàn)象發(fā)生的原因
可能的原因有很多,這里提供幾種。返料塌灰的起因:
(1)局部出現(xiàn)耐火澆注料、砌磚脫落或其他異物進入,造成返料通道阻斷,破壞了返料器流化和順暢的回料功能;(2)兩個或者多個分離器灰量分配極不平衡,個別回料閥承受了太多的回料量而引起局部的堵塞;(3)返料器風(fēng)量過大或過小,風(fēng)量過大將導(dǎo)致返料從旋風(fēng)分離器中心筒被返料風(fēng)帶走;(4)煤質(zhì)的影響,煤質(zhì)差會導(dǎo)致煙氣中飛灰的含量增大,再加上無法調(diào)整到匹配的風(fēng)量,澆注料會因為充數(shù)磨損嚴(yán)重而脫落,會造成返料系統(tǒng)的阻塞;(5)爐內(nèi)石灰石噴入量太多時,會增加回料灰的粘度;(6)流化風(fēng)壓不足,達不到要求,出現(xiàn)因托力不夠而出現(xiàn)返料異常,直至塌灰;(7)回料溫度過高或上部分離器內(nèi)部溫度過高,分離器的結(jié)構(gòu),會影響分離效率。
針對以上原因的列舉,對這些原因進行一些系統(tǒng)的分析。
(1)發(fā)生返料器阻塞的根本原因是返料器組件本身在設(shè)計制造上就存在相應(yīng)的問題,以及工作人員在運行過程中的操作習(xí)慣沒有及時調(diào)整。尤其是當(dāng)使用的煤種發(fā)生變化時,如果工作人員在運作的過程中不能依據(jù)煤種灰分的變化及時改變相應(yīng)的操作方式,以及改變一、二次風(fēng)配比和風(fēng)煤配比,在灰量加大后不能經(jīng)常人為的放灰等操作,是引起返料堵塞的重要原因。(2)在返料灰結(jié)塊過程中石灰石的添加起到?jīng)Q定性的作用。石灰石的添加導(dǎo)致返料的灰熔點被降低,發(fā)生灰的軟化溫度降低的現(xiàn)象,使灰發(fā)黏,流動性較往常變差,局部稍有不暢,返料灰就會終止,非常容易結(jié)塊。(3)在循環(huán)灰的板結(jié)過程中,硫回收尾氣二氧化硫含量和含水量對其具有巨大的影響。通過取樣和分析了解到硫回收尾氣中收分含量在40%以上,為其中的二氧化硫在大量的水分的作用下部分轉(zhuǎn)化為了硫酸或硫酸氣體,在循環(huán)灰進入爐膛后,改變了其特性,使得在酸性狀態(tài)下循環(huán)灰不斷循環(huán),提高了循環(huán)灰板結(jié)的概率。此時如果返料堵塞,很久就會行成粘結(jié),造成無法處理的結(jié)果。
3 防范措施和調(diào)整方法
(1)出現(xiàn)立管壓力居高不下,不波動,可以調(diào)整風(fēng)室風(fēng)量擾動;
(2)分離器檢修后,鍋爐啟動前保證充足的烘爐;
(3)在煤質(zhì)許可的情況下,合理摻配煤,適當(dāng)調(diào)整降低入爐煤的灰分,同時可以嘗試在外循環(huán)回料上增加溫度測點;
(4)如果外循環(huán)頻繁波動,可適當(dāng)提高流化風(fēng)壓,防止風(fēng)壓脈動引發(fā)物料波動;
(5)煤種發(fā)生變化時,煙氣的含氧量也應(yīng)該做出相應(yīng)的調(diào)整,應(yīng)該控制其不低于3%~5%,以此來降低可燃物在飛灰中的含量,從而起到防止返料系統(tǒng)裝置內(nèi)發(fā)生二次超溫燃燒結(jié)焦;
(6)在循環(huán)流化床鍋爐啟動前要對其進行認真的檢查,包括風(fēng)帽、風(fēng)室等,還有要及時清理雜物,更要定期的更換風(fēng)帽防止損壞。
(7)在循環(huán)流化床鍋爐每次停工后,都要對其內(nèi)部進行全面的檢查,尤其是各種澆注料,如果有發(fā)現(xiàn)裂紋等異常的情況,必須及時的進行解決,避免在運行過程中澆注料由于煙氣的沖刷或熱膨脹形成脫落,堵塞返料系統(tǒng)。
(8)在運行過程中,要經(jīng)常檢查返料的情況,檢查返料器的溫度是否符合正常規(guī)定。如果大幅度的超過正常范圍,就要考慮是否發(fā)生了二次燃燒。此時應(yīng)該打開返料床排灰閥放出余灰,并且加大返料的風(fēng)量。如果此時的溫度低于正常程度很多,就要考慮是否發(fā)生了返料器堵塞的現(xiàn)象,此時應(yīng)該打開排灰閥放灰,同時加大返料風(fēng)量。如果消除了故障,則沒問題,如果不能消除,就必須要壓住爐火進行檢修。
4 結(jié)語
循環(huán)流化床鍋爐返料波動的問題是由許多因素綜合造成的,所以不能單純的從一個方面進行考慮,要多角度多方位的全面進行分析。其實在鍋爐安裝階段就應(yīng)該監(jiān)督好一系列的施工以及對烘爐過程的控制,防患于未然。同時還要注意在運行過程中鍋爐管理者要善于積累日常的操作經(jīng)驗、勤動腦、勤動手,爭取提高鍋爐的運行水平,防止安全經(jīng)濟運行過程中問題的產(chǎn)生。
本文對循環(huán)流化床鍋爐返料波動的問題及其原因只分析了其中的一部分,并未全部進行剖析。通過對其問題的探究和原因的分析,提出了上述的建議,鑒于筆者的水平有限,上述措施也只是根據(jù)之前遇到過的事故進行的總結(jié),并未提出多么深厚的見解,但希望能給一些相關(guān)的部門或單位帶來一些啟發(fā)和思考。事故的發(fā)生形式總是千變?nèi)f化的,希望大家在遇到類似情況可以得到借鑒,也希望在發(fā)生突發(fā)狀況時,大家能夠根據(jù)實際情況而定,做出相應(yīng)的判斷和制定出相應(yīng)的解決策略。
參考文獻:
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