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      孫村煤礦洗選廠介質(zhì)回收系統(tǒng)專題探究

      2017-01-24 07:11:40高玉輝趙光凱
      山東工業(yè)技術(shù) 2017年1期
      關(guān)鍵詞:離心力成本控制回收率

      高玉輝 趙光凱

      摘 要:孫村洗選廠采用重介選煤工藝以來,介耗的高低對(duì)洗煤成本控制起到了舉足輕重的作用,如何研究控制介耗是當(dāng)前形勢(shì)下洗選廠重要課題之一。

      關(guān)鍵詞:介耗;成本控制;回收率;磁性物;真密度;介質(zhì)循環(huán)量;離心力

      DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.01.065

      1 孫村洗選廠介質(zhì)回收系統(tǒng)分析

      如何降低磁鐵礦粉損耗一直是重介質(zhì)選煤廠生產(chǎn)管理中的難題,介耗控制成為了重介選煤廠的一項(xiàng)重要工作。孫村洗選廠采用重介選煤工藝以來,介耗的高低對(duì)洗煤成本控制起到了舉足輕重的作用。

      目前,無壓三產(chǎn)品重介系統(tǒng)噸原煤介耗較先進(jìn)的指標(biāo)在1.6kg左右,按年入洗140萬噸原煤計(jì)算,每降低介耗0.1kg/噸原煤,相當(dāng)于節(jié)約介質(zhì)140噸,節(jié)省材料支出15萬余元。因此,介耗的高低對(duì)重介洗選廠洗煤整體效益起著重要作用。

      2 近幾年介耗統(tǒng)計(jì)

      表1為2013-2016年9月份,洗選廠介耗統(tǒng)計(jì)表

      通過對(duì)比近四年的介耗數(shù)據(jù),隨著系統(tǒng)、工藝的改造,如新上淺槽排矸系統(tǒng)、洗煤介質(zhì)回收系統(tǒng)優(yōu)化、使用優(yōu)質(zhì)介質(zhì)、礦井原煤含矸量的降低等原因,到2016年,介耗可控制在1.61kg/噸原煤,較往年有較大幅度下降。

      3 不同廠家介耗

      洗選廠2015年-2016年9月份,共使用過四家不同廠家介質(zhì),相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比見表2:

      通過對(duì)比介質(zhì)粉廠家介質(zhì)消耗可以看出,①磁性物含量分析:四家介質(zhì)粉廠磁性物含量均在95%以上,符合國(guó)標(biāo),且磁性物高的廠家介質(zhì)消耗量并未降低,經(jīng)查資料顯示,不同品位的Fe3O4 在試驗(yàn)狀態(tài)下和生產(chǎn)狀態(tài)下磁性物回收效果差異很大,因此磁性物含量與介耗高低無明顯邏輯關(guān)系;②-320網(wǎng)目含量分析:四家介質(zhì)粉廠磁性物含量平均在75-80%,差別不大,未對(duì)介耗高低產(chǎn)生明顯影響;③真密度分析:真密度為介質(zhì)在絕對(duì)密實(shí)的狀態(tài)下單位體積的實(shí)際質(zhì)量,是Fe3O4品位優(yōu)先考察的指標(biāo),因生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)達(dá)不到此項(xiàng)化驗(yàn)條件,只能通過密度瓶排水體積進(jìn)行簡(jiǎn)易測(cè)量,誤差較大,只具備一定參考性。

      通過對(duì)比發(fā)現(xiàn),洗選廠自6.10號(hào)以后使用唐山中選介質(zhì),平均介耗在1.46kg/t,特別是為提高沫煤灰分,將-320網(wǎng)目含量調(diào)整到75-77%后,介耗一度降低到1.2 kg/t以下,較以往1.61kg/t的平均介耗下降0.15kg/t,每年可節(jié)省材料費(fèi)支出23萬以上,大大有利于系統(tǒng)中其它環(huán)節(jié)材料費(fèi)的投入,更好的確保系統(tǒng)良性運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)該介質(zhì)原礦品位穩(wěn)定,磁性物含量高,穩(wěn)定了整個(gè)洗煤密度控制系統(tǒng),對(duì)洗煤產(chǎn)品質(zhì)量的合格起到了重要作用。

      4 與周邊老區(qū)洗選廠對(duì)比

      通過與周邊老區(qū)選煤廠介耗對(duì)比分析,目前與孫村洗選廠相同工藝的只有良莊洗選廠,經(jīng)詢問其介耗達(dá)到1.6-1.7千克/噸,基本與孫村煤礦洗選廠介耗持平,結(jié)合孫村與良莊煤層(良莊目前為2#、4#、11#)相近,介耗屬于正常;其余洗選廠均為選前脫泥有壓旋流器,介耗無對(duì)比參考價(jià)值。

      5 影響介耗因素分析

      根據(jù)近幾年洗選廠日常生產(chǎn)狀況,影響介質(zhì)用量及回收率的原因主要有以下幾點(diǎn):

      5.1 介質(zhì)循環(huán)量

      重介質(zhì)和煤在旋流器中的停留時(shí)間基本相同 ,只不過數(shù)秒鐘的時(shí)間,為保證有效分選所必需的分選密度 ,重介質(zhì)旋流器的循環(huán)介質(zhì)量相對(duì)較大。不同粒度和密度的原煤 ,循環(huán)介質(zhì)量一般在噸原煤 3-5 倍。因此,目前洗選廠所用WTMC1200/850無壓三產(chǎn)品重介旋流器標(biāo)準(zhǔn)介質(zhì)循環(huán)量應(yīng)為Q= 300*4.5=1350m3,而洗選廠目前所用TZJST-300-900合介泵標(biāo)準(zhǔn)流量為1400 m3/h,完全符合三產(chǎn)品旋流器正常介質(zhì)循環(huán)量。

      5.2 旋流器離心力對(duì)分選密度的影響

      原則上 ,重介質(zhì)的入口壓力(現(xiàn)場(chǎng)目前為0.3mpa左右,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為0.20-0.28Mpa)應(yīng)使旋流器內(nèi)產(chǎn)生足夠的離心力,使密度高于分選密度的重顆粒能進(jìn)入底流。如增加入口壓力將增大旋流器內(nèi)產(chǎn)生的離心力 ,提高細(xì)粒重產(chǎn)物在底流中的回收率 ,但是也增強(qiáng)了懸浮液在旋流器中的濃縮,增大了懸浮液粘度,對(duì)懸浮液的穩(wěn)定性造成不利影響,影響脫介設(shè)備的介質(zhì)回收效率。

      5.3 介質(zhì)粒度、磁性物及水分含量

      我國(guó)磁鐵礦粉國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為-0.05mm含量在80%左右(根據(jù)原煤煤質(zhì)要求變化),密度必須在4.5g/cm3以上,磁性物含量要求在95%以上,在洗煤生產(chǎn)過程中,洗選廠對(duì)到貨介質(zhì)根據(jù)國(guó)標(biāo)進(jìn)行每批次化驗(yàn),化驗(yàn)數(shù)據(jù)達(dá)到合格范圍,方可驗(yàn)收。近期洗選廠介質(zhì)化驗(yàn)數(shù)據(jù)如表4:

      由表4數(shù)據(jù)可以看出,到貨介質(zhì)磁性物含量均在96%以上,達(dá)到磁鐵礦粉國(guó)標(biāo)(磁性物含量≥95%)要求,真密度大于4.5 g/cm3,均為合格產(chǎn)品,滿足洗煤生產(chǎn)需要;水分含量國(guó)標(biāo)為8.0%,介質(zhì)粉到貨后洗選廠進(jìn)行抽樣化驗(yàn),如水分超標(biāo),則進(jìn)行相應(yīng)含量的折扣。

      6 控制介耗措施

      一是把好介質(zhì)質(zhì)量關(guān),根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)每批次介質(zhì)進(jìn)行抽樣化驗(yàn),確保合格介質(zhì),滿足洗煤生產(chǎn)需求;二是根據(jù)井下煤質(zhì)變化選擇合適粒度的介質(zhì),粘炭多時(shí)選擇粒度稍粗的(-0.05mm含量在70-75%左右),反之粒度稍細(xì)的介質(zhì)(-0.05mm含量在80%左右),便于洗煤生產(chǎn)操作;三是確保整個(gè)介質(zhì)添加循環(huán)系統(tǒng)無“跑”“冒”“滴”“漏”等現(xiàn)象,確保合格的磁性物透篩率和回收率,保證正常分選密度,才能保障正常洗煤生產(chǎn)。

      表5為洗選廠主要脫介設(shè)備更換檢查周期。

      生產(chǎn)中,必須嚴(yán)格按照表5中周期對(duì)相應(yīng)設(shè)備驚醒更換及檢查,確保脫介設(shè)備的介質(zhì)回收效率最大化,將洗煤整體介耗控制在1.6kg/噸原煤以下,在保證精煤灰分的前提下降低洗煤生產(chǎn)成本。

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