程健
摘要:本文針對礦井 A組煤層開展先壓后沖綜合增透技術實踐應用,通過常規(guī)水力壓裂打通煤層裂隙,同時對煤層進行破碎, 壓裂完成后,再選擇部分抽采鉆孔,利用高壓注水泵進行高壓沖孔,并對增透效果進行考察,根據現場實測效果,優(yōu)化瓦斯 治理增透方案。
關鍵詞:瓦斯治理;先壓后沖綜合增透;提高煤層透氣性;縮短預抽消突時間
中圖分類號:TD713.3 文獻標識碼:A 文章編號:2095-3178(2018)06-0103-01
1 引言
1.1 水力壓裂機理
水力壓裂是以水作為動力,使煤體裂隙暢通的一種措施。水力
壓裂增透技術是通過鉆孔向煤層壓入高壓水,當水壓入的速度遠超 過煤層的自然吸水能力時,由于流動阻力增加,進入煤層高壓水的 壓力逐漸上升,當高壓水壓裂超過煤層上方的巖壓時,煤層內原來 的閉合裂隙就會被壓開形成新的瓦斯流通網絡,煤層滲透性增加。 當壓入的液體被排出時,壓開的裂隙就為煤層瓦斯的流動創(chuàng)造了良 好的條件。
1.2 水力沖孔機理
水力沖孔過程就是煤體破壞剝落,應力狀態(tài)改變,瓦斯大量釋
放的過程。水力沖孔的實質就是:首先利用高壓水射流破碎煤體在 一定時間內沖出大量煤體,形成較大直徑的孔洞,從而破壞煤體原 應力平衡狀態(tài),孔洞周圍煤體向孔洞方向發(fā)生大幅度位移,促使應 力狀態(tài)重新分布,集中應力帶前移,有效應力降低;其次煤層中新 裂縫的產生和應力水平的降低打破了瓦斯吸附與解吸的動態(tài)平衡, 使部分吸附瓦斯轉化成游離瓦斯,而游離瓦斯則通過裂隙運移得以 排放,大幅度地釋放了煤體及圍巖中的彈性潛能和瓦斯膨脹能,煤 層瓦斯透氣性顯著提高;最后,高壓水潤濕了煤體,煤體的塑性增 加,脆性減小,可降低煤體中殘存瓦斯的解吸速度。水力沖孔過程 沖出了大量瓦斯和一定數量的煤炭,因此在煤體中形成一定的卸壓、
排放瓦斯區(qū)域,在這個安全區(qū)域內,破壞了突出發(fā)生的基礎條件,
起到了有效的防治突出效果。
針對潘二煤礦 A 組煤采區(qū) 12223 工作面瓦斯治理工作量大,周 期長的問題,開展先壓后沖綜合增透技術實踐應用,對瓦斯治理效 果、先壓后沖工藝方式、裝備進行研究,對煤礦的安全高效開采意 義重大。同時,對于類似地質條件的工作面瓦斯治理具有借鑒意義。
2 12223 工作面先壓后沖綜合增透技術實踐
2.1 工作面概況
12223 工作面為潘二礦第二個 A 組煤回采工作面,位于西二采
區(qū)二階段,標高:-463m~-571m,設計走向長 1339m,傾向長 204m,
3 煤平均煤厚4.5m,1 煤平均厚3m,1、3 煤層間距1.5m,煤層平均
傾角為 5°~25°。瓦斯含量為 6.5~8.55m3/t ,綜合瓦斯壓力
1.5~1.84MPa,煤層堅固性系數 3 煤 f 值:0.3~0.6,1 煤 f 值:
0.4~0.6,透氣性系數 0.23m2/(MPa2·d)。
2.2 水力壓裂半徑考察
2.2.1 水力壓注考察情況
1#壓裂孔從2014年10月20日早班開始壓注,泵設定壓力30 Mpa,
開泵后約7 分鐘,壓力升至 24Mpa,后保持在20~21Mpa,進水量保 持在 6~7m3/h。確定啟裂壓力為 23Mpa。10 月 20 日 18 時 30 分注 水時,注水約 50m3 后,壓裂孔以西 34.1m 處原掘進期間的一個控層 孔出水,暫時停注;10 月21日 19時 35分,注水達 98m3 后,壓裂 孔以東 54.1m 處原掘進期間的控層孔噴出水煤混合物,暫時停注。 到 10月23 日,累計注水200t 后停注,保水2 天。
2.2.2 沿煤走向測壓考察情況
壓注期間 4 個走向考察孔壓力分別出現峰值,具體為:1#考察
孔(距壓裂孔平距40m)由壓裂前1.61MPa 升至1.97MPa;2#考察孔 (距壓裂孔平距 30m)由壓裂前1.82MPa 升至2.64MPa;3#考察孔(距 壓裂孔平距20m)由壓裂前1.84MPa 升至2.76MPa;4#考察孔(距壓 裂孔平距 35m)由壓裂前 1.09MPa升至1.58MPa。
2.2.3 沿煤傾向影響半徑考察情況
實施水力壓裂后,沿走向布置的壓力孔的壓力值普遍上升,距
1 號壓裂孔平距40m 走向考察孔壓力增加22%。經后續(xù)的觀察,保水 卸壓后,瓦斯壓力孔開始有水(壓裂前四個測壓孔均無水)且壓力 均降到原始值以下;煤層含水量也普遍上升,距壓裂孔平距 40m 的 傾向考察孔 3 煤含水率最大增加 56%,瓦斯含量普遍降低;與距壓 裂孔54.1m 的原掘進控層孔有導通現象。
根據分析,確定我礦 A 組煤水力壓裂啟裂壓力為 23MPa 左右, 最大影響半徑可達 56m。考慮到所布置的傾向考察孔距壓裂孔最大 距離為40m,確定在A 組煤水力壓裂有效影響半徑為40m。
2.3 總體增透方案
水力壓裂按影響半徑 40m 的標準,對工作面掘進條帶和回采區(qū)
域的壓裂孔進行了整體設計,其中掘進條帶壓裂孔 13個,回采工作 面壓裂孔 24個。為進一步增透,掘進條帶每組鉆孔選擇兩個孔進行 水力沖孔。
為進一步比對壓沖增透的效果,我們在 12223 上底抽巷西四段 劃定了三個區(qū),即原始區(qū)、壓裂區(qū)、和壓沖區(qū),其中原始區(qū)長112m, 設計了126個鉆孔,壓裂區(qū)長96m,設計了99個鉆孔,壓沖區(qū)長56m, 設計了54 個鉆孔。
2.4 壓裂增透
2.4.1 壓裂孔施工
水力壓裂孔采用一次固孔、二次注漿、三次見煤封孔工藝。 2.4.2 水力壓裂
設備選型為南京六合煤礦機械公司生產的 BZW-200/56 型乳化
泵,額定壓力 56MPa,額定流量 200L/min。除注水泵外,系統由壓 力表、卸壓閥、高壓膠管及相關裝置連接接頭等組成2.5 沖孔增透。
2.5.1 沖孔方案
在壓沖區(qū),每組鉆孔對應掘進巷道中央及兩側交錯選擇 2 個鉆
孔進行水力沖孔。要求每個單孔從施工到沖孔結束時間為兩個小班, 且沖出煤量不低于5t。
2.5.2 沖孔設備
沖孔設備利用壓裂泵(BZW-200/56 型乳化泵),沖孔時泵壓力
設定為14Mpa。
2.5.3 沖孔工具
特制沖孔鉆頭。
抽 223 能按期投產。上鉆芽,以利于鉆進。在鉆頭體前端制成錐體,
同時鑲上鉆芽,以利于鉆進。在鉆頭側面鉆6 個Φ10mm沖孔眼,平 均布置于鉆體,且與鉆頭軸線成45°角,以此降低射流水量,提高 射流水壓。
2.5.4 沖孔過程
沖孔鉆孔穿煤后,退出鉆桿,將鉆頭更換為特制沖孔鉆頭,配
合φ73mm 肋骨鉆桿,重新下到見煤段開泵沖孔,泵站壓力設定在 14MPa 左右,鉆機保持勻速鉆進,以便排出煤屑。從見煤點開始, 每 2 米一個點分段沖孔直至止煤點,循環(huán)進退鉆桿沖孔,直至沖不 出煤屑為止。沖孔結束后,撤鉆時鉆桿必須保持旋轉,防止堵孔夾 鉆。
3 增透后抽采效果
在原始區(qū)、壓力區(qū)、壓沖區(qū)分別安設抽采計量裝置,測定每個
區(qū)段、單組、單孔抽采濃度、抽采量,比對出消突評價單元在采用 壓裂、壓沖增透措施后提高消突效果的程度。再通過單組、單孔考 察,壓裂區(qū)最高單孔濃度達 94%,最大單孔純量達 0.026m3/min,平 均單孔純量 0.01m3/min;壓沖區(qū)最高單孔濃度達 96%,最大單孔純 量達0.038m3/min,平均單孔純量0.016m3/min。
4 結論
通過數據綜合分析,預抽達標時間按煤巷條帶預抽率35%計算,
原始區(qū)預抽達標需 44 天,壓裂后預抽達標需 30 天,壓沖后預抽達 標需22 天。
通過對比可以明顯看出,采取先壓沖孔增透技術后,與原始區(qū) 比,百孔純量提高了2.1 倍,預抽達標時間縮短了 50%。
我們將在 12223 上底抽巷及疏水巷針對掘進條帶繼續(xù)開展壓沖 增透技術,確保掘進期間不再重復上消突措施,最終達到月進尺200m 以上的目標;在工作面回采區(qū)域針對 1、3 煤進行壓沖增透,進一步 提高回采工作面消突預抽效果。