王 鵬,魯守衛(wèi),賀娜娜,李建鵬
Wang Peng,Lu Shouwei,He Nana,Li Jianpeng
(北京汽車動力總成有限公司 技術(shù)中心,北京 101106)
增壓發(fā)動機(jī)泄氣聲品質(zhì)的研究及控制方式探討
王 鵬,魯守衛(wèi),賀娜娜,李建鵬
Wang Peng,Lu Shouwei,He Nana,Li Jianpeng
(北京汽車動力總成有限公司 技術(shù)中心,北京 101106)
為解決采用渦輪增壓器后帶來的收油泄氣聲品質(zhì)問題,對問題工況進(jìn)行測試,并確定收油異響的輻射源。通過對泄壓閥工作原理進(jìn)行研究,確認(rèn)該異響為泄壓閥泄氣不及時造成的壓氣機(jī)瞬時喘振,從而形成噪聲。最后,采用將泄壓閥彈簧剛度調(diào)低,減小泄壓閥開啟壓力的方式,使泄壓閥及時開啟泄壓,消除該噪聲。
增壓器;喘振;泄壓閥;噪聲
近年來,由于汽車數(shù)量的急劇增加,汽車巨大的燃料消耗及尾氣排放污染成為亟待解決的問題。渦輪增壓技術(shù)既可以減少污染物的排放,又可以提高發(fā)動機(jī)功率和節(jié)約能源,因此被廣泛地應(yīng)用到汽車發(fā)動機(jī)上[1]。
增壓發(fā)動機(jī)的主要原理是依靠增大進(jìn)氣壓力,提高空氣密度,從而增加發(fā)動機(jī)進(jìn)氣量,以此來提高發(fā)動機(jī)的升功率和扭矩輸出。然而,隨著進(jìn)氣壓力的增大,在行車過程中急收油門時,節(jié)氣門開度迅速減小,由于氣流慣性的作用,節(jié)氣門必將受到一股高壓氣體的沖擊,并有可能對其造成損壞。所以,增壓發(fā)動機(jī)在配備增壓器的同時,通常還要加裝 1個進(jìn)氣泄壓閥來排泄掉多余的空氣,其原理如圖1所示。
圖1 增壓發(fā)動機(jī)泄氣原理圖
當(dāng)急收油門使節(jié)氣門開度迅速減小時,泄壓閥會及時打開,將高壓氣體從壓氣機(jī)后管路排入壓氣機(jī)前管路。這樣可以排除高壓氣體在節(jié)氣門和壓氣機(jī)之間管路中來回震蕩的可能,消除氣流對節(jié)氣門和壓氣機(jī)葉片造成的損害。但是,也帶來了其他方面的問題,其中很重要的一個問題就是泄壓過程中形成的噪聲,嚴(yán)重影響了乘客的舒適度[2]。文中主要針對某款車型開發(fā)過程中形成的收油泄氣聲品質(zhì)問題,對其發(fā)聲機(jī)理及其控制措施進(jìn)行研究討論。
1.1 現(xiàn)象描述
在某款CVT車型的研發(fā)過程中出現(xiàn)一種現(xiàn)象,當(dāng)車輛在急加速收油門的瞬間,駕駛艙內(nèi)會感受到明顯的泄氣噪聲。該問題工況主要發(fā)生在小負(fù)荷加油門后的收油瞬間,尤其是當(dāng)小負(fù)荷加速至1 900 r/min左右收油時,可以清晰地聽到類似車門落鎖的泄氣噪聲。文中將這種噪聲命名為落鎖聲噪聲,這種泄氣噪聲嚴(yán)重影響了車輛駕駛艙內(nèi)的聲品質(zhì),需要對其進(jìn)行改進(jìn)以減小或消除。
1.2 泄壓閥工作原理
收油泄氣噪聲主要由進(jìn)氣泄壓閥在泄氣過程中產(chǎn)生,為研究噪聲的產(chǎn)生機(jī)理,需要對泄壓閥的工作原理進(jìn)行了解[3]。如圖2所示,泄壓閥在關(guān)閉和開啟時的工作狀態(tài)。
圖2 泄壓閥在關(guān)閉和開啟時工作狀態(tài)示意圖
進(jìn)氣泄壓閥的開啟和關(guān)閉主要是通過改變壓力平衡裝置的狀態(tài)來控制泄氣進(jìn)程。泄壓閥的安裝位置如圖 1所示,相關(guān)的壓力參數(shù)主要有:Fs為彈簧產(chǎn)生的關(guān)閉閥門的壓力;Fb為節(jié)氣門前氣體傳遞給閥體的壓力;Fc為節(jié)氣門后氣體傳遞給閥體的壓力;Fd為壓氣機(jī)前氣體傳遞給閥體的壓力。當(dāng)車輛處于全油門加速狀態(tài)時,節(jié)氣門全開,此時Fc為正壓力,F(xiàn)s+Fc>Fb+Fd,閥門處于關(guān)閉狀態(tài);當(dāng)車輛急收油門時,節(jié)氣門幾乎關(guān)閉,此時Fc為負(fù)壓力(有真空度),F(xiàn)s 為了消除收油噪聲,首先需要對噪聲進(jìn)行測試,以抓取聲音特征,鎖定聲源位置。測試主要通過在發(fā)動機(jī)艙近場和駕駛艙內(nèi)主駕位置布置麥克風(fēng)來獲取噪聲信號,并運(yùn)用加速度傳感器來捕捉泄壓閥及相關(guān)管路的振動情況,其中包括泄壓閥前管路(即壓氣機(jī)后管路)測點(diǎn)1、泄壓閥測點(diǎn)2和泄壓閥后管路測點(diǎn)3。測試工況采取急加速至1 900 r/min后松油門,減速至1 600 r/min后再次急加速,如此循環(huán)6次為一個采集周期。測得近場噪聲頻譜如圖3所示,根據(jù)濾波回放,收油瞬間的落鎖聲頻率較寬,主要頻段為 600~1 700 Hz。 圖3 問題工況泄壓閥近場噪聲頻譜圖 由于進(jìn)氣系統(tǒng)為收油異響的主要輻射源,通過對進(jìn)氣系統(tǒng)各測點(diǎn)振動情況的分析,對噪聲輻射源有更準(zhǔn)確的定位。為了對比有無異響2種狀態(tài)進(jìn)氣系統(tǒng)管路的振動情況,除了對小負(fù)荷的問題工況進(jìn)行測試外,還對無異響的大負(fù)荷工況(急加油門至 2 700 r/min收油)進(jìn)行了測試。2種工況下收油瞬間泄壓閥前管路測點(diǎn) 1、泄壓閥測點(diǎn)2及泄壓閥后管路測點(diǎn)3的振動最大幅值見表1。 g 表1 小負(fù)荷及大負(fù)荷工況下各測點(diǎn)振動最大幅值 由于大負(fù)荷工況時,進(jìn)氣壓力更高,在收油瞬間進(jìn)氣系統(tǒng)所產(chǎn)生的壓力脈動理應(yīng)要大于小負(fù)荷工況,但根據(jù)測試結(jié)果顯示,在泄壓閥前管路測點(diǎn)1收油時的振動最大幅值反而大于大負(fù)荷工況時。通過進(jìn)一步對該測點(diǎn)處的振動頻譜分析發(fā)現(xiàn)(如圖4所示),在小負(fù)荷工況收油瞬間測點(diǎn)1處 600~1 700 Hz頻率段同樣有明顯的振動特征,與測得的落鎖聲噪聲頻率特征相同;因此,可以推測該收油落鎖聲噪聲的輻射源為泄壓閥前管路。 圖4 小負(fù)荷工況泄壓閥前管路測點(diǎn)1振動頻譜圖 由于收油異響發(fā)生在泄壓瞬間,因此首先需要對泄壓閥的工作狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn),圖 5為控制泄壓閥開閉的2個主要參數(shù)(節(jié)氣門前的過給壓Pb、節(jié)氣門后的歧管壓力 Pc)在不同工況下的壓力變化曲線。 圖5 不同工況下泄壓閥Pb及Pc壓力變化曲線示意圖 當(dāng)車輛處于怠速狀態(tài)時,節(jié)氣門開度極小,Pc為負(fù)值,泄壓閥處于開啟狀態(tài)。車輛開始加速時,節(jié)氣門打開,節(jié)氣門后歧管壓力Pc隨增壓壓力提高迅速增大,此時節(jié)氣門前、后壓力(Pb,Pc)相差不大,泄壓閥主要由彈簧力Fs控制,處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)車輛收油減速時,節(jié)氣門迅速關(guān)閉,節(jié)氣門后壓力Pc變?yōu)檎婵?,且真空度不斷提高,正常情況下,當(dāng)過給壓 Pb和歧管真空壓 Pc形成的合力大于彈簧力Fs時,閥門開啟泄壓,Pb迅速降低,如圖 5實(shí)線所示。但是,當(dāng)真空度不夠或者彈簧力過大時,會出現(xiàn)閥門不開啟的現(xiàn)象。此時,壓氣機(jī)仍源源不斷向進(jìn)氣管路輸送高壓空氣,壓氣機(jī)處于高壓比低流量的狀態(tài),從而形成壓氣機(jī)喘振,造成節(jié)氣門前壓力Pb的波動,如圖5中虛線所示。 當(dāng)斷開泄壓閥真空管路,使Pc取大氣壓力時,泄壓閥則不會開啟,收油時,由于進(jìn)氣系統(tǒng)不能泄壓,會形成喘振噪聲。對這種狀態(tài)進(jìn)行測試,測試工況仍為急加速至1 900 r/min收油,采集工況循環(huán)4次,得到的近場噪聲頻譜圖如圖6所示。主觀感受該喘振噪聲與收油落鎖聲噪聲的聲音品質(zhì)比較相似,只是落鎖聲噪聲比較短促,而喘振噪聲更為連續(xù)。根據(jù)對近場噪聲的濾波分析發(fā)現(xiàn),喘振噪聲的發(fā)聲頻率主要集中在 600~1 700 Hz的寬頻頻帶,與落鎖聲的發(fā)聲頻率相同;因此,可以推測落鎖聲為泄壓閥泄氣不及時,造成增壓器壓氣機(jī)的瞬時喘振,從而形成瞬時的喘振噪聲。 圖6 喘振工況泄壓閥近場噪聲頻譜圖 圖7為減速時3種狀態(tài)下的Pb變化示意圖,在泄壓閥正常開啟情況下,Pb稍許上升,但會馬上降低;在泄壓閥不開啟的情況下,Pb上升后,脈動波形重復(fù)數(shù)次,其間會產(chǎn)生喘振噪聲,如圖6;在泄壓閥開啟不及時的情況下,Pb到開閥時為止,產(chǎn)生如泄壓閥不開啟狀態(tài)時的脈動波形,形成瞬時喘振,開閥后Pb馬上減弱。對于開閥速度的影響因素,主要為Pb的升高速度、Pc真空度的提高速度及彈簧壓力Fs。在Pb和Pc都不能改變的情況下,只有降低彈簧力Fs,才能使得Fs 圖7 減速時泄壓閥正常開啟、不開啟及開啟不及時3種工況下Pb變化曲線示意圖 為了消除異響并對異響發(fā)聲機(jī)理進(jìn)行驗(yàn)證,選取彈簧力更小的 2個泄壓閥樣件進(jìn)行測試,開啟壓力分別為-30 kPa和-17 kPa(原泄壓閥為-51 kPa)。將這 3個泄壓閥在同一問題車輛上進(jìn)行對比測試,測試工況與問題工況保持一致,得到的近場噪聲頻譜圖如圖8所示。 圖8 3種泄壓閥開啟壓力近場噪聲頻譜圖 從頻譜圖中可以看出,-30 kPa和-17 kPa的泄壓閥在收油瞬間,600~1 700 Hz的落鎖聲頻帶幅值較-51 kPa減小很多。主觀感受,-51 kPa的原泄壓閥落鎖聲明顯,更換為-30 kPa的泄壓閥后落鎖聲基本消失,偶有發(fā)生但聲音輕微可接受,更換-17 kPa的泄壓閥后落鎖聲則完全消失。這組試驗(yàn)證明,通過選取彈簧剛度更小的小開啟壓力泄壓閥,可以使閥門及時打開泄壓,防止收油落鎖聲的出現(xiàn)。 雖然小開啟壓力泄壓閥可以消除收油落鎖聲異響,但隨著泄壓閥彈簧力的減小也帶來了一系列的問題[4]。其一,怠速工況下,閥門處于開啟狀態(tài),當(dāng)車輛加速時會有遲滯感;其二,在全負(fù)荷加速工況下,由于進(jìn)氣壓力過大,可能導(dǎo)致泄壓閥閥門被頂開,造成非正常泄氣。電子泄壓閥的應(yīng)用可以較好地彌補(bǔ)機(jī)械式泄壓閥帶來的以上問題,通過ECU的控制,閥門的開啟時刻能夠更加精準(zhǔn),且使用電磁式閥門可以使開閥速度更快,避免泄氣遲滯[5]。 通過測試手段確定收油異響的輻射源,并以泄壓閥的工作原理為切入口,研究異響的發(fā)聲原理,最終進(jìn)行驗(yàn)證,得出如下主要結(jié)論: 1)急加速后收油所產(chǎn)生的類似車門落鎖的噪聲是由泄壓閥前管路(即壓氣機(jī)出口到節(jié)氣門段管路)輻射出來的; 2)通過對泄壓閥工作原理進(jìn)行研究,確認(rèn)該落鎖聲為泄壓閥泄氣不及時造成的壓氣機(jī)瞬時喘振,從而形成噪聲。 3)將泄壓閥的彈簧剛度調(diào)低,減小泄壓閥的開啟壓力,可以使泄壓閥及時開啟泄壓,最終消除該噪聲。 4)小開啟壓力的泄壓閥可以消除噪聲,但同時帶來了加速遲滯和全負(fù)荷加速非正常泄氣的問題,通過使用電子泄壓閥可以較好地避免這些問題的發(fā)生。 [1]朱大鑫. 渦輪增壓與渦輪增壓器[M]. 北京:機(jī)械工業(yè)出版社,1992. [2]龐健,諶剛,何華. 汽車噪聲與振動—理論與應(yīng)用[M]. 北京:北京理工大學(xué)出版社,2006. [3]葉敬安,劉旻,劉淑軍,等. 增壓器泄壓閥噪聲的進(jìn)氣系統(tǒng)解決方案[J]. 上海汽車,2014(11):26-29. [4]Amin Almasi.Anti-surge Valves for Dynamic Compressors [J]. Chemical Engineering, 2012, 119 (11): 43-47. [5]Charlie Teng, Fumin Pan, Jemai Missaoui, et al. Flow Noises Associated with Integrated Compressor Anti-Surge Valve[J]. SAE Technical Papers, 2011, 107 (3). U464:U467.4+93 :ADOI:10.14175/j.issn.1002-4581.2017.01.005 1002-4581(2017)01-0017-04 2016? 08? 242 噪聲測試
3 機(jī)理分析
4 方案驗(yàn)證
5 其他控制方式探討
6 結(jié)束語