周玉晴,費(fèi)玉亭,潘國輝
(中國石化江蘇油田分公司采油一廠,江蘇真武225265)
可重復(fù)錨定及泄油固定器的研究應(yīng)用
周玉晴,費(fèi)玉亭,潘國輝
(中國石化江蘇油田分公司采油一廠,江蘇真武225265)
在有桿采油系統(tǒng)中,常使用油管錨將油管下端固定,有效消除油管變形,控制油管伸縮,減少?zèng)_程損失。但在作業(yè)沖程中往往需要重復(fù)座封卸油,而目前使用的油管錨都存在不能多次重復(fù)座封的問題。針對(duì)存在的情況,研究應(yīng)用新型錨定泄油器,實(shí)現(xiàn)下泵油管錨定、泄油、分段試壓功能,解決液力錨和固定器無法重復(fù)座封和無法泄油的問題。
可重復(fù);錨定;泄油;固定器;應(yīng)用
在有桿抽油泵系統(tǒng)中,為改善抽油泵的工作狀況,常使用油管錨將油管下端固定,有效消除油管變形,控制油管伸縮,減少?zèng)_程損失。目前,國內(nèi)油管錨基本分為2大類:機(jī)械式油管錨(可分為張力式、壓縮式和旋轉(zhuǎn)式3種)和液力式油管錨。江蘇油田采油一廠井下管柱大多數(shù)采用KYLM-116液力錨,這種液力錨雖然在一定程度上可以達(dá)到泄油的目的,但是也有一定的局限性,就是在作業(yè)過程中如果試壓不合格的時(shí)候無法試壓分段試壓,也不能實(shí)現(xiàn)液力錨的重復(fù)座封,必須重新將管柱起出,這大大影響了作業(yè)周期及作業(yè)成本,為了解決普通液力錨和固定器無法實(shí)現(xiàn)重復(fù)座封分段試壓的問題,研究應(yīng)用新型錨定泄油器,實(shí)現(xiàn)下泵油管錨定、泄油、分段試壓功能,解決液力錨和固定器無法重復(fù)座封和無法泄油的問題[1-3]。
1.1 總體設(shè)計(jì)方案的確定
通過研究分析目前本油田使用的錨定泄油器的優(yōu)缺點(diǎn),設(shè)計(jì)一種新型錨定泄油器,該工具要集錨定和泄油功能一體,錨定簡單可靠同時(shí)還可以重復(fù)座封,可實(shí)現(xiàn)下鉆過程中對(duì)管柱的多次試壓。
1.2 錨定方式設(shè)計(jì)
錨定卡瓦可設(shè)計(jì)為單向卡瓦,卡瓦錨定方式采用液壓錨定,無鎖緊機(jī)構(gòu),可重復(fù)錨定,不采用壓縮管柱錨定,減少對(duì)管柱的彎曲,減少油管桿偏磨。
1.3 解封方式設(shè)計(jì)
為克服常規(guī)一些帶卡瓦封隔器、固定器、泄油器等留井時(shí)間長后,卡瓦無法回收,造成起管柱困難的問題。解封時(shí)卡瓦回收設(shè)計(jì)強(qiáng)制回收方式,可設(shè)計(jì)為彈簧結(jié)構(gòu)形式,依靠彈簧彈力強(qiáng)制回收,可重復(fù)解封,彈簧做好防腐處理,防止彈簧腐蝕失效。
1.4 泄油方式設(shè)計(jì)
目前泄油器泄油方式是上提管柱泄油,座封好后無法動(dòng)井口或管柱,可設(shè)計(jì)為管柱錨定后,泄油通道不通過上提管柱泄油,旋轉(zhuǎn)管柱泄油。
KYLM型液力錨主要由坐錨機(jī)構(gòu)、錨定機(jī)構(gòu)及解錨泄油機(jī)構(gòu)組成,結(jié)構(gòu)(見圖1)。坐錨機(jī)構(gòu)主要由座封剪釘、液缸、上下錐體、密封圈等組成;錨定機(jī)構(gòu)主要由卡瓦、卡瓦筒、片簧、鎖環(huán)等組成;解錨及泄油機(jī)構(gòu)主要由泄油套、鎖塊、解封剪釘組成。
2.1 工作原理
(1)坐卡液力錨:將液力錨接在深井泵上部2~3根油管上,在井口高壓泵入液體,在液體高壓作用下,液壓經(jīng)中心管的孔槽作用于座封活塞上,當(dāng)壓力達(dá)到6 MPa~8 MPa時(shí),座封銷釘被剪斷,活塞推動(dòng)上錐體使卡瓦張開實(shí)現(xiàn)錨定,繼續(xù)加壓至15 MPa使液力錨充分坐卡。由于鎖環(huán)的作用,當(dāng)泄掉油管內(nèi)的液壓后,卡瓦也始終處于錨定狀態(tài)(見圖2)。
圖1 錨定泄油器結(jié)構(gòu)圖
圖2 錨定泄油器結(jié)構(gòu)圖(上圖錨定狀態(tài),下圖旋轉(zhuǎn)后泄油狀態(tài))
(2)解卡液力錨:上提管柱,解封銷釘被剪斷,中心管與下接頭連接的鎖塊失去了泄油套的支撐,在尾管質(zhì)量和油管中液體壓力的作用下,下接頭與中心管分開,實(shí)現(xiàn)泄油,并帶動(dòng)下錐體向下移動(dòng),同時(shí)中心管帶動(dòng)上錐體向上移動(dòng),卡瓦回收,解除錨定。
2.2 技術(shù)特點(diǎn)
2.2.1 錨定可靠KYLM型液力錨采用雙錐體推動(dòng)雙卡瓦實(shí)現(xiàn)錨定,錨定力大,能承受雙向的交變載荷,能承托整個(gè)管柱質(zhì)量,避免了管柱斷脫掉入井內(nèi)的事故。
2.2.2 解錨方便可靠解錨時(shí),中心管與下接頭分開,中心管帶動(dòng)上錐體向上移動(dòng),下接頭在尾管質(zhì)量和油管中液體壓力作用下帶動(dòng)下錐體向下運(yùn)動(dòng),卡瓦失去了上下錐體的支撐,卡瓦在彈簧力的作用下能強(qiáng)制收回,不會(huì)存在卡井現(xiàn)象,同時(shí)也不會(huì)存在不泄油現(xiàn)象。
2.2.3 施工安全可靠,可重復(fù)利用液力錨按加壓錨定,上提解錨的順序工作,液力錨在井下無錨定時(shí),提放油管不會(huì)產(chǎn)生卡井和泄油現(xiàn)象。該液力錨可回收,適當(dāng)檢查維修,更換易損件即可重復(fù)使用。
在經(jīng)過充分的技術(shù)準(zhǔn)備和室內(nèi)研究后,2016年開始分別在本廠各個(gè)區(qū)塊先井進(jìn)行該新型液力錨的應(yīng)用工作,考慮到實(shí)際情況,本次選取的油井一般都是產(chǎn)量相對(duì)不高、含水在50%以上,泵掛深度2 000 m以內(nèi)的油井進(jìn)行應(yīng)用。截止12月15日,共計(jì)使用該新型液力錨22井次,使用成功率100%,這22口井的平均產(chǎn)量為15.8 t/2.4 t/80.1%,平均泵掛深度為1 784 m,最深下至2 500 m。目前有3口井因躺井而作業(yè),從起出液力錨看,無明顯損壞現(xiàn)象,表面完好。同時(shí)在曹13-3井進(jìn)行了重復(fù)錨定的試驗(yàn),瓦2-5井應(yīng)用該型液力錨進(jìn)行了分段試壓,找出了滲漏油管,避免了一次重復(fù)起下管柱,節(jié)約了作業(yè)成本(見表1)。
表1 部分應(yīng)用油井統(tǒng)計(jì)表
3.1 曹13-3現(xiàn)場(chǎng)重復(fù)座封試驗(yàn)
該井2016年7月結(jié)合檢泵進(jìn)行上返,生產(chǎn)層位E2s1,井段2 453.1 m~2 454.9 m,厚度1.8 m,下泵深度2 000 m,使用38 mm過橋泵,工作制度3次×4.5米/分,下泵使用HYCMX-115新型可重復(fù)錨定液力錨,于2016年8月2日開抽,初期產(chǎn)量18.8 t/2.9 t/84.4%,2016年9月4日不出液,診斷為抽油桿斷脫,礦業(yè)2隊(duì)進(jìn)行了返工,起出發(fā)現(xiàn)抽油桿第161根因上錯(cuò)扣而導(dǎo)致斷脫,起出液力錨經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)沒有問題。
2016年9月10日下泵,為了驗(yàn)證該新型液力錨重復(fù)座封的可行性和有效性,經(jīng)過與作業(yè)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員溝通與協(xié)調(diào),準(zhǔn)備在該井實(shí)施重復(fù)錨定試驗(yàn)。該井設(shè)計(jì)下泵深度為2 000 m,在井口組裝好工具后下至1 900 m時(shí)油管打壓5 MPa,使液力錨座封,此時(shí),鋸齒卡簧螺紋與中心管上的鋸齒螺紋嚙合,從而將活動(dòng)錐鎖定,實(shí)現(xiàn)對(duì)管柱的錨定。用水泥車將套管灌滿,此時(shí)油套管壓力達(dá)到平衡,卡瓦收回,解除對(duì)管柱的錨定。上提管柱5 m~10 m后,重新將泵下至設(shè)計(jì)位置2 000 m,油管打壓5 MPa,液力錨再次座封。該井于9月12日開抽生產(chǎn),工作制度調(diào)整為3次×6米/分,目前產(chǎn)量19.1 t/ 5.8 t/69.7%,動(dòng)液面1 500 m,生產(chǎn)穩(wěn)定。
3.2 瓦2-5井現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用
該井2016年8月21日結(jié)合檢泵進(jìn)行上返作業(yè),設(shè)計(jì)泵掛深度1 800 m,泵徑38 mm使用KYLM-116液力錨,9月5日電纜射孔口刺下泵管柱至1 795.96 m,試壓10 min壓降5 MPa,反復(fù)多次不能穩(wěn)壓,試壓不合格。起出泵掛管柱,在對(duì)泵試壓合格后,改用HYCMX-115可重復(fù)錨定液力錨,通過分段錨定及試壓,共計(jì)找出滲漏油管7根。更換合格抽油桿后下泵至設(shè)計(jì)深度,9月7日開抽,目前產(chǎn)量2.0 t/1.8 t/10%,生產(chǎn)穩(wěn)定。
(1)座封可靠:較小的壓差即可實(shí)現(xiàn)可靠錨定,液壓阻尼消除了水擊對(duì)錨定的影響,保證工具不會(huì)中途誤錨定。
(2)重復(fù)座封:可重復(fù)座封液力錨定泄油器具有普通錨定泄油器所不具備的二次座封功能。
(3)解封容易:該錨定器為單向錨定,上提管柱,卡瓦自動(dòng)內(nèi)收,杜絕解封遇卡現(xiàn)象。
(4)在不泄油狀態(tài)下起出管柱,可檢查下井油管、工具及作業(yè)質(zhì)量,查驗(yàn)管柱漏點(diǎn)。
(5)可重復(fù)座封液力錨定泄油器其中心孔內(nèi)襯有特種耐磨材料,與內(nèi)襯油管配套使用,可實(shí)現(xiàn)泵上全管柱內(nèi)襯,具有優(yōu)良的耐磨、防腐、防垢性能。
(6)使用方便:錨定時(shí),無須增加任何工序即可完成錨定;起出作業(yè)時(shí),只需用油管鉗正轉(zhuǎn)油管5圈,即可完成泄油及解錨工作,使用極為方便。
[1]施必華,蘇慶欣,周宏斌,等.封隔器座封載荷控制器的研制與應(yīng)用[J].石油機(jī)械,2005,33(8):81-82.
[2]湛精華,王國榮,劉清友.井下封隔器工作行為仿真研究[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2006,35(2):9-12.
[3]陳聰穎,馬翔,等.一體化插管采油技術(shù)的研究與應(yīng)用[J].復(fù)雜油氣藏,2015,8(2):17-19.
國家能源局發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》
1月5日,國家能源局發(fā)布《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》(以下簡稱《規(guī)劃》)?!兑?guī)劃》提出到2020年,水電裝機(jī)達(dá)到3.8億千瓦(其中含抽水蓄能電站4 000萬千瓦)、風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.1億千瓦以上、太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1 500萬千瓦、地?zé)峁┡每偭窟_(dá)到4 200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤的發(fā)展目標(biāo),是緊緊圍繞2020年非化石能源在一次能源消費(fèi)總量中占15%的比重目標(biāo)要求,綜合考慮了各類非化石能源的資源潛力、重大項(xiàng)目前期工作進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)改善等多種因素,經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)算之后才確定的。上面這些目標(biāo)加起來,到2020年商品化可再生能源年利用量將達(dá)到5.8億噸標(biāo)準(zhǔn)煤,再加上核電,基本上可以確保完成2020年15%的非化石能源發(fā)展目標(biāo),并為2030年實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重20%的目標(biāo)奠定扎實(shí)的基礎(chǔ)。
初步測(cè)算,整個(gè)“十三五”期間,可再生能源總得投資規(guī)模將達(dá)到2.5萬億元,屆時(shí)可再生能源年利用量相當(dāng)于減少二氧化碳排放量約14億噸,減少二氧化碳排放量約1 000萬噸,減少氮氧化物排放約430萬噸,減少煙塵排放約580萬噸,年節(jié)約用水約38億立方米,帶動(dòng)就業(yè)人口將超過1 300萬人,經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會(huì)效益都非常突出。
(摘自中國化工信息2017年第2期)
TE931.2
A
1673-5285(2017)02-0125-03
10.3969/j.issn.1673-5285.2017.02.029
2017-01-12
周玉晴,助理工程師,從事采油工程生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)研究工作,郵箱:1308602671@qq.com。