趙南京(遼河油田興隆臺(tái)采油廠地質(zhì)研究所, 遼寧 盤錦 124010)
大平房油田“疑難井”潛力分析及綜合治理措施
趙南京(遼河油田興隆臺(tái)采油廠地質(zhì)研究所, 遼寧 盤錦 124010)
“疑難井”定義:隨著油田開發(fā)的逐漸深入,油井出現(xiàn)地層出砂、套漏、縮徑、套管錯(cuò)斷、落物等復(fù)雜井況,影響了斷塊開發(fā)效果。這些問題的出現(xiàn)影響了大平房油田整體開發(fā)效果,因此對(duì)出砂井、套變井、有落物油井的綜合治理就顯得尤為重要。
疑難井;大平房;開發(fā);治理
(1)斷塊區(qū)域概況 大平房油田位于東部凹陷南端、榮—大斷裂背斜構(gòu)造帶內(nèi),主要包括大1、大16、大13-19、大14-15、大30、大32等斷塊,主要含油層系為東營組二段、三段及沙一段。油氣在平面上主要分布于構(gòu)造主體部位,縱向上沙一段到東營組都有較好的油氣顯示。沙一段油藏埋深1950m-2100m;東三段油藏埋深1500m-1900m;東二段油藏埋深1150m-1450m。按照回采東三段開發(fā)方案,主要解決了制約回采東三段方案的井況難題。
(2)制約大平房油田開發(fā)中的難題及潛力分析 油田投入開發(fā)生產(chǎn)以來,隨著開發(fā)時(shí)間的延長,套損井越來越多,嚴(yán)重影響了油水井的正常生產(chǎn),大平房油田于1992年整體投入開發(fā),由于開發(fā)時(shí)間較長,受地質(zhì)、工程和套管老化等因素的影響,地層出砂日趨嚴(yán)重,井底出現(xiàn)魚頂,套損越來越多,導(dǎo)致注采井網(wǎng)破壞,注采關(guān)系失衡,增產(chǎn)增注措施受阻,層間矛盾加大,油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)削弱,制約著油田注采結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步的調(diào)整,部分油、水井無法正常生產(chǎn),給油田造成嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失,因此套損井的治理對(duì)油田的開發(fā)有著重要意義。
基于上述大平房油田復(fù)雜井況及大平房東三段的較大的潛力分析,在深入實(shí)施回采東三段開發(fā)方案,主要側(cè)重于側(cè)鉆、套管補(bǔ)貼、大修等技術(shù)手段,對(duì)“疑難井”及停產(chǎn)井進(jìn)行了綜合治理,挖潛油井產(chǎn)能。
針對(duì)以上大平房油田目前開發(fā)現(xiàn)狀,2014年主要采取側(cè)鉆、套管補(bǔ)貼、大修等技術(shù),恢復(fù)疑難井生產(chǎn),完善大平房東三段層位歸位方案。
(1)以油井側(cè)鉆技術(shù)進(jìn)行治理 大平房油田東三段層系歸位工作按照“先油后水、先易后難”的原則,以井組為單元陸續(xù)開展分析。針對(duì)于疑難井井底有套管、有魚定,對(duì)東三段回采形成制約,通過采取側(cè)鉆技術(shù),達(dá)到完善注采井網(wǎng),挖潛剩余油的目的。
大11-18井自投產(chǎn)以來,隨著開發(fā)逐漸深入,該井已經(jīng)累計(jì)出現(xiàn)過三次套損,目前生產(chǎn)東二段因油井出砂已經(jīng)無法進(jìn)行生產(chǎn),處于停產(chǎn)狀態(tài)。
根據(jù)該井周邊水井累計(jì)注采及井距綜合分析,選定了高部位進(jìn)行側(cè)鉆。大11-18井于2014年3月份實(shí)施側(cè)鉆,完鉆后地質(zhì)技術(shù)人員結(jié)合錄井、測(cè)井資料,優(yōu)選1608.5-1674.3米,層位d3,進(jìn)行射孔求產(chǎn)。2015年5月1日開井生產(chǎn),初期日產(chǎn)油10.4噸,日產(chǎn)氣1770方,基本不含水。目前該井日產(chǎn)油2噸,累計(jì)增油1522噸,累增氣17萬方,措施效果明顯。后續(xù)在大1塊北部先后實(shí)施大10-017C、大12-021C等2口側(cè)鉆井。截止目前已經(jīng)累計(jì)增油2129噸,累計(jì)增氣31.8萬方。
(2)以套管補(bǔ)貼方式堵水或者回采 按照大平房油田回采東3段的開發(fā)方案,由于東2段注采井網(wǎng)、井距及井況問題,目前東2段屬于整體注水停注階段,地層能量有所下降。東2段出砂日趨加重,井況變的日趨復(fù)雜,出現(xiàn)砂埋油層,卡泵管等問題,嚴(yán)重制約了回采東3段方案的實(shí)施,制約了油田開發(fā)。
實(shí)施堵水回采方案需要滿足以下要求:①滿足泵深下深的要求。②卡堵井段跨度較長(83米),卡封坐封存在難度。③不影響后期探砂、沖砂等工序?qū)嵤?/p>
2014年1月對(duì)該井實(shí)施套管補(bǔ)貼,封上采下,該井于2014年1月25日開井,采用Ф38強(qiáng)閉泵,泵深下至套管補(bǔ)貼以下1435米,3米沖程,沖次4次,初期日產(chǎn)油16.6噸,日產(chǎn)水2.4方,含水12.5%,目前日產(chǎn)油6.9噸,日產(chǎn)水0.6方,含水7.5%,累計(jì)增油5130.6噸,累產(chǎn)氣66.6539萬方,措施效果明顯。
該井自套管補(bǔ)貼回采,連續(xù)生產(chǎn)一年時(shí)間,成功延長了檢泵周期。2015年1月份因泵漏檢泵作業(yè),探砂管下至1729.35米,已經(jīng)通過了套管補(bǔ)貼位置,正常沖砂至1816米,順利完成了施工作業(yè)。截止目前已經(jīng)累計(jì)增油5901噸,累計(jì)增氣95.2萬方。
(3)以大修手段恢復(fù)油井,挖潛區(qū)塊剩余油 大氣3井是大1塊北部處于斷層邊部的一口高部位的油井,注水波及程度較差,因該井液面較深,魚定位置制約了泵深的下深,也制約了回采東三段方案的實(shí)施,為了挖潛油井潛能,決定對(duì)該井實(shí)施大修,回采東三段。該井2014年4月1日大修下泵開井,采用Ф38泵,泵深下至1442米,初期日產(chǎn)油5.2噸,大修效果較理想,截止目前已經(jīng)累計(jì)增油927噸,累增氣51萬方。
大1塊經(jīng)過以上技術(shù)的實(shí)施,注采井網(wǎng)得以完善,油藏各項(xiàng)開發(fā)指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)。當(dāng)年累計(jì)增油8957噸,累增氣275萬方。并得出以下認(rèn)識(shí):①對(duì)油層出砂重或地層壓力較高的出水層段進(jìn)行堵水措施,采取套管補(bǔ)貼技術(shù),這樣既能保證封堵效果,又能使封堵完后套管內(nèi)徑達(dá)到108mm,不影響泵深及后期作業(yè)管柱的下入起出作業(yè)。②大平房油田雖然井況復(fù)雜,回采東三段仍然具有很大潛力。③措施后下泵均采用小泵徑、長沖程、慢沖次的生產(chǎn)方式,降低采油強(qiáng)度,延長油井檢泵周期。
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趙南京,工程師,遼河油田興隆臺(tái)采油廠地質(zhì)研究所,現(xiàn)從事油氣田開發(fā)管理工作。