張瑩(中油遼河油田興隆臺采油廠, 遼寧 盤錦 124011)
長停井復(fù)產(chǎn)方式研究及應(yīng)用效果評價
張瑩(中油遼河油田興隆臺采油廠, 遼寧 盤錦 124011)
興隆臺采油廠產(chǎn)生、積壓了大量的長停井,長停井的產(chǎn)生有很多原因。隨著地質(zhì)研究的不斷深入和開發(fā)認識的不斷提高,長停井進入了地質(zhì)措施的潛力區(qū),采用不同途徑和手段恢復(fù)長停井,成了我廠保持油氣產(chǎn)量的重要工作內(nèi)容。本文對長停井進行了分類,利用側(cè)鉆、大修、壓裂等技術(shù)研究制定了不同類型的長停井復(fù)產(chǎn)方案。
長停井;技術(shù);評價;復(fù)產(chǎn);效果分析
興隆臺采油廠歷經(jīng)了40年的開發(fā),多數(shù)油田已進入“雙高”(即采出程度高、綜合含水高)開發(fā)期,老油田產(chǎn)量遞減逐年加大,穩(wěn)產(chǎn)難度越來越大,對停產(chǎn)井的恢復(fù)方案提出了更高的要求。油藏類型多樣,開發(fā)特點也不相同,要求措施篩選方式及復(fù)產(chǎn)方案更需要有針對性,增加了長停井復(fù)產(chǎn)的難度。
我廠長停油井總計325口(停產(chǎn)3年以上177口井,1-3年85口,1年以下63口),按照停產(chǎn)原因的不同,可分為套(篩)、落物、砂卡砂埋、高含水、低壓低產(chǎn)、地面原因、井下事故等七種類型。
我廠精細組織運行,緊密圍繞潛山低效井治理、注水開發(fā)油田調(diào)整、疑難區(qū)塊剩余油挖潛、風(fēng)險層認識有針對性開展長停井治理工作。在開展長停井潛力大調(diào)查的基礎(chǔ)上,針對不同類型的長停井,制定合理復(fù)產(chǎn)措施,按照“優(yōu)選潛力大、難度小”的長停井分批實施,采取大修、側(cè)鉆、壓裂、調(diào)補層、檢泵等技術(shù)手段,恢復(fù)油井產(chǎn)能。
(1)開展興古潛山低效井治理,為潛山穩(wěn)產(chǎn)指引方向 興古潛山油藏為特殊巖性油藏,通過多年的開發(fā),目前地層天然能量不足,壓力持續(xù)下降,油井見水且含水上升快,原油產(chǎn)量逐步遞減。這些問題嚴重影響油藏采出動用程度,制約了整個興隆臺潛山的穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)。
低效井興古7-10-16井是潛山低效井治理的典型。該井是部署在興古9塊的一口開發(fā)井,2011年8月投產(chǎn),初期日產(chǎn)油50t,日產(chǎn)氣1.1×104m3。由于油井見水,于去年9月見水停噴關(guān)井,累產(chǎn)油6.3×104t。應(yīng)用三維地震解釋技術(shù)落實了空間距離后,優(yōu)選適合該井的分簇射孔常規(guī)壓裂技術(shù)在該層段實施,調(diào)層后壓裂喜獲高產(chǎn),目前6mm油嘴生產(chǎn),日產(chǎn)油36t,日產(chǎn)氣7480m3,含水僅為5%,目前累計增油6011t,累計增氣125.4×104m3。
(2)興隆臺老井復(fù)產(chǎn),為區(qū)塊后續(xù)部署提供依據(jù),推動了老油田的二次開發(fā) 興隆臺油田經(jīng)過40年的勘探開發(fā),目前面臨剩余油分布零散,油藏管理難度大,穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱等諸多難題。共在馬19區(qū)塊恢復(fù)長停井3口,指導(dǎo)部署新井19口,實現(xiàn)了老油田二次開發(fā),降低了產(chǎn)能建設(shè)風(fēng)險 。對該塊進行精細油藏描述,結(jié)果表明剩余油位于斷塊高部位,并受斷層控制。實施馬242井側(cè)鉆,獲得日產(chǎn)油15t高產(chǎn),目前已累計產(chǎn)油9000t。
又部署停產(chǎn)井側(cè)鉆5口,其中馬93C和馬氣2C井已投產(chǎn),分別獲得30t和10t的高產(chǎn),驗證了剩余油分布研究結(jié)果的正確性。通過對馬19塊構(gòu)造特征的重新落實,發(fā)現(xiàn)馬93井主力油層被斷失,于是決定對馬93井實施側(cè)鉆,目的是鉆遇構(gòu)造高部位的主力油層,投產(chǎn)開井后,累計增油3331t。今年在該塊又部署二次開發(fā)新井19口,已完鉆7口,其中馬19-9-13井獲得70t高產(chǎn),區(qū)塊產(chǎn)量由19t上升到133t,實現(xiàn)了馬19塊的整體二次開發(fā)。
(3)低滲油藏實施長停井復(fù)產(chǎn),為區(qū)塊綜合調(diào)整提供依據(jù) 歐31塊一直是歐利坨油田開發(fā)的低孔低滲塊狀油藏,主要發(fā)育沙三段上、下兩套層系,采用兩套注采井網(wǎng)實施分層注水開發(fā)。為了改善區(qū)塊的開發(fā)效果,在構(gòu)造有利部位,結(jié)合儲層剩余油分布狀況,優(yōu)選潛力注水井轉(zhuǎn)為油井,見到明顯效果。
歐31-32-32井是歐31塊北部開發(fā)下層系的一口油井,由于長期的注水開發(fā),下層系已全部水淹,而上層系剩余油層恰好滿足上層系的合理開發(fā)井距。決定射開上層系完善其注采井網(wǎng),挖潛剩余油。取得良好效果,不僅達到了措施增油、完善井網(wǎng)的雙重目的,而且進一步證明了歐31塊上層系低滲油藏按照120m井距開發(fā)的合理性,為下步歐31塊井網(wǎng)加密調(diào)整工作提供可行依據(jù)。
(4)與重大開發(fā)試驗結(jié)合,進一步擴大注氣受效范圍 齊131塊為厚層邊水低滲透砂巖油藏,儲層低孔低滲,不利于注水開發(fā)。對該塊實施非烴類氣驅(qū)先導(dǎo)試驗,試注兩個月后,地層能量得到補充,構(gòu)造高部位油井產(chǎn)量、壓力均有增長,受效明顯。
為了驗證氮氣的氣驅(qū)方向,擴大注氣規(guī)模,同時完善注采對應(yīng),進一步擴大氣驅(qū)效果,在井組內(nèi)實施2口長停井(齊2-13-15、齊2-13-16)壓裂復(fù)產(chǎn),當(dāng)年增油1375t,見到較好效果。
(5)邊零停產(chǎn)井實施風(fēng)險層認識,增加挖潛空間 由于我廠油田開發(fā)時間較長,測井解釋的油氣層基本動用殆盡,層間接替的潛力越來越少。通過精細地層對比,建立“四性”圖版和鄰井動態(tài)分析,實施“水層”、“未解層”、油水同層等風(fēng)險層挖潛認識,取得較好效果。
熱16-05井位于熱河臺油田,是一口低壓低效井,對其進行潛力排查,具有良好的錄井顯示,并且鄰井具有一定的潛能,射開該層后取得了一定的效果。初期日產(chǎn)油5.4t,累計增油470.6t。類似這樣的方法,射開水層、未解釋層的共有3口井,累計增油1463.4t。
①復(fù)產(chǎn)思路有所創(chuàng)新,即以點到面的復(fù)產(chǎn)模式。在恢復(fù)單井產(chǎn)能的同時,與注采井網(wǎng)調(diào)整、區(qū)塊開發(fā)井位部署等方面深入地質(zhì)認識,為下步區(qū)塊動態(tài)調(diào)整及井位部署提供依據(jù)。②隨著地質(zhì)認識水平的不斷提高,長停井有著豐富的潛力可挖。將長停井復(fù)產(chǎn)納入?yún)^(qū)塊研究,不再是單打獨斗,單純地為了復(fù)產(chǎn)而復(fù)產(chǎn),而是通過對長停井的恢復(fù),最大程度地完善注采系統(tǒng),
調(diào)整注采對應(yīng)關(guān)系。③長停井復(fù)產(chǎn),要加強新工藝,新技術(shù)的應(yīng)用及生產(chǎn)管理,爭取做到“恢復(fù)一口,正常一口”,盡量避免增加新的長停井。
張瑩,工程師,遼河油田興隆臺采油廠地質(zhì)研究所,現(xiàn)從事油氣田動態(tài)檢測工作。