谷嘯威++宗緒東
摘 要:近幾年來,華電國際系統(tǒng)多個300/600MW級機組大型火電廠,實施了多項深度節(jié)能的新技術及改造方案,其中幾項為:涼水塔噴濺裝置由濺碟式更換為旋轉(zhuǎn)式;凝汽器補水采用真空法;真空泵組采用低電流節(jié)能型;軸封溢流改接至#7(8)低加入口;除氧器連續(xù)排汽回收;開式水泵冬季運行時采用旁路或電機改雙速,實施后節(jié)能效果顯著,為其他電廠的節(jié)能改造提供了參考。
關鍵詞:旋轉(zhuǎn)式;真空補水;節(jié)能型;回收;旁路;雙速
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.05.059
0 前言
火電廠是工業(yè)能源消耗大戶,隨著電力行業(yè)發(fā)電側(cè)形勢的變化及國家對節(jié)能的重視,并頒布了國家十三五電力能源節(jié)能目標,深度挖潛被提上了日程。華電國際所屬電廠不但重視汽機系統(tǒng)本體部分節(jié)能(大部分都已進行了改造),對輔助的設備及系統(tǒng)的節(jié)能改造和挖潛,也非常重視。除了大部分電廠都采用的循環(huán)水泵高效改造及電機高低速雙速改造、凝結水泵電機加裝變頻器等,還進行了其他深度節(jié)能改造。
1 涼水塔噴濺裝置由濺碟式更換為旋轉(zhuǎn)式
涼水塔噴濺裝置在機組安裝時一般為濺碟式噴濺裝置,由于淋水面積偏小,裝置上存在重水區(qū)、輕水區(qū)及無水區(qū),淋水均勻性較差,冷卻效果較差,導致冷卻塔出水溫度偏高。將冷卻塔噴濺裝置更換為節(jié)能型旋轉(zhuǎn)式噴濺裝置,應用后平均可降低冷卻塔出塔水溫1.1~2.8℃,提高了機組運行的經(jīng)濟性。
旋轉(zhuǎn)式噴濺裝置工作原理:依靠水流自身壓力推動濺碟旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)速度與射流水速度有關,旋轉(zhuǎn)速度在60~250r/min。每個裝置具有自己的轉(zhuǎn)速,互相并不等同,更有利于交叉淋水的均勻性。該裝置采用了高耐磨、耐水腐蝕的輕型、密封性好的高分子材料軸承,具有終身免潤滑的功能,使用壽命可達十年以上。該裝置改變了傳統(tǒng)噴濺裝置濺水流向的單一狀態(tài)即線型自由落體運動,完成了既做自由落體運動的同時又作旋轉(zhuǎn)運動的二維過程,噴淋面積大,淋水均勻性好,水滴與空氣接觸充分,冷卻效果好。進行冷卻塔旋轉(zhuǎn)噴濺裝置實施后,按出塔水溫降低1℃計算,對300MW機組而言,煤耗率降低約0.96g/(kW·h)。
2 凝汽器補水采用真空法
機組運行時凝結水會有一定的損耗,會反映在凝汽器水位的下降,一般都是采用從凝結水箱通過凝補泵來對凝汽器進行補水和備用,此方法凝補泵一直處于運行狀態(tài),會導致廠用電率的增加。
在凝補泵入口母管上加裝旁路管及旁路門,接至除鹽水出口母管上,機組運行時凝補泵停運,凝汽器需補水時,利用旁路來自動補水。工作原理就是通過除鹽水箱水位至凝汽器汽側(cè)負壓之間的壓差,將補水吸入凝汽器內(nèi),此法稱為真空補水法。在改造前,要論證凝結水箱的運行水位與出口母管接入點標高差值,是否有足夠的余量克服系統(tǒng)阻力并有一定的富裕量。比如300MW機組一臺凝補泵電機功率一般為30KW,改造后,按照年75%運行時間計算,年可節(jié)電19.71萬kw.h。
3 真空泵組加裝低電流節(jié)能型
當前大型火力發(fā)電廠每臺機組大都設計2-3臺水環(huán)式真空泵組,采用降低工作水溫度的方法,可進一步提高凝汽器真空,提高機組運行的經(jīng)濟性,但實踐證明,不適用于所有的機組,整體節(jié)能效果并不非常明顯;且機組正常運行時,也不管機組真空嚴密性如何,都采用設計一至兩臺真空泵連續(xù)運行的方式。300MW機組單臺真空泵電機功率一般為160MW,運行時抽空氣裕量較大。加裝一套由羅茨風機+小容量真空泵串聯(lián)的節(jié)能型高效真空泵組,電機功率分別為:羅茨風機電機功率18.5KW,小容量真空泵電機功率7.5KW,高效真空泵組電機功率合計26KW,運行后真空泵組能降低耗電率83%左右,節(jié)能效果非常明顯。
工作原理:由羅茨泵抽取凝汽器空氣和蒸汽混合物后,進入管式換熱器冷卻,剩余空氣由水環(huán)式真空泵抽出。因高效真空泵系統(tǒng)極限真空<400Pa,能夠保證凝汽器極限真空需要。羅茨泵出口壓力達到12kPa,對應的飽和水溫度為50℃,可以避免小容量水環(huán)式真空泵汽蝕。
高效真空泵組抽空氣量約為原真空泵組的90%左右,能滿足在凝汽器真空嚴密性合格情況下抽空氣的需求,一臺高效真空泵組運行即能滿足單臺機組對真空經(jīng)濟性的要求。原設計水環(huán)式真空泵作為機組啟動時快速抽真空及正常運行時的備用。
4 軸封溢流疏水改接至#7(8)低加入口
各大型火電廠汽輪機軸封母管都或多或少存在不同程度的溢流,除改造軸封減少漏汽量外,原設計一般都是將溢流蒸汽至凝汽器,增加了凝汽器熱負荷,還導致高參數(shù)工質(zhì)的浪費。將軸封溢流的蒸汽接至#7(8)低加入口蒸汽管道(根據(jù)#7、8低加進汽參數(shù),原則上為參數(shù)接近),可提高熱力系統(tǒng)的熱效率,平均可降低煤耗率約0.2g/(kW·h)。
5 除氧器連續(xù)排汽回收
為了排除凝結水中的不凝結氣體,除氧器都設有連續(xù)排汽,這必然會造成工質(zhì)和熱量浪費??稍诔跗髋糯髿忾T前加裝管道、閥門,將除氧器排汽引至軸加汽側(cè)(軸加疏水管徑要進行核算,根據(jù)疏水量更換合適管徑的管道),正常運行中關閉除氧器排大氣門,開啟除氧器排汽至軸加門,不凝結氣體被軸加風機抽走,改造方案詳見圖,此方案改造后平均可降低煤耗率約0.12g/(kW·h)。
6 開式冷卻水泵冬季運行時采用旁路或電機改雙速
在華中以及北方地區(qū),開式冷卻水的大用戶如大、小機冷油器及發(fā)電機氫(空)冷器,在冬季運行期間,其調(diào)閥開度一般在5—20%,節(jié)流現(xiàn)象非常嚴重,節(jié)流損失較大,因開式水泵電機功率較大,以300MW機組為例,電機功率為180KW,能耗損失較大。
有兩種改造方案:一:在開式泵入口母管上加裝旁路門及旁路管,接至開式水泵出口母管上,為增加系統(tǒng)壓差,保證開式冷卻水的流量,將開式水回水管路接至吸水井或循環(huán)水前池。在冬季機組運行時,停運開式水泵,開式冷卻水采用旁路系統(tǒng)運行。二:將一臺開式冷卻水泵的電機改為高低雙速電機,冬季改為一臺低速開式水泵或并聯(lián)組合運行的方式。此兩種方法在改造前,都應當對改造后的開式水壓力是否滿足發(fā)電機氫(空)冷器揚程需求進行論證。
兩種方案改造實施后,都能起到非常明顯的節(jié)能效果。
7 結束語
上述汽輪機輔助系統(tǒng)節(jié)能技術及改造方案,均在華電國際多個電廠實施并應用,從運行情況來看,對提高機組經(jīng)濟性及降低廠用電率方面,均達到了預期節(jié)能效果。
參考文獻:
[1]孔瓏.工程流體力學(第四版)[M].中國電力出版社.
[2]東北電力集團公司.電力工程師手冊(動力卷)[S].2001.
作者簡介:谷嘯威(1972-),男,工程碩士,生技部汽機點檢長,主要從事火電(核電)汽輪機系統(tǒng)設備安全生產(chǎn)及節(jié)能技術與管理等。