楊云超
摘 要:儲(chǔ)柜分配行車是將生產(chǎn)線上的物料分配到不同儲(chǔ)柜的輸送設(shè)備。由于生產(chǎn)線上的儲(chǔ)柜較多,分配行車在尋柜與往復(fù)倒料過(guò)程中,定位的準(zhǔn)確性十分重要。目前,分配行車的定位傳感器一般采用開(kāi)關(guān)量位置傳感器,在生產(chǎn)過(guò)程中只要有一個(gè)傳感器定位不準(zhǔn)確,就會(huì)造成分配行車定位出現(xiàn)錯(cuò)誤,從而導(dǎo)致分配行車尋找不到儲(chǔ)柜或?qū)ふ业藉e(cuò)誤儲(chǔ)柜。因此在分配行車上加裝激光測(cè)距儀,通過(guò)分配行車到激光測(cè)距儀的距離參數(shù)設(shè)定尋柜到位觸發(fā)點(diǎn),并與現(xiàn)有的位置傳感器的觸發(fā)點(diǎn)并聯(lián),從而為尋柜到位設(shè)定“雙保險(xiǎn)”。應(yīng)用效果表明,激光測(cè)距儀應(yīng)用于分配行車后,實(shí)現(xiàn)了分配行車的精確定位,尋柜和定位的準(zhǔn)確率達(dá)到了100%。
關(guān)鍵詞:激光測(cè)距儀;分配行車;尋柜
分配行車廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)柜設(shè)備上,主要通過(guò)分配行車在導(dǎo)軌上的往復(fù)運(yùn)動(dòng)及行車皮帶的倒料,使布料車完成儲(chǔ)柜內(nèi)的均勻布料。目前,制絲車間貯絲間共有儲(chǔ)絲柜20組,其中1#-12#儲(chǔ)絲柜共用一臺(tái)分配行車,13#-20#儲(chǔ)絲柜共用一臺(tái)分配行車。分配行車的定位傳感器一般采用開(kāi)關(guān)量位置傳感器,每組儲(chǔ)柜對(duì)應(yīng)導(dǎo)軌上的3套位置傳感器,分別為“定位”、“左極限”、“右極限”?!岸ㄎ弧庇糜谟|發(fā)程序中的尋柜到位條件,而“左、右極限”則是控制分配行車在其范圍內(nèi)做往復(fù)倒料作業(yè)。為滿足不同產(chǎn)品的生產(chǎn)需求,在生產(chǎn)過(guò)程中需要進(jìn)行倒柜作業(yè)。隨著倒柜頻次的增加,分配行車尋柜錯(cuò)誤的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,一旦尋不到柜,就會(huì)延長(zhǎng)前工序設(shè)備輸送物料的時(shí)間,這樣就會(huì)造成物料在分配行車往復(fù)過(guò)程中越積越多,從而導(dǎo)致堵料、壓車,給正常生產(chǎn)帶來(lái)了不便。
1 存在問(wèn)題
1.1 分配行車導(dǎo)軌變形
分配行車由于負(fù)責(zé)多組儲(chǔ)柜的尋柜、倒料作業(yè),因此行車體積大,重量沉,相應(yīng)的,分配行車的導(dǎo)軌行程長(zhǎng)。長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,導(dǎo)軌會(huì)出現(xiàn)變形、下陷,導(dǎo)致位于分配行車上的“尋柜器”就不容易觸發(fā)“位置傳感器”,因此造成尋柜失敗。
1.2 位置傳感器故障、失效
每組儲(chǔ)柜需要3套“位置傳感器”分別確定“定位”與“左、右極限”,對(duì)于1#-12#儲(chǔ)絲柜來(lái)說(shuō),分配行車導(dǎo)軌上共有36套“位置傳感器”,13#-20#儲(chǔ)絲柜分配行車導(dǎo)軌上共有24套“位置傳感器”。排除位置傳感器自身故障、失效,由于導(dǎo)軌不同位置的變形與下陷,極易導(dǎo)致分配行車在往復(fù)過(guò)程中,“尋柜器”撞壞“位置傳感器”,造成傳感器失靈。
面對(duì)上述問(wèn)題,一是導(dǎo)軌變形、下陷部位不一,修復(fù)難度大,雖然可以通過(guò)微調(diào)“尋柜器”高度找尋“平衡點(diǎn)”,但無(wú)法保障長(zhǎng)期適用。二是單純更換故障的位置傳感器無(wú)法從根本上解決問(wèn)題。因此我們想到了利用激光測(cè)距儀,對(duì)分配行車進(jìn)行測(cè)距,由于每組儲(chǔ)柜的定位、左右極限到激光測(cè)距儀的距離是固定的,通過(guò)距離參數(shù)作為判定條件,既簡(jiǎn)潔又有效。
2 改造過(guò)程
2.1 現(xiàn)場(chǎng)改造部分
通過(guò)咨詢激光測(cè)距儀廠家,我們了解到品牌為“SICK”的“DME4000-112”型激光測(cè)距儀的有效探測(cè)距離為50米,完全適用于分配行車的行程長(zhǎng)度。而且,供電方式為24V直流電源,網(wǎng)絡(luò)通訊可采用Profibus-DP連接,且可以配備終端電阻,完全滿足我們的需求。在對(duì)貯絲間DP網(wǎng)絡(luò)布線進(jìn)行梳理后,發(fā)現(xiàn)20#儲(chǔ)絲柜的控制子站為該網(wǎng)段內(nèi)最后一個(gè)子站,將激光測(cè)距儀定位在20#儲(chǔ)絲柜對(duì)應(yīng)分配行車導(dǎo)軌的一側(cè),通過(guò)DP網(wǎng)線連接到儲(chǔ)柜前端的子站內(nèi),并在激光測(cè)距儀上安裝終端電阻,使之作為網(wǎng)段最后一個(gè)站點(diǎn),可減少網(wǎng)絡(luò)布線的長(zhǎng)度,有效避免網(wǎng)絡(luò)信號(hào)衰減,保證網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定。同時(shí),供電電源也可從20#儲(chǔ)絲柜子站內(nèi)獲取,直接連接到激光測(cè)距儀即可。
為便于激光測(cè)距儀安裝,我們?cè)诜峙湫熊噷?dǎo)軌上配備了安裝底座,使激光測(cè)距儀激光點(diǎn)與分配行車高度相近,隨后將激光測(cè)距儀的反光板固定至分配行車一側(cè)。
2.2程序修改部分
首先在貯絲房網(wǎng)絡(luò)硬件組態(tài)中添加“激光測(cè)距儀”硬件,并設(shè)定輸入、輸出地址,同時(shí)在I\O服務(wù)器數(shù)據(jù)庫(kù)中添加與之對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)點(diǎn)。
與底層網(wǎng)絡(luò)連接成功后,進(jìn)入程序調(diào)試環(huán)節(jié),我們手動(dòng)控制分配行車,記錄下13#-20#儲(chǔ)柜上定位、左極限、右極限位置到激光測(cè)距儀的實(shí)際距離,并設(shè)定位置允差,方便在下一步自動(dòng)狀態(tài)下對(duì)距離參數(shù)進(jìn)行微調(diào),并最終確定合適距離。
隨后,我們將激光測(cè)距儀尋柜到位信號(hào)與位置傳感器尋柜到位信號(hào)進(jìn)行并聯(lián),兩者滿足任意一個(gè)條件,都可觸發(fā)“尋柜到位”觸點(diǎn),并將修改后的程序保存、下載至PLC內(nèi)。
最后,我們對(duì)操作工監(jiān)控畫面進(jìn)行了修改,制作“激光測(cè)距儀”到位信號(hào)畫面與距離實(shí)際值,方便操作工在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行觀察。
3 改進(jìn)效果
以上應(yīng)用效果表明,激光測(cè)距儀應(yīng)用于上述設(shè)備后,實(shí)現(xiàn)了分配行車的精確定位,尋柜和定位的準(zhǔn)確率達(dá)到了100%。
4結(jié)束語(yǔ)
通過(guò)在儲(chǔ)絲柜分配行車上加裝“激光測(cè)距儀”進(jìn)行定位控制或距離控制,實(shí)現(xiàn)了對(duì)往復(fù)運(yùn)動(dòng)設(shè)備的控制要求,與原有開(kāi)關(guān)量控制方式相結(jié)合,能夠形成分配行車尋柜“雙保險(xiǎn)”。即使位置傳感器由于外部原因故障,也可以通過(guò)激光測(cè)距儀尋柜,保證了分配行車尋柜的精確性,進(jìn)一步減少了因?qū)す癫坏轿划a(chǎn)生的故障停機(jī)及不合格批次的發(fā)生。
參考文獻(xiàn)
[1]杜云鵬.林蔚.呂忠闖.激光測(cè)距儀在煙草制絲線中的應(yīng)用[期刊論文]-煙草科技2013(5)
[2]喬越激光技術(shù)在煙草制絲線貯柜中的應(yīng)用[期刊論文]-產(chǎn)業(yè)與科技論壇201615(8)
[3]張紅亮.李峰.崔鴻剛.鄢良國(guó).測(cè)距儀在檢測(cè)制絲線貯柜存料量中的應(yīng)用[期刊論文]-機(jī)械201138(1)