趙勇濤
摘 要:某油氣處理廠目前采用3臺英格索蘭SH150型空氣壓縮機(jī),為處理廠提供儀表風(fēng)和吹掃風(fēng),保證裝置運(yùn)行的氣動能源。本文結(jié)合該油氣處理廠用空氣壓縮機(jī)在使用過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究,提出解決方法,有助于提高空壓機(jī)的壽命,減少資源浪費(fèi),降低噪聲污染,提高工作效率,保證空壓機(jī)平穩(wěn)運(yùn)行。
關(guān)鍵詞:空壓機(jī);系統(tǒng)運(yùn)行;程序優(yōu)化
中圖分類號: TH45 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: A 文章編號: 1673-1069(2017)05-187-2
1 空壓機(jī)干燥塔程序優(yōu)化與評價
某油氣處理廠空壓機(jī)出口干燥塔為IRD型無熱再生干燥塔,是按美國全國電氣制造商協(xié)會(NEMA)規(guī)定的10分鐘循環(huán)設(shè)計。其中干燥5分鐘,再生4分20秒,升壓30秒,降壓10秒。當(dāng)干燥塔內(nèi)與管道同壓的5分鐘期間,另一塔內(nèi)的干燥劑再生,通過再生流量調(diào)節(jié)閥和再生壓力表的調(diào)節(jié),約14%的出口干燥空氣被用來再生干燥劑。再生空氣進(jìn)入再生塔后膨脹,壓力突然降至大氣壓力,使含水干燥劑得以再生,干燥空氣流經(jīng)排氣閥將水分排出。
該干燥塔工作方式雖然原理簡單、操作方便,但存在耗電量高、蝶閥易損壞、設(shè)備維護(hù)周期縮短等問題。
1.1 問題發(fā)現(xiàn)與分析
由于干燥塔循環(huán)周期為10分鐘,在10分鐘里左右塔各干燥5分鐘。在一天運(yùn)行時間里干燥塔要切換288次,導(dǎo)致干燥塔及其空壓機(jī)出現(xiàn)以下2個問題:
①在空壓機(jī)卸載時,由于干燥塔使用的是固態(tài)時間控制器使其無法同步停止工作。造成干燥塔仍然再生造成大量干燥氣用作再生氣浪費(fèi)。
②在空壓機(jī)卸載時干燥塔繼續(xù)工作浪費(fèi)干燥氣,造成壓縮空氣的不必要浪費(fèi),進(jìn)而進(jìn)一步造成加大空壓機(jī)的運(yùn)行負(fù)荷,造成資源浪費(fèi)。
1.2 程序優(yōu)化
為有效節(jié)約能耗、控制維修成本,計劃對空壓機(jī)干燥塔進(jìn)行技術(shù)改造,改造后干燥塔能夠?qū)崿F(xiàn)以下功能:
①當(dāng)空壓機(jī)加載時干燥塔能夠正常運(yùn)行進(jìn)行切換;
②當(dāng)空壓機(jī)達(dá)到卸載壓力值卸載的同時,干燥塔停止運(yùn)行,此時再生塔計時器停止計時并且關(guān)閉再生塔的排氣蝶閥使再生塔通過再生調(diào)節(jié)閥處管線升壓;
③當(dāng)空壓機(jī)到達(dá)啟機(jī)壓力值空壓機(jī)啟機(jī)加載同時干燥塔開始運(yùn)行,此時再生塔計時器恢復(fù)計時并且打開再生塔排氣蝶閥進(jìn)行排氣并帶走再生塔內(nèi)干燥塔內(nèi)水分。
干燥塔系統(tǒng)運(yùn)行優(yōu)化方案如下:
①在空壓機(jī)干燥塔現(xiàn)有固態(tài)計時器EC-002410基礎(chǔ)上新增加1臺可編程的時間控制器作為主控制器(可采用SIEMENS公司的S7-200控制器),控制干燥塔的吸附-再生運(yùn)行。原有固態(tài)計時器EC-002410作為備用,正常運(yùn)行時不參與控制。
②從空壓機(jī)機(jī)組內(nèi)加載電磁閥內(nèi)接出信號線進(jìn)入到新增加的時間控制器內(nèi)作為干燥塔的吸附、再生啟/停條件,實現(xiàn)加卸載與干燥塔啟/停同步。當(dāng)空壓機(jī)卸載時干燥塔同時停機(jī),兩塔狀態(tài)(再生/干燥)保持在停機(jī)時不變,控制程序暫停,再生塔的排氣蝶閥關(guān)閉;當(dāng)空壓機(jī)加載時干燥塔同時啟動,兩塔控制程序結(jié)束暫停,繼續(xù)之前狀態(tài)運(yùn)行。
1.3 結(jié)果與評價
經(jīng)對干燥塔改造后,當(dāng)空壓機(jī)加卸載時,干燥塔的運(yùn)行狀態(tài)分別如圖2所示。
原空壓機(jī)加載7min,卸載3min。程序優(yōu)化后加載7min,卸載7min。
改造前空壓機(jī)全天能耗:
(24×7/10)×150+(24×3/10)×40=2808kW·h
改造后空壓機(jī)全天能耗:
(24×7/14)×150+(24×7/14)×40=2280kW·h
全年節(jié)約電費(fèi):
(2808-2208)×365×0.62=13.6萬元
2 空壓機(jī)加卸載壓力優(yōu)化與評價
2.1 問題發(fā)現(xiàn)與分析
空壓機(jī)目前運(yùn)行狀況為加載壓力0.78MPa,卸載壓力0.85MPa,加卸載周期為14分鐘,加載7分鐘,卸載7分鐘。
主機(jī)設(shè)置卸載后15分鐘后不加載,主機(jī)?!,F(xiàn)工況下,主電機(jī)在卸載狀態(tài)不停止運(yùn)行,造成主機(jī)空轉(zhuǎn),浪費(fèi)電能。
2.2 程序優(yōu)化
空壓機(jī)的加載卸載頻率直接影響空壓機(jī)主機(jī)停機(jī)時間,通過設(shè)置主機(jī)停機(jī)程序,降低空壓機(jī)加載壓力,從而延長空壓機(jī)卸載時間,增長主電機(jī)停機(jī)時間,實現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。并且保證空壓機(jī)正常工作,保障裝置儀表風(fēng)用氣。
①通過優(yōu)化主機(jī)啟停邏輯,可將卸載后主機(jī)停機(jī)時間提前;
考慮到主機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的緩沖期,及主機(jī)出廠參數(shù)設(shè)置范圍,故啟停邏輯設(shè)置為卸載后2min不加載,即停機(jī)。
②通過降低加載壓力設(shè)定值,延長空壓機(jī)卸載時間,減少主機(jī)頻繁啟停。
空壓機(jī)干燥塔程序優(yōu)化以后,加載壓力0.78MPa ,卸載壓力0.85MPa,卸載時間為7分鐘。系統(tǒng)平均下降速率約為:(0.85-0.78)/7=0.01MPa/min
系統(tǒng)極限壓力為0.4MPa,為保證當(dāng)空壓機(jī)故障時,儀表風(fēng)系統(tǒng)維持時間大于設(shè)計值30min,由此可計算出加載壓力最小值:0.4+0.01×30=0.7MPa
為保證儀表風(fēng)系統(tǒng)的安全系數(shù),將加載壓力設(shè)置為0.72MPa。
2.3 結(jié)果與評價
通過此次改造,在空壓機(jī)卸載時主電機(jī)自動停止,節(jié)約了電能,后將加載壓力調(diào)整為0.72MPa,空壓機(jī)運(yùn)行周期增長,將主電機(jī)啟停頻率降低,降低了對主電機(jī)的損耗。
原加載7min,卸載7min?,F(xiàn)加載23min,卸載2min,主電機(jī)停27min。通過計算,空壓機(jī)運(yùn)行中,加卸載及停機(jī)時間占運(yùn)行周期的比例:優(yōu)化前:加載時間50%,卸載時間50%; 優(yōu)化后:加載時間44%,卸載時間4%,停機(jī)時間52%。
改造后仍然存在一些問題,水露點測試結(jié)果漲幅較大,原因在于改造后,由于空壓機(jī)卸載時再生閥關(guān)閉,干燥塔無法進(jìn)行再生,需要定期對水露點進(jìn)行測試。
3 結(jié)語
通過對空壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行進(jìn)行優(yōu)化,有助于減少資源浪費(fèi)、降低能耗,單臺空壓機(jī)全年可節(jié)省28.3萬元。程序優(yōu)化以來,機(jī)組運(yùn)行平穩(wěn)、水露點合格,驗證了該優(yōu)化方案可行、技術(shù)可靠。該項系統(tǒng)優(yōu)化在油田、在行業(yè)內(nèi)有較大的推廣價值,且經(jīng)濟(jì)效益明顯。
參 考 文 獻(xiàn)
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