張敏之,魯 棟,許景峰,時 曉,楊淑欣,崔寶安
(濰柴重機股份有限公司,山東濰坊261001)
大斷面曲軸表層局部球化不良缺陷的分析防止
張敏之,魯 棟,許景峰,時 曉,楊淑欣,崔寶安
(濰柴重機股份有限公司,山東濰坊261001)
通過對曲軸表面缺陷進行金相檢測及電鏡分析,確定了曲軸表層局部球化不良缺陷的特征并對產(chǎn)生的原因進行分析,制定了整改方案并進行驗證。經(jīng)過生產(chǎn)驗證表層局部球化不良缺陷得到有效解決,鑄件質(zhì)量得到顯著提高。
曲軸;表層;球化不良
60系列中速船用柴油機是濰柴重機的主打船舶動力產(chǎn)品,其以馬力大、可靠性高等優(yōu)點著稱,其大斷面曲軸作為最核心零部件均為公司自制。曲軸作為發(fā)動機的運動旋轉(zhuǎn)件,對其質(zhì)量有嚴格的要求,不允許出現(xiàn)任何的缺陷。該系列發(fā)動機的曲軸材質(zhì)為QT900-2,重量為370 kg,為典型的厚大斷面球鐵鑄件[1,2]。從2015年一季度開始,該種曲軸出現(xiàn)表層局部球化不良缺陷,造成了較大的廢品損失。
1.1 生產(chǎn)工藝
160系列曲軸采用堿性酚醛樹脂砂造型工藝,一箱兩件,垂直分型,采用臥澆立冷工藝。采用沖入法球化處理工藝,球化劑為3703稀土鎂球化劑,球化劑的加入質(zhì)量分數(shù)為0.7%~1.2%.使用電爐熔煉,出鐵溫度為1 460℃~1 500℃.澆注溫度1 360℃~1 400℃.澆注后型內(nèi)冷卻5 h開上箱,24 h后進行清理,清理后進行熱處理。
1.2 缺陷分析判斷
曲軸需經(jīng)過粗加工、氮化及精加工等加工工序,加工車間氮化后在曲軸一拐正下方發(fā)現(xiàn)表面缺陷,缺陷位置在曲軸一拐正下方并且位置相對固定。同時該缺陷均為雙數(shù)號曲軸,即型板上右側(cè)曲軸。氮化之前該缺陷不明顯,用肉眼及顯微鏡均難以分辨。氮化后曲軸表面缺陷區(qū)域呈現(xiàn)泡狀顆粒形貌。采用體式顯微鏡對氮化前后的缺陷進行觀察,如圖1所示。
圖1 氮化前后曲軸表面缺陷顯微鏡照片
對缺陷位置進行掃描電鏡觀察并進行能譜分析,缺陷深度距表面約1 mm,缺陷處S質(zhì)量分數(shù)為0.21%,高于正常值,如圖2所示。對曲軸缺陷部位進行金相分析,從金相特征可以看出,缺陷部位為片狀石墨,非缺陷部位為球狀石墨,如圖3所示。通過以上判斷該缺陷為曲軸表層局部球化不良缺陷。1.3原因分析
圖2 曲軸缺陷處電鏡掃描及能譜分析圖
圖3 曲軸缺陷處金相照片
球墨鑄鐵表層出現(xiàn)球化不良的原因,主要是球化劑加入量不足或球化衰退造成。若為球化劑加入量不足,缺陷的位置不應如此固定,此缺陷應為球化衰退導致。鑄型或涂料中反球化元素硫、氮、氧等在鐵水與鑄型接觸時,在界面反應的過程中,滲入到鐵水表層,引起表層鐵水的球化能力衰減所致[2]。硫是公認的反球化元素,硫與球化元素鎂有很強的親和力,與其反應從而消耗了鐵水中的殘余鎂量和殘余鈰量,使鐵水的球化能力衰退[3],從能譜分析結果可以看出片狀石墨區(qū)較球化良好區(qū)具有更高的含硫量。
根據(jù)以上分析結果,通過優(yōu)化澆注系統(tǒng)、降低反球化元素硫含量以及調(diào)整鐵水中的殘余鎂量等幾個方面,降低鐵水在局部出現(xiàn)的球化不良現(xiàn)象。
2.1 優(yōu)化澆注系統(tǒng)
曲軸的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝為一箱兩件,出現(xiàn)的局部球化不良缺陷均為型板右側(cè)雙數(shù)號曲軸,且缺陷均出現(xiàn)在曲軸一拐處,位置固定?,F(xiàn)在的澆注系統(tǒng)型板右側(cè)雙數(shù)號曲軸一拐處內(nèi)澆道相比左側(cè)單數(shù)號曲軸遠離一拐,如圖4所示,在一拐處的鐵水流動性和充型能力相對較差,型內(nèi)的氣體可能在一拐處聚集,消耗鐵水中的殘余鎂量,導致缺陷的出現(xiàn)。為了提高缺陷處鐵液的流動性及充型能力,減少其在該位置球化不良的可能性,將型板雙數(shù)曲軸的內(nèi)澆道改為離澆口近的位置,提高其在該位置的排氣能力,如圖5所示。
圖4 曲軸原有澆注系統(tǒng)圖
圖5 更改前后型板上的澆注系統(tǒng)
2.2 選用低硫涂料
涂料中的硫含量是產(chǎn)生球化不良的一個重要因素,對生產(chǎn)中所用涂料的S質(zhì)量分數(shù)進行檢測,結果為0.6%,高出工藝要求值0.3%,因此對涂料進行了更換,使用硫質(zhì)量分數(shù)為0.18%的醇基涂料。同時,采用醇基涂料流涂后,采用鋯英粉涂料進行補刷,如圖6所示。一方面降低其本身的硫含量,另一方面減少硫的滲入,防止型砂及固化劑等的硫?qū)﹁F水的影響[4]。
圖6 曲軸型腔刷涂及流涂
2.3 提高殘余鎂量
由于反球化元素可能在局部出現(xiàn)濃度聚集,將鐵液中的球化元素鎂以及稀土元素進行了消耗,導致局部球化不良缺陷的出現(xiàn)。為了提高鐵液的球化能力,降低反球化元素在局部區(qū)域的作用,適當提高鐵水的殘余鎂量,將殘余鎂的質(zhì)量分數(shù)由現(xiàn)在的0.04%提高至0.05%左右。
2.4 控制原鐵水質(zhì)量
原鐵水硫含量對于球鐵生產(chǎn)至關重要,尤其是厚大斷面鑄件尤為關鍵。如果原鐵水中硫含量過高,不但會消耗過多的球化劑,并且容易產(chǎn)生球化衰退現(xiàn)象,導致球化不良缺陷的產(chǎn)生。因此采用低硫生鐵進行原鐵水的熔煉,確保原鐵水中S質(zhì)量分數(shù)在0.02%以下。
通過采取以上措施后,對該系列大斷面曲軸進行了生產(chǎn)驗證。經(jīng)過一個季度的驗證生產(chǎn),改進效果十分明顯,曲軸表面局部球化不良缺陷得到了有效的解決。截止目前160曲軸共生產(chǎn)856支,未出現(xiàn)球化不良缺陷。
球墨鑄鐵表層球化不良是常見的鑄造缺陷,尤其是對于厚大斷面球墨鑄鐵。通過以下措施可以有效的減少或避免該缺陷的發(fā)生。
1)通過澆注系統(tǒng)的優(yōu)化,提高鐵液在易出現(xiàn)球化不良缺陷處的流動性,增加鐵液的排氣能力,降低缺陷出現(xiàn)的概率;
2)嚴格控制涂料及原鐵水中硫含量是確保球鐵生產(chǎn)的一個重要因素;硫作為最主要的反球化元素是產(chǎn)生球化不良缺陷的主要原因;
3)適當提高鐵水中的殘余鎂量,可以提高其衰退能力。
[1]陳國禎,等編.鑄件缺陷和對策手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996.
[2]王澤華.球鐵鑄件表層出現(xiàn)球化石墨衰退的原因及對策[J].機車車輛工藝,1990(1):5-7.
[3]王利江,顧玉章.球墨鑄鐵件的表層缺陷[J].現(xiàn)代鑄鐵,1988(2):63-64.
[4]修坤,畢勇,王建東.球墨鑄鐵件表層衰退的微觀組織特征及防止措施研究[G]//2015中國鑄造活動周論文集,2015.
Analysis and Prevention of Local Under-spheroidizing Defect on the Surface of Engine Crankshaft
ZHANG Min-zhi,LU Dong,XU Jing-feng,SHI Xiao,YANG Shu-xin,CUI Bao-an
(Weichai Heavy Machinery CO.,LTD.,Weifang Shandong 261001,China)
By the metallographic test and electron microscope analysis of the defects on the surface of the crankshaft,the defect features of the under-spheroidizing on the crankshaft surface are determined and the reasons analyzed.The improvement scheme is set out and validated.The under-spheroidizing defect is effectively solved and the casting quality is improved significantly.
crankshaft,surface layer,under-spheroidizing defect
TG250.6
A
1674-6694(2017)01-0047-02
10.16666/j.cnki.issn1004-6178.2017.01.015
2016-10-29
張敏之(1980-),男,碩士,工程師,主要從事鑄造生產(chǎn)金屬熔煉工藝方面的工作。