鎮(zhèn)海煉化投用國內(nèi)首個乙烯煙氣脫硝系統(tǒng)
2017年4月25日,中國石化鎮(zhèn)海煉油化工股份有限公司(簡稱鎮(zhèn)海煉化)乙烯裝置大型雙爐膛氣體裂解爐環(huán)保試點(diǎn)提升治理項(xiàng)目——煙氣脫硝系統(tǒng)成功投用,裂解爐排放煙氣氮氧化物含量降低40%以上,鎮(zhèn)海煉化成為國內(nèi)首家在乙烯裝置裂解爐成功投用煙氣脫硝系統(tǒng)的企業(yè)。投用后,氮氧化物排放濃度可控制在70 mg/m3以下,遠(yuǎn)優(yōu)于國家要求2017年7月達(dá)到的100 mg/m3標(biāo)準(zhǔn)。
氮氧化物排放是大氣污染治理的重點(diǎn)內(nèi)容。2017年7月1日,國家施行煙氣排放的新標(biāo)準(zhǔn),要求敏感地區(qū)加熱爐氮氧化物排放量小于100 mg/m3。全國的乙烯裂解爐基本都要通過改造才能達(dá)到新要求。目前業(yè)內(nèi)通行的手段是改造乙烯裂解爐火嘴,但方案并不成熟。
鎮(zhèn)海煉化乙烯裂解雙爐膛氣體裂解爐是新增設(shè)備,在建設(shè)之初,鎮(zhèn)海煉化就與中國石化撫順石油化工研究院(簡稱撫研院)等單位合作,嘗試將煉油催化脫硝技術(shù)應(yīng)用在乙烯裝置中,環(huán)保試點(diǎn)提升治理項(xiàng)目與氣體裂解爐同期建設(shè)。2016年6月,氣體裂解爐建成投用,環(huán)保試點(diǎn)提升治理項(xiàng)目也建成完工,2017年初,煙氣脫硝系統(tǒng)完成催化劑裝填。
乙烯裂解爐煙氣脫硝工藝技術(shù)由中國石化工程建設(shè)公司和中國石化撫順石油化工研究院共同研發(fā),通過向?qū)α鞫螣煔庵袊娙氚睔?,?jīng)催化劑床層的催化還原作用,將裂解爐煙氣中的氮氧化物轉(zhuǎn)化為氮?dú)夂退?,從而達(dá)到降低煙氣中氮氧化物的目的。
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