張金紅
(中冶陜壓重工設(shè)備有限公司,陜西富平 711711)
XK2316/5數(shù)控鏜銑床的故障分析與處理
張金紅
(中冶陜壓重工設(shè)備有限公司,陜西富平 711711)
XK2316/5鏜銑床采用了西門子840D,611D數(shù)字伺服系統(tǒng)。在加工過程中出現(xiàn)了報警“電機編碼器零標記丟失”,“伺服故障”等問題,經(jīng)過分析與處理,保證了生產(chǎn)的正常運行。
數(shù)控機床;故障分析;排除
10.16621/j.cnki.issn1001-0599.2017.10.14
中冶陜壓重工設(shè)備有限公司購買的XK2316/5數(shù)控鏜銑床,采用了西門子840D數(shù)控系統(tǒng),配裝NCK模塊,611UD數(shù)字伺服系統(tǒng),PLC型號采用S7-300,I/O模塊等,主傳動采用德國西門子主軸伺服電機,進給系統(tǒng)采用全數(shù)字西門子交流伺服電機,并裝有HEIDENHAIN光柵尺,構(gòu)成位置和速度信息反饋全閉環(huán)伺服控制系統(tǒng),保證了機床加工時定位精度和工作精度。設(shè)備結(jié)構(gòu)合理,性能優(yōu)越,廣泛應(yīng)用于精密數(shù)控加工及相關(guān)行業(yè)中。
XK2316/5數(shù)控鏜銑床幾種故障現(xiàn)象:①在進行加工扇形板零件時,加工的扇形板零件精度誤差過大。②運行較長時間后,主軸轉(zhuǎn)速運行<1000 r/min時,轉(zhuǎn)速正常。主軸轉(zhuǎn)速運行>1000 r/min時,經(jīng)常報警電機編碼器零點標記丟失伺服故障。③重新啟動后運行時主軸故障依舊。④X軸在移動過程中出現(xiàn)抖動現(xiàn)象,Z軸在移動過程中報警輪廓監(jiān)控。開展了一系列故障分析與處理的技術(shù)攻關(guān)等活動,取得了較好效果。
(1)故障現(xiàn)象。機床在進行加工扇形板零件時,加工的扇形板零件精度誤差過大。
(2)分析和處理方法。扇形板的工藝要求要進行很多斜面的加工,在對工件加工過的斜面進行測量時,發(fā)現(xiàn)加工第二個斜面時候Z軸的進刀位置相對于加工第一個斜面的位置有偏差,并且加工精度不達標,機床X軸和Z軸聯(lián)動加工斜面,分析原因是否為Z軸和X軸有間隙引起的加工精度差,用百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表表針壓在工作臺上,百分表對零,將Z軸進行±1 mm正反向移動,監(jiān)測Z軸間隙的大小。相反,用百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表壓在放置在X軸的工件上,百分表表針對在垂直于X軸的工件端面上,百分表對零,將X軸進行±1 mm正反向移動,監(jiān)測X軸間隙的大小。發(fā)現(xiàn)X軸與Z軸間隙都不大,符合正常要求范圍。進一步分析X軸和Z軸聯(lián)動加工斜面出現(xiàn)此故障,懷疑X軸與Z軸幾何精度有問題。配合機械用直尺打X軸與Z軸的垂直度,發(fā)現(xiàn)X軸與Z軸不垂直,將其重新調(diào)至垂直度后,故障消失。
(1)故障現(xiàn)象。主軸轉(zhuǎn)速運行<1000 r/min,轉(zhuǎn)速正常。主軸轉(zhuǎn)速運行>1000 r/min,主軸經(jīng)常報警電機編碼器零點標記丟失伺服故障。
(2)分析和處理方法。數(shù)控機床報警顯示電機編碼器零點標記丟失伺服故障,結(jié)合數(shù)控機床的結(jié)構(gòu),產(chǎn)生報警的原因有機械原因和電氣原因,接下來需要對這兩方面逐個排查。機械過載,造成電機的溫度升高,編碼器的溫度也升高,電子元件性能不好造成報警。需要檢查主軸箱與主電機連接的聯(lián)軸器是否同心,主軸變速箱的軸承的好壞,主軸齒輪間隙是否過大,電機旋轉(zhuǎn)時電機軸有無擺動等。電氣原因主要檢查電機編碼器的好壞,電機編碼器反饋電纜是否完好,控制電路板是否正常等。首先確認電氣原因:停電后拆除電機編碼器,檢查編碼器的軸承有沒有死點,給編碼器加5 V電源,用示波器檢測編碼器的輸出信號是否正確。更換一新編碼器后,在MDI方式下編寫M03S1000,運行后故障依舊。運行M03S900機床運行正常,則說明編碼器反饋電纜和控制板沒有問題。在運行M03S900的程序中,觀察電機編碼器,發(fā)現(xiàn)電機編碼器有擺動的現(xiàn)象,分析原因可能是電機軸承或機械原因造成的電機軸擺動。拆除電機和變速箱,由于主軸電機具有三相異步電機的特征,將拆下的電機加380 V電源,旋轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)主軸電機內(nèi)部有間斷的響聲,停電后分解電機檢查,發(fā)現(xiàn)電機的前后軸承與端蓋的軸承間隙太大,電機在高速旋轉(zhuǎn)時,由于間隙的原因造成電機軸旋轉(zhuǎn)時擺動量大,在同軸安裝的高精度的編碼器擺動量也大,所以報警“電機編碼器零點標記丟失”等。將電機的端蓋進行鑲套處理,安裝完成后試車,故障消除。
(1)故障現(xiàn)象。機床在加工工件時,執(zhí)行G0X…時,或正向動快速移動X軸時,機床X軸出現(xiàn)嚴重的抖動現(xiàn)象。
(2)分析和處理方法。X軸采用滾動支撐,滾珠絲杠驅(qū)動工作臺運行,分析X軸的傳動機構(gòu),產(chǎn)生快速移動抖動的原因可能有:X軸的滾珠絲杠的間隙太大;X軸的動態(tài)特性參數(shù)設(shè)置不合理;X軸的讀數(shù)頭安裝不牢,或者光柵尺受污染;因機床使用的乳化液黏度大,機床的潤滑不好,造成摩擦力大。
根據(jù)先易后難的原則,對有可能產(chǎn)生故障的電氣原因做了檢查,由于機床出現(xiàn)的故障時間較長,動態(tài)性能參數(shù)設(shè)置可能不適合現(xiàn)有的傳動鏈,修改動態(tài)性能參數(shù)位置環(huán),電流環(huán)的增益參數(shù)MD32200,MD1407和積分時間MD1409,改變后故障依舊。檢查反饋回路上讀數(shù)頭的安裝和光柵尺的清潔情況,將機床改為半閉環(huán),使用HEIDENHAIN檢測光柵尺的工具PWT18檢測光柵尺的信號,檢測確定光柵尺沒有受到污染。再對X軸的滾珠絲杠進行間隙檢查,將百分表吸在機床Z軸,±1 mm移動X軸來檢測X軸的滾珠絲杠的間隙,發(fā)現(xiàn)X軸的間隙約0.2 mm,根據(jù)經(jīng)驗判斷X軸的間隙太大,造成在移動過程中出現(xiàn)抖動現(xiàn)象。根據(jù)滾珠絲杠的特點,要消除絲杠的間隙,得重新配合絲母中間的消隙的墊片,配合合適的墊片后,安裝完成后,將機床改為全閉環(huán)后試車,故障消除。
(1)故障現(xiàn)象。機床Z軸在移動過程中,經(jīng)常出現(xiàn)報警25050“輪廓監(jiān)控”現(xiàn)象。
(2)分析和處理方法。Z軸采用雙閉環(huán)控制,機械采用電機皮帶連接滾珠絲杠驅(qū)動主軸箱運行,利用平衡缸來平衡主軸箱的自重,減少Z軸電機的輸出力矩。機床出現(xiàn)輪廓監(jiān)控,首先需對輪廓監(jiān)控的概念有所了解,輪廓監(jiān)控就是對于一個機床軸測量的實際位置值和從NC位置設(shè)定值計算出來的實際位置值進行比較,大于參數(shù)MD36400的值,就報警“輪廓監(jiān)控”。根據(jù)Z軸的傳動原理,控制原理和輪廓監(jiān)控的原理,分析出現(xiàn)此故障的原因有:聯(lián)軸器松動或者皮帶打滑;機械部分潤滑不好,機械阻力大;機械傳動機構(gòu)絲母的固定松動;平衡缸的油壓調(diào)整得不合適;伺服電機的制動器故障;驅(qū)動器的性能不好或者信號異常;動態(tài)性能參數(shù)位置環(huán)的增益設(shè)定不合適。
根據(jù)輪廓監(jiān)控的原理分析,出現(xiàn)此類報警的原因大多是機械故障。首先對有可能產(chǎn)生故障的機械原因進行檢查,檢查聯(lián)軸器和皮帶,正常;檢查機床的潤滑系統(tǒng),油路通暢;檢查平衡缸的壓力,發(fā)現(xiàn)油壓有點偏高,調(diào)整壓力到機床要求的基礎(chǔ)壓力,試運行后故障依舊,判斷不是平衡壓力的故障;將Z軸改為半閉環(huán),對Z軸進行間隙檢查,將百分表吸在Z軸上,移動Z軸將百分表表針壓在工作臺上,百分表對零,對Z軸進行±1 mm正反向移動來監(jiān)測間隙的大小,如果間隙大,則說明機械傳動機構(gòu)絲母的松動。檢查并緊固絲母和絲杠座,試車后故障依舊。檢查機械后故障未消除,有可能是電氣故障由于機床使用時間較長,傳動鏈磨損,動態(tài)性能參數(shù)設(shè)置不適合現(xiàn)有的傳動鏈。為此修改動態(tài)性能參數(shù)位置環(huán),電流環(huán)的增益參數(shù)MD32200,MD1407和積分時間MD1409,改變后故障依舊。故障基本確定在Z軸的驅(qū)動裝置,更換Z軸的驅(qū)動裝置并安裝完成后,將機床改為全閉環(huán)后試車,故障消除。打開Z軸的裝置檢查,發(fā)現(xiàn)功率元件的焊點虛接,造成整流逆變沒有輸出。
通過對XK2316/5鏜銑床的主軸旋轉(zhuǎn)經(jīng)常報警,電機編碼器零點標記丟失伺服故障進行分析,在X軸移動抖動,Z軸運行時報警“輪廓監(jiān)控”等故障的排除過程中,不但總結(jié)出維修和排除此類故障的維修流程,縮短了維修時間,也保證了設(shè)備能夠長時間正常和順利地運行。
TH17
B
〔編輯 王永洲〕