張強++黃常城
摘 要:通常情況下燃煤機組啟動用時越短,鍋爐投油時間縮短,啟動油耗隨之減少,機組可以提前帶至預期負荷,發(fā)電量增加,啟動成本將降低。由于機組啟動過程變短,機組處于不穩(wěn)定的工況時間變短,風險也將大幅減少。根據(jù)高中壓缸內(nèi)缸內(nèi)壁溫度劃分,機組啟動狀態(tài)分為冷態(tài)、溫態(tài)、熱態(tài)、極熱態(tài)四種啟動狀態(tài),期中冷態(tài)啟動耗時最長,啟動消耗和安全風險均為最高,因此對機組冷態(tài)啟動操作進行優(yōu)化,縮短啟機時間,對節(jié)能降耗促進安全生產(chǎn)工作意義重大。為實現(xiàn)機組冷態(tài)啟動過程安全、經(jīng)濟,云南能投威信能源有限公司對汽機冷態(tài)啟動暖機方式進行了優(yōu)化,通過和傳統(tǒng)啟動方式進行對比分析,證明采用優(yōu)化后暖機方式開機,安全、經(jīng)濟效益提高顯著。
關鍵詞:超臨界;汽輪機;暖機;600MW
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.07.014
1 概述
云南能投威信能源有限公司一期2×600MW超臨界機組汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的超臨界、中間一次再熱、三缸四排汽、單軸、雙背壓、凝汽式、八級回熱汽輪機,型號為:N600-24.2/566/566,額定出力600MW,額定轉(zhuǎn)速3000r/min。機組采用定—滑—定方式,帶基本負荷并調(diào)峰運行。從汽機端向發(fā)電機端看轉(zhuǎn)子為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。汽輪機推薦采用中壓缸啟動方式,亦可采用高中壓缸聯(lián)合啟動,現(xiàn)本項目汽輪機采用的是中壓缸啟動方式。
主再熱蒸汽管道采用2-1-2布置方式。由鍋爐高溫過熱器出口來的兩路主蒸汽匯成一路主蒸汽,至汽機側再分為兩路,經(jīng)兩個主汽閥、四個處于同一腔室高壓調(diào)節(jié)閥后經(jīng)過導汽管進入汽輪機高壓缸,膨脹做功后由外下缸兩側排出后,匯合成一路經(jīng)高排逆止門由冷再蒸汽管進入鍋爐低溫再熱器;由鍋爐高溫再熱器出口來的兩路再熱蒸汽匯成一路熱再蒸汽,至汽機側分成兩路,經(jīng)汽輪機兩側的中壓聯(lián)合汽閥,從四根導管進入汽輪機中壓缸膨脹做功,中壓缸作功后的蒸汽,經(jīng)一根異徑連通管分別進入兩個低壓缸,兩個低壓缸均為雙分流結構,蒸汽從通流部分的中部流入,作功后的乏汽分別流入安裝在每一個低壓缸下部的凝汽器。
2 兩種暖機方式效果
2.1 傳統(tǒng)暖機方式操作
(1)根據(jù)廠家提供的汽輪機說明書,機組冷態(tài)啟動時,汽輪機調(diào)節(jié)級后高壓缸內(nèi)壁金屬溫度小于150℃,汽輪機需進行高壓缸預暖。待調(diào)節(jié)級后高壓缸內(nèi)壁金屬溫度大于150℃時,進行悶缸處理,悶缸時間不少于4小時。在傳統(tǒng)冷態(tài)開機過程中,為了不影響后續(xù)開機操作,通常情況下我們提前6小時進行高壓缸預暖操作。
(2)汽輪機沖轉(zhuǎn)前主蒸汽壓力維持6-8MPa,汽輪機打閘摩擦檢查結束后,將汽輪機轉(zhuǎn)速升至400r/min左右,此時高調(diào)閥開度為18%-19%,待高調(diào)閥鎖住,繼續(xù)升速至1500r/min,進行不少于4小時中速暖機。當高壓調(diào)節(jié)級內(nèi)壁溫度和中壓缸進汽室溫度均大于320℃,此時相應中壓缸排汽溫度達240℃,檢查高中壓缸膨脹正常,中速暖機結束。
中速暖機結束參數(shù):
(3)中速暖機結束后,將汽輪機轉(zhuǎn)速升至3000r/min,暖機時間約1.5小時。
(4)從機組并網(wǎng)到機組帶負荷至360MW,汽輪機在低負荷階段暖機時間約2.5小時。
2.2 優(yōu)化后暖機方式操作
(1)機組冷態(tài)啟動時,汽輪機沖轉(zhuǎn)前8小時進行汽輪機高壓缸預暖,將調(diào)節(jié)級后高壓缸內(nèi)壁金屬溫度升至200℃后,進行悶缸處理,沖轉(zhuǎn)前調(diào)節(jié)級后高壓缸內(nèi)壁金屬溫度達190℃左右。
高壓缸預暖結束參數(shù):
悶缸結束參數(shù):
(2)汽輪機沖轉(zhuǎn)前主蒸汽壓力維持8-9MPa,汽輪機打閘摩擦檢查結束后,待汽輪機轉(zhuǎn)速降至99r/min時及時投入暖機模式,升速至400r/min左右,此時高調(diào)閥開度為16%,待高調(diào)閥鎖住,繼續(xù)升速至1500r/min,進行一小時中速暖機,汽輪機全面檢查正常后將其升速至2000r/min,進行兩小時中高速暖機,最后汽輪機升速至3000r/min,進行一小時高速暖機。采取優(yōu)化后暖機方式開機,中壓缸溫度提升明顯,由傳統(tǒng)暖機方式的220℃提升至優(yōu)化后暖機方式的280℃以上,由于暖機充分,缸脹充分,高中壓缸脹差維持在7mm以下,整個啟動過程中汽輪機軸系振動均在正常范圍內(nèi),大大縮短了后續(xù)低負荷暖機時間,使機組可以盡快帶到預期負荷。
機組啟動暖機過程數(shù)據(jù):
(3)整個機組冷態(tài)啟動過程中,機組維持高真空(-82KPa)。
(4)從機組并網(wǎng)到機組帶負荷至360MW,汽輪機在低負荷階段暖機時間約1.5小時。
3 兩種暖機方式對比
兩種暖機方式過程參數(shù):
參數(shù)對比分析:
(1)采用優(yōu)化暖機方式后機組沖轉(zhuǎn)缸溫提升了40℃,在汽輪機沖轉(zhuǎn)前高缸溫度較高,高壓缸預暖充分,確保機組在1500r/min,2000r/min,3000r/min這三個階段暖機時間可以達到預期效果。
(2)優(yōu)化暖機方式后高調(diào)閥鎖定閥位比傳統(tǒng)暖機方式減少2-3%,中缸進汽量明顯增加,大大改善暖機期間中缸預暖效果,為縮短暖機時間奠定了基礎。
(3)再熱蒸汽參數(shù)不變的情況下,2000r/min中高速暖機中調(diào)閥開度增加了3%,低旁平均開度減少10%,機組中缸進汽量大幅增加,暖機效果有明顯的改善,暖機結束后中缸溫度提升30℃,同時冷源損失也大幅減少。
(4)采用優(yōu)化暖機方式后,沖轉(zhuǎn)前高壓缸膨脹值達9mm左右,后續(xù)沖轉(zhuǎn)及低負荷時可以保證高中壓缸脹差最高控制在7mm左右,大大縮短低負荷每個階段汽輪機暖機時間,同時大大改善汽輪機啟動過程中運行工況,可以很好解決汽輪機沖轉(zhuǎn)過程中經(jīng)常會出現(xiàn)因暖機不充分汽輪機振動大延長機組啟動時間的難題,降低了機組冷態(tài)啟動的風險。
(5)提前8小時進行高壓缸預暖,汽輪機總膨脹值可以達到13mm左右,可以提前預判汽輪機滑銷系統(tǒng)工作是否正常,確認汽輪機本體膨脹未受阻,對后續(xù)開機工作不會造成影響。
(6)整個機組啟動過程縮短約2.5小時,大大降低機組啟動燃油成本,同時機組提前并網(wǎng),增加了2.5小時發(fā)電量,此種暖機方式在降本增效方面成效顯著。
4 小結
燃煤機組冷態(tài)啟動耗時最長,啟動過程中需要消耗大量燃油,操作復雜,風險較高,通過在實踐中不斷摸索改進,形成一套汽輪機冷態(tài)啟動下暖機行之有效操作方法,縮短了機組冷態(tài)啟動的時間約2.5小時,大大降低了開機過程中的安全風險,同時也減少了冷態(tài)開機的成本,對節(jié)能降耗,促進安全生產(chǎn)工作意義重大。
參考文獻:
[1]李建剛.汽輪機設備及運行[M].動力工程學報,北京:中國電力出版社.
[2]集控運行規(guī)程[M].
作者簡介:張強(1985-),男,江蘇宿遷人,本科,助理工程師,主要從事火力發(fā)電企業(yè)集控運行及技術管理工作。