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      合成氨中置鍋爐常見失效原因分析及改進(jìn)措施探討

      2017-04-26 01:55:49高源胡培遠(yuǎn)陽煤集團(tuán)淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?/span>山東淄博255436
      化工管理 2017年8期
      關(guān)鍵詞:列管殼程合成氨

      高源 胡培遠(yuǎn)(陽煤集團(tuán)淄博齊魯?shù)谝换视邢薰荆綎| 淄博 255436)

      合成氨中置鍋爐常見失效原因分析及改進(jìn)措施探討

      高源 胡培遠(yuǎn)(陽煤集團(tuán)淄博齊魯?shù)谝换视邢薰?,山東 淄博 255436)

      氨作為一種重要的化工原料,在化肥、輕工、醫(yī)藥、制冷劑等領(lǐng)域有著極為廣泛的應(yīng)用。合成氨是指在高溫高壓條件下,直接使用氫和氮原料合成氨的工藝,屬于一種無機(jī)化工流程。中置鍋爐是一種廢熱回收裝置,因此也被稱為廢熱鍋爐。筆者從中置鍋爐基本結(jié)構(gòu)及工藝特點(diǎn)入手,就中置鍋爐常見失效問題及成因進(jìn)行了分析和探討,并相應(yīng)提出了幾點(diǎn)改進(jìn)措施,以供相關(guān)單位參考。

      合成氨;中置鍋爐;失效原因;改進(jìn)措施;分析

      工業(yè)合成氨工藝中,中置鍋爐是一種廢熱回收裝置,故而又被稱為廢熱鍋爐。中置鍋爐主要通過管程吸收氨合成塔產(chǎn)生的混合氣體的熱量,對(duì)殼程中的水進(jìn)行加熱,以達(dá)到廢熱回收的目的。氨合成塔產(chǎn)生的混合氣體主要由N2、H2以及NH3等氣體組成,從氨合成塔出來時(shí)仍處于高溫高壓的狀態(tài),經(jīng)中置鍋爐回收后,可使合成氣有效降溫,同時(shí)利用余熱產(chǎn)生副產(chǎn)蒸汽。但在實(shí)際應(yīng)用過程中,中置鍋爐失效問題時(shí)有發(fā)生。因此,對(duì)中置鍋爐失效問題及成因進(jìn)行分析,并探討其改進(jìn)措施,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

      1 廢熱鍋爐基本結(jié)構(gòu)及工藝特點(diǎn)分析

      (1)廢熱鍋爐基本結(jié)構(gòu)

      合成氨廢熱鍋爐結(jié)構(gòu)屬于管殼式結(jié)構(gòu),通常具有兩種形式,其一是聯(lián)箱式,其二是管箱式。廢熱鍋爐殼體主要由Q345R材質(zhì)制成,列管則主要由OCr18Ni9Ti或10MoWVNb材質(zhì)制成,詳細(xì)結(jié)構(gòu)如下圖所示。

      圖一聯(lián)箱式廢熱鍋爐結(jié)構(gòu)示意圖

      (2)廢熱鍋爐工藝特點(diǎn)分析

      由于廢熱鍋爐管程及殼程通過的介質(zhì)不同,其工藝特點(diǎn)及相關(guān)要求也具有較為明顯的差異。廢熱鍋爐殼程通過的工藝介質(zhì)以軟水和蒸汽為主,工作壓力不得高于2.7MPa,工作溫度不得高于225℃;廢熱鍋爐管程通過的工藝介質(zhì)是N2、H2以及NH3組成的混合氣體,工作壓力不得高于32MPa,工作溫度不得高于375℃。

      2 列管裂紋問題成因及控制措施分析

      2.1 廢熱鍋爐列管裂紋故障成因分析

      廢熱鍋爐列管裂紋問題多發(fā)生于列管設(shè)備彎頭處。如某公司廢熱鍋爐,設(shè)備規(guī)格為φ1400.0mm×14.0mm,有效換熱面積34.0m2,列管使用10MoWVNb材質(zhì)制成,殼程使用Q345R材質(zhì)制成。設(shè)備投用三年時(shí)間內(nèi),因列管彎頭裂紋導(dǎo)致的嚴(yán)重泄露故障6次,給企業(yè)的生產(chǎn)造成了巨大的不良影響;再如某公司廢熱鍋爐,設(shè)備規(guī)格φ1800.0mm×16.0mm,有效換熱面積108.0m2,列管使用10MoWVNb材質(zhì)制成,殼程使用Q345R材質(zhì)制成。該設(shè)備投入使用不足一年即發(fā)生換熱管泄露失效故障,維修檢查發(fā)現(xiàn)泄漏失效由于列管彎頭裂紋失效導(dǎo)致。

      廢熱鍋爐列管裂紋故障成因,主要存在以下幾點(diǎn)可能:一,廢熱鍋爐制造過程中,使用的原始材料存在質(zhì)量問題,包括化學(xué)成分不合格或存在超標(biāo)缺陷等,導(dǎo)致的設(shè)備裂紋;二,設(shè)備使用過程中,受超壓、超溫條件影響,導(dǎo)致列管塑性變形超過列管承受極限導(dǎo)致的裂紋;三,廢熱鍋爐列管彎管處理中,產(chǎn)生的殘余應(yīng)力導(dǎo)致列管彎頭存在細(xì)小缺陷。設(shè)備在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用過程中,受工作應(yīng)力及熱應(yīng)力影響,導(dǎo)致缺陷放大造成裂紋。

      2.1.1 制造環(huán)節(jié)中的故障成因排查分析

      上述故障實(shí)例中,廢熱鍋爐列管均選用10MoWVNb材質(zhì)制成,這種材料是我國(guó)自主研發(fā)的一種特殊鋼材,具有抗氫腐蝕、耐熱等優(yōu)點(diǎn),尤其在高壓高溫條件下,具有良好的抗腐蝕性。故障實(shí)例一中的公司在發(fā)現(xiàn)設(shè)備裂紋故障后,及對(duì)故障列管材料進(jìn)行了取樣分析,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,故障列管中的S和P成分存在超標(biāo)缺陷,故而初步判斷故障是由于材料質(zhì)量問題導(dǎo)致的。

      2.2.2 設(shè)備應(yīng)用環(huán)節(jié)中的故障排查分析

      上述實(shí)例中,兩個(gè)公司發(fā)現(xiàn)設(shè)備失效故障后,均對(duì)中央控制室中保存記錄的廢熱鍋爐工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析,但均不存在超壓或超溫現(xiàn)象,可以排除受此影響造成設(shè)備失效的可能。隨后對(duì)設(shè)備中通過的水質(zhì)進(jìn)行了取樣檢查,實(shí)例二中的公司存在水質(zhì)合格率頻繁波動(dòng)的問題,相關(guān)人員又對(duì)故障列管進(jìn)行腐蝕和結(jié)垢檢查,雖然發(fā)現(xiàn)列管表面存在一定的結(jié)垢問題,但程度較為輕微,故而排除水質(zhì)影響的可能。

      2.2.3 列管處理故障成因排查分析

      上述故障實(shí)例中,廢熱鍋爐列管裂紋故障均發(fā)生于設(shè)備使用不久后,在故障檢查過程中,公司維修人員對(duì)其他未泄露設(shè)備進(jìn)行了滲透檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果顯示,部分正常列管在彎頭處存在微小裂紋。發(fā)現(xiàn)裂紋后公司立即與設(shè)備制造廠家取得了聯(lián)系,聯(lián)合檢查后,判斷設(shè)備裂紋失效故障與換熱管冷彎處理有著直接的聯(lián)系。

      2.2 列管裂紋故障控制措施分析

      對(duì)于10MoWVNb材質(zhì)制成的列管而言,加強(qiáng)設(shè)備材料質(zhì)量及制造質(zhì)量控制,是避免設(shè)備裂紋失效故障的重要渠道。尤其是換熱管彎頭部位,受冷彎處理工藝影響,彎頭處受到的應(yīng)力最大,也最容易產(chǎn)生裂紋問題。

      此外,就奧氏體不銹鋼制成的廢熱鍋爐而言,在水及蒸汽介質(zhì)中,溶氧量和氯離子濃度也是相關(guān)企業(yè)需重點(diǎn)控制的指標(biāo),如列管表面存在點(diǎn)坑、縫隙等微小缺陷,就會(huì)導(dǎo)致氯離子的堆積,進(jìn)而產(chǎn)生腐蝕裂紋等問題。通常情況下,腐蝕速率與溫度間有著一定的聯(lián)系,溫度越高腐蝕速率越快。此外,在氯離子含量相對(duì)較少的高溫水及熱水環(huán)境中,氧含量的高低也是影響應(yīng)力腐蝕破裂的主要因素,因此,控制降低水介質(zhì)的溶氧量,也可達(dá)到減緩應(yīng)力腐蝕發(fā)展的目的。

      3 筒體及封頭等部位裂紋失效故障及控制措施分析

      部分廢熱鍋爐筒體裂紋產(chǎn)生于殼程液位以下區(qū)域的環(huán)縫處,且裂紋垂直于焊縫,裂紋形狀多表現(xiàn)為兩頭尖、中間粗,逐漸由焊縫向熱影響區(qū)發(fā)展,也就是典型的應(yīng)力腐蝕裂紋。

      有上文介紹可得,廢熱鍋爐殼程壓力承受標(biāo)準(zhǔn)為2.7MPa,依據(jù)無力矩理論分析可得,鍋爐的軸向應(yīng)力應(yīng)是環(huán)向應(yīng)力的二分之一,而焊縫裂紋方向主要垂直于主應(yīng)力方向,逐漸向母材區(qū)發(fā)展,并相應(yīng)產(chǎn)生放射狀的二次裂紋。

      廢熱鍋爐筒體裂紋的產(chǎn)生原因,主要分為以下幾種可能:一,設(shè)計(jì)因素影響。通常情況下,筒體裂紋故障與設(shè)備進(jìn)水管的布置設(shè)計(jì)間有著一定的聯(lián)系,如進(jìn)水管口設(shè)計(jì)位置過低,就可能受冷熱介質(zhì)接觸產(chǎn)生的溫度應(yīng)力影響,導(dǎo)致裂縫的產(chǎn)生。因此,在設(shè)備設(shè)計(jì)階段,應(yīng)注意避免過低的進(jìn)水管布置設(shè)計(jì),同時(shí)避免進(jìn)水管口與設(shè)備焊縫的直對(duì)設(shè)計(jì);二,設(shè)備制造因素影響。設(shè)備制造質(zhì)量不符合相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),是導(dǎo)致筒體裂紋的主要原因。因此,在設(shè)備制造過程中,除基礎(chǔ)的應(yīng)力消除處理外,還應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的整體應(yīng)力消除熱處理,以避免設(shè)備封頭位置存在應(yīng)力殘余;三,使用因素影響。水質(zhì)對(duì)于鍋爐的使用有著直接的影響,在廢熱鍋爐實(shí)際應(yīng)用過程中,相關(guān)工作人員應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)水質(zhì)的氯離子濃度和pH值控制,同時(shí)注意設(shè)備結(jié)垢清洗,以控制設(shè)備電化學(xué)腐蝕問題的發(fā)生。

      4 結(jié)語

      本文從廢熱鍋爐基本結(jié)構(gòu)和使用工藝要求入手,就其常見失效故障進(jìn)行了分析。總的來說,相關(guān)企業(yè)在廢熱鍋爐應(yīng)用過程中,應(yīng)全面加強(qiáng)設(shè)備質(zhì)量控制和水質(zhì)控制,規(guī)范使用操作,以避免失效故障的發(fā)生。

      [1]崔娟,尤軒,王際隆等.合成氨中置鍋爐常見失效原因分析及改進(jìn)措施[J].化肥設(shè)計(jì),2016(03).

      [2]王長(zhǎng)生,焦興齊.中置鍋爐失效原因分析及修復(fù)[J].氮肥技術(shù),2011(02).

      [3]郭麗.鍋爐壓力容器失效分析[J].黑龍江科技信息,2012 (32).

      [4]王嘉慧.鍋爐壓力容器安全閥裝置失效及處理方式解析[J].科技資訊,2016(29).

      [5]劉國(guó)帥,李洋洪.40萬t/a合成氨裝置(美國(guó)二手設(shè)備)鍋爐給水泵打量不足原因分析及改進(jìn)措施[J].化肥設(shè)計(jì),2013(04).

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