管志旺
(廣東省粵東商貿(mào)技工學(xué)校,廣東 梅州 514031)
改進(jìn)風(fēng)機(jī)電路 實現(xiàn)節(jié)能降耗
管志旺
(廣東省粵東商貿(mào)技工學(xué)校,廣東 梅州 514031)
由于以往設(shè)備控制線路設(shè)計缺陷,沒有充分利用變頻設(shè)備自動調(diào)節(jié)功能,使員工操作繁鎖又浪費資源。因此本文通過用變頻器多段速功能結(jié)合PLC實現(xiàn)風(fēng)機(jī)調(diào)速對風(fēng)機(jī)吸取電鋸工作時產(chǎn)生的鋸屑及風(fēng)口閥門的開、閉,實現(xiàn)自動控制及調(diào)節(jié),改變以往的用電位器調(diào)節(jié)風(fēng)量按鈕打開相應(yīng)的風(fēng)口,大大減少了工作環(huán)節(jié),提高工作效率,同時也達(dá)到節(jié)能的效果。
PLC;變頻器;自動控制;風(fēng)機(jī);節(jié)能分析
伴隨著全球能源危機(jī)的進(jìn)一步加劇,全社會要深刻認(rèn)識節(jié)能降耗的艱巨任務(wù)和電力供需的緊張矛盾,節(jié)約用電、節(jié)約能源,每個集體、單位、個人都應(yīng)該行動起來,團(tuán)結(jié)協(xié)作,共同在我國綠色節(jié)能產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大潮中攜手共進(jìn)。據(jù)資料統(tǒng)計我國單位能源消耗大大高于發(fā)達(dá)國家和世界平均水平。因此,我國節(jié)能降耗的改造勢在必行。
本人在參觀梅州市家俱制造公司小型企業(yè)中,發(fā)現(xiàn)每組生產(chǎn)線中有五臺電鋸工作臺統(tǒng)一采用一臺大功率變頻高速異步電動機(jī)作為吸塵主風(fēng)機(jī),主要應(yīng)用于清除工作臺產(chǎn)生的鋸末。在每組生產(chǎn)線中均有五臺電鋸工作臺面,統(tǒng)一由多個工位同一抽風(fēng)管道。發(fā)現(xiàn)當(dāng)工人在工作中不管是一個工位工作還是多工位工作,而主吸塵電機(jī)都以最大的功率進(jìn)行工作,從而使在少工位工作時出現(xiàn)不必要的電能浪費,同時,控制主吸塵電機(jī)的變頻器也失去應(yīng)有的作用。由此想對每組生產(chǎn)線的主吸塵電機(jī)線路進(jìn)行改進(jìn)。
根據(jù)當(dāng)時生產(chǎn)線的狀況,對主吸塵電機(jī)的變頻、變壓進(jìn)行設(shè)計,(n = 60f/p)改變壓頻比(u/f)是最好的主吸塵電機(jī)控制方法。因此,根據(jù)此情況建議廠方對主吸塵電機(jī)控制線路進(jìn)行改造。用可編程控制器(PLC)拾取工作臺電鋸工作運行的數(shù)目來控制變頻器的各段頻率,使主吸塵電機(jī)得到不同工作頻率,從而得到主吸塵電機(jī)不同的變頻轉(zhuǎn)速。所以,將變頻器設(shè)定為五段頻率,如表1。
表1 電鋸工作臺數(shù)與頻率的設(shè)置表
3.1 電路的設(shè)計
整個電路的工作流程框圖(如圖1)所示,電鋸的運行工作數(shù)目進(jìn)行拾取采樣,通過中間繼電器連接取得對工作臺電機(jī)的工作狀態(tài)進(jìn)行取樣,從而得到工作臺取樣的電鋸信號及對風(fēng)口的自動開啟與閉合,實現(xiàn)自動控制功能。
圖1 改造電氣原理方框圖
3.2 變頻器數(shù)據(jù)的設(shè)定及接線圖
(1) 指定變頻器數(shù)據(jù)的設(shè)定。企業(yè)現(xiàn)在用的變變頻器是三菱FR-A700系列的。根據(jù)三菱變頻調(diào)速器使用手冊各段速控制和主吸塵電機(jī)運行設(shè)定的數(shù)據(jù)如表2。
表2 變頻器設(shè)定數(shù)據(jù)表
(2)變頻器多段速控制時端子的組合說明。此系列的變頻器RL、RM和RH三個端可進(jìn)行組合實現(xiàn)六段速度運行。所以進(jìn)行五段速度控制時的端子組合如表3。
表3 多段速端子與速度段組合表
(3)PLC輸入/輸出端與變頻器控制分配圖(如圖2)所示。
圖2 輸入/輸出端與變頻器控制分配圖
3.3 PLC的選取和程序的編寫
(1) 根據(jù)改造輸入輸出點數(shù)的需求,PLC選取的是三菱FX2N-48MR,其輸入輸出點分配如表4所示。
(2)系統(tǒng)工作過程分析。按下啟動按鈕SB1(X0)→Y0輸出→變頻器STF得到正轉(zhuǎn)信號→風(fēng)機(jī)在變頻的RL(最低速)運轉(zhuǎn)。
當(dāng)一臺電鋸啟動時(假設(shè)第一臺電鋸啟動)→KA1(X2)閉合→通過PLC比較后Y1輸出→變頻處于RL(1速)模式運行→M風(fēng)機(jī)處于低速運行狀態(tài)。
表4 PLC的I/0分配表
當(dāng)兩臺電鋸?fù)度牍ぷ鲿r(假設(shè)第一臺電鋸啟動)→KA2(X3)閉合→通過PLC比較后Y2輸出→變頻處于RM(2速)模式運行→M風(fēng)機(jī)處于中低速運行狀態(tài)。
當(dāng)三臺電鋸?fù)度牍ぷ鲿r(假設(shè)第三臺電鋸啟動)→KA3(X4)閉合→通過PLC比較后Y3輸出→變頻處于RH(3速)模式運行→M風(fēng)機(jī)處于中速運行狀態(tài)。
當(dāng)有四臺電鋸?fù)度牍ぷ鲿r(假設(shè)第四臺電鋸啟動)→KA4(X5)閉合→通過PLC比較后Y1、Y2輸出→變頻處于RL、RM(4速)模式運行→M風(fēng)機(jī)處于中高速運行狀態(tài)。
當(dāng)有五臺電鋸?fù)度牍ぷ鲿r(假設(shè)第五臺電鋸啟動)→KA5(X6)閉合→通過PLC比較后Y1、Y3輸出→變頻處于RL、RH(5速)模式運行→M風(fēng)機(jī)處于高速運行狀態(tài)。
運行中若有電鋸?fù)顺龉ぷ魍ㄟ^PLC比較后,變頻器則自動根據(jù)信號信號組合確定輸出模式,以保持對應(yīng)的風(fēng)量減少能源的消耗;按下SB2全線停止工作。
(3) PLC控制的執(zhí)行工作過程,主要分為三個部分程序,程序如圖3。
其一是對工作臺電機(jī)的運行和關(guān)閉信號脈沖的取樣。
其二是對運行的電鋸數(shù)目進(jìn)行計算。
其三是根據(jù)運算結(jié)果進(jìn)行比較輸出,以控制變頻器多段速端子3。
當(dāng)變頻器在50Hz和40Hz運行時在變頻器輸出側(cè)實測數(shù)據(jù):40Hz時電流為12.2A,電壓250V、50Hz時電流為15.8A,電壓為370V。
圖3
TM31
A
1671-0711(2017)03(上)-0064-03