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      超臨界直流機組RB試驗若干問題探討

      2017-05-16 01:18:41彪,周慧,岳
      湖北電力 2017年9期
      關鍵詞:主汽汽機給水泵

      張 彪,周 慧,岳 良

      (1.國網湖北省電力有限公司電力科學研究院,湖北 武漢 430077;2.文華學院,湖北 武漢 430074)

      0 引言

      RB試驗是指當機組發(fā)生部分主要輔機故障跳閘,機組最大理論出力低于當前實際負荷時,機組協(xié)調控制系統(tǒng)(CCS)將機組負荷快速降到所有輔機實際所能達到的相應出力,并能控制機組參數在允許范圍內保持機組繼續(xù)運行。RB試驗是協(xié)調控制系統(tǒng)乃至整個熱工控制系統(tǒng)在調試及運行過程中的一個綜合性項目,是對機組故障工況下運行能力及對控制系統(tǒng)性能的檢驗。RB類型可分為風機跳閘RB、燃料跳閘RB及給水泵跳閘RB,其中以燃料跳閘類中的一次風機RB及給水泵RB的試驗難度最大[1]、[2]。

      本文總結了兩臺國產典型超臨界機組的RB試驗,從機組設備特點、控制策略、試驗過程、試驗數據、問題的分析及處理等方面作了分析比較。項目1為配置3臺雙進雙出磨煤機的350 MW超臨界機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司制造;項目2為配置中速磨正壓直吹制粉系統(tǒng)的660 MW超臨界機組,鍋爐由東方鍋爐廠有限公司制造。

      1 RB控制策略分析

      目前,多數大型超臨界直流機組采用以鍋爐跟隨為基礎的協(xié)調控制,鍋爐主控滑壓控制主汽壓力,汽機主控主調機組功率。水煤比控制采用水跟煤的控制策略,水煤比粗調中間溫度,鍋爐一、二級減溫控制實現(xiàn)主汽溫度的細調[3]、[4]。

      1.1 負荷管理控制

      RB工況時,機組自動轉入汽機跟隨模式(TF),主汽壓力根據預先設置好的滑壓曲線實行閉環(huán)控制,功率開環(huán)控制。RB目標負荷理論上對應的是單臺輔機的最大出力負荷,而實際上也是由剩余燃料量產生的熱負荷決定的,控制策略上由鍋爐主控目標指令生成邏輯實現(xiàn)。

      項目1中的鍋爐主控指令綜合了煤質的變化因素,即鍋爐主控指令=(當前鍋爐主控指令/當前功率)*單臺輔機最大出力負荷,且不同的RB類型對應不同的鍋爐主控指令變化速率。項目2中的鍋爐主控指令直接由單臺輔機最大出力線性對應求得,沒有考慮煤質因素,試驗結果也證實了在動態(tài)過程中水煤比失調較為嚴重,見后文分析。

      1.2 主汽壓力控制

      如上述,RB目標負荷由剩余燃料量產生的熱負荷決定,而主汽壓力由汽機主控控制。因此,主汽壓力的動態(tài)變化過程決定了功率的變化過程。主汽壓力的控制方式分為定壓控制、滑壓控制和定-滑壓控制等方式。定壓方式減負荷時,優(yōu)點在于汽機調門可持續(xù)關閉降低負荷,主蒸汽流量逐步減小,充分利用了鍋爐的蓄熱能力,有利于主汽溫度的穩(wěn)定;缺點是機組負荷與主汽壓力不匹配,經濟性差,且給水泵RB時可能導致鍋爐上水困難?;瑝悍绞綔p負荷時,優(yōu)點在于汽輪機調門開度較大,利于汽輪機的安全運行;缺點在于機組功率下降緩慢(特別在無汽機調門禁開邏輯時,負荷容易反調),待鍋爐蓄熱釋放完畢之后,物料不平衡的矛盾開始顯露,表現(xiàn)在過熱度波動大、主再熱汽溫下降過快而危及汽輪機安全。

      項目1中采用了滑壓降負荷方式,設置了偏小的滑壓速率,增加了汽機調門禁開邏輯,優(yōu)化整定了汽機主控調壓PID參數,使得降負荷過程中盡量與汽機閥門特性曲線大致匹配,綜合了定、滑壓降負荷的優(yōu)點,減少機組在高風險工況的時間,維持了機組主要參數的穩(wěn)定。項目2采用滑壓降負荷方式,未設計調門禁開邏輯,滑壓設定值下降較快,使得負荷一度反調,試驗時間延長,機組參數波動較大。

      1.3 水煤比及過熱汽溫控制

      從靜態(tài)角度分析,RB目標負荷對應一定的給水量、風量及燃料量,此靜態(tài)關系可根據機組實際情況進行設置。從動態(tài)機理分析角度,RB過程中,鍋爐各物料動態(tài)不平衡,單臺輔機跳閘后,理論上給水量及燃料量可一步降到位,但考慮到鍋爐的蓄熱,機組負荷不可能一步降到位。如何釋放并充分利用鍋爐的蓄熱,實際上是影響RB試驗品質的核心問題,而鍋爐主汽溫受到水煤比及汽機調門的綜合影響[5]。因此,需要設置合理的水、煤的調節(jié)速率,用以匹配鍋爐蓄熱釋放速率(表現(xiàn)為汽機調門動作速率)。對于作為過熱汽溫粗調手段的過熱度而言,給水量對其影響較為快速,RB工況時根據給水調節(jié)特性設置合理的給水調節(jié)速率以保持過熱度的穩(wěn)定;RB工況下一般切除鍋爐上層燃料,因此汽機調門及燃料的變化對主汽溫的先期影響較為快速,而后才會受到過熱度的影響。

      項目1中采用RB發(fā)生時,快降燃料慢降給水的原則,保證過熱度的相對穩(wěn)定,并配合汽機調門的前期快速動作,使主汽溫也保持了相對穩(wěn)定。

      2 RB試驗分析

      2.1 一次風機RB試驗

      項目1機組負荷315 MW,主汽壓力22.8 MPa,DEH在單閥控制方式,兩臺一次風機在變頻自動控制方式,3臺磨煤機在運行狀態(tài)。試驗開始后,鍋爐主控切為手動狀態(tài),機組進入TF(汽機跟隨)控制方式,汽機主控根據滑壓曲線,以0.5 MPa/min的速率自動調節(jié)汽機調門進行降壓、降負荷,目標負荷230 MW。RB觸發(fā)時,切除一臺磨煤機,10 s后切除半臺磨煤機,并投油助燃,給水控制根據實際燃料量進行自動跟蹤。

      表1 項目1一次風機RB試驗數據表Tab.1 Primary air fan RB test data of project 1

      圖1 項目1一次風機RB試驗曲線Fig.1 Primary air fan RB test figures of project 1

      由表1數據及圖1曲線分析可知,減小主汽壓力的滑壓速率有利于汽溫的穩(wěn)定,且機組負荷平穩(wěn)下降(試驗時間約6 min),試驗結束后能夠快速恢復工況。動態(tài)過程中水煤配比合適,過熱度波動幅度較小。

      項目2機組負荷620 MW,主汽壓力24.3 Mpa,DEH在單閥控制方式,兩臺一次風機動葉在自動控制方式,5臺中速磨運行。試驗開始后,鍋爐主控切為手動狀態(tài),機組進入TF(汽機跟隨)控制方式,汽機主控根據滑壓曲線,以1.4 MPa/min的速率自動調節(jié)汽機調門進行降壓、降負荷,目標負荷300 MW。RB觸發(fā)時,由于單臺一次風機跳閘已經相當于切除了部分燃料,而后又迅速切除兩臺磨煤機(間隔3 s),加之鍋爐采用易燃的褐煤,導致鍋爐燃燒不穩(wěn),爐膛負壓大幅波動,致使鍋爐爐膛負壓低MFT動作,試驗失敗。而后,將切除兩臺磨煤機的時間間隔修改為8 s,再次試驗時合格。

      表2 項目2一次風機RB試驗數據表Tab.2 Primary air fan RB test data of project 2

      圖2 項目2一次風機RB試驗曲線Fig.2 Primary air fan RB test figures of project 2

      由表2數據及圖2曲線分析可知,由于采用了較大的滑壓速率,功率下降較慢,且一度反調,試驗持續(xù)時間較長(約20 min);切除的一次風機及磨煤機間隔仍較短,鍋爐燃燒不穩(wěn),爐膛負壓在-1327 Pa~1503 Pa之間波動;試驗過程中動態(tài)水煤比失調,試驗初期給水跟隨煤量迅速下降,導致過熱度上升過快;另外,試驗初期時鍋爐的熱負荷大量減少,機組僅靠蓄熱緩慢降低負荷,主汽溫度應逐步降低,但試驗過程中汽溫不降反升,也進一步印證了水煤比失調。

      2.2 汽動給水泵RB試驗

      項目1機組負荷315 MW,主汽壓力23 MPa,DEH在順序閥控制方式,兩臺汽動給水泵在自動控制方式,3臺磨煤機在運行狀態(tài),機組各主要控制系統(tǒng)投入自動控制。試驗開始后,機組進入TF模式,汽機主控根據滑壓曲線,以0.5 MPa/min自動調節(jié)汽機調門進行降壓、降負荷;切磨投油等連鎖邏輯動作正確;動態(tài)水煤比配比合適,各主參數相對穩(wěn)定;試驗持續(xù)約5 min,機組較快速地脫離危險工況。

      表3 項目1汽動給水泵RB試驗數據表Tab.3 Feed water pump RB test data of project 1

      圖3 項目1汽動給水泵RB試驗曲線Fig.3 Feed water pump RB test figures of project 1

      試驗開始時,一臺汽泵跳閘觸發(fā)RB,由于給水控制的調節(jié)特性,運行汽泵的出力會加大。試驗過程中發(fā)現(xiàn)汽泵在高負荷段推力瓦溫上升過快,易導致給水泵跳閘。因此在控制策略上加以修改,仍然采用水跟煤的控制策略,但在試驗初始階段將給水泵指令在30 s內限制為0.01%/s,避免了運行汽泵突然加大出力造成的推力瓦溫上升過快的問題。

      項目2機組負荷600 MW,主汽壓力23.6 Mpa,DEH在單閥控制方式,兩臺給水泵在自動控制方式,5臺中速磨運行。試驗開始后,鍋爐主控切為手動狀態(tài),機組進入TF(汽機跟隨)控制方式,汽機主控根據滑壓曲線,以1.4 MPa/min自動調節(jié)汽機調門進行降壓、降負荷。

      表4 項目2汽動給水泵RB試驗數據表Tab.4 Feed water pump RB test data of project 2

      圖4 項目2汽動給水泵RB試驗曲線Fig.4 Feed water pump RB test figures of project 2

      RB動作時,燃料量因兩臺磨煤機的切除(間隔7 s)一步到位至239 t/h,給水流量立即跟隨下降。初始控制策略設計為RB工況下取消過熱度的對給水流量的修正作用,導致過熱度在試驗開始后快速上升至91℃,運行人員不得不切除運行泵的自動控制進行手動干預。后將過熱度主調PID限制在±80 t/h,允許其在RB工況的前60 s內起作用,抑制了過熱度的快速上升。

      項目2的汽泵RB試驗滑壓速率設置為1.4 MPa/Min,同一次風機RB試驗一致,實踐證明不同輔機RB應設置不同的滑壓速率。特別是汽泵RB的滑壓速率應設置得較小,并在試驗過程中優(yōu)化汽機調壓PID參數,使主汽壓平緩下降,這樣有助于汽機調門的持續(xù)關閉,也有助于控制給水流量的增加。

      3 結論

      (1)從控制角度來說,超臨界直流機組為一個三輸入三輸出的多變量耦合系統(tǒng),調節(jié)特性較為復雜。在機組試投協(xié)調及變負荷試驗階段應摸索機組的關鍵控制特性,如動靜態(tài)水煤比、主汽壓控制特性、汽機調門特性等,為RB試驗作準備;從機理角度分析,鍋爐蓄熱為固有特性,應加以合理利用,滑壓速率、調門速率、水煤比等與其息息相關,以上因素協(xié)同作用才能取得較好的試驗效果。

      (2)在RB動態(tài)試驗之前,進行靜態(tài)試驗也是必要的。主要檢查RB至MCS、FSSS系統(tǒng)的信號正確性,輔機設備的聯(lián)鎖動作邏輯等。

      (3)RB發(fā)生時,鍋爐主控設定值一般由RB目標負荷經“功煤比”生成,需注意量綱的轉換,避免試驗過程中出現(xiàn)煤量設定值的突變。由于機組協(xié)調采用水跟煤的策略,應將給水自動中的切手動條件放寬,避免試驗一開始就造成給水控制切為手動。

      (4)為保證試驗成功及機組安全,RB發(fā)生時強制滿足油槍點火條件。對側一運行輔機頻指令設置上限以避免出力過大造成執(zhí)行機構卡死或設備損壞。

      (5)針對配置不同制粉系統(tǒng)的機組,或是不同類型的輔機RB試驗,應制定符合設備特點的控制策略。

      [參考文獻](References)

      [1]張彪,楊旭.350MW超臨界機組一次風機RB試驗研究[J].湖北電力,2015,39(06):57-58,61.ZHANG biao,YANG Xu.Research on primary fan RB testofthe350 MW supercriticalunit[J].Hubei Electric Power,2015,39(06):57-58,61.

      [2]何紹賡,陳鈺.國產600 MW機組一次風機RB功能的實現(xiàn)[J].華東電力,2004(07):10-12.HE Shaogeng,CHEN Yu.Realization of runback(RB)function of primary air fan for domestically-made 600 MW unit[J].East China Electric Power,2004(07):10-12.

      [3]趙志丹,陳志剛,郝德鋒,等.火電機組RB控制策略及其試驗中應注意的問題[J].熱力發(fā)電,2010,39(06):48-50.ZHAO Zhidan,CHEN Zhigang,HAO Defeng,et al.The RB controlstrategy ofthermalpowerunitsand problems needing to pay attenting in the test[J].Thermal Power Generation,2010,39(06):48-50.

      [4]朱北恒.RB控制技術試驗研究[J].中國電力,2004,(6):67-70.ZHU Beiheng.The test and research for RB control technology[J].Electric Power,2004,(6):67-70.

      [5]朱北恒.火電廠熱工自動化系統(tǒng)試驗[M].北京:中國電力出版社,2006.ZHU Beiheng.Powerlantthermalautomation technology test[M].Beijing:China Electric Power Press,2006.

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