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      HG-1025/17.45-YM28型亞臨界鍋爐超低排放改造

      2017-05-25 00:37:29楊旭昊
      綜合智慧能源 2017年4期
      關(guān)鍵詞:增壓風(fēng)機(jī)循環(huán)泵牡丹江

      楊旭昊

      (華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江 牡丹江 157015)

      HG-1025/17.45-YM28型亞臨界鍋爐超低排放改造

      楊旭昊

      (華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠,黑龍江 牡丹江 157015)

      按照國家環(huán)保要求,華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠#9鍋爐進(jìn)行了超低排放改造,介紹了脫硝、脫硫及除塵系統(tǒng)的主要改造內(nèi)容,改造后機(jī)組污染物排放質(zhì)量濃度大幅度降低,在收到明顯環(huán)保效益的同時,由于國家超低排放環(huán)保電價補(bǔ)貼的落實(shí),企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也明顯提高。針對改造后出現(xiàn)的增壓風(fēng)機(jī)過流問題,提出了具體的解決措施。

      脫硫;脫硝;除塵;環(huán)保;超低排放改造

      1 機(jī)組環(huán)保設(shè)備概況

      華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠#9鍋爐是哈爾濱鍋爐廠生產(chǎn)的HG-1025/17.45-YM28型300 MW亞臨界壓力、自然循環(huán)、平衡通風(fēng)、四角噴燃鍋爐,設(shè)計(jì)煤質(zhì)為煙煤,于2011年1月投產(chǎn)。#9鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng)采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝,“一爐一塔”布置,設(shè)計(jì)脫硫效率大于90%,脫硫吸收劑采用石灰石,脫硫副產(chǎn)品為二水石膏,脫硫系統(tǒng)隨主機(jī)投產(chǎn)。除塵器為布袋除塵器,除塵器設(shè)計(jì)煙氣量為1.880×106m3/h,在入口煙氣質(zhì)量濃度不大于60.75 g/m3的條件下,除塵器出口煙氣煙塵排放質(zhì)量濃度≤30 mg/m3,除塵系統(tǒng)隨主機(jī)投產(chǎn)。煙氣脫硝裝置采用選擇性催化還原(SCR)工藝,脫硝催化劑為“2+1”設(shè)計(jì),脫硝改造后于2014年7月通過168 h試運(yùn)行。

      2 機(jī)組超低改造背景

      近幾年,國家對環(huán)保參數(shù)的要求越來越嚴(yán)格,2011年7月,國家環(huán)保部發(fā)布了GB 13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,對火電廠污染物排放做了進(jìn)一步的嚴(yán)格要求和限制,要求現(xiàn)役火電機(jī)組于2014年7月1日執(zhí)行新的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)。華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠為保證鍋爐污染物排放指標(biāo)達(dá)標(biāo),環(huán)保運(yùn)行參數(shù)符合國家要求,按照國家環(huán)保部和集團(tuán)公司的要求,于2016年進(jìn)行了#9鍋爐超低排放改造。

      3 超低排放改造方案及技術(shù)路線

      超低排放改造由中國華電科工集團(tuán)有限公司設(shè)計(jì),黑龍江省火電第三公司施工,于2016年10月完工并通過168 h試運(yùn)行。為保證NOx,SO2、煙塵排放質(zhì)量濃度達(dá)標(biāo),#9鍋爐超低排放改造采用增加備用層催化劑(脫硝)+常規(guī)布袋除塵+管束除塵除霧裝置(脫硫)方案,具體改造內(nèi)容如下。

      3.1 脫硝系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

      氨區(qū)增加1臺液氨儲罐,布置在原氨區(qū)氨罐位置東側(cè)的預(yù)留位置。使用原鍋爐脫硝改造中預(yù)留的催化劑位置,增加1層催化劑,實(shí)現(xiàn)NOx質(zhì)量濃度≤50 mg/m3的超低排放目標(biāo),在此基礎(chǔ)上核算催化劑整體化學(xué)壽命,每臺機(jī)組新增板式催化劑量約210 m3,可以提高后續(xù)催化劑輪換的簡易性和經(jīng)濟(jì)性。經(jīng)核算,單臺機(jī)組氨耗量由 130 kg/h調(diào)整到155 kg/h,現(xiàn)有氨區(qū)蒸發(fā)器不滿足要求,更換成2臺大容量液氨蒸發(fā)器,布置于工藝設(shè)備間。 備用層按預(yù)留蒸汽吹灰器方案安裝蒸汽吹灰器,同時每臺機(jī)組新增6臺蒸汽吹灰器和18個聲波吹灰器。更換NOx質(zhì)量濃度測量裝置和氨逃逸表計(jì)。對磨損的導(dǎo)流板和煙道壁進(jìn)行防磨處理及修復(fù)[1]。對2臺鍋爐低氮燃燒器進(jìn)行修復(fù)及系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整。

      3.2 脫硫系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

      (1)煙氣系統(tǒng):拆除原煙道擋板門,增加增壓風(fēng)機(jī)旁路(增加增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)出口及增壓風(fēng)機(jī)旁路擋板門),修復(fù)凈煙道擋板門,更換原脫硫出口凈煙氣連續(xù)排放監(jiān)測系統(tǒng)(CEMS)及煙塵儀。

      (2)SO2吸收系統(tǒng):將吸收塔漿池高度增加3 m,更換3臺側(cè)進(jìn)式攪拌器,氧化噴槍改為氧化管網(wǎng),拆除最底層噴淋層,安裝1層氣流均布板,增加2層大流量的噴淋層(5 000 m3/h),形成4層噴淋層+1層托盤的配置;將兩級屋脊式除霧器更換為上?;袅痔峁┑男靼宄F器裝置(1層管式除霧器+1層屋

      脊式除霧器+2層管式除塵除霧裝置)。新增噴淋層間距為2.00 m,改造后除霧區(qū)高度為11.50 m(比原除霧器區(qū)增加了5.56 m,其中頂層噴淋層中心距一級除霧器底部間距 3.00 m,高效除塵除霧裝置高5.00 m,除塵除霧裝置頂部至吸收塔出口底部間距3.50 m),吸收塔總高度增加12.56 m,對原噴淋層及噴嘴全部進(jìn)行更換。更換最底層循環(huán)泵,上2層循環(huán)泵檢修利舊,新增1臺循環(huán)泵。

      (3)氧化空氣系統(tǒng):利舊移位2臺,新增1臺,系統(tǒng)形成2用1備。 將原18.2 m的循環(huán)泵拆除,更換流量為5 000 m3/h、揚(yáng)程為24.1 m的漿液循環(huán)泵,配套更換循環(huán)管道、閥門,此循環(huán)管道原排放閥門、管道儀表利舊;另外新增1臺流量為5 000 m3/h、揚(yáng)程為26.1 m的漿液循環(huán)泵,配套新增管道、閥門及儀表等。

      (4)石膏脫水系統(tǒng):新增1套圓盤脫水機(jī)系統(tǒng)。

      (5)吸收劑制備系統(tǒng):新增1套粉制漿系統(tǒng)。

      (6)工藝水工業(yè)水系統(tǒng):新增1臺除霧器水泵,每臺機(jī)組1用1備,新增1臺工藝水泵。

      3.3 除塵系統(tǒng)主要改造內(nèi)容

      原除塵器花板框架梁以上(含花板)部分全部拆除,將原布袋除塵器含塵室增高2 m,對凈氣室和花板進(jìn)行重新布置,凈氣室共分為8個單元,過濾風(fēng)速控制在0.85 m/min以下。拆除各室進(jìn)氣口與中間煙道并重新設(shè)計(jì),按照要求重新調(diào)整進(jìn)風(fēng)方式,保證清灰后自由沉降的粉塵能夠直接落入灰斗底部,改善灰斗內(nèi)部流場分布。在每臺除塵器的進(jìn)出口增加煙氣擋板,拆除原有除塵器每個單元的進(jìn)口擋板和出口氣動提升閥。將每臺鍋爐除塵器的8個單元合并為2個單元,拆除原有除塵器的旁路系統(tǒng)。改造后過濾面積為36 925 m2,除塵設(shè)計(jì)效率為99.975%,除塵保證效率為99.970%。 濾袋材質(zhì)為聚四氟乙烯(PTFE)基布,迎塵面和背塵面為聚苯硫醚(PPS)纖維(進(jìn)口),迎塵面面層加30%超細(xì)PPS纖維,濾料進(jìn)行防油、防水和PTFE浸漬處理,克重不小于580 g/m2。噴吹清灰系統(tǒng)增設(shè)電加熱器,清灰氣源來自電廠空氣壓縮機(jī)(以下簡稱空壓機(jī))系統(tǒng)。 空壓機(jī)系統(tǒng)配套增加2臺螺桿式空壓機(jī),型號與原空壓機(jī)相同,并與原有空壓機(jī)系統(tǒng)合并。

      3.4 超低排放改造中的節(jié)能措施

      #9鍋爐超低排放改造中,采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝系統(tǒng),是一種集吸收、氧化、結(jié)晶、除塵為一體的工藝,相對于其他脫硫系統(tǒng)能耗較低,保溫設(shè)備及管道保溫厚度采取經(jīng)濟(jì)厚度[2]。大多數(shù)照明燈的光源采用氣體放電光源,在達(dá)到相同照度的情況下可有效節(jié)約用電量。 交直流型接觸器及指示燈均采用節(jié)能型產(chǎn)品。室外照明采用光電自動控制措施。 采用塑鋼門、窗,窗玻璃為雙層5 mm厚中空玻璃,可降低室內(nèi)的熱損耗,提高隔聲效果,投產(chǎn)運(yùn)行后不需要維護(hù),減少了維護(hù)工作量,降低了運(yùn)行成本。超低排放改造前、后環(huán)保指標(biāo)對比見表1。

      表1 超低排放改造前、后環(huán)保指標(biāo)對比

      4 超低排放改造節(jié)能、環(huán)保效益分析

      #9鍋爐超低排放改造后,在不考慮動態(tài)投資及設(shè)備折舊的情況下,年收益約為1 210萬元。

      4.1 增加上網(wǎng)電價利潤

      按照國家發(fā)改委、環(huán)保部、國家能源局《全面實(shí)施燃料電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》,#9鍋爐進(jìn)行超低排放改造并拿到環(huán)保電價批復(fù)后,獲得環(huán)保電價補(bǔ)貼0.01 元/(kW·h)。按照#9機(jī)組2014 —2016年的年平均利用小時數(shù)4 765、出力系數(shù)70.8%計(jì)算,每年環(huán)保電價收益=4 765×300×103×(1-9.07%)×0.01×10-5=1 300 (萬元)(#9機(jī)組2016年綜合廠用電率為9.07%)。

      4.2 減少排污費(fèi)成本

      按照#9鍋爐超低排放改造的參數(shù),預(yù)計(jì)每年可以節(jié)約排污費(fèi)用約37萬元,具體為:減少NOx排放224 t,節(jié)約NOx排污費(fèi)14萬元;減少煙塵排放80 t,節(jié)約煙塵排污費(fèi)4萬元;減少SO2排放300 t,節(jié)約煙塵排污費(fèi)19萬元。

      4.3 增加廠用電成本

      #9鍋爐超低排放改造新增2臺空壓機(jī)、1臺漿液循環(huán)泵等設(shè)備,新增負(fù)荷功率為750 kW,廠用電成本=4 765÷0.708×750×10-6=5.05 (GW·h),按照2016年單位燃料成本0.15 元/(kW·h)計(jì)算,年增加廠用電成本約75萬元。

      4.4 增加液氨、石灰石成本

      #9機(jī)組超低排放改造后石灰石額定用量由2.0 t/h升至3.2 t/h,每年增加石灰石用量=4 765÷0.708×1.2=8 076 (t),按110 元/t計(jì)算,每年增加石灰石成本89萬元;液氨耗量由130 kg/h增加到155 kg/h,每年增加4 765÷0.708×25×10-3=168

      (t),按3 100 元/t計(jì)算,每年增加液氨費(fèi)用52萬元。

      5 存在的問題及解決方案

      #9機(jī)組超低排放改造后,機(jī)組負(fù)荷超過280 MW(純凝工況)時,出現(xiàn)增壓風(fēng)機(jī)過流問題,原因分析及解決方案如下。

      5.1 超低排放改造后168 h試運(yùn)行情況

      2016年10月28日,#9機(jī)組參數(shù)為:電負(fù)荷,281 MW;蒸汽流量,880 t/h;氧量,2.3%;總風(fēng)量,1 003 t/h;凈煙氣流量,1.454×106m3/h;A引風(fēng)機(jī)動葉開度,67%;B引風(fēng)機(jī)動葉開度,78%;增壓風(fēng)機(jī)靜葉開度,90%;電機(jī)電流,201 A(198 A額定)。

      5.2 增壓風(fēng)機(jī)過流原因分析

      經(jīng)測試,增壓風(fēng)機(jī)出力達(dá)到額定出力時(現(xiàn)有增壓風(fēng)機(jī)在鍋爐最大連續(xù)出力(BMCR)工況的壓升為1 850 Pa,設(shè)計(jì)選型(TB)點(diǎn)工況的壓升為2 220 Pa),脫硫系統(tǒng)阻力約為2 600 Pa。各段阻力分別為:合金托盤阻力590 Pa,噴淋層阻力600 Pa,除霧器阻力1 040 Pa。

      合金托盤的阻力包含吸收塔入口的阻力,托盤存在500~800 mm的“帶液”運(yùn)行,實(shí)際運(yùn)行阻力在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。噴淋層的阻力設(shè)計(jì)值為800 Pa,流場模擬593 Pa,噴淋層增加了1層DL板(共3層DL板),實(shí)際運(yùn)行阻力在設(shè)計(jì)范圍內(nèi)。除霧器設(shè)計(jì)阻力為350 Pa,實(shí)際運(yùn)行阻力遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)值。從而得出結(jié)論,除霧器阻力超過設(shè)計(jì)值是增壓風(fēng)機(jī)過流的主要原因。

      5.3 增壓風(fēng)機(jī)過流解決方案

      經(jīng)技術(shù)討論分析,計(jì)劃采用調(diào)整上2層除塵除霧裝置旋流板角度的方案,在保證煙塵排放指標(biāo)的前提下,將除霧器阻力降到550 Pa左右,以解決增壓風(fēng)機(jī)過流的問題。

      截至2017年4月21日,調(diào)整上2層除塵除霧裝置旋流板角度的工作完成,#9機(jī)組啟動后,額定負(fù)荷(300 MW)下,測量除霧器阻力由原來的1 060 Pa降到650 Pa,增壓風(fēng)機(jī)電流為296 A(額定298 A),可以滿足機(jī)組滿負(fù)荷需求。

      6 結(jié)束語

      華電能源股份有限公司牡丹江第二發(fā)電廠#9鍋爐進(jìn)行超低排放改造后,污染物排放質(zhì)量濃度大幅度降低,企業(yè)環(huán)保效益、社會效益明顯;同時,由于國家超低環(huán)保電價補(bǔ)貼的落實(shí),企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益也明顯提高,極大地提升了在當(dāng)前煤炭市場嚴(yán)峻形勢下的市場競爭力。

      [1]杜雅琴.火電廠煙氣脫硫脫硝設(shè)備及運(yùn)行[M].北京:中國電力出版社,2014.

      [2]蔣文舉.煙氣脫硫脫硝技術(shù)手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2012.

      (本文責(zé)編:劉芳)

      2017-03-14;

      2017-04-14

      X 773

      B

      1674-1951(2017)04-0063-03

      楊旭昊(1978—),男,黑龍江牡丹江人,高級工程師,從事熱能動力方面的工作(E-mail:yangxuhao2008@163.com)。

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