劉清元,王衛(wèi)德
窯頭電收塵器的改造
Improvement of Electric Precipitator of Kiln Fire Hood
劉清元1,王衛(wèi)德2
某公司5 000t/d水泥熟料生產(chǎn)線于2009年投產(chǎn),窯頭電收塵器規(guī)格型號為33/12.5/3×11/0.45,設(shè)計(jì)出口含塵排放濃度50mg/m3。隨著使用時(shí)間的延長,收塵器的效果越來越差,實(shí)際排放濃度遠(yuǎn)高于國家30mg/m3的新標(biāo)準(zhǔn),迫切需要進(jìn)行改造。經(jīng)過對比,該公司選用臨界脈沖軟穩(wěn)電源技術(shù)對電收塵器進(jìn)行了改造,改造效果良好,具體方案介紹如下。
臨界脈沖軟穩(wěn)電源技術(shù),不同于傳統(tǒng)“火花監(jiān)測”控制方式,是將輸出電壓始終控制在瞬時(shí)工況下的火花始發(fā)點(diǎn)以下臨界處,系統(tǒng)可以根據(jù)電場內(nèi)部工況而變化,自動調(diào)節(jié)、動態(tài)適應(yīng),實(shí)現(xiàn)了連續(xù)場強(qiáng)最高化。該電源特性如下:
(1)臨界脈沖電源具有硬件儲能與限能和微脈沖式供電特性,輸出的電壓隨工況(電場內(nèi)溫度、濕度、壓力、粉塵濃度、粒度、比電阻以及市電波動)的變化,能自動調(diào)節(jié)、動態(tài)適應(yīng),使輸出電壓值穩(wěn)定位于火花始發(fā)點(diǎn)以下臨界區(qū)。
(2)電壓無須大幅降低或關(guān)斷以熄滅火花,連續(xù)輸出臨界電壓,可實(shí)現(xiàn)最理想的,也是運(yùn)行中最高的場強(qiáng)(荷電場強(qiáng)、驅(qū)進(jìn)場強(qiáng))。
(3)能使電場保持在“二次電子崩”與“流注初期”狀態(tài),空間自由電荷最多,荷電效率最高。二次電子崩:當(dāng)初始電子崩發(fā)展到陽極時(shí),初始電子崩中的電子迅速跑到陽極上中和電量。留下來的正離子作為正空間電荷使后面的電場受到畸變和加強(qiáng),同時(shí)向周圍放射出大量光子。這些光子在附近的氣體中導(dǎo)致光游離,在空間產(chǎn)生二次電子。它們在正空間電荷所畸變和加強(qiáng)了的電場的作用下,又形成新的電子崩,稱二次電子崩。
圖1 不均勻電場流注的發(fā)展
應(yīng)用流注理論描述放電過程見圖1。在電場作用下,電子崩由陰極向陽極發(fā)展,由于氣體原子(或分子)的激勵、電離、復(fù)合等過程產(chǎn)生光電離,在電子崩附近由光電子引起新的子電子崩,電子崩接近陽極時(shí),電離最強(qiáng)。光電子產(chǎn)生的子電子崩匯集到由陽極生長的放電通道,并幫助它的發(fā)展,形成由陽極向陰極前進(jìn)的流注(正流注),流注的速度比碰撞電離快。同時(shí),光輻射是指向各個(gè)方向的,光電子產(chǎn)生的地點(diǎn)也是隨機(jī)的,這說明放電通道可能是曲折進(jìn)行的。正流注達(dá)到陰極時(shí),正負(fù)電極之間形成一導(dǎo)電的通道,可以通過大的電流,使間隙擊穿。如果所加電壓超過臨界擊穿電壓(過電壓),電子崩電離加強(qiáng),雖然電子崩還沒有發(fā)展到陽極附近,但在間隙中部就可能產(chǎn)生許多光電子及子電子崩,它們匯集到主電子崩,加速放電的發(fā)展,增加放電通道的電導(dǎo)率,形成由陰極發(fā)展的流注(負(fù)流注)。
(4)高電壓低電流。在使電壓保持在臨界區(qū)的同時(shí),避免了大量的無效電耗,實(shí)現(xiàn)小電流供電。而且,采用高頻技術(shù),功率因數(shù)高。
2.1 改造前電收塵器運(yùn)行情況
由于電收塵器運(yùn)行時(shí)間較長,加之平時(shí)缺少必要的維護(hù),電收塵器的運(yùn)行狀況很不理想,運(yùn)行參數(shù)偏離正常設(shè)計(jì)指標(biāo)較遠(yuǎn),電場的電流、電壓均偏低,收塵效率大幅度下降。具體見表1。
表1 改造前運(yùn)行情況
2.2 改造內(nèi)容
2015年1月,該公司利用大修機(jī)會對窯頭電收塵器的3個(gè)電場電源進(jìn)行了更換,并對3個(gè)電場內(nèi)部進(jìn)行檢查維護(hù),主要進(jìn)行了極板間距調(diào)整、振動裝置檢查調(diào)整、極絲檢查調(diào)整,更換了電場瓷瓶,在電收塵出風(fēng)口加裝了橫向?qū)эL(fēng)槽型板。電氣控制方面,增加和更換了PLC模塊,與DCS系統(tǒng)兼容并入中控操作系統(tǒng)。
2.3 改造后運(yùn)行效果
2015年1月改造完成,經(jīng)過一周的調(diào)整,收塵器逐步運(yùn)行正常之后該公司請專業(yè)檢測單位對收塵器運(yùn)行效果進(jìn)行了多次檢測,檢測結(jié)果表明收塵器平均排放濃度在20mg/m3左右。改造后各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)見表2。
表2 改造后運(yùn)行情況
從檢測數(shù)據(jù)分析可知,電收塵器技改后粉塵排放濃度優(yōu)于國家30mg/m3的新標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到了改造目標(biāo)。
電收塵器改造后運(yùn)行過程中主要存在的問題是余熱發(fā)電解列后粉塵排放超標(biāo)。由于電收塵器對粉塵比電阻比較敏感,余熱發(fā)電解列后廢氣溫度由原來的110℃升高到280℃左右,電場的電壓、電流隨之波動較大,影響到收塵效果,造成排放濃度升高,該公司也對該工況條件下的運(yùn)行情況進(jìn)行了檢測。余熱發(fā)電解列后運(yùn)行參數(shù)見表3。
表3 余熱發(fā)電解列后運(yùn)行參數(shù)
為了解決余熱發(fā)電解列后排放超標(biāo)的問題,該公司修復(fù)了篦冷機(jī)噴水系統(tǒng),通過噴水等措施將煙氣溫度降到200℃以下,增加了煙氣濕度,有效降低了粉塵比電阻,提高了粉塵導(dǎo)電能力和荷電效率,很好地解決了余熱發(fā)電解列后排放超標(biāo)的問題。
該公司窯頭電收塵器電源改造實(shí)踐證明,利用新型電源技術(shù)對老式電收塵器改造是可行的,而且投資僅為袋收塵器改造的30%左右。
但是也應(yīng)該注意,電收塵器本體完好程度是該技術(shù)能否改造成功的關(guān)鍵,改造企業(yè)首先應(yīng)做好這方面的工作;另外由于電收塵器本身的特性,在遇到窯系統(tǒng)塌料等工況時(shí),窯頭粉塵排放會短時(shí)超標(biāo)?!?/p>
TQ172.688.1
A
1001-6171(2017)03-0093-02
通訊地址:1中材水泥有限責(zé)任公司技術(shù)中心,湖南株州412000;2中材節(jié)能股份有限公司,天津300400;
2016-09-22;編輯:趙蓮