李鳳軍
摘 要:元寶山發(fā)電有限責任公司二號機組是我國首臺引進德國600MW機組,鍋爐配備8臺S70.45型風扇磨煤機制粉系統(tǒng),經(jīng)過多年檢修、維護和檢修部門的積極探索,不僅實現(xiàn)了國產(chǎn)化檢修,而且總結出一些寶貴的經(jīng)驗,對設備系統(tǒng)進行優(yōu)化改造,不僅提高了設備檢修、維護效率,而且提高了制粉系統(tǒng)運行的可靠性、經(jīng)濟性。
關鍵詞:風扇磨煤機 常見故障分析 優(yōu)化治理
中圖分類號:TK229 文獻標識碼:A 文章編號:1674-098X(2017)04(a)-0130-02
該公司#2爐制粉系統(tǒng)采用的是S70.45型風扇磨煤機,風扇磨煤機屬于高速錘擊式磨煤機,同時能完成煤的磨碎、干燥和輸送煤粉的三大功能。它能起到類似離心式風機的作用,自行將干燥介質(zhì)熱煙、冷煙、熱風吸入,在入口能產(chǎn)生一定的壓頭。被干燥的煤進入機殼內(nèi),受高速旋轉(zhuǎn)的葉輪打擊板的猛烈打擊,并在很高線速度下旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力作用下,不斷地被拋出,被猛烈地撞擊在周向護條上,撞到護條上的煤粒又被撞回到打擊板上,經(jīng)過這樣反復的沖撞打擊,被粉碎成極細的煤粉。氣粉混合物在葉輪所產(chǎn)生的提升壓頭作用下,被送到慣性分離器,經(jīng)過分離器的分離,合格煤粉被送到一次風管道而進入爐膛進行燃燒,粗粉經(jīng)過回粉斗回粉管重新回到磨煤機中進行再次磨碎。
鑒于上述風扇磨煤機結構特點和工作特征,在運行的過程中可能或不可避免地出現(xiàn)如下幾點問題,需要在維護的過程中及時處理,下面就簡要地分析一下這些問題的產(chǎn)生及處理方法,以及針對磨煤機運行實際運行情況,提出優(yōu)化治理方案的實施及總結。
1 風扇磨煤機運行常見故障分析及治理
1.1 設備漏風漏粉
機殼襯板螺栓孔、大門面石棉繩部位、大門室檢查門、分離器襯板螺絲孔、一次風管道焊縫及各檢查門、擋板軸頭等處漏風漏粉是相當嚴重的,所以風扇磨煤機治理漏風漏粉是一項長期而艱巨的工作。常見的處理方法是采用合理的密封結構對設備漏泄點進行治理;加強維護管理,在堵漏點的過程中要同時統(tǒng)計漏點,利用定檢的機會對漏點進行治理。
1.2 葉輪刮幫
機殼內(nèi)部前后襯板、護條、護鉤、前后密封圈等易損件磨損嚴重更換后,如果不能保證機殼內(nèi)部各部間隙,過大會加劇葉輪盤面的磨損,過小則會導致葉輪刮幫。要避免葉輪刮幫,就要在每次的定檢中,認真測量各部間隙,并指導作業(yè)人員按規(guī)程中要求的間隙合理檢修,做到既保證將磨損減到最小,又要保證葉輪不刮幫。
1.3 磨煤機振動
產(chǎn)生葉輪振動的原因是多方面的,以下是幾種常見的原因及相應的處理方法。
1.3.1 葉輪不平衡
檢修葉輪時平衡沒找好、運行中平衡塊脫落、葉輪背筋局部脫落、個別打擊板折斷及磨損量不均勻等均會造成葉輪振動。處理振動的方法是將葉輪拆下來重新放到平衡架上找平衡;將掉下來的平衡塊重新在原來的位置焊上,(檢查檢修記錄:平衡塊的重量及位置);將脫落的背筋更換上,并且重新找靜平衡;更換打擊板,并且重新找靜平衡。
1.3.2 葉輪松動
重新緊定6個葉輪緊固螺絲。
1.3.3 軸承箱地腳螺絲松動
重新緊軸承箱地腳螺絲。
1.3.4 軸承間隙過大或軸承損壞
用液壓螺母及高壓油泵重新調(diào)整軸承間隙,對損壞的軸承,則進行更換。
1.3.5 對輪不同心偏大
重新進行對輪找中心,達到允許值。
1.4 液壓聯(lián)軸節(jié)濾網(wǎng)壓差高
聯(lián)軸節(jié)濾網(wǎng)壓差在主控制室和就地都有監(jiān)視,濾網(wǎng)壓差高則說明濾網(wǎng)堵塞。出現(xiàn)這種情況的主要原因是油中的雜質(zhì),需要立即聯(lián)系維護人員進行清洗濾網(wǎng)。如果同一臺磨煤機的濾網(wǎng)頻繁出現(xiàn)壓差高報警,則除了清洗濾網(wǎng)外必須對該聯(lián)軸節(jié)進行濾油了。
1.5 雙軸承箱油流量低或潤滑油壓低
產(chǎn)生雙軸承箱油流量低或潤滑油壓低的多數(shù)情況是濾網(wǎng)堵塞,所以一般遇到這類缺陷首先進行濾網(wǎng)切換,并對堵塞的濾網(wǎng)進行清洗。如果濾網(wǎng)切換后缺陷還未消除就要進一步找原因了,可以從以下幾方面入手。
(1)油泵出口壓力不足,可以調(diào)整潤滑油泵輸出壓力。
(2)檢查油泵密封構件是否完好,如果損壞漏油則必須更換密封件。
(3)在更換雙軸承箱(或整體換油)后,泵入口無介質(zhì)會產(chǎn)生不打油的現(xiàn)象,即無輸出,也無壓力,因此在更換雙軸承箱(或整體換油)后,要打開潤滑油泵的加油孔向油泵內(nèi)注油后方可聯(lián)系試轉(zhuǎn)潤滑油泵。
(4)油泵蝸輪蝸桿磨損造成出力不足,必須進行油泵更換。
另外,也不能排除熱工測點缺陷虛假報警的可能。因此,如果油泵壓力正常而油流量低報警的現(xiàn)象也要同時要求對熱工測點進行檢查。
2 針對運行中存在的問題,對風扇磨煤機實施結構優(yōu)化治理
2.1 分離器回粉口型式改進
磨煤機粗粉分離器回粉口原始設計通流面積為(600×400)mm?,通流面積設計超限,使得煤粉在磨煤機滯留時間延長,煤粉細度超標(R90=45%),加劇了磨煤機內(nèi)部磨損、噴口附近燃燒劇烈,進而造成燃燒區(qū)域熱負荷升高,水冷壁嚴重結渣。改進實施方案:將原回粉口由上而下加一塊30度傾斜板,通流面積由原來的(600×400)mm?降至(600×200)mm?,循環(huán)風量由10%降到5%,同時30度傾斜板消除了回粉口處煤粉堆積,避免大量煤粉突然落下,造成爐內(nèi)燃燒波動,同時降低了磨煤機內(nèi)的循環(huán)風量,提高了其通風能力。
2.2 通過加裝導流板,避免干燥介質(zhì)走近路
磨煤機磨煤過程是干燥介質(zhì)與煤充分混合的過程。在磨煤機正常運行的情況下,干燥介質(zhì)(冷爐煙、熱爐煙、熱風)是被磨煤機從標高為61 m處吸入磨煤機機殼內(nèi),經(jīng)過葉輪旋轉(zhuǎn)(轉(zhuǎn)速為450 rpm)形成了一次風,由于設計結構原因,一部分介質(zhì)剛進入磨煤機,就短路進入了磨煤機出口,造成磨煤機干燥出力不足改進實施方案:在磨煤機均煤防護罩上加裝一塊(弧度與磨煤機葉輪內(nèi)口直徑弧度一致)導流裝置,這塊導流裝置加在介質(zhì)出口側,其作用不是使干燥介質(zhì)短路迅速流向出口,而是被高速旋轉(zhuǎn)的葉輪帶走,這樣干燥介質(zhì)就會有足夠的時間對煤粉干燥,提高了磨煤機的干燥能力。
2.3 一次風管道改造
制粉系統(tǒng)原設計3層噴燃器6個噴口運行,爐膛出口溫度高,末過結礁。為降低爐膛溫度,關閉上下一次風噴口變?yōu)槲鍑娍谶\行,減小了一次風的通流面積,增加了一次風阻力)一次風阻力增加20.12%)磨煤機通風量減少7.14%,相應的干燥能力也減少了7.14%,磨煤機出力下降7.14%。改進實施方案:為減少風道的阻力,將第六噴口取消,改為一二三四五噴口運行)而分離器出口面積不變),把原來六個噴口的通流面積6×400 mm×1 000mm分別擴容至5×484 mm×1 000 mm,使每個噴口通流面積增加(84×1 000)mm?。
改造后的一次風管道效果良好:一是爐膛出口溫度降低,由六噴口降至五噴口,絕對高度降了1.68 m,這無疑對防止爐內(nèi)結礁有利;二是由于改造使得一次風阻力下降,從而減輕了磨煤機葉輪徑向磨損。
2.4 堆焊打擊板應用
S70.45風扇磨煤機葉輪有打擊板14組,每組兩件,由內(nèi)外打擊板組成,內(nèi)打擊板厚度100 mm,外打擊板厚度80 mm,材質(zhì)為ZGMn13-4,受打擊板材質(zhì)、煤質(zhì)等影響,葉輪使用壽命較低,一般煤質(zhì)較好的時候磨煤機運行周期僅1 200 h左右,煤質(zhì)差時磨煤機運行周期僅800 h左右,而且后期磨煤機出力明顯不足。后來我們采用堆焊打擊板,內(nèi)打擊板厚度為80 mm,外打擊板厚度為60 mm,堆焊層耐磨性能遠高于ZGMn13-4,而打擊板厚度減少也使磨煤機運行后期通風出力能力提高。改造后磨煤機運行周期提高到1 700 h左右。
參考文獻
[1] 元寶山發(fā)電有限責任公司600 MW機組鍋爐燃燒調(diào)整試驗總結報告[R].東北電力試驗研究院,1993.
[2] 2號爐制粉檢修規(guī)程[Z].元寶山發(fā)電有限責任公司.