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      淺談船舶鍋爐故障分析及改進措施

      2017-06-27 14:16:26徐正強陳曦春朱華
      中國科技縱橫 2017年9期
      關(guān)鍵詞:霧化

      徐正強+陳曦春+朱華

      摘 要:文中作者結(jié)合多年工作經(jīng)驗,針對輪船輔鍋爐燃燒故障發(fā)生過程以及故障原因進行了分析,根據(jù)得出的結(jié)論提出了若干改進措施。通過對故障的處理我們可以認(rèn)識到,在處理問題時不能拘泥于故障本身,需要綜合各方面的因素查找根源所在。

      關(guān)鍵詞:輪船鍋爐故障;霧化;點火;配風(fēng)器

      中圖分類號:U664.5;U672 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)09-0052-02

      輪船輔助鍋爐故障時常發(fā)生,尤其是燃燒故障的出現(xiàn)。船舶設(shè)備人員經(jīng)常針對綜合電器設(shè)備、燃油、配風(fēng)等因素尋找故障原因。文中作者結(jié)合多年工作經(jīng)驗,針對輪船輔鍋爐燃燒故障發(fā)生過程以及故障原因進行了分析,根據(jù)得出的結(jié)論提出了若干改進措施。

      1 故障發(fā)生的過程

      某散貨船載重17萬t,輔鍋爐為立式水管燃油鍋爐,使用輕油點火,正常燃燒時燃用與主、副機相同的IFO380燃油。到港后設(shè)備人員對其檢查,發(fā)現(xiàn)如下幾個問題。輔鍋爐參數(shù)詳見表1。

      (1)有時點火困難,或點著后又熄火,甚至在正常燃燒過程中也會熄火。

      (2)由于點火困難,須經(jīng)常拆檢清洗燃燒器,通常每天洗1~2次,有時半夜點不著火,輪機員要下機艙緊急處理,嚴(yán)重影響休息。清洗燃燒器時發(fā)現(xiàn)鍋爐噴火口、配風(fēng)器、點火電極處積碳。

      2 故障原因分析

      現(xiàn)代船舶對鍋爐的要求特別高,為保證船舶蒸汽的連續(xù)供應(yīng),通常不允許長時間停爐。該船靠泊期間,分油機停止運行,各油艙、焚燒爐渣油沉淀柜等處的蒸汽加熱閥均關(guān)閉,使得蒸汽消耗量大大降低,但也相對穩(wěn)定。目前,燃油輔鍋爐的點火、燃燒實現(xiàn)自動化控制。在港期間輔鍋爐的燃燒器自動啟停,通常40min左右點火1次。在停火期間,燃油在油路中自動循環(huán)加熱?;诖耍治隹赡艿墓收显蛉缦拢?/p>

      2.1 點火電極故障

      點火電極的安裝有嚴(yán)格的要求,如果安裝不當(dāng),容易引起點火困難及點火電極積碳。

      2.2 火焰感受器故障

      該船輔鍋爐的火焰感受器為光敏電阻型,用來監(jiān)視爐膛有無火焰。當(dāng)點火失敗或在持續(xù)燃燒期間熄火時,火焰感受器立即發(fā)出信號,關(guān)閉燃油電磁閥并停止噴油,同時發(fā)出聲光報警,避免再向爐內(nèi)噴油而引起故障。

      2.3 “死油區(qū)”造成燃油霧化不良

      自動停爐期間,燃油循環(huán)加熱,但在燃燒器至燃油發(fā)火電磁閥之間有1段燃油不能循環(huán),俗稱“DEADOIL”(即圖1中所標(biāo)“死油區(qū)”)。在燃燒器?;鹌陂g,“死油區(qū)”油溫逐漸下降,加上風(fēng)門關(guān)閉不嚴(yán)及鍋爐煙筒的抽吸作用而漏氣,“死油區(qū)”燃油黏度進一步增高;在點火預(yù)掃風(fēng)后,油溫將進一步下降。而這一部分燃油正是點火時由主噴油器最先噴出的油,由于黏度高、霧化差,點火困難,經(jīng)常造成自動點火失敗。通常鍋爐復(fù)位后又可能點火成功,是因為“死油區(qū)”的油已噴出,隨后噴出的燃油是一直在循環(huán)加熱的低黏度燃油。多次點火失敗使噴油器、配風(fēng)器、噴火口積碳的速率大大提高,可能造成點火“冷爆”。這就要求管理人員不得不經(jīng)常取出燃燒裝置,清潔燃燒器及配風(fēng)器,清除爐膛內(nèi)的積碳。

      2.4 燃油狀況的影響

      燃油含水量、燃油壓力和溫度對燃燒及點火有很大的影響。該輔鍋爐燃油壓力設(shè)定值是2MPa,燃油溫度設(shè)定值為115℃。

      2.5 風(fēng)量的控制

      由于剛噴出的燃油不易霧化,點火成功后,燃燒較弱,而此時風(fēng)門突然開大,很容易將爐火吹滅。該輔鍋爐火焰感受器感受的是爐膛通過配風(fēng)器的漏光,鍋爐燃燒時如果風(fēng)量太大,火焰不穩(wěn)定,引起火焰感受器感光不穩(wěn)定,導(dǎo)致燃油電磁閥來回跳動,開啟不穩(wěn)定,從而鍋爐供油油壓不穩(wěn)定,鍋爐容易熄火。

      3 改進措施

      3.1 點火電極的調(diào)整與配風(fēng)器的改造

      3.1.1 點火電極的調(diào)整

      點火電極是根據(jù)高壓尖端放電原理點火的,由2根鎳鉻合金絲組成,一端用陶瓷管絕緣固定在燃燒器上。其放電區(qū)的距離和位置在說明書上有嚴(yán)格的要求,發(fā)火端間距應(yīng)為3.5~4mm。檢查發(fā)現(xiàn)該點火電極安裝固定不良而松動,發(fā)火端間距約為3.4mm。經(jīng)過試驗發(fā)現(xiàn):若兩電極間間距太小,則形成的火花小而內(nèi)斂,火焰無法接觸油頭噴出的燃油而點火困難;若間隙太大,則高壓電難以擊穿空氣,無法放電發(fā)火;若電極間距為4mm,此時形成的火花最大,并且前伸,利于點火成功。因此,對點火電極按照說明書的要求重新安裝,間隙調(diào)整為4mm,并固定牢固,避免使用過程中移位

      3.1.2 配風(fēng)器的改造

      改造配風(fēng)器,可解決火焰感受器感受信號不穩(wěn)定的問題。該船火焰感受器安裝在配風(fēng)器后,感受的是爐膛透過配風(fēng)器葉片的漏光,而且其安裝位置太靠后,離爐膛距離很遠(yuǎn),當(dāng)配風(fēng)器有積碳或燃燒不穩(wěn)定而火焰閃爍時,容易引起火焰感受器誤動作,因此決定對配風(fēng)器進行改造。

      在配風(fēng)器上鉆2個直徑約10mm的小孔,改造后,在點火和正常燃燒過程中能夠使火焰直接照射到安裝在配風(fēng)器后端的火焰感受器,避免火焰感受器感受信號不穩(wěn)定,導(dǎo)致供油電磁閥開啟不穩(wěn)定而熄火。

      3.2 自動點火燃燒改為手動點火燃燒

      自動點火燃燒改為手動點火燃燒可解決“死油區(qū)”問題。當(dāng)自動點火燃燒時,通常每40min須點火1次,點火頻繁。若改為手動點火燃燒,從輔鍋爐點火投入使用到備車航行停爐期間,輔鍋爐點火油頭只有在開始工作時點火1次。手動點火燃燒有以下優(yōu)點。

      3.2.1 燃燒工況得到改善

      在靠泊期間,蒸汽消耗量相對穩(wěn)定,輔鍋爐所產(chǎn)蒸汽僅供副機重油的加熱及主機暖缸使用。這時只要將油量調(diào)至使得輔鍋爐蒸汽壓力穩(wěn)定在0.6~0.65MPa就可滿足使用要求,平時一般很少需要調(diào)節(jié)供油量。同時,將風(fēng)量調(diào)節(jié)至與此時的供油量相匹配,達到最佳的風(fēng)油比。當(dāng)風(fēng)油比穩(wěn)定時,燃燒也就穩(wěn)定,此時手動點火燃燒工況比自動點火燃燒工況要好得多。由于外界負(fù)荷的變化較小,輔鍋爐的燃燒與蒸汽的產(chǎn)生達到1種動態(tài)平衡。

      3.2.2 節(jié)約燃油

      (1)節(jié)省輕油。改手動點火燃燒后,輕油消耗情況見表2。在停泊時,自輔鍋爐點火投入使用到停用,輕油點火只工作1次。在自動點火燃燒工況下,每次點火時輕油油頭都參與點火、燃燒。因此,手動點火燃燒可節(jié)約一定的輕油。據(jù)觀察,輔鍋爐在船舶停泊使用時,每40min點火1次,每次消耗輕油0.5L,這樣每天消耗輕油約18L,按每年停航時間100天計算,可節(jié)約輕油1800L。同時,因不能點火而清洗燃燒器時須進行換輕油操作,按每天清洗2次,每次消耗輕油50L,每年停航時間100天計算,每年可節(jié)約輕油10000L。

      (2)節(jié)省重油。在自動點火燃燒過程中,輔鍋爐風(fēng)油比不佳時燃油消耗量增大,而在手動點火燃燒過程中,輔鍋爐風(fēng)油比穩(wěn)定,燃燒工況改善,從而降低重油消耗量。通過連續(xù)觀察、記錄輔鍋爐燃油流量計讀數(shù),發(fā)現(xiàn)在同樣時間內(nèi)手動點火燃燒時流量計讀數(shù)略小于自動點火時流量計讀數(shù),證明上述推斷正確。

      3.2.3 優(yōu)化風(fēng)油比

      該船輔鍋爐在手動點火燃燒期間油門一般控制在4格左右(蒸汽壓力在0.6MPa左右,上、下浮動不超過0.02MPa),風(fēng)量調(diào)為3.5~5.5格,4格為最佳。通常情況下無需再作其他調(diào)整。在此工況下,靠泊期間配風(fēng)器、噴火口等幾乎沒有積碳臟堵,只需在開航使用廢氣鍋爐后,再對輔鍋爐進行正常的保養(yǎng)。由于手動點火燃燒穩(wěn)定,不積碳,減少輔鍋爐管理上的難度,同時減少輪機員的工作量。

      3.3 燃油溫度調(diào)整

      檢查鍋爐日用柜的放殘情況,發(fā)現(xiàn)燃油中水分、雜質(zhì)含量很少,燃油分油機分油效果也很好,可以初步判斷燃油油質(zhì)正常。清洗濾器并檢查燃油管路,無臟堵。噴油器前的油壓保持在2MPa左右,燃油油壓正常。同時更換燃油霧化片。從說明書的380cSt燃油黏溫特性表可知,燃油要獲得良好的燃燒黏度,其溫度應(yīng)控制在115℃左右。該輔鍋爐油溫溫度繼電器的設(shè)定值設(shè)定為110℃啟動、120℃停止。因此,燃油溫度應(yīng)該不存在問題。

      綜上所述,當(dāng)將控制燃油循環(huán)加熱溫度的油溫溫度繼電器的設(shè)定值設(shè)定為110℃啟動、120℃停止時,循環(huán)燃油的實測溫度是110℃左右,而將油溫溫度繼電器的設(shè)定值設(shè)定為115℃啟動、125℃停止時,循環(huán)燃油的實測溫度是115℃左右。由此可以看出,由于電器設(shè)備的長期使用,設(shè)定值與真實值之間存在5℃左右的偏差。因此,調(diào)高油溫溫度繼電器的燃油循環(huán)溫度設(shè)定值,使加熱器從先前的110℃啟動、120℃停止,提高到115℃啟動、125℃停止。調(diào)整并等待油溫穩(wěn)定后,觀察燃燒情況,發(fā)現(xiàn)火焰的穩(wěn)定性、燃燒顏色、火焰長度和圓度及燃油的霧化都能達到很好的狀態(tài)。

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