楊明志 夏元林(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
影響含聚污水站能耗的主要因素及措施
楊明志 夏元林(大慶油田有限責(zé)任公司第三采油廠)
石油開采開發(fā)過程中會消耗大量的物資和能源,節(jié)能減排是近年來社會關(guān)注的重點,因此更應(yīng)注意在日常生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗。以某站為例,因超負荷運行、供需矛盾、機泵耗電量偏高、變頻器利用時率低,導(dǎo)致近幾年的耗電量逐年增多。針對現(xiàn)有能耗增加的問題,在節(jié)能生產(chǎn)管理方面,可采用環(huán)節(jié)錯峰法減少頻繁啟泵、環(huán)節(jié)錯峰法實施反沖洗、優(yōu)化反沖洗參數(shù),來合理調(diào)控生產(chǎn)為節(jié)能提供必要保證;在節(jié)能技術(shù)措施方面,采用增壓泵加裝變頻器、變頻一泵雙用、利舊閑置變頻器這些方法,來保證合理高效的使用節(jié)能設(shè)施,同比半年時間節(jié)約近15×104kWh。
節(jié)能降耗;節(jié)電;管理措施
某聚合物含油污水處理站所擔(dān)負的任務(wù)是接收聚驅(qū)放水站來的聚合物含油污水,經(jīng)沉降、過濾處理后,將達標(biāo)的濾后污水輸至其它注水站。建有10 000 m3一次除油罐2座,5000 m3一次除油罐2座,?4 m石英砂過濾罐10座,采用兩級沉降,一級石英砂壓力過濾流[1],各類機泵28臺,4套物理殺菌裝置。在節(jié)能降耗方面,污水站可采用的節(jié)能設(shè)備較少,僅有電子除垢器1臺,變頻器2臺。但隨著近年電能消耗量的攀升,能耗問題日益突出,如何推進節(jié)能管理創(chuàng)新,解決現(xiàn)有難題,已成為目前一個重要課題。
1.1 超負荷運行
某聚合物含油污水處理站的設(shè)計能力是20000 m3/d,表1是近3年的生產(chǎn)數(shù)據(jù)。
表1 某含聚污水站近3年同期生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
由表1可知,污水站2015年較2013年處理液量同期對比增加103.23×104t,耗電量同期對比增加38.23×104kWh,處理液量的增多導(dǎo)致耗電量大幅攀升。污水處理量由建站初期的1.3×104m3/d增加到2.0×104m3/d。該站的處理水量已超出設(shè)計能力,且近幾年呈上升趨勢,超負荷運行,必然易造成水質(zhì)含油、懸浮物兩項指標(biāo)的上升和能耗的增高。
1.2 供需矛盾
系統(tǒng)內(nèi)由于各站施工、收油、運行等各種原因,不可避免的造成水量不平穩(wěn),出現(xiàn)集中用水或水量增多輸不出去的現(xiàn)象。導(dǎo)至下屬3個站水量都較高,脫水站回壓由0.72 MPa升至0.85 MPa,污水站回壓由0.23 MPa升至0.67 MPa;同時罐內(nèi)液位達到高報值,日常啟用的水泵數(shù)量已不能滿足需要,就需要多啟外輸水泵和增壓泵,當(dāng)罐內(nèi)液位降至合理范圍再停泵,頻繁啟停泵造成耗電量較高。以表2數(shù)據(jù)為例,當(dāng)污水站水多時,在一定程度上會造成上游站的輸水單耗值升高,可見系統(tǒng)內(nèi)整體的平穩(wěn)運行,有利于節(jié)能降耗。
表2 含聚污水站近3年同期生產(chǎn)數(shù)據(jù)對比
1.3 反沖洗變頻器利用時率低
該站有2臺變頻器,均采用1拖2的工作方式。一臺用于1#、2#反沖洗泵,另一臺用于1#、3#增壓泵。2016年近4個月機泵運行時數(shù)如表3所示。
表3 含聚污水站2016年近4個月機泵運行時數(shù)統(tǒng)計
由表3可知,反沖洗變頻裝置每天僅在反沖洗時運行4 h,其余20 h處于閑置狀態(tài)。而外輸泵和增壓泵運行時數(shù)較長是污水站耗電大戶。
2.1 合理調(diào)控生產(chǎn)
針對聯(lián)合站回注污水處理系統(tǒng)中存在供需矛盾、水質(zhì)不合格現(xiàn)象,頻繁啟泵造成電能大量浪費等問題,制定如下解決方案:
1)環(huán)節(jié)錯峰法減少頻繁啟泵(外輸泵)。污水站收油時需要增加來液量,提高除油罐液位至收油槽高度,才能進行污油回收操作;過濾罐反沖洗時,為確保反沖洗效果必須保證反沖洗罐液位高度,減少外輸量,這兩段時間為污水站用水高峰期;脫水轉(zhuǎn)油站3000 m3沉降罐需要升液位收油,此時為用水高峰,把兩個站收油反沖洗高峰期錯開不在一個時段。各罐液位安全平穩(wěn)運行,杜絕冒罐事故發(fā)生,污水處理難度減小,同時減少因水量波動大造成的頻繁啟泵,可節(jié)約大量電能[2]。
2)環(huán)節(jié)錯峰法實施反沖洗。過濾罐反沖洗時,為確保反沖洗效果必須保證反沖洗罐液位高度,減少外輸量。同理,各水站將反沖洗時間錯開,可有效避免同一時間因反沖洗造成集中用水,反沖洗后又同一時間集中外輸,造成系統(tǒng)內(nèi)壓力不穩(wěn)定、外輸困難的現(xiàn)象,從而有效減少不必要的頻繁啟停泵操作。通過合理高效使用機泵,控制運行機泵數(shù)量,達到節(jié)約用電的目的。
在實施環(huán)節(jié)錯峰法減少頻繁啟泵和環(huán)節(jié)錯峰法進行反沖洗后,統(tǒng)計出2015年和2016年1—6月同期耗電量(表4)。通過對比可見措施后節(jié)約效果明顯。
3)優(yōu)化反沖洗參數(shù)。選取有代表性的過濾罐;依據(jù)日常反沖洗強度(一般為14 L/(s·m2)),確定3個實驗數(shù)據(jù)點:13、14、15 L/(s·m2)[3],每個實驗數(shù)據(jù)點要求連續(xù)反沖洗7天;每天早8:30開始進行反沖洗[4],反沖洗水罐液位要求在4 m,反沖洗周期為24 h,單罐反沖洗時間為15 min,副崗每天取過濾罐反沖洗前水樣和反沖洗8 h后水樣,并對水樣進行懸浮物和含油量的測定,做好相應(yīng)記錄,觀察實驗效果[5];依據(jù)反沖洗實驗數(shù)據(jù),作出每個強度下每個濾罐反沖洗前和反沖洗8 h后的含油和懸浮物曲線(圖1、表5)。
表4 措施后污水站耗電量同期對比
圖1 1#過濾罐不同強度下每天反沖洗前后含油量曲線
表5 改變周期后污水站水質(zhì)指標(biāo)情況統(tǒng)計
由圖1可知,反沖洗強度為13 L/(s·m2)時,反沖洗前后含油量差值較小,反沖洗效果不理想。強度為15 L/(s·m2)與14 L/(s·m2)時的實驗數(shù)據(jù)差別不大,反沖洗強度為14 L/(s·m2)就可滿足日常需求。從反沖洗周期實驗數(shù)據(jù)看,周期為29 h水質(zhì)變差,不滿足生產(chǎn)需求,周期為24 h時水質(zhì)較穩(wěn)定;從而得出最佳的反沖洗周期為24 h和強度14 L/(s·m2),為運行優(yōu)化參數(shù),合理匹配,實現(xiàn)節(jié)能提供必要保證。
圖2 裝置照片和電路圖
2.2 合理高效使用節(jié)能設(shè)施
1)增壓泵加裝變頻器。污水站3#增壓泵規(guī)格型號為ZA250-4400D,排量500 m3/h。變頻器安裝前,每臺每天耗電約2160 kWh。2014年7月,安裝了由大慶中達高新技術(shù)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的VFD900C43A型號變頻器,運行后經(jīng)統(tǒng)計每天耗電約1650 kWh,按平均值算節(jié)電23.61%。節(jié)電效果明顯,延長了機泵的使用壽命[6],降低了勞動強度。
2)變頻一泵雙用(反沖洗泵和外輸泵)。由于污水站反沖洗變頻裝置每天僅在反沖洗時運行4 h,其余20 h處于閑置狀態(tài),而外輸泵在工頻狀態(tài)下,日耗電2520 kWh。為了節(jié)能降耗,利用反沖洗變頻裝置,通過互鎖控制(圖2),將污水站外輸泵實現(xiàn)變頻控制,提高反沖洗變頻裝置利用率,1年可節(jié)約2萬余元。
3)利舊閑置變頻器。污水站7#、8#加藥泵,日常運行時加藥量不平穩(wěn),需人工憑經(jīng)驗控制。技術(shù)人員將早期停運封存的柱塞泵變頻器改用,連接在現(xiàn)在的加藥泵上,再對相應(yīng)參數(shù)進行重新設(shè)置,實現(xiàn)了精確的平穩(wěn)控制加藥量,避免不必要的浪費,同比節(jié)約電量近一半。
1)超負荷運行、供需矛盾、機泵耗電量偏高、變頻器利用時率低是影響該站耗電量逐年增多的主要原因。
2)在節(jié)能生產(chǎn)管理方面,可采用環(huán)節(jié)錯峰法減少頻繁啟泵、實施反沖洗、優(yōu)化反沖洗參數(shù),來合理調(diào)控生產(chǎn)為節(jié)能提供必要保證。
3)在節(jié)能技術(shù)措施方面,采用增壓泵加裝變頻器、變頻一泵雙用、利舊閑置變頻器這些方法,來保證合理高效的使用節(jié)能設(shè)施。
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10.3969/j.issn.2095-1493.2017.06.013
2017-03-13
(編輯 王艷)
楊明志,1995年畢業(yè)于大慶技校,從事采油廠污水崗位班組管理工作,E-mail:964752509@qq.com,地址:黑龍江省大慶市大慶油田有限責(zé)任公司采油三廠第五油礦,163000。