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      無煙裝煤系統(tǒng)在焦爐裝煤冒煙治理中的應用

      2017-07-08 06:22:53陳曉峰
      科技創(chuàng)新與應用 2017年19期

      陳曉峰

      摘 要:由于高壓氨水系統(tǒng)在運行中氨水壓力保持恒壓,且壓力達不到工藝要求等原因,致使搗固焦爐在裝煤過程中有冒煙現(xiàn)象,對周圍環(huán)境有一定的影響,且高壓氨水一直保持高壓,也造成了能源浪費。通過對高壓氨水系統(tǒng)改造,整合集氣管壓力控制系統(tǒng),不僅穩(wěn)定了集氣管壓力,而且改善了裝煤過程中的冒煙現(xiàn)象,降低了能耗。

      關鍵詞:搗固焦爐;高壓氨水;冒煙治理;PLC改造

      中圖分類號:F416.21 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)19-0156-02

      1 概述

      我廠設計規(guī)模為130萬t/a的搗固焦爐于2009年建成投產(chǎn),裝煤冒煙一直以來都是我廠的一個工作難點。高壓氨水噴射消煙是裝煤冒煙治理的常用方法。一直以來,我廠由于高壓氨水系統(tǒng)在運行中氨水壓力保持恒壓,且壓力、流量等達不到工藝要求,裝煤冒煙時有發(fā)生。

      近幾年來,隨著周邊居民環(huán)保意識的提高和國家相關部門對環(huán)保問題的重視,裝煤冒煙矛盾變得更加突出,解決裝煤冒煙問題已刻不容緩。當然,裝煤冒煙治理是一個系統(tǒng)工程,需要工藝、設備方面技術人員共同努力。

      2 現(xiàn)場工況或存在的問題

      我廠焦爐為2*65孔5.5米搗固焦爐,工藝流程如圖1所示,焦側有4段集氣管,共用一套鼓冷系統(tǒng)。爐頂設備(包括導煙車、橋管翻板、高壓氨水三通閥和上升管水封蓋)均為人工操作控制。四條吸氣管上均安裝有電液調節(jié)翻版,有鼓風機2臺,一開一備,液偶調速控制,大循環(huán)管道配有電動調節(jié)閥。原高壓氨水控制為恒壓控制,且與集氣管壓力控制系統(tǒng)相對獨立,兩套系統(tǒng)之間沒有實現(xiàn)聯(lián)動控制,導致在裝煤過程中不僅時常冒煙,且易造成集氣管壓力不穩(wěn)。

      3 改造方案

      改造的最終目的是在解決焦爐裝煤冒煙問題的同時,既要穩(wěn)定集氣管壓力,又要不影響產(chǎn)品質量。為實現(xiàn)這個目標,我們需要分三步走,第一步是找出原系統(tǒng)和裝置存在的明顯設計缺陷和設備存在的重大問題,并提出解決辦法;第二步是對煤氣導入和導出系統(tǒng)各關聯(lián)參量進行綜合分析,找出造成裝煤冒煙問題的一般設計缺陷及原因,并提出解決辦法;第三步是配合工藝技術員進行現(xiàn)場測試、診查,在處理現(xiàn)場問題的同時,找出造成裝煤冒煙的細節(jié)問題,并提出解決辦法。

      工藝原理:

      無煙裝煤控制系統(tǒng)的基本特點可以概括為,裝煤時,控制系統(tǒng)跟著煤餅走,實現(xiàn)了高壓氨水壓力控制與集氣管壓力控制的聯(lián)動;不裝煤時,控制系統(tǒng)跟著集氣管壓力走。系統(tǒng)主要由三部分構成,這三部分相互作用,實現(xiàn)對焦爐煤氣的導入、導出及集氣管壓力的協(xié)調控制,從而達成穩(wěn)定集氣管壓力,實現(xiàn)無煙裝煤的目的。

      (1)集氣管壓力控制部分

      集氣管壓力控制部分主要由系統(tǒng)根據(jù)采集到的集氣管壓力信號,控制集氣管自動調節(jié)翻板來實現(xiàn),其主要作用是解耦和平衡,即在焦爐正常操作的任何情況下,無論是出焦、裝煤、換向、機后用戶變化等,使用同一鼓冷系統(tǒng)的各焦爐各集氣管的煤氣壓力,以其設定值為中心保持相對平衡狀態(tài)——壓力高則全高,壓力低則全部低,避免各集氣管之間的壓力有高有低、頻繁震蕩的現(xiàn)象。

      (2)高壓氨水控制部分

      該部分的作用是通過采集裝煤車、推焦車上信號(主要包括裝煤車走行、推焦、抽板信號,推焦車走行、蓋爐門信號)、焦爐邊孔爐號等信號,以無線通訊的方式把信號傳輸至鼓風機控制室無煙裝煤系統(tǒng),再根據(jù)工藝要求控制氨水壓力的大小,使氨水在裝煤過程中保持高壓噴射,形成大的吸力,把裝煤產(chǎn)生的大量荒煤氣抽入到集氣管;在不裝煤情況下氨水保持相對低壓,既降低了能耗,同時又減少了因氨水持續(xù)高壓所引起的三通閥故障現(xiàn)象。

      (3) 預測控制部分

      保證集氣管壓力穩(wěn)定對實現(xiàn)無煙裝煤至關重要。該部分主要作用是消除裝煤過程對集氣管壓力波動的影響。

      該部分以裝煤車操作為前置信號,通過預測某一時間強擾動的幅度,提前調節(jié)鼓風機及集氣管壓力調節(jié)翻板等設備,在橋管翻板和高壓氨水三通閥打開時,恰好把裝煤時突然發(fā)生的大量荒煤氣導入或導出集氣管,抵消裝煤操作對集氣管壓力波動的影響。

      該部分主要通過控制鼓風機轉速實施預測控制。由于鼓風機已由原來的液力耦合器調速改造成變頻器調速,為節(jié)能降耗,大循環(huán)電動調節(jié)閥在生產(chǎn)過程中基本處于全關狀態(tài),因此對于預測控制部分的實施主要通過控制鼓風機轉速來實現(xiàn)。方案通過采集集氣管壓力信號、集氣管壓力調節(jié)翻板閥位反饋信號、高壓氨水信號、裝煤等信號,基于PID控制算法,實時自動預測控制風機轉速,實現(xiàn)風機調速對各種工況下的快速反應,保證了集氣管壓力的穩(wěn)定。

      4 主要技術指標與功能

      (1)裝煤時,集氣管壓力設定值根據(jù)具體裝煤動作設置,且集氣管壓力控制在設定值±100Pa左右,并在60秒左右調回;不裝煤時,集氣管壓力控制在設定值±30Pa左右。(2)可設定在裝煤過程中各動作如裝煤、抽板等時所需要的高壓氨水壓力。(3)系統(tǒng)具有自動和手動運行功能。自動運行時,系統(tǒng)對集氣管調節(jié)翻板、風機和高壓氨水泵等全自動控制;手動狀態(tài)時,既可通過鼠標點擊操作,也可通過手操器進行操作。(4)具有鼓風機轉速高低限報警等功能。(5)通過組態(tài)實時監(jiān)測相關參數(shù),控制參數(shù)實時趨勢顯示和歷史趨勢記錄。

      主控畫面如圖2所示。

      5 無煙裝煤系統(tǒng)構成

      硬件配置由1套西門子300系統(tǒng)PLC、2臺工控機和1套備用儀表操作盤構成, PLC系統(tǒng)和儀表盤互為備用。正常情況下,由PLC系統(tǒng)全自動控制運行,工控機主要用于人機對話,數(shù)據(jù)記錄和分析,PLC系統(tǒng)檢修時可便捷地切換至儀表盤進行手動操作。

      無煙裝煤系統(tǒng)投運后,原西安中程集氣管壓力調控系統(tǒng)作為備用系統(tǒng)繼續(xù)使用。無煙裝煤系統(tǒng)與原西安中程集氣管壓力調控系統(tǒng)重疊的信號,均從原系統(tǒng)中引出,不影響原系統(tǒng)功能,無煙裝煤系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,可根據(jù)操作說明,快速地切換到原控制系統(tǒng)并發(fā)揮作用,使其對生產(chǎn)影響降到最小。

      6 結束語

      無煙裝煤系統(tǒng)于2014年初投入使用,效果明顯,冒煙現(xiàn)象得到有效遏制,但由于各爐孔工況不一致等原因,某些爐號在裝煤過程中冒煙現(xiàn)象還是比較嚴重。隨后,通過在生產(chǎn)過程中進行不斷摸索,和與在冒煙治理上有成功經(jīng)驗的焦化廠進行交流,我們在工藝流程上和機械設備上做出了一些改進措施,如增加假爐門、改變煤餅的高度與寬度等,到現(xiàn)在為止,基本上已經(jīng)解決了裝煤冒煙問題,且能在裝煤過程中很好地保持集氣管壓力穩(wěn)定,達到了預期效果。

      參考文獻:

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