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      裂解爐空氣預(yù)熱器技術(shù)在乙烯裝置的應(yīng)用

      2017-07-10 23:11李宏冰費伯成李洪國謝巖
      當(dāng)代化工 2017年1期
      關(guān)鍵詞:節(jié)能

      李宏冰 費伯成 李洪國 謝巖

      摘要:乙烯裝置在滿足裝置正常生產(chǎn)的前提下,利用急冷水的余熱,增設(shè)空氣預(yù)熱器,對進(jìn)入裂解爐底部燃燒器的助燃空氣進(jìn)行加熱,實現(xiàn)減少裝置燃料消耗、減少CO2排放、達(dá)到節(jié)能效果。

      關(guān)鍵詞:裂解爐;空氣預(yù)熱器;節(jié)能

      中圖分類號:TQ 221 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-0460(2017)01-0108-04

      乙烯裝置是石油化工企業(yè)的“龍頭”,同時也是耗能“大戶”,而乙烯裝置大部分的能量消耗在裂解爐上,乙烯裝置特別是裂解爐的節(jié)能降耗是石油化工企業(yè)節(jié)能降耗工作的重點。作為乙烯裝置的能耗大戶,裂解爐的能耗約占整個乙烯裝置能耗的60%~80%,因此,提高裂解爐熱效率,減少燃料氣消耗量,是降低乙烯裝置能耗的重要手段。乙烯生產(chǎn)企業(yè)余熱資源都比較豐富,大量的余熱資源被浪費而沒有得到利用,而且還要消耗二次能源進(jìn)行必要的處理,是一個亟待解決的突出問題。

      在滿足乙烯裝置裂解爐生產(chǎn)的前提下,利用乙烯裝置區(qū)自身余熱預(yù)熱空氣技術(shù)可大大降低乙烯裂解爐的能耗。該技術(shù)適用于裂解爐底部燃燒器,通過在裂解爐底部燃燒器處增設(shè)空氣預(yù)熱器加熱入口空氣,使進(jìn)入爐膛的空氣獲得溫升,從而降低裂解爐的燃料消耗,同時減少CO2的排放,最終實現(xiàn)節(jié)能減排,提高裂解爐的整體效率。節(jié)能系統(tǒng)不增加外界能耗設(shè)備,也不需自動控制,完全利用裂解爐自身的潛力及熱源的內(nèi)能,來推動該節(jié)能系統(tǒng)的正常運行。投用后可改善爐內(nèi)燃料的燃燒狀況,降低排煙溫度,從而提高裂解爐的熱效率。

      1 基本背景

      1.1 裝置背景

      我國北方某大型乙烯裝置,共設(shè)置了8臺裂解爐,其中4臺重質(zhì)進(jìn)料裂解爐,3臺輕質(zhì)進(jìn)料裂解爐和1臺循環(huán)乙烷/丙烷裂解爐,用國外S$W工藝技術(shù),裂解爐全部采用底部燃燒,1臺循環(huán)乙烷/丙烷裂解爐設(shè)置了24個底部燒嘴,其余7臺爐每臺爐底部設(shè)置了64臺燒嘴,裂解爐對原料適應(yīng)性強,裂解選擇性高,熱效率達(dá)92.9%-94%。在裝置建設(shè)之初,未設(shè)置裂解爐空氣預(yù)熱器,對乙烯裝置能耗影響較大,尤其裝置在冬季運行時,尤為明顯。

      1.2 項目背景

      該80萬t/a乙烯裝置自原始開車成功后,經(jīng)過一年多運行,能耗物耗有待進(jìn)一步優(yōu)化。在節(jié)能減排的要求和能源再生利用的經(jīng)濟大前提下,利用烯烴廠乙烯聯(lián)合裝置區(qū)的低溫余熱(中低壓蒸汽、蒸汽凝液、急冷水及伴熱水等),引入增設(shè)在八臺乙烯裂解爐底部燃燒器助燃風(fēng)入口處的空氣預(yù)熱器中,對進(jìn)入爐膛的助燃空氣進(jìn)行加熱,達(dá)到減少燃料氣消耗的目的(一次節(jié)能);同時,熱源(比如急冷水)回到冷卻器時已經(jīng)被降溫,從而節(jié)約了原冷卻器的功耗,達(dá)到了二次節(jié)能的目的。因此,乙烯裂解爐應(yīng)用裂解爐空氣預(yù)熱器技術(shù)是降低全廠能耗、實現(xiàn)能源綜合利用的根本措施,十分有建設(shè)必要。

      2 方案比選

      2.1 流程確認(rèn)

      2.1.1 加熱介質(zhì)比選

      (1)乙烯裝置現(xiàn)有6種可利用的加熱介質(zhì)置區(qū)余熱源情況(表1)。

      根據(jù)余熱量的不同,預(yù)熱空氣效果不同,節(jié)能的效果也不同。

      (2)經(jīng)計算和結(jié)合現(xiàn)場實際,該乙烯裝置區(qū)目前可用余熱源中,首選急冷水系統(tǒng)比較合適。表2急冷水作為熱源的指標(biāo)。

      經(jīng)過核算,8臺爐預(yù)熱器總計需要水量約為1320-1350t/h。

      2.1.2 設(shè)備對接模式

      正常情況下,在燃燒器水平進(jìn)風(fēng)風(fēng)道的入口處,加裝空氣預(yù)熱器裝置。1~7號七臺爐,都是雙輻射段爐膛。每個爐膛底部布置兩列燃燒器,每列16臺,因此每臺爐共計是64臺底部燃燒器。

      根據(jù)現(xiàn)場實際情況,1~7號七臺爐的預(yù)熱器布置方式設(shè)計為:每臺爐兩端部分的可采取每臺燃燒器對應(yīng)安裝兩臺空氣預(yù)熱器的形式,即“一對二”式;每臺爐中間部分的可采取每三臺燃燒器對應(yīng)安裝兩臺空氣預(yù)熱器的形式,即“二對三”式。因此,1-7號爐每臺爐將設(shè)置(8+2)臺X4列=40臺預(yù)熱器。8號爐預(yù)熱器均為“一對二”式,共計12臺預(yù)熱器,共計292臺預(yù)熱器。每臺預(yù)熱器下方架設(shè)一臺支架。

      2.1.3 工藝流程確定

      急冷水熱源從原管網(wǎng)引出后,經(jīng)過流量計進(jìn)入預(yù)熱器的進(jìn)水母管。進(jìn)水母管沿管廊鋪設(shè)引至爐區(qū)。再由各爐端部分別引入各進(jìn)水干管,干管分別沿各爐膛的兩側(cè)分布。熱源經(jīng)干管分布后再經(jīng)各進(jìn)水支管進(jìn)入布置在爐底燃燒器旁的各空氣預(yù)熱器,經(jīng)預(yù)熱器換熱降溫后,熱源再通過與進(jìn)水系統(tǒng)相反的流程沿回水系統(tǒng)最終回到急冷水總管。

      2.2 典型的設(shè)計工況

      采用乙烯裝置急冷水作為空氣預(yù)熱器的加熱熱源,按冬季和夏季兩種工況的核算結(jié)果,表3為65℃急冷水作為熱源核算表。

      2.3 空氣預(yù)熱器相關(guān)參數(shù)確定

      除8號爐為24臺底部燃燒器外,其他1-7號七臺爐,每臺爐都是64臺底部燃燒器,按每臺燃燒器的最大發(fā)熱量所需助燃風(fēng)量來設(shè)計每臺預(yù)熱器。空氣預(yù)熱器相關(guān)設(shè)計參數(shù)見表4。

      2.4 節(jié)能效果預(yù)測

      經(jīng)過計算,增加空氣預(yù)熱器后的節(jié)能效果明顯,具體見表5效益預(yù)測。

      從表5可知,按急冷水熱源進(jìn)行核算,預(yù)熱后的平均空氣溫升達(dá)53.5℃的情況下,八臺爐每年節(jié)約燃料氣所創(chuàng)造經(jīng)濟效益為2920-3490萬元。效益十分可觀。

      這是由于加熱空氣而節(jié)省燃料氣的效益。實際上還有其他效益,包括:

      a)由于助燃空氣得到加熱,使燃燒情況好轉(zhuǎn),燃燒效率得到提高而節(jié)省的燃料效益;

      b)由于燃燒狀態(tài)得到改善,輻射段爐膛吸熱量增加,使得排煙溫度降低帶來的效益,以及燃料減少帶來C02排放量減少的減排效應(yīng);

      c)急冷水第一冷卻器冷卻水量的減少,以及帶動急冷水泵動耗的相應(yīng)減少帶來的效益。

      3 項目實施及節(jié)能效果

      3.1 項目實施

      在乙烯裝置應(yīng)用裂解爐空氣預(yù)熱器技術(shù),是利用裝置檢修機會對8臺爐增設(shè)空氣預(yù)熱器,以實現(xiàn)節(jié)能創(chuàng)效目的,但在2015年該企業(yè)未安排停工檢修計劃,因此此項目未能施工完畢。但為考驗該技術(shù)的節(jié)能效果,通過臨時措施,在裝置急冷水流程中引出一股用于空氣預(yù)熱器的急冷水,

      2015年底實現(xiàn)了2臺裂解爐(1號爐和2號爐)的空氣預(yù)熱器的投用。

      3.2 實際效果

      (1)1號爐空氣預(yù)熱器投用:2015年10月9日下午1#爐投用完畢;I#HTO爐空氣預(yù)熱器投用前(9月26日至10月8日)平均燃料氣用量9751kg/h,投用后(10月10日至2015年10月25日)平均燃料氣用量9550kg/h,減少用量201kg/h。1號爐空氣預(yù)熱器投用前后燃料氣消耗見圖1。

      (2)2015年11月17日投用完畢。2#爐空氣預(yù)熱器投用前(10月31日至11月16日)燃料氣平均用量10873.8kg/h,投用后(11月17日至2015年12月12日)燃料氣平均用量10655.8kg/h,減少用量218kg/h。2號爐空氣預(yù)熱器投用前后燃料氣消耗見圖2。

      直接經(jīng)濟效益計算:燃料氣單價按2016年1-10月份平均價格2670.59元/t(外購天然氣)計算:1號裂解爐空氣預(yù)熱器投用至2016年11月8日,共運行了279d,直接經(jīng)濟效益12882.93元/d,總創(chuàng)效359.43萬元。2#爐空氣預(yù)熱器投用至2016年11月8日,共運行了327d,直接經(jīng)濟效益13972.53元/d,共創(chuàng)效456.9萬元。兩臺爐自投用之日起,至2016年11月8日累計創(chuàng)效359.43+456.9=816.33萬元。

      兩臺裂解爐投用后運行較為穩(wěn)定,工藝指標(biāo)達(dá)到設(shè)計值。每臺爐投用前后燃料氣用量降低約200kg/h,排煙溫度降低5~7℃,風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低20r/min,裂解爐熱效率提高0.3%,E1224冷卻水用量約降低2606t/h,乙烯綜合能耗降低4.8kgOE/t。

      4 結(jié)論

      通過對該大型乙烯裝置內(nèi)部余熱性質(zhì)的分析,采用急冷水作為空氣預(yù)熱器的加熱熱源,并經(jīng)過兩臺裂解爐投用后效果分析,在該乙烯裝置成功應(yīng)用裂解爐空氣預(yù)熱器技術(shù),技術(shù)成熟可靠,對原有系統(tǒng)無任何潛在風(fēng)險,可以實現(xiàn)設(shè)計意圖,達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果,完全符合目前節(jié)能減排的要求和能源再生利用的經(jīng)濟大前提。

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