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      變換脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造總結(jié)

      2017-08-12 16:53:57
      河南化工 2017年7期
      關(guān)鍵詞:水煤氣氣水系統(tǒng)優(yōu)化

      (河南能源化工集團(tuán)有限公司 安化公司,河南 安陽 455133)

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      變換脫硫系統(tǒng)優(yōu)化改造總結(jié)

      李云

      (河南能源化工集團(tuán)有限公司 安化公司,河南 安陽 455133)

      通過對變換脫硫系統(tǒng)變換氣熱平衡系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,同時對除油系統(tǒng)進(jìn)行改造,優(yōu)化改造后變脫塔入口氣體溫度得到靈活控制,變換脫硫系統(tǒng)阻力得到降低,后續(xù)PSA-CO2段脫碳效果提高。

      變換系統(tǒng)優(yōu)化 ; 阻力 ; 溫度 ; 打氣量

      安陽年產(chǎn)20萬t乙二醇生產(chǎn)裝置于2012年12月打通全流程產(chǎn)出精乙二醇。作為乙二醇配套裝置變換系統(tǒng)主要任務(wù)是將常壓脫除大部分硫化氫經(jīng)壓縮機(jī)加壓后的水煤氣通過變換反應(yīng)將CO轉(zhuǎn)化為H2,從而達(dá)到乙二醇合成裝置所需的氫碳比,同時將有機(jī)硫轉(zhuǎn)換為無機(jī)硫并脫除,達(dá)到后續(xù)PSA-CO和PSA-H2總硫指標(biāo)要求。2015年以來,隨著該套煤制乙二醇裝置負(fù)荷提升,變換脫硫系統(tǒng)存在變脫塔入口氣體溫度高,系統(tǒng)阻力上升的問題,嚴(yán)重影響系統(tǒng)負(fù)荷提高,通過改造和不斷優(yōu)化工藝,解決這些問題,目前取得了較好的效果。

      1 存在問題

      1.1變脫塔入口氣相溫度高

      變換氣自中溫水解塔出口進(jìn)入變脫塔之前,溫度需要降至45 ℃以下,原設(shè)計(jì)為兩級降溫,第一級為脫鹽水換熱后運(yùn)送鍋爐除氧器,二級為循環(huán)水換熱,由于后續(xù)脫鹽水用戶需求量小,造成一級脫鹽水換熱效果不佳,并將大部分脫鹽水就地排放,形成浪費(fèi)。如果增大脫鹽水通過量,會對脫鹽水制備裝置形成較大壓力。在夏季生產(chǎn)時,變脫塔溫度經(jīng)常突破45 ℃。過高的氣體溫度導(dǎo)致變脫溶液溫度升高,脫硫溶液溫度在43 ℃以上,高時可達(dá)到47~48 ℃,不利于硫化氫脫除和脫硫溶液的再生。同時,一旦溫度超過55 ℃還會造成變脫塔填料變形,阻力上升,影響生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。高溫下氣體中夾帶的飽和水量變大,在進(jìn)入變脫系統(tǒng)后該部分飽和水進(jìn)入脫硫溶液系統(tǒng),易造成脫硫溶液過多和溶液組分變化。且變換氣溫度升高導(dǎo)致入PSA-CO2段氣體溫度偏高,造成該段脫碳效果下降。

      1.2系統(tǒng)阻力上漲

      水煤氣經(jīng)壓縮加壓及除油水后,進(jìn)入耐硫變換系統(tǒng)。由于水煤氣壓縮機(jī)出口水煤氣中夾帶少量油水,經(jīng)過除油器除油后少量除油劑粉塵被帶入后系統(tǒng)換熱器和換熱管U形彎和觸媒表層,造成壓差逐步增高,影響系統(tǒng)長周期運(yùn)行。

      2 變換工序改造措施

      2.1變換氣熱平衡系統(tǒng)優(yōu)化改造降低變脫塔入口氣相溫度

      2016年8月通過改造,對變換氣熱平衡系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,在原來工藝路線上并聯(lián)一臺變換氣水冷器,根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整兩臺變換氣水冷器過氣量,從而達(dá)到控制變換氣水冷器氣相出口溫度,保證了變脫塔入口氣相溫度。

      表1 新增變換氣水冷器參數(shù)

      2.2除油系統(tǒng)優(yōu)化提升降低阻力

      通過對除油系統(tǒng)優(yōu)化提升,在水煤氣壓縮機(jī)出口變換系統(tǒng)入口前增加一臺油分離器,新增加油分離器與原有油分離過濾器可并聯(lián)也可串聯(lián)。

      3 變換系統(tǒng)改造后工藝流程

      變換系統(tǒng)改造后工藝流程圖如圖1所示。

      圖1 變換系統(tǒng)改造后工藝流程圖

      4 改造后效果

      4.1變換氣熱平衡系統(tǒng)優(yōu)化效果

      通過在變換系統(tǒng)增加變換氣水冷器,降低除鹽水預(yù)熱器除鹽水用量,使變換氣進(jìn)入變脫塔的溫度不超溫,使脫硫溶液溫度穩(wěn)定,提高了脫硫溶液再生和脫硫效率,穩(wěn)定了變脫塔阻力,同時使PSA-CO2脫碳效果提高,保持了生產(chǎn)系統(tǒng)的穩(wěn)定。

      由于新增水冷器與原有的水冷器并聯(lián),使氣體通過該部分時阻力降低了10 kPa。增加水冷器后也減少了除鹽水用量。

      表2增加變換氣水冷器前后變脫塔水煤氣入口溫度變化

      由表2可看出,2016年增加水冷器后變脫塔入口煤氣溫度較2015年同時期的低,平均入口煤氣溫度控制在39~42 ℃,而變脫塔入口水煤氣最高溫度為45 ℃,控制在要求指標(biāo)范圍內(nèi)。

      由表3看出變脫塔入口煤氣溫度降低使脫硫溶液平均溫度也降低,脫硫溶液溫度由增加水冷器前2015年9—11月的43~46 ℃降低至增加水冷器后2016年9—11月的37~40 ℃。

      脫硫效果較之前明顯,硫回收率由2015年10—11月的88%~89%提高至2016年10月以來的90%~93%。

      表3 脫硫溶液溫度變化

      由于脫硫效率和硫回收率提高使變脫塔阻力穩(wěn)定不上漲,增加變換氣水冷器后2016年9—11月3個月期間變脫塔阻力穩(wěn)定在3 kPa左右,不再上升。

      PSA-CO2段脫碳效果明顯提高,PSA-CO2段尾氣中CO2平均含量由2015年9月—11月的0.45%~0.47%降低到2016同時期的0.35%~0.38%。

      2016年8月份變換氣新增水冷器投入運(yùn)行后,除鹽水預(yù)熱器除鹽水循環(huán)量減少了,由原來150~160 t/h減少至50~60 t/h,同時除鹽水不再排放;由于增加了一臺變換氣水冷器,變脫塔入口煤氣溫度得到靈活控制。

      4.2除油系統(tǒng)優(yōu)化提升改造效果

      除油系統(tǒng)優(yōu)化提升改造,在水煤氣壓縮機(jī)出口變換系統(tǒng)入口前增加一臺油分離器后,老油分過濾器平均壓差降低效果顯著,由此降低了變換系統(tǒng)阻力;同時降低水煤氣壓縮機(jī)出口壓力,水煤氣壓縮機(jī)打氣量得到提高。

      平均打氣量由改造前2016年11月份的83 844 m3/h提高到改造后2017年2月份的84 195 m3/h,每小時平均打氣量提高了1.1%~5%。

      除油系統(tǒng)優(yōu)化后2017年2月份及3月份除油系統(tǒng)壓差穩(wěn)定在16 kPa,上升趨勢緩慢,而除油系統(tǒng)優(yōu)化前2016年11月份除油系統(tǒng)壓差達(dá)93 kPa,且上升趨勢快。

      除油系統(tǒng)優(yōu)化改造后,水煤氣壓縮機(jī)出口壓力明顯降低,除油系統(tǒng)優(yōu)化前2016年10—11月壓縮機(jī)出口平均煤氣壓力為1.068 MPa和1.085 MPa,除油系統(tǒng)優(yōu)化后2017年2月份及3月份壓縮機(jī)出口平均水煤氣壓力穩(wěn)定在1.05 MPa。

      5 結(jié)束語

      通過對變換系統(tǒng)變換氣熱平衡系統(tǒng)及除油系統(tǒng)優(yōu)化改造,變脫塔入口氣相溫度得到有效控制,除鹽水用量降低,同時降低了變換脫硫系統(tǒng)阻力,降低了水煤氣壓縮機(jī)出口壓力,提高了水煤氣壓縮機(jī)打氣量。取得了節(jié)能降耗的明顯效果,增加了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

      2017-04-15

      李 云(1985-),女,助理工程師,從事水煤氣凈化技術(shù)方面工作,電話:18790830832。

      TQ028

      :B

      :1003-3467(2017)07-0044-02

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