葉鴻飛
(中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司,北京 100120)
中煤鄂爾多斯能源化工有限公司設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)2 000 kt合成氨、3 500 kt尿素項(xiàng)目,一期工程年產(chǎn)1 000 kt合成氨、1 750 kt尿素,一期項(xiàng)目配置2套40 000 m3/h(標(biāo)態(tài))空分裝置。空分裝置在試運(yùn)行1年多時(shí)間中,由于循環(huán)水的水質(zhì)問題,2套空分裝置在運(yùn)行中均發(fā)生空冷塔上部低溫水分布器堵塞及氨冷器換熱管束堵塞的問題,對(duì)空分裝置的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成很大影響。
該預(yù)冷系統(tǒng)主要由空冷塔、水冷塔、氨冷器及4臺(tái)水泵組成。預(yù)冷系統(tǒng)工藝流程示意見圖1。
空冷塔為裝有2層塔料的填料塔,空氣由空氣壓縮機(jī)送入空冷塔底部,由下往上穿過填料層,被從上往下的水冷卻,并同時(shí)洗滌部分NOx,SO2,Cl-等有害雜質(zhì),最后穿越頂部的絲網(wǎng)分離器,空冷塔出口氣體(溫度約10 ℃)進(jìn)入純化系統(tǒng)的純化器。
進(jìn)入空冷塔的水分為2段:下段為循環(huán)水的冷卻水,經(jīng)常溫水泵加壓,流量約為480 m3/h、溫度約為28 ℃,進(jìn)入空冷塔中部自上而下冷卻壓縮空氣,最終匯聚在空冷塔底部,通過調(diào)節(jié)閥送入循環(huán)水回水系統(tǒng);上段為來自水冷系統(tǒng)的低溫水,經(jīng)水冷塔與由分餾塔來的多余污氮?dú)膺M(jìn)行熱質(zhì)交換冷卻后,由低溫水泵加壓, 流量約為100 m3/h、溫度約為25 ℃,進(jìn)入氨冷器與液氨換熱, 換熱后水溫度約為8.3 ℃,最后送入空氣冷卻塔上部,自上而下冷卻壓縮空氣,最終匯聚在空冷塔底部,通過調(diào)節(jié)閥送入循環(huán)水回水系統(tǒng)。
圖1 預(yù)冷系統(tǒng)工藝流程示意
低溫水經(jīng)過低溫水泵加壓,通過氨冷器冷卻后進(jìn)入空冷塔上部的低溫水流量逐漸降低,由100 m3/h降至60 m3/h;空冷塔出口空氣溫度由約10 ℃逐漸升至約17 ℃;氨冷器的換熱能力也逐漸下降,要通過不斷提高液氨液位和降低氣氨壓力才能將氨冷器出口水溫度控制在約8.3 ℃。由于空冷塔的出口空氣溫度偏高,導(dǎo)致空冷塔的出口空氣中帶水量偏大(例如8 ℃飽和空氣中的含水量為8.28 g/m3,10 ℃飽和空氣中的含水量為9.35 g/m3,飽和空氣溫度每提高1 ℃,則含水量增加約0.54 g/m3),長(zhǎng)期運(yùn)行會(huì)對(duì)分子篩及分餾塔造成安全隱患,為此,決定在不停車的情況下解決此問題。
由于1套系列空分裝置負(fù)荷較低,采用隔離氨冷器的辦法,低溫水通過氨冷器旁路閥V1163進(jìn)入空冷塔上部,加大進(jìn)入水冷塔的氮?dú)夂臀鄣獨(dú)饬髁?,最大程度降低水冷塔出口水溫度。將氨冷器隔離出來,打開氨冷器水側(cè)封頭,發(fā)現(xiàn)氨冷器水側(cè)管束結(jié)垢比較嚴(yán)重,甚至部分管束已經(jīng)結(jié)垢堵死。經(jīng)取結(jié)垢樣分析化驗(yàn),結(jié)垢主要成分為CaCO3和MgCO3。為此,采取高壓水射流方法,對(duì)氨冷器水側(cè)管束逐根進(jìn)行清洗,氨冷器清洗完畢并投入使用后,其氨冷器出口低溫水流量由原先的60 m3/h升至85 m3/h,空冷塔出口空氣溫度也由約17 ℃降至約15 ℃。
空冷塔出口空氣溫度雖然降至約15 ℃,但還是達(dá)不到設(shè)計(jì)值(<12 ℃),為此,決定用濃硫酸進(jìn)行在線清洗。用50 L/h的計(jì)量泵進(jìn)口接至硫酸槽,出口接至低溫水泵的進(jìn)口管道處,濃硫酸通過該計(jì)量泵加壓送入低溫水泵進(jìn)口,與低溫水混合后經(jīng)過氨冷器、分布器,最終進(jìn)入到空冷塔內(nèi)。在酸洗過程中,一定要緩慢添加少量濃硫酸,控制濃硫酸與低溫水混合后的水中pH在5~6,并且控制一次連續(xù)加酸時(shí)間在2~3 h。濃硫酸稀釋后有強(qiáng)烈的腐蝕性,如果加入量過大,持續(xù)時(shí)間長(zhǎng),則會(huì)對(duì)碳鋼管道造成強(qiáng)腐蝕。當(dāng)濃硫酸與低溫水混合流過氨冷器換熱管束、分布器蓬頭時(shí),與附著在管束和蓬頭上的CaCO3和MgCO3反應(yīng)生成CaSO4、MgSO4,雖然CaSO4、MgSO4不溶于水,但是在反應(yīng)時(shí)生成的物質(zhì)顆粒被低溫水沖走,使換熱管束及蓬頭上的部分水垢剝落,對(duì)疏通換熱管束及蓬頭起到一定的作用。
采用濃硫酸在線清洗后,進(jìn)入空冷塔上部的低溫水流量由85 m3/h升至100 m3/h,空冷塔的出口空氣溫度也由約15 ℃降至約13 ℃,大大降低了空冷塔出口空氣中含水量,減輕了分子篩的運(yùn)行負(fù)荷。
濃硫酸在線清洗具有很大的局限性,只能起到一定的緩解作用,在緊急情況下可以使用,但是并不能徹底解決換熱管束及蓬頭結(jié)垢堵塞的問題。濃硫酸稀釋后具有強(qiáng)烈的腐蝕性,長(zhǎng)期使用會(huì)對(duì)管道及設(shè)備造成損壞,并對(duì)操作人員也存在不安全因素。
考慮到濃硫酸在線清洗的缺點(diǎn),改用氨基磺酸進(jìn)行在線清洗。清洗原理:氨基磺酸水溶液具有與鹽酸、硫酸等同等的強(qiáng)酸性,采用氨基磺酸與水垢反應(yīng)生成可溶性的鈣鹽、鎂鹽,最終達(dá)到清除系統(tǒng)中存在的水垢目的。加入消泡劑防止產(chǎn)生泡沫(如果產(chǎn)生泡沫也會(huì)導(dǎo)致出空冷塔空氣大量帶水,對(duì)分子篩及分餾系統(tǒng)運(yùn)行造成威脅);加入緩蝕劑防止清洗過程對(duì)管道及設(shè)備造成損傷。
3.3.1 氨基磺酸與水垢反應(yīng)的機(jī)理
CaCO3+2NH2SO3H=Ca(NH2SO3)2+H2O+O2↑
MgCO3+2NH2SO3H=Mg(NH2SO3)2+H2SO4
CaSO4+2NH2SO3H=Ca(NH2SO3)2+H3SO4
3.3.2 氨基磺酸在線清洗步驟
(1) 安裝清洗泵,并將其進(jìn)口接至清洗藥劑槽底部、出口接至氨冷器出口低溫水泵出口管道,在其出口安裝流量控制閥。
(2) 按比例加入水、氨基磺酸、緩蝕劑、消泡劑、滲透劑等藥劑;定時(shí)取樣分析清洗藥劑槽中酸洗液的pH,酸洗過程中酸洗液中pH控制在1~2。
(3) 在清洗藥劑槽中應(yīng)掛入與清洗系統(tǒng)中所有材質(zhì)相同的腐蝕監(jiān)測(cè)試片(碳鋼測(cè)試掛片和銅測(cè)試掛片)。
(4) 關(guān)閉清洗泵出口流量控制閥,打開清洗泵進(jìn)口閥門和回流閥,啟動(dòng)清洗泵進(jìn)行自循環(huán),使得清洗藥劑槽中的藥劑混合均勻,同時(shí)及時(shí)檢測(cè)清洗藥劑槽中酸洗液中的pH。
(5) 當(dāng)清洗藥劑槽中酸洗液混合均勻后,緩慢打開清洗泵出口閥門,緩慢關(guān)閉清洗泵回流閥,控制清洗泵出口壓力與低溫水泵出口壓力接近。酸洗液進(jìn)入到低溫水泵出口管道內(nèi)與低溫水混合后,與管道內(nèi)污垢進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),污垢被剝離、溶解,通過低溫水分布器噴出,溶解于系統(tǒng)循環(huán)水當(dāng)中,以達(dá)到清洗除垢目的。
3.3.3 注意事項(xiàng)
(1) 適當(dāng)開大分子篩進(jìn)口空氣管道排污閥,由專人監(jiān)控;如果發(fā)現(xiàn)排污閥排出空氣中夾渣少量水汽,立即減少或者停止進(jìn)入管道內(nèi)的酸洗液,在酸洗液中加大消泡劑的投入量,防止發(fā)生出空冷塔空氣帶水,導(dǎo)致分子篩進(jìn)水的事故。
(2) 按時(shí)取樣化驗(yàn)空冷塔出口循環(huán)水回水中總鐵含量和pH,同時(shí)監(jiān)測(cè)清洗藥劑槽中測(cè)試掛片的腐蝕速率和腐蝕量。檢測(cè)要求:總鐵質(zhì)量濃度<1.0 mg/L,pH在6.5~9.5;碳鋼和銅掛片的腐蝕速率、腐蝕量均符合《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)HG/T 2387—2007》規(guī)定。
(3) 加強(qiáng)監(jiān)控低溫水流量、空冷塔出口空氣溫度、空冷塔阻力及空冷塔底部液位。
(4) 防止清洗溶液中Cl-對(duì)設(shè)備和管線中不銹鋼材質(zhì)的腐蝕,應(yīng)控制清洗溶液中Cl-質(zhì)量濃度≤25 mg/L。
(5) 清洗液中氨基磺酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)與pH的關(guān)系: 氨基磺酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)為10.00%,5.00%,3.00%,1.00%,0.25%分別對(duì)應(yīng)的pH為0.40,0.63,0.85,1.19,1.72。在清洗過程中,若清洗液中pH上升至3.5時(shí),說明藥品不足,需要補(bǔ)加藥品氨基磺酸。
(6) 當(dāng)氨冷器出口低溫水流量達(dá)到設(shè)計(jì)流量(100 m3/h),且低溫水流量控制閥有調(diào)節(jié)余量時(shí),則應(yīng)停止清洗。
按照《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)HG/T 2387—2007》,化學(xué)清洗完畢后要進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)材料的腐蝕率、腐蝕量、除垢率及洗凈率驗(yàn)收。由于此次化學(xué)清洗是在設(shè)備運(yùn)行中進(jìn)行的,不具備設(shè)備結(jié)構(gòu)材料的腐蝕率、腐蝕量、除垢率及洗凈率驗(yàn)收的條件,只能通過清洗藥劑槽中測(cè)試掛片的腐蝕速率、腐蝕量及工藝控制流量、溫度來進(jìn)行最終的驗(yàn)收。
檢測(cè)清洗結(jié)果:碳鋼測(cè)試掛片的腐蝕速率<6 g/(m2·h),腐蝕量<72 g/m2;銅測(cè)試掛片的腐蝕速率<2 g/(m2·h),腐蝕量<24 g/m2;氨冷器出口低溫水流量為100 m3/h,空冷塔出口空氣溫度<12 ℃。
依據(jù)以上檢測(cè)清洗結(jié)果可以看出,清洗藥劑槽中測(cè)試掛片的腐蝕速率、腐蝕量均符合《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)HG/T 2387—2007》規(guī)定,同時(shí)出氨冷器低溫水流量和出空冷塔空氣溫度均達(dá)到工藝設(shè)計(jì)值,說明此次化學(xué)在線清洗合格。