胡學(xué)興
(神華寧夏煤業(yè)集團煤制油化工質(zhì)檢計量中心,寧夏 靈武 750411)
煤基烯烴MTP裝置采用德國魯奇公司技術(shù),主要反應(yīng)為精甲醇轉(zhuǎn)化為丙烯。MTP反應(yīng)器的反應(yīng)產(chǎn)物經(jīng)熱量回收系統(tǒng),通過副產(chǎn)中壓蒸汽和汽化進料甲醇回收熱量后,溫度降到約190℃進入預(yù)急冷塔,急冷水洗滌后的工藝水從塔底進入急冷塔,因反應(yīng)產(chǎn)物中含有少量有機酸,此時工藝水pH值約3~4,因酸類對碳鋼具有腐蝕性,急冷塔材料為碳鋼,為減少對急冷塔的腐蝕,在洗滌時需往預(yù)急冷塔中添加濃度約10%的NaOH溶液進行中和[1]。工藝控制出預(yù)急冷塔和急冷塔的混合水樣pH在7~9,考慮節(jié)能降耗,降低堿液濃度,如何達到控制指標(biāo),是當(dāng)前工藝急需解決的問題。(圖1為MTP氣體分離單元流程圖)
中和急冷塔中酸性物質(zhì)的是堿液中的[OH]-。根據(jù)理論計算,pH等于14的氫氧化鈉,物質(zhì)的量濃度為1mol/L,其質(zhì)量濃度為4%。原工藝設(shè)計加入堿液濃度10%,現(xiàn)將堿液濃度減半,急冷塔中工藝水的pH趨勢線基本在pH=8左右,基本能達到工藝控制指標(biāo)7~9的范圍內(nèi)。
圖1 MTP氣體分離單元流程圖
圖2 603SC305 pH歷史數(shù)據(jù)對比圖
但是,堿液濃度降低5%后,原工藝控制一個月內(nèi)603SC305急冷水pH超出指標(biāo)7~9的頻次達到32.45%,工藝控制不穩(wěn)。
圖3 預(yù)急冷塔出水、急冷塔出水與603SC305 pH趨勢圖
通過分析預(yù)急冷塔A出口、預(yù)急冷塔B出口、急冷塔出口和603SC305(出急冷塔、預(yù)急冷器的混合水)四點的pH值,由趨勢圖看出,直接關(guān)系603SC305pH指標(biāo)穩(wěn)定的是預(yù)急冷塔,而不是急冷塔[2]。這也說明,原工藝調(diào)控603SC305pH,主要調(diào)控急冷塔的堿液加入量是不合理的。
預(yù)急冷塔內(nèi)發(fā)生強堿中和有機酸的反應(yīng)。假定為乙酸,我們研究強堿與弱酸的化學(xué)反應(yīng)計量點。
①反應(yīng)前,根據(jù)設(shè)計值,預(yù)急冷塔的質(zhì)量流量285t/h,體積流量230m3/h,乙酸的摩爾質(zhì)量為60.05g/mol,通過計算,預(yù)急冷塔內(nèi)乙酸的物質(zhì)的量濃度為20mol/L。KHAc=1.8×10-5,CHAc=20mol/L。[H+]==18.97×10-3mol/L。
pH=1.72。
②計量點前,反應(yīng)器內(nèi)有剩余的乙酸及生成的乙酸鈉,形成HAc-Ac-緩沖溶液,可按計算。假定中和反應(yīng)的中點誤差在 0.5%以內(nèi),則mol/L=0.4987mol/Lmol/L=0.04762mol/L,pH=PKa+=4.74+1.02=5.76。
③計量點時,氫氧化鈉與乙酸全部反應(yīng),此時體積增大1倍,堿液的濃度減半 0.5mol/L,則[OH+]==0.17 ×10-4mol/L,pH=14-pOH=14-4.78=9.22。
④計量點后,水中pH值取決于過量的氫氧化鈉。[OH+]==0.9901mol/L,pH=14-pOH=14-2.30=11.70。
圖4 預(yù)急冷塔內(nèi)pH與堿液加入量的關(guān)系圖
通過擬合出反應(yīng)器內(nèi)酸堿中和反應(yīng)的曲線??梢钥闯觯诩尤霘溲趸c4%濃度時,堿與有機酸會形成緩沖溶液,pH值在化學(xué)反應(yīng)計量點附近有兩個突變點。這也是工藝控制急冷水pH波動大的原因所在。為了保證603SC305pH在7~9的范圍內(nèi),堿液濃度應(yīng)稍高于理論值,且考慮到生產(chǎn)成本,可以控制在5.0%~5.5%的范圍內(nèi)。
控制堿液濃度在5.0%~5.5%,603SC305pH的變化趨勢見圖5,穩(wěn)定控制在7~9的范圍內(nèi),達到裝置需求指標(biāo)。
圖5 5.0%~5.5%堿液濃度下的603SC305 pH變化
結(jié)合MTP氣體分離單元的工藝流程,通過對預(yù)急冷塔內(nèi)酸堿反應(yīng)的化學(xué)計量點的理論值計算,得出堿液濃度應(yīng)控制在5.0%~5.5%的范圍,稍高于理論值5.0%,既控制了生產(chǎn)成本,pH的變化趨勢也完全控制在工藝要求指標(biāo)范圍內(nèi)。