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      靈捷微電解技術(shù)在印染廢水處理中的應(yīng)用

      2017-08-22 02:16張海峰張硯軍
      科技資訊 2017年20期
      關(guān)鍵詞:廢水處理

      張海峰+張硯軍

      摘 要:印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、pH值變化大、生化性差、水質(zhì)變化劇烈等特點,隨化纖織物的發(fā)展和印染后整理技術(shù)的進步,使PVA漿料、新型助劑等難以生化降解的有機物大量進入廢水中,增加了處理難度,是污水處理行業(yè)公認(rèn)的難題。必須采取針對性預(yù)處理技術(shù)有效去除廢水毒性物質(zhì)對生物的抑制作用,將難生化廢水轉(zhuǎn)變?yōu)橐咨瘡U水,方可實現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。無錫后墅污水廠改進工藝采用靈捷微電解技術(shù)成功實現(xiàn)紅豆集團印染廢水的達(dá)標(biāo)處理要求。

      關(guān)鍵詞:印染廢水 靈捷微電解技術(shù) 廢水處理

      中圖分類號:TQ028.8 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)07(b)-0111-02

      印染廢水具有水量大、水質(zhì)復(fù)雜、色度高、難降解有機物濃度高等特性,目前普遍采用的生物法處理難度大[1],脫色及CODCr去除效果較差,往往附加化學(xué)氧化、活性碳吸附[2]、投加大量混凝劑等脫色除臭工藝,工藝流程復(fù)雜,基建投資大,運行管理費用高,還可能造成二次污染,同時難以保持出水水質(zhì)的穩(wěn)定。特別是隨著印染技術(shù)的進步,更多有機染料和化工組分的使用,更是增加其治理難度。傳統(tǒng)工藝處理此類廢水要想達(dá)到更嚴(yán)格的環(huán)保要求勢必要改進原有處理工藝,而靈捷微電解技術(shù)將此難題迎刃而解。

      后墅污水廠采用靈捷微電解技術(shù)+UASB+好氧+接觸氧化的工藝后,通過實際運行數(shù)據(jù)表明,噸水運行成本略微增加,靈捷微電堿性材料[3]在印染廢水的預(yù)處理過程中能夠有效去除部分CODCr,降低色度,并且顯著提高廢水的可生化性,再配合原有生化工藝,最終實現(xiàn)出水排放要求。污水廠改造后至今穩(wěn)定運行一年,微電材料不鈍化、不板結(jié)沒有出現(xiàn)傳統(tǒng)鐵碳微電材料[4]的弊端。

      1 項目概況

      后墅污水廠處理能力為8 000 m3/d,主要處理紅豆集團的印染廢水。原工藝為:調(diào)節(jié)池+厭氧池+好氧池+生化沉淀池+接觸氧化+物化沉淀池+砂濾池。

      在原調(diào)節(jié)池(原調(diào)節(jié)池分前后兩座)第一座末端設(shè)置提升泵;將原接觸氧化池(原接觸氧化池分6格)其中兩格改造為靈捷微電反應(yīng)池,靈捷微電反應(yīng)池共計四座(三用一備)內(nèi)設(shè)布水及曝氣管線,按照靈捷微電堿性材料的安放要求每座反應(yīng)池內(nèi)擺放40組,共計160組。調(diào)節(jié)池內(nèi)廢水經(jīng)泵提升至靈捷微電反應(yīng)池,按照進水、反應(yīng)、排水的順序三座反應(yīng)池交替進行,反應(yīng)后的出水排入第二座調(diào)節(jié)池內(nèi),然后進入后續(xù)原有生化系統(tǒng)。反應(yīng)池內(nèi)均設(shè)有在線pH計,與系統(tǒng)PLC連接。其中,進水時間、反應(yīng)時間、排水時間、pH值均由PLC及電動閥門控制,可根據(jù)處理效果調(diào)節(jié)。

      靈捷微電堿性材料呈粉末狀,粒徑小于100目,與傳統(tǒng)鐵碳微電材料相比具有更大的比表面積。靈捷微電堿性材料的作用主要有以下兩點。

      1.1 氧化還原作用

      負(fù)極(陽極):Zn+2OH--2e→ZnO+H2O EO(Zn/Zn2+)=0.40 V

      正極(陰極):2MnO2+2H2O+2e→2MnOOH+2OH-EO(Mn4+/Mn3+)=1.00 V

      在堿性條件下微電材料中的Zn和MnO2存在一定的電位差,會產(chǎn)生大量具有較強的氧化能力的-OH,破壞長鏈有機物分子結(jié)構(gòu)使其變?yōu)槎替溣袡C物從而降低某些有機物對后續(xù)生化菌的抑制作用、增加可生化性、降低后續(xù)生化難度,甚至直接氧化某些短鏈有機物,實現(xiàn)CODCr的去除;同時也能破壞印染廢水中有機物的顯色基團,達(dá)到去除色度的目的;并且NH4+存在時:NH4++e+MnO2→MnOOH+NH3↑經(jīng)曝氣從而去除部分氨氮。足量的粉狀微電解材料表面形成無數(shù)的微電池回路,因而兩極發(fā)生一系列超強的鏈?zhǔn)竭B鎖反應(yīng),通過分子催進劑的作用,使反應(yīng)進入自催化循環(huán)過程。

      1.2 曝氣反應(yīng)

      針對該廢水特點,采取了曝氣的混合攪拌方式強化了靈捷微電解氧化還原的關(guān)鍵作用機理,使微電極、廢水及氧氣各項物質(zhì)充分接觸,極大的提高了微電解的反應(yīng)強度,同時曝氣使空氣和水強烈碰撞,將空氣中的氧充分溶解于水中,將廢水中以氣體氨為主的揮發(fā)性物質(zhì)放逐到空氣中,因此產(chǎn)生的氣、液、固三相物質(zhì)充分地接觸、混合和碰撞,在短時間內(nèi)將靈捷微電解反應(yīng)作用發(fā)揮極致。

      2 成本效益分析

      靈捷微電解技術(shù)的使用增加電費成本E1=25kW×0.7元/ kW·h÷333m3/h =0.05元/m3。

      靈捷微電堿性材料增加成本E2=0.027元/m3。

      由于廢水本身pH值符合靈捷微電解技術(shù)要求,故省去加堿費用??傆媷嵥\行成本與原有工藝相比增加0.077元。

      靈捷微電解技術(shù)對現(xiàn)有廢水CODCr的去除率按照20%計算,進水CODCr 900 mg/L,日進水量按照8 000 m3計算,即每天有1 440 kg CODCr不經(jīng)過現(xiàn)有工藝而得到處理。

      (1) 如果用現(xiàn)有生化法處理同等量的CODCr將產(chǎn)生504 kg(含水率70%)的干污泥,現(xiàn)污水廠污泥噸處理費用為400元,每天節(jié)省201.6元。

      (2) 按照污水廠提供的數(shù)據(jù),使用靈捷微電解技術(shù)以后系統(tǒng)每天減少大約2.5 t污泥,污泥噸處理費用400元,每天節(jié)省1 000元。

      后墅污水廠使用靈捷微電解技術(shù)改進處理工藝后噸水運行成本增加0.077元,但每年節(jié)省污泥處置費用約43.2萬元。

      3 結(jié)論

      通過無錫后墅污水廠改造前后原水與厭氧池進水水質(zhì)的對比分析可以得出以下結(jié)論。

      (1)改造前原水BOD5/CODCr平均值為26.7%,使用靈捷微電解技術(shù)后BOD5/CODCr平均值為32.5%,或提高5.8%。

      (2)改造后經(jīng)過靈捷微電解技術(shù)處理,廢水色度去除明顯。

      (3)經(jīng)靈捷微電解技術(shù)處理后CODCr得以去除,平均去除率為21.2%。

      (4)增加靈捷微電解技術(shù)后噸水運行成本增加0.077元,每年節(jié)省污泥處置費用43.2萬元。

      使用靈捷微電解技術(shù)后能去除部分CODCr,提高印染廢水BOD5/CODCr,降低色度,降低后續(xù)生化負(fù)荷,最終確保出水穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

      參考文獻(xiàn)

      [1] 趙建夫,顧國維.染料工業(yè)廢水的內(nèi)電解混凝處理研究[J].同濟大學(xué)學(xué)報,1993,21(3):339-342.

      [2] Slokar YM,Marechal AML.Methods of decoloration of textile wastewateIs[J].Dyes and Pigments,1998,37(4):335-356.

      [3] 魏煥曹.一種用于堿性條件下廢水處理的微電極:中國ZL201210452101.3[P].2012-11-12.

      [4] 孫華,洪英,高廷耀.鐵碳床、復(fù)合生物反應(yīng)器處理染料廢水[J].中國給水排水,2001(5):65-67.

      [5] 魏煥曹,盛君杰,何自求.一種在堿性條件下處理廢水的微電解工藝:中國,ZL201210451019.9[P].2012-10-09.

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