劉廣興, 龔 巍, 王兆民
(1. 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 材料研究所, 哈爾濱 150046; 2. 高效清潔燃煤電站鍋爐國家重點實驗室 (哈爾濱鍋爐廠有限責任公司), 哈爾濱 150046)
鍋爐水冷壁內螺紋管泄漏原因分析
劉廣興1,2, 龔 巍1,2, 王兆民1,2
(1. 哈爾濱鍋爐廠有限責任公司 材料研究所, 哈爾濱 150046; 2. 高效清潔燃煤電站鍋爐國家重點實驗室 (哈爾濱鍋爐廠有限責任公司), 哈爾濱 150046)
通過宏觀檢驗、化學成分分析、力學性能試驗、金相檢驗、掃描電鏡以及能譜分析等方法,對某鍋爐水冷壁內螺紋管在運行過程中發(fā)生泄漏的原因進行了分析。結果表明:在鍋爐機組啟停爐或負荷變化期間,該水冷壁內螺紋管向火側溫度波動較大,使其承受較大的交變熱應力,誘發(fā)管壁產生橫向熱疲勞裂紋,同時管壁附著的含硫腐蝕性灰分結焦,也對裂紋的擴展具有促進作用,兩者共同作用造成該水冷壁內螺紋管發(fā)生泄漏失效。
水冷壁;內螺紋管;泄漏;交變熱應力;熱疲勞裂紋
某電廠爐型為HG-1792/26.15-YM1的超超臨界鍋爐機組在運行時,其水冷壁管發(fā)生泄漏。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)泄漏的水冷壁管為爐右墻D2吹灰器噴孔中心爐前方向第3根管子,標高約為47.5 m,如圖1所示。泄漏的內螺紋管規(guī)格為φ28.6 mm×6.4 mm,材料為15CrMoG鋼,鍋爐累計運行時間約為2×104h。為了查明該水冷壁內螺紋管發(fā)生泄漏的原因,保證鍋爐機組的安全可靠運行,筆者對其進行了檢驗和分析[1-2]。
圖1 水冷壁管的泄漏位置及形貌Fig.1 Leakage location and morphology of the water wall tube
1.1 宏觀檢驗
圖2 泄漏管向火側的橫向裂紋形貌Fig.2 Morphology of transversal cracks on the fire-facing side of the leakage tube
對泄漏點上方(鄰近泄漏處,但未含)的管段取樣進行宏觀檢驗,其宏觀形貌如圖2所示。由圖1和圖2可見:管子向火側外壁存在大量平行的裂紋,且裂紋方向與管子軸向垂直,并由外壁向內壁擴展,具有熱疲勞裂紋的形貌特征;管子向火側外壁覆蓋著較厚的黑色結焦狀產物。
1.2 化學成分分析
采用QSN-750直讀光譜儀對15CrMoG鋼泄漏管段進行化學成分分析。由表1可見,該管段的各元素含量均符合GB 5310-2008對15CrMoG鋼成分的技術要求。
1.3 力學性能試驗
在15CrMoG鋼泄漏管段的背火側取樣,依據(jù)GB/T 228.1-2010進行室溫拉伸試驗,拉伸試樣為圓棒狀試樣。按GB/T 8170-2008對拉伸試驗數(shù)據(jù)進行數(shù)值修約,結果如表2所示,可見管子經(jīng)長期運行后,其背火側的力學性能仍符合GB 5310-2008技術要求。
表1 15CrMoG鋼泄漏管段的化學成分分析結果(質量分數(shù))
表2 15CrMoG鋼泄漏管段力學性能試驗結果
1.4 金相檢驗
在泄漏管段的向火側和背火側分別切取金相試樣(取樣位置為圖2中1號位置和2號位置),試樣經(jīng)過磨制、拋光處理后,用4%(體積分數(shù))硝酸酒精溶液進行化學侵蝕,在光學顯微鏡下觀察其顯微組織形貌。由圖3可見,管子向火側和背火側的顯微組織均為鐵素體+珠光體,在向火側未發(fā)現(xiàn)有珠光體球化現(xiàn)象,顯微組織檢驗結果滿足GB 5310-2008技術要求。從圖3可以看出,在向火側發(fā)現(xiàn)有穿晶裂紋由外壁向內壁擴展,而背火側處未發(fā)現(xiàn)有裂紋存在。圖4為向火側切取的金相試樣的宏觀形貌,可見試樣外表面有長度不等的細小裂紋,從縱剖面可見裂紋已由外表面向內部擴展。
圖3 泄漏管向火側與背火側的顯微組織形貌Fig.3 Morphology of microstructure of the leakage tube ona) the fire-facing side and b) the side unexposed to fire
圖4 向火側金相試樣宏觀形貌Fig.4 Macro morphology of metallographic specimen on fire-facing side:a) the outer surface; b) the longitudinal section
1.5 掃描電鏡分析
為了更好地觀察管子的裂紋形貌特征,對圖2中1號位置的金相試樣進行掃描電鏡(SEM)分析。由圖5可見,在向火側存在大量的橫向裂紋,其裂紋形態(tài)呈楔形;裂紋由外壁向內壁擴展,并伴有二次裂紋,在裂紋區(qū)域內存在氧化腐蝕產物,部分裂紋端部呈圓鈍狀,部分裂紋端部呈尖銳擴展狀,裂紋擴展形式均為穿晶擴展。對試樣縱剖面裂紋內氧化物的成分進行能譜分析,結果見圖6,可見裂紋兩側的氧化區(qū)域以氧和鐵兩種元素為主,硫元素的含量也較高。同時在向火側表層灰分結焦中亦發(fā)現(xiàn)有較高含量的硫元素。
圖5 泄漏管向火側的掃描電鏡形貌Fig.5 SEM morphology of the leakage tube on the fire-facing side:a) the surface cracks; b) the longitudinal section cracks
圖6 泄漏管向火側裂紋內氧化物SEM形貌和EDS譜Fig.6 The a) SEM morphology and b) EDS spectrum of oxide in cracks of the leakage tube on the fire-facing side
由上述理化檢驗結果可知,泄漏水冷壁內螺紋管在長期服役后,其理化性能仍滿足GB 5310-2008技術要求,且管子向火側的顯微組織為正常的鐵素體+珠光體形態(tài),未發(fā)現(xiàn)珠光體球化現(xiàn)象,其與背火側的顯微組織形態(tài)基本一致,說明在運行過程中管壁溫度處于正常溫度范圍,并未發(fā)生超溫現(xiàn)象,且裂紋的產生與管材本身質量無關。
由宏觀檢驗與掃描電鏡分析結果可知,管子向火側外壁存在大量細小的平行裂紋,裂紋擴展形式為穿晶擴展[3],具有熱疲勞裂紋的形貌特征。從管壁表面覆蓋著殘留的灰分結焦可知,高溫熔融的灰分結焦附著在管子外壁,會使局部向火側壁溫大幅度升高,為了避免由于結焦使得管壁傳熱狀況惡化,鍋爐的吹灰系統(tǒng)通過快速冷卻的方式使高溫的水冷壁管和管表面的積灰和結焦急速冷卻收縮,從而促使積灰和結焦迅速脫落,但這也會使得鋼管向火側承受較大幅度的交變熱應力。同時該鍋爐水冷壁為全焊式水冷壁,軸向剛性較大,橫向剛性相對較小,而表面產生橫向裂紋的水冷壁正好處于熱負荷最高區(qū)域,鍋爐的啟停和負荷變化會使得管壁溫度變化最大,向火側壁溫峰值也會加大,產生的交變應力也最大[4]。
李斌等[5]通過對水冷壁管傳熱狀況進行有限元分析認為,傳熱惡化的發(fā)生可直接引起對應區(qū)域水冷壁管金屬溫度和向火側熱應力大幅升高,水冷壁的傳熱惡化可在鍋爐的變工況運行中不同程度反復出現(xiàn),從而使得水冷壁管向火側承受交變熱應力作用,這對水冷壁管橫向裂紋的產生具有重要影響。
對裂紋區(qū)域進行能譜分析發(fā)現(xiàn),除氧化產物外,裂紋內物質亦含有較高含量的硫元素;對向火側表層灰分結焦成分進行分析發(fā)現(xiàn),灰分中亦含有較高含量的硫元素,說明在裂紋擴展過程中其周圍有氧化和腐蝕現(xiàn)象發(fā)生。
由以上分析可以推斷,該水冷壁內螺紋管裂紋屬于熱疲勞裂紋,其形成的原因為鍋爐在啟停爐以及負荷變化的運行期間,水冷壁管向火側壁溫發(fā)生大幅度波動,易形成熱沖擊,使向火側管壁承受較大的交變熱應力,當壁溫波動峰值產生的熱應力超過材料的屈服強度時便會使管子產生塑性變形,在循環(huán)次數(shù)較多時,熱應力所引發(fā)的塑性變形逐漸累積引起向火側管壁的損傷,從而產生熱疲勞裂紋[6-7]。美國電力研究院經(jīng)過多年試驗研究認為壁溫峰值是導致水冷壁管產生橫向裂紋失效的關鍵因素[8-9]。因此,本次水冷壁管泄漏主要是由向火側管壁上熱疲勞裂紋擴展導致的,另腐蝕介質的存在加速了熱疲勞裂紋的擴展。
該鍋爐水冷壁內螺紋管泄漏是由于在鍋爐機組啟停爐或負荷變化期間,其向火側承受較多次數(shù)較大的交變熱應力,誘發(fā)管壁產生熱疲勞裂紋,同時管壁附著的含硫腐蝕性灰分結焦,也對裂紋的擴展具有促進作用,兩者相互作用造成管子泄漏失效。
建議鍋爐在運行期間盡量避免大幅度調整運行負荷以及低負荷運行,減小水冷壁管承受的熱沖擊疲勞,同時應避免摻燒含硫灰分較高的煤質,以免發(fā)生更大的損害。
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Reason Analysis on Leakage of the Internally Ribbed Tube in a Boiler Water Wall
LIU Guangxing1,2, GONG Wei1,2, WANG Zhaomin1,2
(1. Material Institute, Harbin Boiler Company Limited, Harbin 150046, China; 2. State Key Laboratory of Efficient and Clean Coal-Fired Utility Boilers (Harbin Boiler Company Limited), Harbin 150046, China)
The leakage reasons of the internally ribbed tube in a boiler water wall during operation were analyzed by methods of macroscopic examination, chemical composition analysis, mechanical property test, metallographic examination, scanning electron microscope and energy spectrum analysis and so on. The results show that during the period of start-up, shutdown or load change of the boiler unit, due to the large temperature fluctuation, the internally ribbed tube wall on the fire-facing side would withstand a large alternating thermal stress, which resulted in transversal fatigue cracks appearing in the tube wall. At the same time, the corrosive ash containing sulfur which attached to the tube wall promoted the expansion of the cracks. The above two factors co-acted and caused the leakage of the internally ribbed tube in the water wall.
water wall; internally ribbed tube; leakage; alternating thermal stress; thermal fatigue crack
10.11973/lhjy-wl201708015
2016-11-02
劉廣興(1982-),男,工程師,碩士,主要從事超(超)臨界火力發(fā)電機組關鍵材料的使用和性能方面的研究,lgx198208@foxmail.com
TK223.3
B
1001-4012(2017)08-0603-04