盧建昌
摘 要:印染廢水膜濃縮液具有鹽分高、所含有機(jī)物以難降解物質(zhì)為主的特點,常規(guī)工藝很難處理。采用臭氧氧化工藝對某印染廠膜濃縮液進(jìn)行深度處理研究,結(jié)果表明,在進(jìn)水COD≤250mg/L,色度≤256 倍,苯胺≤2.29mg/L的條件下,當(dāng)臭氧投加量為250 mg/L,停留時間為3h時,水質(zhì)滿足要求。
關(guān)鍵詞:臭氧氧化;印染廢水;膜濃縮液
中圖分類號:X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A
0.引言
紡織染整行業(yè)廢水是我國最主要的工業(yè)廢水污染源之一,具有水量大、高色度、難降解有機(jī)物高、水質(zhì)不穩(wěn)定等特點。近年來,隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,工業(yè)用水量急劇增加,淡水資源日益緊缺,眾多印染企業(yè)開始采用不同技術(shù)進(jìn)行水資源的回收利用,其中膜技術(shù)以其優(yōu)異的產(chǎn)水水質(zhì)及其穩(wěn)定性,逐漸成為印染廢水中水回用領(lǐng)域最為常用的處理技術(shù)。膜技術(shù)在給企業(yè)帶來大量清潔淡水的同時,也帶來了更加難處理的濃縮液。膜處理濃縮液因其鹽分較高、所含有機(jī)物以難降解物質(zhì)為主,無法通過常規(guī)的工藝進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)排放。
目前采用的技術(shù)主要以高級氧化技術(shù)、混凝沉淀及濃縮蒸發(fā)為主。其中單純地靠混凝沉淀,一方面存在產(chǎn)泥量大的問題,另一方面處理成本較高;而濃縮蒸發(fā)是指依靠多種膜技術(shù)及MVR技術(shù)聯(lián)用,實現(xiàn)濃水及鹽分的完全回收,該技術(shù)目前存在能耗過高的短板,一般企業(yè)無法承受。據(jù)報道,高級氧化技術(shù)中的芬頓氧化在印染廢水膜濃縮液處理方面已有成功的案例,但是芬頓反應(yīng)存在污泥產(chǎn)量較大的問題。而高級氧化中的臭氧氧化則不存在產(chǎn)泥量大的問題,并且王馭龍等應(yīng)用臭氧氧化技術(shù)處理電鍍廢水膜濃縮液取得不錯的效果。因此,本次實驗采用臭氧氧化作為印染廢水膜濃縮液的處理工藝,以期為后續(xù)的印染廢水膜濃縮液處理工程提供數(shù)據(jù)參考。
1.實驗裝置與實驗方法
1.1實驗裝置(見表1)
1.4 分析方法
廢水的色度、pH、CODcr、苯胺的檢測均參照標(biāo)準(zhǔn)檢測分析方法。
2.實驗結(jié)果與討論
2.1 停留時間對色度、COD、苯胺去除效果的影響
臭氧實驗過程中,廢水的停留時間對色度、COD、苯胺去除率的影響如圖2所示。由圖2可見,隨著廢水停留時間的增加,廢水的色度、COD、苯胺的去除率逐漸增加;當(dāng)停留時間超過1h以后,色度及苯胺的去除率超過90%,后續(xù)停留時間增加對其去除率增加幅度不是太大;而此時的COD去除率仍偏小,根據(jù)進(jìn)水的水質(zhì),該去除率無法滿足廢水達(dá)標(biāo)排放要求;綜合考慮廢水處理效果及處理成本,本次實驗最佳停留時間為3h。
2.2 臭氧投加量對色度、COD、苯胺的去除效果
臭氧實驗過程中,臭氧投加量對色度、COD、苯胺的去除效果的影響如圖3所示。由圖3可見,隨著臭氧投加量的增加,COD去除率逐漸增加,當(dāng)投加量超過250mg/L時,COD的去除率超過70%,根據(jù)進(jìn)水的COD,在此去除率下,臭氧氧化出水COD可以穩(wěn)定保證在80mg/ L,滿足達(dá)標(biāo)排放要求。而臭氧投加量對廢水色度及苯胺的去除效果,隨著投加量增加變化幅度不是很大,但其去除率即使在較低的投加量時已經(jīng)能夠滿足排放要求。所以綜合考慮,整體水質(zhì)的排放要求,我們確定此種水質(zhì)情況最佳的臭氧投加量為250 mg/ L。
結(jié)論
本次實驗采用臭氧氧化工藝對廣東某印染廠膜處理濃縮液進(jìn)行深度處理,中試時間為期15天,該工藝對印染廢水膜處理濃縮液具有較好的處理效果。其中臭氧的投加量、廢水的停留時間對污染物的去除效果具有直接影響。當(dāng)臭氧投加量為250 mg/L,停留時間為3h時,COD的去除率可達(dá)到67%以上,苯胺與色度的去除率超過95%,出水的COD可以穩(wěn)定的保持在80 mg/L以下,色度<8倍,苯胺<0.05 mg/L,水質(zhì)滿足排放要求。
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