陳杭生
摘 要:介紹了生物質(zhì)顆粒燃料的特點(diǎn)和積灰產(chǎn)生機(jī)理,介紹了水管鍋爐結(jié)構(gòu)及其特點(diǎn)與優(yōu)化創(chuàng)新,通過(guò)能效測(cè)試與理論計(jì)算對(duì)比,驗(yàn)證設(shè)計(jì)的可行性。
關(guān)鍵詞:生物質(zhì)顆粒;積灰;水管鍋爐;設(shè)計(jì)
中圖分類號(hào):TH122 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)25-0094-02
前言
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保問(wèn)題的重視和燃煤鍋爐改造政策的實(shí)施,生物質(zhì)顆粒燃料因低碳環(huán)保經(jīng)濟(jì)可再生而受到關(guān)注,然而生物質(zhì)顆粒鍋爐如雨后春筍般遍及全國(guó)各地。SZL10-1.25-S是一種雙鍋筒縱置式鏈條鍋爐,在國(guó)內(nèi)有很多制造廠直接在原先燃煤鍋爐基礎(chǔ)上改燒生物質(zhì)顆粒,結(jié)構(gòu)上未作任何改變,上料系統(tǒng)采用原始的粗放式人工投料,既占地又耗工,鍋爐經(jīng)使用后發(fā)現(xiàn)對(duì)流管束區(qū)、省煤器區(qū)積灰嚴(yán)重,遇水蒸氣凝結(jié)成硬塊,對(duì)鍋爐的安全運(yùn)行構(gòu)成嚴(yán)重威脅。每隔三個(gè)月機(jī)組被迫停爐來(lái)進(jìn)行人工清灰,嚴(yán)重影響企業(yè)的正常生產(chǎn),而這種狀況又會(huì)造成燃料耗量增加、排煙溫度升高、熱效率低下。因此,如何開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)適應(yīng)這類生物質(zhì)顆粒燃料的鍋爐成為鍋爐企業(yè)需要研究的重要課題。
1 生物質(zhì)顆粒燃燒特點(diǎn)和積灰產(chǎn)生機(jī)理
生物質(zhì)顆粒燃料揮發(fā)份含量高,燃料著火溫度較低,密度小,結(jié)構(gòu)比較松散,在鼓風(fēng)機(jī)和引風(fēng)機(jī)的作用下,燃燒產(chǎn)生的飛灰極易被吹起帶入后面的受熱面中。結(jié)渣和積灰現(xiàn)象相比燃煤鍋爐要嚴(yán)重的多。
鍋爐在燃煤時(shí)產(chǎn)生的煤灰熔點(diǎn)高達(dá)1350℃,大部分未熔化灰隨著爐排向后運(yùn)轉(zhuǎn)直接排至除渣機(jī),少部分粉煤灰的堆積密度為0.79g/cm3,隨著引風(fēng)機(jī)引力帶入對(duì)流管束區(qū)后靠著自重落入落灰坑中,更細(xì)小粉煤灰進(jìn)入省煤器和除塵器中。對(duì)流管束區(qū)只要定期進(jìn)行蒸汽吹灰,基本上可以避免積灰的產(chǎn)生。而生物質(zhì)灰的熔點(diǎn)只有900~1050℃,比粉煤灰低很多,燒結(jié)特性強(qiáng),結(jié)渣積灰現(xiàn)象比粉煤灰嚴(yán)重,已熔化的飛灰在對(duì)流管束區(qū)結(jié)渣掉入落灰坑中,傳統(tǒng)的落灰口根本無(wú)法排出渣塊,造成渣塊層層堆積越堆越高。生物質(zhì)飛灰堆積密度只有0.4247g/cm3,未熔化的飛灰極易粘附在對(duì)流管束及省煤器受熱面上無(wú)法脫落,如果再采取蒸汽吹灰只會(huì)讓積灰更加嚴(yán)重。
2 生物質(zhì)顆粒燃料元素和工業(yè)分析見(jiàn)表1。
3 設(shè)計(jì)方案制定
采用全自動(dòng)生物質(zhì)顆粒上料系統(tǒng),料倉(cāng)容量按2天燃料儲(chǔ)量考慮,建議用戶采購(gòu)飛灰熔點(diǎn)達(dá)到980℃以上的生物質(zhì)顆粒。鍋爐爐膛兩側(cè)水冷壁密排布置,提高有效角系數(shù),把燃燒室和燃燼室合并成一個(gè)大爐膛,提高輻射換熱能力,采用較低的體積熱強(qiáng)度,通過(guò)降低爐膛溫度來(lái)減少生物質(zhì)飛灰的高溫熔化,取消燃燼室還可以避免該區(qū)域的積灰無(wú)法清除的弊端。加大對(duì)流管束I區(qū)和Ⅱ區(qū)的落灰閥,解決部分結(jié)渣灰塊排出不暢的問(wèn)題。把傳統(tǒng)燃煤鍋爐鑄鐵省煤器更換成光管節(jié)能器,采用豎直擺放,以便飛灰能自動(dòng)落入下煙室中。
4 鍋爐整體結(jié)構(gòu)組成
該鍋爐主要由垂直提升機(jī)、料倉(cāng)、輸送機(jī)、分料煤斗、鏈條爐排、爐膛、對(duì)流管束I區(qū)、對(duì)流管束II區(qū)、上煙室、節(jié)能器、下煙室等組成,如圖1。
5 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與優(yōu)化創(chuàng)新
5.1 生物質(zhì)顆粒自動(dòng)給料系統(tǒng)
生物質(zhì)顆粒自動(dòng)給料系統(tǒng)由進(jìn)料斗、垂直提升機(jī)、出料管、料倉(cāng)、物位儀、稱重裝置、輸送機(jī)、分料煤斗、鏈條爐排組成。生物質(zhì)顆粒卸入進(jìn)料斗,再通過(guò)垂直提升機(jī)輸送,經(jīng)過(guò)出料管落入料倉(cāng)中,生物質(zhì)顆粒通過(guò)稱重裝置和皮帶輸送機(jī)送入分料煤斗,再由鏈條爐排送入爐膛燃燒。物位儀顯示低物位時(shí)啟動(dòng)垂直提升機(jī)進(jìn)料,物位儀顯示高物位停止垂直提升機(jī)運(yùn)行。當(dāng)鍋爐需要送料時(shí),通過(guò)程序控制自動(dòng)開(kāi)啟稱重裝置和皮帶輸送機(jī)進(jìn)行送料。整個(gè)過(guò)程省時(shí)省力,使用方便快捷,自動(dòng)化程度較高,特別對(duì)于6噸及以上大型鍋爐使用企業(yè)可以帶來(lái)較佳的經(jīng)濟(jì)效益。整套系統(tǒng)占地少、高空布置結(jié)構(gòu)緊湊、可以節(jié)省土地資源。
5.2 燃燒換熱系統(tǒng)
燃燒換熱系統(tǒng)由爐膛、對(duì)流管束區(qū)I、對(duì)流管束區(qū)II、空氣吹灰器、落灰閥、落灰坑組成。爐膛兩側(cè)φ51x3水冷壁管按53mm節(jié)距排列,光管有效角系數(shù)可提高到0.99。爐膛前側(cè)布置了φ51x3前水墻管,后側(cè)也布置了φ51x3水冷壁管,取消了原先燃煤鍋爐的燃燼室布置,既提高了爐膛輻射換熱效果,又避免了積灰死角。整個(gè)爐膛布置可以有效降低爐膛溫度,使?fàn)t膛出口溫度控制在980℃以內(nèi),最大程度降低生物質(zhì)飛灰的熔化現(xiàn)象。大量生物質(zhì)爐灰由鏈條爐排排入落灰坑,少量飛灰及熔化灰與高溫?zé)煔庖黄疬M(jìn)入對(duì)流管束區(qū)I和對(duì)流管束區(qū)II進(jìn)行對(duì)流換熱。隨著煙氣溫度的降低,少量熔化灰冷卻結(jié)渣并吸附部分飛灰靠自重落入落灰閥上。考慮到生物質(zhì)飛灰密度小遇水易粘結(jié)流動(dòng)性差,采用空氣吹灰來(lái)清除吸附在對(duì)流管束上的飛灰。落灰閥按600×350大口徑設(shè)計(jì),以便排灰順暢避免積灰。
5.3 尾部余熱回收系統(tǒng)
把省煤器改為光管節(jié)能器,管子采用φ32x3蛇形管立式錯(cuò)列布置,橫向節(jié)距取100mm,縱向節(jié)距取60mm,每一列蛇形管之間留有18mm間隙,可以確保飛灰順暢掉落至下煙室,即使有積灰也可以打開(kāi)上煙室檢查門進(jìn)行清理,解決了傳統(tǒng)鰭片省煤器因間隙小根本無(wú)法清灰的弊端。
6 熱力計(jì)算
鍋爐熱力計(jì)算采用2003年中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社《層狀燃燒及流化床燃燒工業(yè)鍋爐熱力計(jì)算方法》進(jìn)行計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法表8-1中鍋爐管束及鋼管省煤器熱有效系數(shù)取0.55~0.65,我們根據(jù)多臺(tái)鍋爐運(yùn)行的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看取0.6最為合適。熱力計(jì)算結(jié)果匯總表見(jiàn)表2。
7 鍋爐能效測(cè)試與結(jié)論
鍋爐能效測(cè)試部門測(cè)試結(jié)果如表3,該鍋爐已達(dá)到設(shè)計(jì)參數(shù),測(cè)試結(jié)果與計(jì)算相差不大,該鍋爐具有較高的熱效率和較低的排煙溫度,節(jié)能減排效果顯著,市場(chǎng)發(fā)展前景可期。
參考文獻(xiàn):
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