劉欣 趙士杰
摘 要:本文介紹了球團生產(chǎn)工藝中混料系統(tǒng)的改造,利用皮帶機代替原有混料筒,年節(jié)約電耗約80萬元,降本增效十分顯著,也為同行業(yè)球團生產(chǎn)工藝提供了寶貴的經(jīng)驗。
關鍵詞:旁路皮帶機;混料;降本增效;改造
1 前言
萊鋼集團礦山建設有限公司銀山分公司鏈篦機—回轉窯氧化球團生產(chǎn)線于2004年7月建成投產(chǎn),設計年產(chǎn)氧化球團60萬噸。各生產(chǎn)工藝如下:配料——混料——潤磨——造球——布料——鏈篦機——回轉窯——環(huán)冷機。在各生產(chǎn)工序中,混料是其中的一項環(huán)節(jié),目的是將配料傳輸過來的精粉和皂土混勻,為下一步潤磨及造球環(huán)節(jié)創(chuàng)造成球條件。
2 混料系統(tǒng)
我廠圓筒式混料機型號為Φ3m×20m(直徑×長度),筒體設計斜度:4%,筒體轉速:7.1rpm,托輪4組,擋輪1組,配備的主電機功率為160kW,減速機型號為ZL1000-7-1,在冬季生產(chǎn)中鑒于原料較濕且有凍塊,配備燃燒室利用煤氣對原料進行烘干。
主要結構:筒體為鋼板卷制,傾斜安裝上在4組托輪上,為防止旋轉后傾斜下滑,在輪帶位置設有擋輪阻抗,筒體外殼鑲有大齒圈,電機減速機通過小齒輪帶動大齒圈轉動,從而帶動整個混料筒轉動。
工作原理:在正常生產(chǎn)中,原料被旋轉的筒體帶動進行混料,從而進入下一個環(huán)節(jié)潤磨。而在冬季生產(chǎn)中則必須開啟燃燒室的煤氣進行原料的混料及烘干。在混料機進料端(筒體高端)設有煤氣燃燒爐,冬季生產(chǎn)中利用燃燒爐中點燃的煤氣熱量直接送入筒體內形成烘干熱源,原料在筒體轉動混料過程中被帶動,進行螺旋式翻滾,從而均勻進行熱交換,通過溫度控制,實現(xiàn)冬季對物料水分的控制。
3 存在問題
自投產(chǎn)運行以來,混料機電耗非常大,主電機功率為160kW,運行成本較高;托輪經(jīng)過長時間運行出現(xiàn)重皮現(xiàn)象,更換費用高;烘干燃燒室只在冬季天氣寒冷時使用2-3個月,全年大部分時間不用開啟,只對原料進行混料;由于自身運行負荷較大,輪帶墊板經(jīng)常斷裂,年平均出現(xiàn)故障約8次,故障停機時間約16小時,設備維護使用費用高;進料端下料溜管經(jīng)常出現(xiàn)堵料現(xiàn)象,需經(jīng)常開啟氮氣吹掃漏斗,成本費用較高。綜上所述,混料機運行過程中氮氣、電耗、設備維護費用十分巨大,不利用成本控制。
混料機運行成本高,物料經(jīng)混料后進入潤磨環(huán)節(jié),潤磨機不僅能對物料進行研磨而且能夠徹底混勻,則混料系統(tǒng)本身作用不大,只要潤磨機開啟,混料機的混料功能完全可由潤磨機代替。
從生產(chǎn)工藝及可操作性進行分析,由于潤磨系統(tǒng)可充分對物料進行混勻并研磨,完全可在現(xiàn)有使用基礎上,在混料筒上部加設一條旁路皮帶,物料不經(jīng)過混料機而是直接經(jīng)皮帶機輸送到潤磨機內進行混勻精磨,避免重復加工,有效降低運行成本。
4 設備改造
利用現(xiàn)有混料筒上部空位,在混料筒上部制作安裝平臺,架設皮帶通廊。經(jīng)配料傳輸過來的物料直接經(jīng)皮帶機傳送給潤磨機混料研磨,混料機不再開啟,大大節(jié)省了混料機運行費用,降本增效效果顯著。因為冬季原料較濕,需使用燃燒室對原料進行烘干,因此冬季生產(chǎn)仍需要使用混料機。所以制作的皮帶機可隨時切換使用混料機而不影響生產(chǎn)。皮帶機設計尺寸TD75-8050,參考文獻見底部。
設計施工過程中皮帶廊平臺與筒體凈距須大于1.5m,以便后續(xù)使用混料筒更換輪帶墊板;按照國家標準皮帶機護欄高度為1.2m,兩側全部封堵,避免高空墜物;皮帶上部增設混料器,提前對物料進行小范圍的混料;皮帶機頭輪處利用原有除塵器除塵,減少室內粉塵;皮帶機下部全部密封,防止物料灑落;皮帶機通廊立柱避開原烘干傳動系統(tǒng),便于檢修。尾輪處此段皮帶機為螺栓連接,底部用槽鋼制作道軌,若需要使用烘干機時,則將此段皮帶機脫開,將原有下料溜管用短接連接即可,不影響使用原混料機。
5 改造效益情況
烘干主電機功率為160kw,正常情況下24小時連續(xù)運行,按利用率80%計算,每天電費約 2200元。更換的皮帶機電機為7.5kW,每天耗電費用130元。每天節(jié)省電費約2070元,年節(jié)約56萬元。增加的輔助功能:烘干機出現(xiàn)故障時,旁路皮帶可作為備用。改造參數(shù)如下:
6 改造工藝圖
參考文獻:
[1]GB14784-93.帶式輸送機安全規(guī)范[S].北京:國家技術監(jiān)督局,1993.